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      核電廠風機機組振動波動問題的分析及治理

      2019-02-22 00:55:00付江永
      設備管理與維修 2019年2期
      關鍵詞:共振固有頻率軸向

      付江永

      (山東核電有限公司,山東煙臺 265116)

      0 引言

      核電廠保健物理區(qū)和熱機加工車間排風機組用于維持保健物理區(qū)及熱機加工車間處于微負壓,同時向輻射探測儀表供風以檢測排出物放射性指標。機組電機通過皮帶驅(qū)動風機運行,電機轉(zhuǎn)速為1488 r/min,風機轉(zhuǎn)速為1590 r/min,電機與風機安裝在同一框架基礎上,并由鋼彈簧隔振器支撐。

      風機機組運行期間振動超標,電機側(cè)軸承水平方向及軸向振動超過ISO 10816-3:2001振動標準所要求的4.5 mm/s。風機側(cè)軸承振動較小,滿足標準JB/T 8689—2014《通風機振動檢測及其限值》規(guī)定的撓性支撐條件下7.1 mm/s要求,振動數(shù)據(jù)見表1。經(jīng)過實時監(jiān)測,電機水平方向及軸向振動存在波動,振動變化趨勢如圖1所示。

      表1 振動測量數(shù)據(jù)表格

      圖1 電機軸向振動變化趨勢

      1 振動初步診斷及動平衡

      對電機自由端軸向及水平方向振動進行頻譜分析,其中軸向振動頻譜見圖2。

      振動主要分量為電機轉(zhuǎn)速頻率24.8 Hz及風機轉(zhuǎn)速頻率26.5 Hz。1倍頻振動較大、軸向振動超過徑向振動,這些特征最可能的原因為電機皮帶輪處存在不平衡。從表1可以看出,風機振動較小,電機振動較大,因此首先考慮對電機進行動平衡。

      圖2 電機軸向振動頻譜

      電機脫開負載后,采用CSI2140振動分析儀表進行動平衡。選擇動平衡位置在電機皮帶輪處,由于皮帶輪材料為鑄鐵,現(xiàn)場不易焊接質(zhì)量塊,因此采用鉆孔去除質(zhì)量的方式實施動平衡,經(jīng)過1次試平衡,2次去重,在皮帶輪處共去除14 g,動平衡結(jié)果見表2。

      表2 平衡前振動速度均方根值

      表3 平衡后振動速度均方根值

      經(jīng)動平衡后,電機單轉(zhuǎn)振動大幅下降,振動達到了優(yōu)秀水平,并且未發(fā)現(xiàn)波動現(xiàn)象。

      電機連接風機后啟機運行,電機水平方向及軸向總體振動水平已明顯下降,但經(jīng)趨勢分析仍然存在波動,波動最大值可超過標準要求。平衡后機組振動測量數(shù)據(jù)見表4,電機軸向振動頻譜見圖3。

      表4 平衡后機組振動速度均方根值

      圖3 電機軸向振動頻譜

      2 振動波動原因分析

      經(jīng)實時頻譜分析,主要波動頻率為風機轉(zhuǎn)速頻率,波動周期仍然為(10~15)s,可能原因有 3 個。

      (1)電機側(cè)存在機械松動。機械松動一般包括基礎結(jié)構(gòu)框架松動和各零部件配合間隙超差引起的松動。機械松動會引起振動忽大忽小的變化,本質(zhì)是由于松動引起了剛度的非線性。松動導致的振動除基頻外,還會產(chǎn)生高次諧波及分數(shù)次諧波,并且振動波動不存在規(guī)律性的變化。

      從圖3可以看出,頻譜中僅存在風機和電機的轉(zhuǎn)速頻率并無其他頻率分量,并且波動的頻率分量僅為風機轉(zhuǎn)速頻率。從波動周期上分析,由圖1可知,電機振動波動周期雖不固定,但卻呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,而機械松動引起的波動不存在規(guī)律性。另外,維修人員對基礎各結(jié)合面螺栓進行檢查,對電機裝配記錄進行檢查均未發(fā)現(xiàn)松動問題。因此排除機械松動故障。

      (2)拍振。拍振是一種多個振源系統(tǒng)相互干涉的振動現(xiàn)象,是兩種頻率接近、幅值也比較接近的兩個擾動因素共同產(chǎn)生的合成擾動現(xiàn)象。

      拍振能產(chǎn)生忽大忽小的振動波動,其機理為當2個相近頻率相位相同時,振幅增大;當2個相近頻率相位相反時,振幅減小。拍振的頻率為2個相近振動頻率之差。而從圖3及圖4可以看出,風機及電機的轉(zhuǎn)速頻率之差為1.7 Hz,波動周期約為0.6 s,這與電機波動的周期并不對應。另外,拍振產(chǎn)生的波動周期在風機轉(zhuǎn)速和電機轉(zhuǎn)速固定的條件下應是固定的,而實際電機的波動周期卻在(10~15)s內(nèi)變化,這與拍振的原理不符,因此排除拍振問題。

