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      核電機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥活動(dòng)試驗(yàn)失敗原因分析

      2019-02-19 11:04:11
      設(shè)備管理與維修 2019年21期
      關(guān)鍵詞:油泥卸荷調(diào)節(jié)閥

      蔡 熹

      (福建福清核電有限公司,福建福清 350318)

      0 引言

      高壓調(diào)節(jié)閥隸屬汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。其作用是接受汽輪機(jī)電液控制器(TGC)的指令,通過油動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)蒸汽閥門開度,控制調(diào)節(jié)進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽流量;當(dāng)需要甩負(fù)荷或者停機(jī)時(shí),接受TGC 指令,快速關(guān)閉調(diào)節(jié)閥,防止機(jī)組超速,保護(hù)汽輪機(jī)組的安全。一旦閥門出現(xiàn)問題可能會(huì)對電廠功率運(yùn)行造成影響。

      1 高壓調(diào)節(jié)閥組成及工作原理

      1.1 組成

      高壓調(diào)節(jié)閥主要由閥門本體、油動(dòng)機(jī)、操縱座組成。閥門本體含閥芯、閥桿、閥蓋、閥座、閥殼,高壓調(diào)節(jié)閥的閥殼與高壓主汽閥的閥殼焊接在一起、臥式布置,而閥芯、閥桿表面附有氮化層,確?;顒?dòng)部件具有較高的耐磨性。比例閥、伺服板、卸荷閥、電磁閥、位移傳感器和汽輪機(jī)電液控制系統(tǒng),共同組成了調(diào)節(jié)閥閉環(huán)控制回路。油動(dòng)機(jī)和操縱座是高壓調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu),用于開度的連續(xù)控制。

      1.2 活動(dòng)試驗(yàn)工作原理

      活動(dòng)試驗(yàn)工作原理:保持高壓主汽閥打開,高壓調(diào)節(jié)閥中試驗(yàn)電磁閥失電(開啟),安全油從電磁閥進(jìn)入,為CVS(DN16 卸荷閥)上部提供壓力(安全油壓加上彈簧力將閥芯壓向閥座),但不進(jìn)入工作腔室直接從回油口排出。此時(shí)高壓調(diào)節(jié)閥處掛閘關(guān)閉狀態(tài)。

      接著比例閥接收控制系統(tǒng)指令信號,并將指令信號轉(zhuǎn)換為油動(dòng)機(jī)工作腔液壓信號,使來自汽輪機(jī)調(diào)節(jié)油系統(tǒng)的調(diào)節(jié)油從比例閥進(jìn)入工作腔室,克服彈簧力將調(diào)節(jié)閥開啟。由于調(diào)節(jié)油油壓與安全油油壓一致,調(diào)節(jié)油無法從卸荷閥下部進(jìn)入回油口。同時(shí)調(diào)節(jié)油也為CVP(DN50 卸荷閥)上部提供壓力,防止調(diào)節(jié)油從卸荷閥泄出。致使所有調(diào)節(jié)油全部參與閥門開啟過程,閥門打開。

      當(dāng)高壓調(diào)節(jié)閥開度至50%時(shí),比例閥接收指令信號,關(guān)閉調(diào)節(jié)油進(jìn)入通道,使工作腔室無調(diào)節(jié)油進(jìn)入,CVP 上部失去壓力,導(dǎo)致工作腔室的殘油頂開CVP 從回油口排出。調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。

      當(dāng)高壓調(diào)節(jié)閥關(guān)至開度3%左右時(shí),給出信號,重復(fù)開啟過程,讓閥門再次打開。

      當(dāng)高壓調(diào)節(jié)閥開度超過20%時(shí),調(diào)節(jié)閥的試驗(yàn)電磁閥帶電(關(guān)閉),失去安全油,使調(diào)節(jié)油從CVS 排出,調(diào)節(jié)閥快速關(guān)閉。調(diào)節(jié)閥全關(guān)后試驗(yàn)電池閥失電,安全油壓建立,調(diào)節(jié)閥在調(diào)節(jié)油壓作用下逐漸開啟至正常運(yùn)行開度,閥門試驗(yàn)完畢。

      2 活動(dòng)試驗(yàn)失敗原因分析及驗(yàn)證

      現(xiàn)場根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合油回路結(jié)構(gòu),分析出3 條導(dǎo)致活動(dòng)試驗(yàn)失敗的原因:①試驗(yàn)電磁閥故障;②比例閥故障;③卸荷閥故障。

      2.1 試驗(yàn)電磁閥故障

      試驗(yàn)電磁閥導(dǎo)致該活動(dòng)試驗(yàn)失效的原因有2 個(gè):①電磁閥無法接收信號或通道失效;②電磁閥內(nèi)部節(jié)流孔板孔徑過小,進(jìn)入異物造成堵塞。如果試驗(yàn)電磁閥故障,安全油可能無法及時(shí)停止供應(yīng),調(diào)節(jié)閥無法快速關(guān)閉。

