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      發(fā)電機(jī)密封油差壓低原因分析及處理

      2019-02-10 15:12:58李志高任輝
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年3期
      關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

      李志高 任輝

      摘 要:陜西渭河發(fā)電有限公司#5、#6發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的引進(jìn)優(yōu)化型QF-300-2發(fā)電機(jī),采用水氫氫冷卻方式,即定子繞組水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組氫內(nèi)冷,定子鐵芯氫冷。2016年以來(lái),#5、#6發(fā)電機(jī)密封油差壓減小,氫油差壓閥調(diào)整效果不好,檢修人員調(diào)整緊固調(diào)整彈簧無(wú)效果,只有通過節(jié)流氫油差壓閥后隔離門才能保證機(jī)組勉強(qiáng)運(yùn)行,存在著較大的安全隱患。

      關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);水氫氫冷卻;密封油差壓

      1 發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的工作原理

      QF -300-2型發(fā)電機(jī)采用雙環(huán)流式密封瓦。密封瓦內(nèi)有空、氫側(cè)兩個(gè)環(huán)狀配油槽。密封油分為空側(cè)和氫側(cè)兩個(gè)油路將油供給密封瓦上的兩個(gè)環(huán)狀配油槽,油沿轉(zhuǎn)軸軸向穿過密封瓦內(nèi)徑與轉(zhuǎn)軸之間的間隙流出。如果這兩個(gè)油路中的供油油壓在密封瓦處恰好相等,油就不會(huì)在兩個(gè)配油槽之間的間隙中竄流,通常只要密封油壓始終保持高于機(jī)內(nèi)氣體壓力,便可防止氫氣從發(fā)電機(jī)內(nèi)逸出??諅?cè)油路供給的油則將沿軸和密封瓦之間的間隙流往軸承側(cè),并同軸承回油一起進(jìn)入空側(cè)密封油箱,從而防止了空氣與潮氣侵入發(fā)電機(jī)內(nèi)部。氫側(cè)密封油則沿軸和密封瓦之間的間隙流往發(fā)電機(jī)內(nèi)側(cè),落入消泡箱,最后回到氫側(cè)密封油箱。

      要實(shí)現(xiàn)上述密封功能,空側(cè)交流潤(rùn)滑油泵出口設(shè)置有氫油差壓閥,氫油差壓閥控制器上部通過信號(hào)管和氫氣連接,下部通過信號(hào)管和空側(cè)密封油連接。當(dāng)氫氣壓力升高時(shí),差壓閥開度關(guān)小,空側(cè)密封油再循環(huán)量減小,進(jìn)入密封瓦的油量增加;當(dāng)氫氣壓力降低時(shí),差壓閥開度增大,空側(cè)密封油再循環(huán)量增加,進(jìn)入密封瓦的油量減小。這樣,通過調(diào)整控制器彈簧剛度來(lái)保證密封瓦處空側(cè)密封油壓始終高出發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓0.084 MPa。氫側(cè)密封油泵從氫側(cè)回油箱取得油源,它把一部分油從冷油器、濾油器,經(jīng)平衡閥進(jìn)入密封瓦的氫側(cè)配油槽,由氫側(cè)軸向間隙流出,進(jìn)入消泡箱內(nèi)逸出溶入的氫氣,再流入氫側(cè)回油箱。另一部分油由該油泵的再循環(huán)管道回到油泵進(jìn)口,作為氫側(cè)密封油泵出口壓力的粗調(diào),而由平衡閥來(lái)保證氫側(cè)密封油處的密封油壓與空側(cè)油壓基本相等。氫側(cè)密封油壓則通過平衡閥跟蹤空側(cè)密封油壓,兩者差壓保持在±490 Pa內(nèi)。

      2 原因分析

      通過對(duì)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的認(rèn)真分析,造成氫油差壓低的可能原因如下:

