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      塔式爐上料能力的改進與提升

      2019-02-08 13:02:24曹汝森
      山東工業(yè)技術 2019年1期

      曹汝森

      摘 要:通過對塔式爐上料系統(tǒng)的升級改造——提升機系統(tǒng)的改造和調(diào)整PLC控制編程,進而提高塔式爐提升機的工作效率,最終達到增加產(chǎn)量的目的。項目改造完成只是成功的第一步,還需要進一步加強對改造后的項目的生產(chǎn)管理。企業(yè)往往注重項目的改造升級忽視項目升級完成所帶來的影響,本文為其他企業(yè)的項目升級改造提供一部分可借鑒依據(jù)。

      關鍵詞:上料系統(tǒng);可編程控制器PLC;塔式爐;上料能力;生產(chǎn)現(xiàn)場管理

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.01.015

      濱州盟威戴卡輪轂有限公司熔煉一區(qū)塔式爐采用料車上料的方式進行投料,鋁錠(A356)融化能力為3.5T/h,提升機升降速度的節(jié)拍制約著塔式爐的融化能力。經(jīng)過企業(yè)技術人員與廠家溝通,可通過降低提升機減速機的減速比,縮短提升機的循環(huán)提升時間,最終達到提高塔式爐融化量的目的。

      1 改造前狀況

      塔式爐融化所需材料(A356鋁錠)經(jīng)料車提升機投入塔式爐融化室內(nèi),由融化燒嘴進行融化,融化后的鋁液進入保持室內(nèi)?,F(xiàn)有提升機電機減速機型號:XWED74-289-3.0,扭矩為2650N·m,減速比i=289:1。提升機料車載重為110kg,單位循環(huán)時間為3.33min。隨著公司產(chǎn)能的提高,塔式爐融化效率的提升勢在必行。料車的運行速度和容積,決定了塔式爐的投料量,進而決定了塔式爐的產(chǎn)能。

      經(jīng)過多次與廠方技術人員溝通和對現(xiàn)場提升機的勘察,目前由于投料口爐門大小和提升機的限制,料車的體積已經(jīng)無法繼續(xù)增大。綜合給出的建議:(1)通過優(yōu)化上料時間、裝料制度以及提升機提升速率的提高,增加上料批次增大塔式爐的融化量。(2)在增加塔式爐提升批次的情況下,通過PLC編程控制的調(diào)整進一步壓縮系統(tǒng)的控制時間。因此調(diào)整塔式爐提升塔式爐上料頻次和上料系統(tǒng)控制時間,能夠極大的提高塔式爐的融化量。

      2 改造分析與措施

      塔式爐上料系統(tǒng)主要有提升機系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)組成。本改造主要圍繞此系統(tǒng)展開。

      2.1 提升機系統(tǒng)改造

      塔式爐的提升機系統(tǒng)是整個上料系統(tǒng)的關鍵系統(tǒng),關系著物料的提升能力。它由減速機、鏈條、防護網(wǎng)、料車,由提升機的電機減速機通過鏈條牽引料車運動。整個運行過程分為三個階段:裝料、料車上行卸料、料車下行。

      上料頻次的增大,需要增加提升機的提升速率。經(jīng)調(diào)研論證,電機減速機型號:XWED74-187-3.0,扭矩為2650N·m,調(diào)整后減速機減速比由原先的289變?yōu)?87。通過理論計算,提升機一個循環(huán)時間約為2.5min,相對原提升機循環(huán)時間縮短約1min,理論每班融化量提升至17噸,融化能力提升約54.55%。減速機更換效果分析,詳見表1。

      2.2 PLC控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)

      可編碼控制器PLC是一種通用的工業(yè)自動控制裝置,具有體積小、功能性強、通用靈活和維護方便,特別是它的可靠性和較強的環(huán)境適應能力,被廣泛應用于冶金領域。

      PLC控制系統(tǒng)主要作用是完成系統(tǒng)的邏輯控制和調(diào)節(jié)控制,即由PLC控制系統(tǒng)完成對塔式爐上料的順序控制和安全連鎖保護。主要功能包括:

