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      燃煤電廠氣力輸灰系統(tǒng)下引式倉泵改造

      2019-02-19 01:18:20李定忠
      設(shè)備管理與維修 2019年2期
      關(guān)鍵詞:輸灰流化飛灰

      李定忠

      (貴州鴨溪發(fā)電有限公司,貴州遵義 563108)

      0 引言

      氣力輸灰系統(tǒng)作為鍋爐系統(tǒng)的組成部分,其運行是否可靠直接關(guān)系到機組的安全穩(wěn)定運行。倉泵作為氣力輸灰系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,它的可靠運行直接關(guān)系輸灰系統(tǒng)的正常運行。如果倉泵輸灰不暢,不僅檢修安全風(fēng)險高,工作量大,而且環(huán)境污染嚴重,常常導(dǎo)致灰斗積灰嚴重,造成堵塞空預(yù)器、灰斗變形、垮塌。所以,倉泵輸灰不正常對鍋爐系統(tǒng)乃至整個機組系統(tǒng)的安全運行都存在安全隱患。

      1 氣力輸灰系統(tǒng)倉泵輸送原理

      氣力輸送倉泵在該系統(tǒng)中主要用于飛灰的輸送,它自動化程度高,利用PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)控制整個輸送過程實現(xiàn)全自動控制。主要由進料裝置、氣動出料閥、倉泵泵體、氣化裝置、管路系統(tǒng)及閥門組成。倉泵輸送過程分為4個階段。

      (1)進料階段。倉泵投入運行后進料閥打開,飛灰自由落入泵體內(nèi),當(dāng)料位計發(fā)出料滿信號或設(shè)定時間時,進料閥自動關(guān)閉。在這一過程中,料位計為主控元件,進料時間控制為備用措施。只要料位到或進料時間到,都自動關(guān)閉進料閥。

      (2)流化加壓階段。倉泵進氣閥打開,壓縮空氣從泵體底部的氣化室進入,擴散后穿過流化盤(板),將飛灰充分流化的同時,泵內(nèi)的氣壓也逐漸上升。

      (3)輸送階段。當(dāng)泵內(nèi)壓力達到一定值時,壓力傳感器發(fā)出信號,吹堵閥打開,延時幾秒后,出料閥自動開啟,流化板上的飛灰流化加強,輸送開始,泵內(nèi)飛灰逐漸減少。此過程中流化板上的飛灰始終處于邊流化邊輸送的狀態(tài)。

      (4)吹掃階段。當(dāng)泵內(nèi)飛灰輸送完畢,壓力下降到等于或接近管道阻力時,進氣閥和吹堵閥在延時一定時間后關(guān)閉,從而完成一次工作循環(huán)。

      從以上工作流程看,倉泵流化盤(板)是否正常是關(guān)系氣力輸灰系統(tǒng)是否正常運行的關(guān)鍵設(shè)備,但在實際的運行中存在2個問題。

      (1)流化盤(板)對輸送壓縮空氣品質(zhì)要求高,必須達到含塵<5 mg/m3、壓力露點溫度<+20 ℃、含油<5 mg/m3,而在實際運作中,輸送壓縮空氣因為其他原因,很難保證品質(zhì)達標(biāo),所以,流化盤(板)常常堵塞。

      (2)流化盤(板)硬度高、易碎,容易被灰斗內(nèi)落入的異物砸碎。因此,流化盤(板)堵塞、破碎的問題是常常導(dǎo)致輸灰系統(tǒng)輸灰不暢、堵管頻繁、故障率高的主要原因。

      流化盤(板)在倉泵中的作用是讓壓縮空氣不斷通過它的微孔,將它上面附近的粉煤灰流化,呈“懸浮”狀態(tài),使之在倉泵進出口管道之間,硫化盤(板)上形成一段呈“懸浮”態(tài)的疏松段,從而達到倉泵內(nèi)粉煤灰始終不是全部重力都壓在硫化盤上,克服了整個倉泵內(nèi)所有粉煤灰向下的壓力,減輕輸送阻力。

      2 改造技術(shù)方案

      (1)停用氣化裝置(流化室及流化盤(板))。對于新建的氣力輸送系統(tǒng)用下引式倉泵直接取消流化盤裝置,加裝新型緩沖板。對于原氣力輸送系統(tǒng)用下引式倉泵,將原有流化盤(板)保留或拆除,關(guān)閉流化風(fēng)一次閥門,加裝新型緩沖板。

      (2)在倉泵內(nèi)部流化裝置正上方設(shè)計新型緩沖板,技術(shù)要點:①緩沖板呈圓弧狀,弧板寬度尺寸一般與輸灰母管尺寸相同,弧度宜為母管管徑1/4。②弧板長度與倉泵連接處筒體內(nèi)徑相同,并與倉泵壁焊接,焊縫高度為最薄件厚度。③弧板材料可選用20#,Q235B,304不銹鋼板或1Cr18Ni9等。④弧板厚度宜為(6~8)mm。

      (3)在倉泵中上部加裝人孔門,便于日常檢修緩沖板情況。

      3 改造方案的技術(shù)特點

      (1)倉泵不需要配置底部流化盤、流化風(fēng)進氣端蓋以及相關(guān)閥門組件,結(jié)構(gòu)更為簡單。

      (2)緩沖板替換流化盤(板),直接取消了復(fù)雜的倉泵流化裝置。

      4 改造效果

      2010年3月對1#爐省煤器、電除塵一二電場倉泵改造以后,經(jīng)過一年多的持續(xù)運行,輸灰效果較改造前顯著改善,沒有發(fā)生過除進料閥壞、倉泵進大塊以外造成的堵管發(fā)生,達到了改造的目的。2011年6月,該發(fā)電廠總結(jié)1#爐倉泵的改造經(jīng)驗,對剩下的3臺爐省煤器、電除塵一二電場倉泵進行了全面改造。相比與傳統(tǒng)帶有流化裝置的倉泵而言,在相同輸灰出力的前提下,輸灰系統(tǒng)改造后具有6個特點。

      (1)投資低,相比與現(xiàn)有帶流化裝置的倉泵,生產(chǎn)成本(含加工制作和材料2部分)降低95%。

      (2)系統(tǒng)簡單,取消原倉泵的底部流化盤、流化風(fēng)進氣端蓋以及相關(guān)閥門組件,沒有安裝調(diào)試工作量。

      (3)運行穩(wěn)定,檢修維護工作量小。相比與現(xiàn)有帶流化裝置的倉泵,改造成緩沖板的倉泵系統(tǒng)維護工作量基本為零,其使用壽命與倉泵本體相當(dāng)。

      (4)運行成本低,該系統(tǒng)不用壓縮空氣作為流化風(fēng),不需要頻繁控制閥門,基本不產(chǎn)生費用,一勞永逸解決問題。

      (5)輸送效率高,能耗低。相比與現(xiàn)有帶流化盤倉泵輸送系統(tǒng),在同樣倉泵尺寸和系統(tǒng)配置條件下,輸送出力相當(dāng),當(dāng)可靠性更高,能耗更低。

      (6)取消了倉泵硫化裝置,減少了用氣量,在加上輸灰順暢,在保證輸灰壓力的前提下,輸灰空壓機運行由原2臺爐需啟4臺空壓機減為3臺運行。

      2臺爐年可節(jié)電1 900 800 kW·h。4臺爐年可節(jié)電3 801 600 kW·h。

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