      (1)氫油差壓閥調(diào)節(jié)性能差,存在缺陷。

      (2)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)存在閥門內(nèi)漏,如過壓閥、逆止閥不嚴(yán)密,造成空側(cè)密封油量不足,油壓下降。

      (3)發(fā)電機(jī)空側(cè)密封油泵處理不足,造成空側(cè)密封油壓下降。

      (4)發(fā)電機(jī)密封瓦因軸頸不光滑、間隙大造成空側(cè)密封油泄量大。

      3 處理措施

      3.1 對(duì)密封油系統(tǒng)流量進(jìn)行測(cè)量

      經(jīng)過研究,采用超聲波流量計(jì)對(duì)#5機(jī)和#6機(jī)密封油系統(tǒng)進(jìn)行流量測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如表1。

      從表1可以看出:

      (1)空側(cè)密封油泵設(shè)計(jì)出口流量383升/min,#5實(shí)際出力303升/min,出力損失約20%;差壓閥設(shè)計(jì)流量在50-60升/min,#5機(jī)組實(shí)際流量已遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值,已超出其調(diào)節(jié)范圍,因此差壓閥已失去調(diào)整作用。#5機(jī)空側(cè)密封油量遠(yuǎn)大于密封瓦設(shè)計(jì)油量,說(shuō)明密封瓦漏油量大。#5機(jī)氫側(cè)密封油量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值,存在空側(cè)向氫側(cè)竄油。

      (2)#6機(jī)空側(cè)密封油泵出力約194升/min,出力損失約50%;#6機(jī)差壓閥流量已為零,失去調(diào)整作用;#6機(jī)氫側(cè)密封油流量略超設(shè)計(jì),基本正常。

      根據(jù)測(cè)量結(jié)果,可以得出結(jié)論,#5、#6機(jī)密封油差壓低的原因?yàn)槊芊庥捅贸隽档?,密封瓦間隙超標(biāo)或軸頸不光滑泄油量大。

      3.2 針對(duì)密封油系統(tǒng)進(jìn)行缺陷處理

      2017年8月,利用檢修機(jī)會(huì)分別對(duì)#5、#6機(jī)密封油系統(tǒng)進(jìn)行了檢修,具體工作如下:

      (1)更換了出力不足的空側(cè)密封油泵。

      (2)對(duì)因過度緊固造成波紋筒變形的差壓閥進(jìn)行了檢修校驗(yàn)。

      (3)對(duì)密封瓦進(jìn)行了技術(shù)改造,更換了間隙偏大的密封瓦。將原單片雙流環(huán)密封瓦改為雙片雙流密封瓦,密封瓦軸向密封由單向密封面改為雙向密封面,增大了密封面積,提高了密封效果。

      (4)對(duì)密封油系統(tǒng)閥門進(jìn)行了全面檢查,消除了系統(tǒng)內(nèi)漏。

      4 實(shí)施效果

      經(jīng)過對(duì)#5、#6機(jī)密封油系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,對(duì)密封瓦進(jìn)行改造,機(jī)組啟動(dòng)后密封瓦泄油量大幅下降,發(fā)電機(jī)漏氫量從10m?/天降低到1.8m?/天,氫油壓差保持穩(wěn)定,空側(cè)密封油跟蹤氫壓良好,解決了氫油壓差低和不穩(wěn)定的問題,并使發(fā)電機(jī)漏氫量大幅下降。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)是火力發(fā)電廠重要的設(shè)備和系統(tǒng),氫氣屬于易燃易爆氣體,爆炸濃度范圍較寬,密封油系統(tǒng)如存在漏油或漏氫等問題將帶來(lái)很大安全隱患,對(duì)密封油系統(tǒng)存在的問題必須高度重視、認(rèn)真分析,通過測(cè)量機(jī)端和勵(lì)端密封瓦的泄油量判斷密封瓦的工作狀態(tài)是一種容易操作、科學(xué)有效的手段,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要采取對(duì)癥措施及時(shí)處理,確保汽輪發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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