黃紅俊,張朋崗,趙新奎
(中國(guó)石油塔里木油田公司天然氣事業(yè)部,新疆庫(kù)爾勒 841000)
迪那作業(yè)區(qū)是西氣東輸一線的重要?dú)庠吹刂唬靥幮陆畮?kù)車(chē)縣境內(nèi),東南距輪臺(tái)縣46 km,西南距庫(kù)車(chē)縣74 km,地面海拔(1000~2000)m。迪那油氣處理廠導(dǎo)熱油系統(tǒng)有3臺(tái)AURA公司制造的爐子和4臺(tái)導(dǎo)熱油循環(huán)泵,如果將導(dǎo)熱油比作石油工業(yè)油氣處理裝置的血液,那么導(dǎo)熱油泵就是心臟,給血液流動(dòng)提供動(dòng)力,屬于關(guān)鍵設(shè)備。迪那導(dǎo)熱油泵于2009年底安裝調(diào)試投產(chǎn)運(yùn)行(3用1備),運(yùn)行平穩(wěn)。2016年開(kāi)始出現(xiàn)部分泵振動(dòng)趨勢(shì)逐漸增大,嚴(yán)重影響了正常安全生產(chǎn)。
迪那油氣處理廠導(dǎo)熱油系統(tǒng)共有4臺(tái)導(dǎo)熱油循環(huán)泵(2用2備),位號(hào)分別為P-4101A,P-4101B,P-4101C和P-4101D。4臺(tái)導(dǎo)熱油循環(huán)泵為同類(lèi)型、同型號(hào)機(jī)泵,安裝方式是整體撬裝結(jié)構(gòu)(圖1)。
機(jī)泵為WEG(萬(wàn)高)公司生產(chǎn)的ETANORM SYA 80-250,由電機(jī)和懸臂泵組成。電機(jī)型號(hào)為280S/M-2,額定功率75 kW,電壓380 V,額定電流134 A,轉(zhuǎn)速2970 r/min,頻率50 Hz。泵的流量為220 m3/h,額定揚(yáng)程85 m,轉(zhuǎn)速2900 r/min,工作溫度220℃。
圖1 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組
自2015年2月開(kāi)始,A,B和D導(dǎo)熱油循環(huán)泵振動(dòng)趨勢(shì)開(kāi)始變大,均超過(guò)正常值,振動(dòng)值存在波動(dòng)。P-4101C泵振動(dòng)較小,基本沒(méi)變。
對(duì)機(jī)組進(jìn)行頻譜分析發(fā)現(xiàn),泵頻譜主要以轉(zhuǎn)頻為主,存在152 Hz頻率成分,徑向軸向都有較大的振動(dòng)值,加速度振動(dòng)較小。判斷為聯(lián)軸器對(duì)中不良造成振動(dòng)。停機(jī)檢查對(duì)中情況,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器對(duì)中確實(shí)發(fā)生了變化。重新調(diào)整對(duì)中后運(yùn)行。之后做過(guò)多次調(diào)整(包括泵轉(zhuǎn)子更換、機(jī)泵互換位置、調(diào)整對(duì)中等),但效果不明顯,振動(dòng)依然較大。
2017年5月,生產(chǎn)廠家對(duì)該機(jī)泵進(jìn)行對(duì)中調(diào)整處理(P-4101A),之后對(duì)該機(jī)組進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)。檢測(cè)機(jī)身振動(dòng)、管線及基礎(chǔ)振動(dòng)。振動(dòng)值有所變化,但是振動(dòng)依然超標(biāo)。
2017年6月27日,再次對(duì)導(dǎo)熱油泵P-4101B和P-4101C泵進(jìn)行帶負(fù)荷運(yùn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè),和斷開(kāi)B泵聯(lián)軸節(jié)進(jìn)行電機(jī)單機(jī)運(yùn)行振動(dòng)檢測(cè)(電機(jī)單試運(yùn)行振動(dòng)狀態(tài)良好)。檢測(cè)P-4101C泵振動(dòng)值正常,P-4101B振動(dòng)值較大(泵驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)達(dá)到50 mm/s)。振動(dòng)頻譜結(jié)構(gòu)無(wú)明顯變化。
2017年9月,作業(yè)區(qū)把振動(dòng)正常的P-4101C導(dǎo)熱油泵的泵體和振動(dòng)較大的P-4101A導(dǎo)熱油泵的泵體互換位置后進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè)(圖2、表1)。測(cè)試結(jié)果顯示,本來(lái)運(yùn)行較好的P-4101C泵,泵體調(diào)到P-4101A導(dǎo)熱油泵位置時(shí)振動(dòng)上漲;而本來(lái)振動(dòng)較大的P-4101A泵,泵體調(diào)到P-4101C導(dǎo)熱油泵位置時(shí)振動(dòng)正常。說(shuō)明機(jī)泵本身情況都是正常的,振動(dòng)大小與泵本身關(guān)系不大。
圖2 P4101A與P4101C互換位置前后的頻譜圖(有效值譜)
表1 P4101A與P4101C互換位置前后振動(dòng)數(shù)據(jù) mm/s
各機(jī)組測(cè)點(diǎn)加速度振動(dòng)都在允許范圍內(nèi),趨勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。
現(xiàn)場(chǎng)了解到,每次機(jī)組停機(jī)后檢查對(duì)中情況,發(fā)現(xiàn)原對(duì)中情況都發(fā)生改變。P-4101B泵停止運(yùn)行時(shí),P-4101C泵各測(cè)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)采集的振動(dòng)數(shù)據(jù)比同時(shí)運(yùn)行時(shí)降低了50%倍。
