蘇 濤
(山西汾西正旺煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 孝義 032311)
1411工作面、10209工作面均布置在一采區(qū)東翼,1411工作面開(kāi)采4#煤層,煤厚1.8 m~2.2 m,工作面斜長(zhǎng)180 m,可采長(zhǎng)度1 342 m;10209工作面開(kāi)采2#煤層,煤厚1.1 m~1.5 m,工作面斜長(zhǎng)160 m,可采長(zhǎng)度1 246 m;10209工作面位于1411工作面東側(cè),2個(gè)工作面間煤柱寬41.7 m(中-中),2#煤層與4#煤層間層間距12 m~18 m。
截止2018年11月30日,10209工作面已回采360 m,1411工作面已回采132 m(工作面已回采至1211采空區(qū)下方23.2 m),兩工作面之間的錯(cuò)差為258 m。
1) 1411工作面采用的瓦斯治理方法
①實(shí)體煤區(qū)域瓦斯抽采方法
工作面后100 m實(shí)體煤區(qū)域,采用“風(fēng)排+高抽巷+本煤層鉆孔+裂隙帶鉆孔+下鄰近層鉆孔(本工作面4#煤層和5#煤層分層,在鉆場(chǎng)內(nèi)對(duì)5#煤層施工下鄰近孔抽采)+采空區(qū)抽采”進(jìn)行瓦斯治理。
②前1 370 m卸壓區(qū)域瓦斯抽采方法
工作面前1 370 m卸壓區(qū)域采用“風(fēng)排+本煤層鉆孔+裂隙帶鉆孔+下鄰近層鉆孔(本工作面4#煤層和5#煤層分層,在鉆場(chǎng)內(nèi)對(duì)5#煤施工下鄰近孔抽采)+采空區(qū)抽采”進(jìn)行瓦斯治理。
2) 10209工作面采用的瓦斯治理方法
工作面采用“本煤層鉆孔抽采+裂隙帶鉆孔抽采+上隅角埋管抽采+下鄰近2#、4#煤層攔截/卸壓鉆孔抽采”的綜合瓦斯治理方法。
1) 1411工作面通風(fēng)、瓦斯情況
目前,工作面絕對(duì)瓦斯涌出量為14.03 m3/min,抽采量為5.98 m3/min,風(fēng)排量為8.05 m3/min。
工作面正常生產(chǎn)期間各地點(diǎn)瓦斯?jié)舛龋汗ぷ髅嫱咚節(jié)舛?.28%,留墻隅角瓦斯?jié)舛?.36%,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?.48%。
工作面抽采情況:高抽巷DN300支管抽采量為2.74 m3/min,本煤層、下鄰近、裂隙帶DN200支管抽采量為0.56 m3/min,留墻埋管DN300支管抽采量為2.68 m3/min。
2) 10209工作面通風(fēng)、瓦斯情況
工作面正常生產(chǎn)期間絕對(duì)瓦斯涌出量為16.32 m3/min,抽采量為8.92 m3/min,風(fēng)排量為7.4 m3/min。
工作面正常生產(chǎn)期間各地點(diǎn)瓦斯?jié)舛龋汗ぷ髅嫱咚節(jié)舛?.18%,上隅角瓦斯?jié)舛?.9%~1.1%,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?.56%。
工作面抽采情況:運(yùn)巷本煤層、裂隙帶DN200支管抽采量為1.64 m3/min,上隅角埋管DN300支管抽采量為1.53 m3/min,運(yùn)巷裂隙帶DN300支管抽采量為2.13 m3/min,下鄰近2#、4#煤層攔截/卸壓鉆孔DN300支管抽采量為0.57 m3/min,1411工作面向10209工作面所施工裂隙帶鉆孔DN300支管抽采量為3.05 m3/min。
1) 1411工作面瓦斯涌出量變化情況
工作面初采期間瓦斯涌出量為23.38 m3/min~24.41 m3/min,目前工作面瓦斯涌出量為14.03 m3/min,較初采期間減少9.35 m3/min~10.38 m3/min。減少的主要原因?yàn)?,工作面已回采至?211采空區(qū)下方23.2 m,且高抽巷已即將采完,高抽巷抽采量由原8 m3/min~10 m3/min降至2 m3/min~3 m3/min。