      (1)執(zhí)行裝料制度、裝料周期程序、放料程序和提升機防護門啟停程序,他的軟件是編制成周期程序表,在CRT上顯示,由現(xiàn)場操作人員根據(jù)現(xiàn)場實際任務進度進行選擇,再由PLC執(zhí)行。

      (2)運轉控制。按照提升機工作流程設定,順序控制提升機防護門啟停、提升機啟停、塔式爐爐門開關的動作順序,并執(zhí)行設備間連鎖。

      (3)通信。與塔式爐其他部分的PLC主站以及控制站工控機等通過工業(yè)以太網(wǎng)進行聯(lián)絡通訊,構成塔式爐的DCS控制系統(tǒng)。

      本次PLC調(diào)節(jié)本著在盡可能提供上料車次的情況下,盡可能的壓縮系統(tǒng)時間。通過嚴格計算提升機的上料運行時間,提前對塔式爐爐門進行開啟,縮短投料控制,來完成對上料批次時間縮短的控制。

      上料系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)改造完成后,提高了塔式爐的上料車次,進而提升塔式爐的融化能力。經(jīng)過一段時間的驗證后,每班次熔煉能力由每班的11噸提升至每班的16噸,塔式爐的最終產(chǎn)量得以提高。

      3 改造后的現(xiàn)場生產(chǎn)管理

      上料系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)的改造,提高了塔式爐的產(chǎn)量。但是在提高產(chǎn)量的同時還需要關注產(chǎn)量提升而造成的相關變量的控制與管理。產(chǎn)生變量分析見表2。

      在經(jīng)過對現(xiàn)場塔式爐產(chǎn)量提升后的變量效果分析,結合工作實際積極采取下列控制措施:

      (1)綜合考慮降低勞動者的生理疲勞。員工是生產(chǎn)要素之一,現(xiàn)場操作人員作業(yè)負荷的增大,增加了現(xiàn)場勞動者的勞動強度,給現(xiàn)場的安全生產(chǎn)帶來極大的不確定性。因此管理者綜合考慮如何降低和預防勞動者的生理疲勞迫在眉睫。公司在了解到相關情況后,積極開辟休息室,合理安排休時間并增加相應崗位操作人員1名。后期綜合考慮由自動化減人,機器人換人,進一步降低操作人員的強度。

      (2)加強企業(yè)現(xiàn)場管理?,F(xiàn)場生產(chǎn)載荷的增加,造成現(xiàn)場物料和鏟車轉運鋁水次數(shù)的增加。給現(xiàn)場的管理帶來一定的管理難度。

      公司在完善現(xiàn)場管理的情況下,進一步優(yōu)化現(xiàn)場管理與6S、目視化管理、定置管理、質(zhì)量管理的關系,使得現(xiàn)場管理水平得以進一步提高。

      (3)積極開展安全培訓教育。大力開展針對現(xiàn)場操作人員、管理人員、維修人員的培訓教育,使作業(yè)人員了解其存在的危險、危害因素、采取的安全措施和應急處置等。提高人員的自我防護意識和應急處置能力。

      (4)加大現(xiàn)場設備設施的維護保養(yǎng)力度。產(chǎn)能的提升必然帶來設備的加速損耗,因此需要一群專業(yè)技能的過硬的維保人員和充足的設備庫存。未雨綢繆,提前加大現(xiàn)場的維護保養(yǎng)力度,對出現(xiàn)的問題及時進行處置。

      4 總結

      上料系統(tǒng)改造完成后,成功的提成塔式爐的產(chǎn)量。但是在關注產(chǎn)能提升的同時更應該著重關注產(chǎn)能提升帶來的現(xiàn)場問題。生產(chǎn)現(xiàn)場管理是一項系統(tǒng)的管理過程。只有處理好帶來的現(xiàn)場相關問題才能保證現(xiàn)場的安全生產(chǎn),改造項目才算是成功的項目。

      參考文獻:

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