電機(jī)驅(qū)動(dòng)端測(cè)點(diǎn)垂直方向及軸向振動(dòng)較高。頻譜以轉(zhuǎn)頻(50 Hz)為主,無(wú)其他異常頻率。
泵兩端振動(dòng)都較高,頻譜以轉(zhuǎn)頻(50 Hz)為主,伴有152.5 Hz頻率成分。該頻率跟軸承6314外圈缺陷頻率接近,但是該頻率在其他幾個(gè)機(jī)泵上也同時(shí)存在。而之前已對(duì)泵軸承進(jìn)行過(guò)更換,不可能出現(xiàn)同時(shí)損壞的情況。所以,排除軸承缺陷的可能性,該頻率可能是某部件固有頻率。
對(duì)機(jī)組基礎(chǔ)及管線進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,機(jī)組基礎(chǔ)各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)大小相差較大見(jiàn)表2,表2的測(cè)量類(lèi)型為速度,特征值類(lèi)型為有效值。
曾經(jīng)電機(jī)拆開(kāi)后單機(jī)運(yùn)行,振動(dòng)值在正常范圍內(nèi)(振動(dòng)值最大2.2 mm/s)。頻譜以轉(zhuǎn)頻為主,無(wú)其他異常頻率(圖3)。電機(jī)運(yùn)行正常。
依據(jù)行業(yè)振動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場(chǎng)安裝運(yùn)行情況,分析認(rèn)為導(dǎo)熱油泵存在以下問(wèn)題:
(1)礎(chǔ)剛度不足、箱形鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的分布剛度嚴(yán)重不均勻(不屬于等剛度設(shè)計(jì)),基礎(chǔ)鋼板各點(diǎn)剛度差異很大,轉(zhuǎn)子不平衡過(guò)大的激振力激發(fā)鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)近50 Hz的某階固頻。
表2 機(jī)組的基礎(chǔ)及管線振動(dòng)數(shù)據(jù) mm/s
(2)熱態(tài)下受管道應(yīng)力影響發(fā)生泵殼變形及產(chǎn)生較大軸向位移、徑向位移,破壞了對(duì)中狀態(tài),也改變了葉輪與殼體的間隙。
(3)轉(zhuǎn)子存在明顯的平衡問(wèn)題及熱對(duì)中不良。
圖3 P4101B單試電機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)
(1)增加基礎(chǔ)剛度,建議用混凝土填充或每臺(tái)機(jī)組用單獨(dú)基礎(chǔ)做支點(diǎn);或者廢掉當(dāng)前箱形鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),改成單臺(tái)單獨(dú)或2臺(tái)用1個(gè)的鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),可以參照克拉的導(dǎo)熱油泵基礎(chǔ)。
(2)檢查及消除管道應(yīng)力,冷態(tài)對(duì)法蘭的無(wú)力矩安裝應(yīng)該同時(shí)考慮到熱態(tài)的溫差應(yīng)力的釋放問(wèn)題;改善管線支撐的問(wèn)題,建議入口管線下部固定支撐改成阻尼支撐。
(3)對(duì)泵轉(zhuǎn)子系統(tǒng)(帶連軸節(jié)及葉輪)重新做動(dòng)平衡,提高動(dòng)平衡等級(jí)。
(4)調(diào)整和優(yōu)化軸系對(duì)中,逐臺(tái)泵篩選出合理的對(duì)中參數(shù)。
綜上所述,采取排除法對(duì)整改措施逐一落實(shí),并及時(shí)采集振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,2009年安裝方式是整體撬裝結(jié)構(gòu),投產(chǎn)運(yùn)行8 a后,由于項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)存在缺陷,造成基礎(chǔ)不實(shí),運(yùn)行時(shí)導(dǎo)熱油循環(huán)泵振動(dòng)值異常,最終確認(rèn)增加基礎(chǔ)剛度是解決3臺(tái)導(dǎo)熱油泵振動(dòng)值異常的本質(zhì)安全措施。采用2臺(tái)用1個(gè)的鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)和混凝土填充增加剛性強(qiáng)度的解決方法。
2018年6月,利用裝置檢修期間,對(duì)4臺(tái)導(dǎo)熱油循環(huán)泵采取整改措施。整改后,4臺(tái)導(dǎo)熱油循環(huán)泵振動(dòng)值完全符合ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)值下線要求。整改后的設(shè)備布置圖和狀態(tài)檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖4~圖6(巡檢儀器型號(hào)BH550)。
圖4 機(jī)組處理后的現(xiàn)場(chǎng)(2018-06-14)
通過(guò)這次技術(shù)改造,解決了導(dǎo)熱油循環(huán)泵長(zhǎng)期振動(dòng)值異常問(wèn)題,避免現(xiàn)場(chǎng)因?qū)嵊脱h(huán)泵非計(jì)劃停車(chē)檢修可能造成全廠油氣裝置停工的風(fēng)險(xiǎn),為裝置設(shè)備本質(zhì)安全、長(zhǎng)周期生產(chǎn)提供了保障。
圖5 機(jī)組基礎(chǔ)處理后P-4101D的振動(dòng)數(shù)據(jù)
圖6 導(dǎo)熱油爐循環(huán)泵3Hv和3Vv振動(dòng)趨勢(shì)及振動(dòng)頻譜對(duì)比