2) 10209工作面瓦斯涌出量變化情況
10209工作面在初采期間瓦斯涌出量為11.00 m3/min~12.38 m3/min,目前工作面瓦斯涌出量為16.32 m3/min,較原先增加3.93 m3/min~5.32 m3/min。瓦斯涌出量增加的主要原因?yàn)椋?411工作面、10209工作面的同時(shí)回采,導(dǎo)致2個(gè)工作面應(yīng)力疊加,其中,1411工作面與10209工作面兩切眼之間的距離為兩工作面的集中應(yīng)力疊加區(qū),此段卸壓瓦斯涌出量增大,卸壓瓦斯通過(guò)10209工作面底板裂隙涌入工作面和采空區(qū),致使工作面瓦斯涌出量增加。
1) 巷道底膨變形的狀況、支護(hù)的難度
1411工作面兩巷礦壓顯現(xiàn)增強(qiáng),運(yùn)巷1 000 m~1 280 m段出現(xiàn)不同程度的底膨,煤幫膨出,頂板下沉現(xiàn)象,運(yùn)巷超前支護(hù)段及留巷內(nèi)變形較為嚴(yán)重,底膨量平均達(dá)600 mm,幫膨120 mm,頂板下沉240 mm,加之頂板巖層裂隙發(fā)育,頂板破碎;材巷800 m~1 250 m段出現(xiàn)底膨、幫膨現(xiàn)象,超前支護(hù)段頂板無(wú)明顯下沉,底膨量達(dá)540 mm,幫膨500 mm;隨著工作面向前推進(jìn),礦壓顯現(xiàn)情況也向前發(fā)展。
2) 抽采分析同時(shí)回采對(duì)攔截鉆孔、本煤層鉆孔抽采的影響
10209工作面和1411工作面同時(shí)回采期間,由于2個(gè)工作面回采錯(cuò)差區(qū)段集中應(yīng)力的疊加,導(dǎo)致1411運(yùn)巷向10209下覆2#、4#煤層施工的攔截/卸壓抽采鉆孔和4#本煤層順層鉆孔塌孔嚴(yán)重,且應(yīng)力集中區(qū)煤幫開(kāi)裂,多數(shù)鉆孔因漏氣無(wú)法抽采,支管抽采量由原2 m3/min~3 m3/min降至0.3 m3/min~0.5 m3/min。
3) 兩工作面瓦斯抽采與防滅火的問(wèn)題
經(jīng)利用1411運(yùn)巷向10209工作面所施工采空區(qū)鉆孔對(duì)采空區(qū)相關(guān)氣體參數(shù)的測(cè)定,結(jié)合采空區(qū)“三帶”劃分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(按照采空區(qū)氧氣濃度)初步分析,10209工作面“三帶”分布如下。
10209工作面支架后37 m采空區(qū)氧氣濃度為18%~20%,故確定工作面“散熱帶”長(zhǎng)度為37 m,范圍為工作面支架后37 m;工作面采空區(qū)37 m~91 m范圍氧氣濃度為10%~17%,故確定工作面“自燃帶”長(zhǎng)度為54 m,為工作面支架后37 m~91 m范圍;工作面采空區(qū)91 m往里采空區(qū)氧氣濃度為0%~9%,故確定工作面“窒息帶”長(zhǎng)度為268 m,為工作面支架后91 m~359 m范圍。
經(jīng)對(duì)工作面采空區(qū)“三帶”的測(cè)定為控制采空區(qū)抽采,避免因抽采而引起采空區(qū)遺煤自燃,將1411工作面運(yùn)巷向10209工作面施工的裂隙孔抽采范圍控制在60 m,將10209上隅角埋管進(jìn)行每隔6 m斷一次,將1411工作面留墻埋管控制在18 m(抽采為3個(gè)預(yù)埋管,每根預(yù)埋管間距6 m)。
1) 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整