      (3)間歇性結(jié)構(gòu)共振。由表3可以看出,風機振動小于電機振動,而電機的主要振動分量卻是風機轉(zhuǎn)速頻率。這說明風機轉(zhuǎn)速頻率振動傳遞至電機側(cè),并在電機側(cè)發(fā)生了共振放大。

      對普通強迫振動而言,部件呈現(xiàn)的振幅與作用在部件上的激振力成正比,與它的動剛度成反比,可用式(1)表示。

      式中A——振幅

      F——激振力

      K——部件動剛度,見式(2),它表示部件產(chǎn)生單位振幅(位移)所需的交變力

      式中k——部件靜剛度,它表示部件產(chǎn)生單位位移(變形)

      所需的靜力

      β——動態(tài)放大系數(shù),見式(3)

      式中 ω——激振力頻率

      c——阻尼系數(shù)

      ωn——支撐系統(tǒng)自振頻率,見式(4)

      由式(3)可得,當固有頻率與激振力頻率相等時系統(tǒng)動剛度最小,振動幅值最大,在無阻尼情況,振動幅值將趨于無窮動大,此時發(fā)生共振。

      在實際現(xiàn)場工作中,判斷轉(zhuǎn)子支承系統(tǒng)是否存在共振可以通過敲擊試驗,直接測出設備在振動較大位置處的固有頻率,與激振頻率進行對比,如果兩頻率較為接近,則說明存在共振的可能。

      對電機水平方向及軸向進行錘擊測試,均存在28 Hz固有頻率,其中軸向固有頻率頻譜如圖4所示。固有頻率28 Hz與風機的轉(zhuǎn)速頻率26.5 Hz很接近。根據(jù)GB 10068—2008標準,主要振源的頻率與系統(tǒng)固有頻率避開率為10%,即要求在(24.1~29.5)Hz范圍內(nèi)不應存在固有頻率峰值,但電機側(cè)固有頻率未避開共振區(qū)間。

      圖4 電機軸向固有頻率

      由式(4)可知,在質(zhì)量不變的條件下,剛度變化引起固有頻率變化。當剛度下降時,電機固有頻率下降;剛度上升時,固有頻率上升。

      考慮到電機與風機整體坐落在鋼彈簧隔振器上,在電機帶載運行時,一方面由于機組激振力變大,另一方面由于機組質(zhì)量分布不均勻,電機側(cè)質(zhì)量大于風機側(cè)質(zhì)量,使得風機側(cè)的鋼彈簧隔振器的壓縮量略大于風機側(cè),機組運行中必然發(fā)生微小晃動。在機組整體向電機側(cè)方向傾斜時,電機下部的彈簧支撐壓縮量增加,電機側(cè)剛度提高,由于固有頻率為28 Hz,稍高于風機轉(zhuǎn)速頻率。當電機側(cè)剛度提高后,固有頻率隨之升高而遠離風機轉(zhuǎn)速頻率26.5 Hz,即脫離共振區(qū)間;在機組整體向風機側(cè)傾斜時,電機下部彈簧支撐壓縮量減小,電機側(cè)剛度降低,固有頻率隨至下降進而更加接近轉(zhuǎn)速頻率,即進入共振區(qū)間,振動升高。另一方面,電機側(cè)水平及軸向隨機組的微小晃動產(chǎn)生間歇性的結(jié)構(gòu)共振,由于晃動的周期并不穩(wěn)定,所以產(chǎn)生的振動變化周期也不穩(wěn)定。

      3 振動處理

      鋼彈簧隔振器可以達到較低的固有頻率,但由于其存在自振動現(xiàn)象,容易傳遞中頻振動,且阻尼太小,臨界阻尼比只有0.005。由式(3)可知,鋼彈簧隔振器對于共振頻率附近的振動隔離能力較差,目前大部分廠家在鋼彈黃鋼絲外設一層橡膠,以增加彈簧隔振器的阻尼。如果將彈簧減振器的壓縮量增加,一方面可以提高基礎剛度,另一方面可以提高基礎剛度的穩(wěn)定性。

      基于以上分析,維修人員增加了機組基礎下方的鋼彈簧隔振器的壓縮量。經(jīng)錘擊試驗,電機固有頻率為變化為31.2 Hz,軸向固有頻率如圖5所示。

      從固有頻率的頻譜可以看出,在增加鋼彈簧隔振器的壓縮量后,一方面其固有頻率有一定程度的提高,風機的轉(zhuǎn)速頻率與電機固有頻率差距變大,避開了結(jié)構(gòu)共振,另一方面,風機更加穩(wěn)固,剛度更加穩(wěn)定。經(jīng)振動測量,振動最大值為3 mm/s,經(jīng)振動趨勢分析,振動波動消失。振動超標問題得以解決,滿足生產(chǎn)需要

      圖5 增加鋼彈簧隔振器壓縮量后的固有頻率

      4 結(jié)論

      結(jié)合核電廠保健物理區(qū)和熱機加工車間排風機組振動問題,分析引起風機機組振動波動的可能原因,最終將振動原因鎖定在電機側(cè)間歇性結(jié)構(gòu)共振,并通過調(diào)整基礎支撐剛度、動平衡等手段成功使振動到達標準要求。

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