      驗(yàn)證電磁閥故障的方法有兩個(gè)。

      (1)線下驗(yàn)證?;顒?dòng)試驗(yàn)第一次失敗后,維修人員更換了該閥門的試驗(yàn)電磁閥,并對試驗(yàn)電磁閥及相關(guān)通道進(jìn)行檢查,試驗(yàn)電磁閥能夠正常接收命令,證明試驗(yàn)電磁閥及相關(guān)通道無問題。

      (2)在線驗(yàn)證。將故障閥門單獨(dú)隔離出來進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)電磁閥、比例閥初始狀態(tài)為關(guān)。強(qiáng)制比例閥指令為開,使調(diào)節(jié)閥打開至全開位。強(qiáng)制試驗(yàn)電磁閥指令為關(guān),調(diào)節(jié)閥能快速關(guān)閉,證明試驗(yàn)電磁閥接收信號無問題。

      2.2 比例閥故障

      比例閥的故障因素有2 個(gè):①比例閥卡澀導(dǎo)致動(dòng)作不正常;②比例閥無法接收信號。如果是比例閥故障,則無法提供調(diào)節(jié)油對閥門進(jìn)行供油。

      驗(yàn)證:將故障閥門單獨(dú)進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)電磁閥、比例閥初始狀態(tài)為關(guān)。強(qiáng)制比例閥指令為開,使調(diào)節(jié)閥打開。強(qiáng)制比例閥指令為關(guān),調(diào)節(jié)閥能快速關(guān)閉。證明比例閥無卡澀,可以正常接收信號。

      2.3 卸荷閥卡故障

      卸荷閥的故障因素有2 個(gè):①CVS 或CVP 卸荷閥閥芯卡澀;②彈簧失效。若卸荷閥故障則調(diào)節(jié)油通過時(shí)卸荷閥的流量減小,導(dǎo)致閥門關(guān)閉時(shí)時(shí)間較長。

      驗(yàn)證:將故障閥門單獨(dú)進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)電磁閥、比例閥初始狀態(tài)為關(guān)。強(qiáng)制比例閥指令為開,使調(diào)節(jié)閥至開度20%左右;強(qiáng)制試驗(yàn)調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,調(diào)節(jié)閥不能快速關(guān)閉。綜合前面兩個(gè)試驗(yàn),證明卸荷閥存在卡澀的可能。

      將故障閥門隔離,拆卸CVS、CVP 卸荷閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)CVS 卸荷閥閥芯上存在黑色油泥。清理后測量閥芯與閥套間隙為0.012 5 mm。而設(shè)計(jì)圖紙上寫明間隙應(yīng)小于0.015 mm。咨詢廠家,廠家澄清建議間隙值在0.02~0.03 mm。按照廠家澄清更換合格新閥后重新進(jìn)行活動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)成功。

      綜上所述,活動(dòng)試驗(yàn)失敗的促成原因?yàn)镃VS 卸荷閥閥芯存在油泥,導(dǎo)致CVS 卸荷閥間隙過小。

      3 處理改善

      可以通過外加除油泥濾油機(jī)、大修期間油沖洗等方法,將調(diào)節(jié)油中殘留的油泥消除。但是管線中存在死角,并且正常情況下調(diào)節(jié)油系統(tǒng)需要長時(shí)間運(yùn)行,運(yùn)行過程中便會(huì)有油泥產(chǎn)生,無法根本消除。

      CVS 卸荷閥原設(shè)計(jì)間隙尺寸不滿足現(xiàn)場使用需求。根據(jù)廠家澄清情況,同行電廠的CVS 卸荷閥間隙也出現(xiàn)過類似故障,經(jīng)過設(shè)計(jì)澄清和驗(yàn)證,CVS 卸荷閥間隙保持在0.02~0.03 mm 較為合適。在大修機(jī)組停運(yùn)期間,更換了電廠所有的CVS 卸荷閥。

      4 結(jié)論

      該核電機(jī)組定期會(huì)實(shí)施一次活動(dòng)試驗(yàn)以驗(yàn)證高壓調(diào)節(jié)閥的性能,幾乎沒出現(xiàn)過問題,可見高壓調(diào)節(jié)閥發(fā)生故障的可能性非常低。本次故障存在一定的偶然性,但也是設(shè)計(jì)上的一些必然條件導(dǎo)致的。目前僅解決了CVS 卸荷閥的間隙問題,油泥的產(chǎn)生原因尚沒有辦法根除,仍然需要在檢修過程中定期清除油動(dòng)機(jī)、油回路、油箱中的油泥。

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