將1411工作面原“兩進(jìn)一回”Y型通風(fēng)系統(tǒng),材料巷主進(jìn)風(fēng)、運(yùn)巷為輔助進(jìn)風(fēng)、回風(fēng)巷回風(fēng)調(diào)整為“U”型通風(fēng)系統(tǒng),材料巷進(jìn)風(fēng)、運(yùn)巷回風(fēng)。
2) 分源抽采,增加上隅角、裂隙帶的抽采能力,優(yōu)化調(diào)整抽采鉆孔,提高抽采效果
為確保調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)后1411工作面及10209工作面瓦斯的有效治理,增加上隅角、裂隙帶的抽采能力,優(yōu)化調(diào)整抽采鉆孔,提高抽采效果。計(jì)劃將現(xiàn)1411工作面運(yùn)巷4趟抽采管路所連接鉆孔重新進(jìn)行歸類(lèi),并對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,其余抽采系統(tǒng)維持原狀。具體為將原抽采1411工作面本煤層、下鄰近、裂隙帶鉆孔DN200抽采管路調(diào)整為抽采1411工作面本煤層、下鄰近鉆孔;將抽采1411工作面高抽巷DN300抽采管路調(diào)整為抽采1411工作面裂隙帶和上隅角埋管;將抽采10209工作面下鄰近2#、4#煤層攔截/卸壓抽采鉆孔DN300抽采管路調(diào)整為抽采1411工作面上隅角埋管;將抽采1411工作面向10209工作面所施工裂隙帶鉆孔DN300抽采管路調(diào)整為抽采1411工作面向10209工作面所施工裂隙帶鉆孔和下鄰近2#、4#煤層攔截/卸壓抽采鉆孔。
3) 增加兩工作面高位裂隙帶鉆孔的抽采
為確保采空區(qū)和裂隙帶瓦斯得有效治理,在10209工作面運(yùn)巷新開(kāi)設(shè)鉆場(chǎng)(鉆場(chǎng)間距50 m,每個(gè)鉆場(chǎng)內(nèi)布置6個(gè)裂隙帶鉆孔,采高為距工作面頂板9 m,覆蓋工作面25 m)。目前已開(kāi)設(shè)2個(gè)鉆場(chǎng),并在1鉆場(chǎng)內(nèi)施工6個(gè)裂隙帶鉆孔,全部連接抽采。同時(shí),對(duì)1411工作面運(yùn)巷原施工的裂隙孔進(jìn)行逐個(gè)排查,并全部與左幫DN300抽采管路進(jìn)行對(duì)接抽采。
4) 切頂技術(shù)與CO2預(yù)裂爆破的應(yīng)用
因10209工作面頂板為8 m厚的中粗粒砂巖,導(dǎo)致工作面頂板在回采過(guò)程中不易隨采隨垮,空頂距離長(zhǎng),采空區(qū)漏風(fēng)偏大,將瓦斯帶至上隅角及回風(fēng)流。為解決此問(wèn)題,將在10209運(yùn)巷采用頂板預(yù)裂切縫技術(shù)、震動(dòng)爆破和高效膨脹劑的綜合治理手段對(duì)頂板進(jìn)行提前松動(dòng)預(yù)裂,強(qiáng)制防頂,減少采空區(qū)漏風(fēng)及上隅角空頂范圍,提高裂隙帶鉆孔抽采效果。
5) 合理調(diào)整兩工作面回采的距離,尋求使巷道支護(hù)及瓦斯抽采效果最佳的距離
根據(jù)1411工作面運(yùn)巷對(duì)應(yīng)10209切眼位置后100 m巷道壓力小,2#、4#煤層攔截/卸壓抽采鉆孔單孔抽采濃度高(單孔平均濃度可達(dá)50%以上),抽采效果好;將加快1411工作面的回采進(jìn)度,同時(shí)放緩10209工作面回采進(jìn)度,將兩工作面的錯(cuò)差縮小至60 m~100 m,以減小因工作面錯(cuò)差應(yīng)力對(duì)巷道變形和工作面瓦斯的影響。
1411工作面、10209工作面在采取瓦斯治理措施后,上下隅角及時(shí)垮落,避免了采空區(qū)瓦斯的涌出,同時(shí),通過(guò)進(jìn)行瓦斯抽采,使得兩工作面隅角處的瓦斯控制在0.4%左右,杜絕了工作面瓦斯超限的問(wèn)題,有利于工作面安全生產(chǎn)。