尤 永,邢汶平,吳吉霞
(安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,安徽合肥 230601)
陰極電泳涂裝因其安全、環(huán)保、涂料利用率高、自動(dòng)化生產(chǎn)等特點(diǎn),已被汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家廣泛采用。陰極電泳涂裝是指將工件作為陰極浸入電泳槽液中,通以直流電,伴隨電解(水電解)、電泳(正負(fù)離子移向?qū)?yīng)的電極)、電沉積(樹(shù)脂和顏料在電極上沉積)和電滲(在電場(chǎng)力的作用下,涂膜中所含的水滲析出來(lái))等4個(gè)電化學(xué)反應(yīng)的過(guò)程。由于人、機(jī)、料、法、環(huán)等各因素現(xiàn)場(chǎng)管理的瑕疵,電泳涂膜表面通常會(huì)出現(xiàn)縮孔、針孔、顆粒等漆膜缺陷,直接影響電泳涂膜的外觀及質(zhì)量,其中電泳縮孔是汽車(chē)車(chē)身電泳涂膜常見(jiàn)的涂膜弊病之一,通常是由于底材電泳涂裝前或電泳涂裝后附著了油污等異物,導(dǎo)致烘干之后電泳涂膜形成火山口狀的凹陷現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于電泳縮孔涂膜弊病,一般采用人工打磨的方式進(jìn)行消除,不僅會(huì)影響面漆漆膜的外觀,而且會(huì)降低車(chē)身的防腐蝕性能。本研究對(duì)某公司涂裝生產(chǎn)線(xiàn)新車(chē)型試制過(guò)程中出現(xiàn)的電泳涂膜夾縫油縮孔質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析及問(wèn)題整改,從而實(shí)現(xiàn)新車(chē)型試制過(guò)程中對(duì)防銹油等適應(yīng)性材料與現(xiàn)場(chǎng)前處理電泳材料開(kāi)展配套性試驗(yàn)驗(yàn)證及管控的過(guò)程。
某公司汽車(chē)涂裝生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)展新車(chē)型試制驗(yàn)證工作,在試制生產(chǎn)的拉動(dòng)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)白車(chē)身經(jīng)過(guò)前處理電泳以及電泳烘房烘干工序后,車(chē)身車(chē)門(mén)等部位電泳涂膜表面存在火山口狀的縮孔,目視表現(xiàn)為縮孔大小、深淺不一,均為典型形狀的小圓形縮孔,并伴有明顯的油漬。車(chē)身表面縮孔形態(tài)如圖1所示,涂膜縮孔示意圖見(jiàn)圖2。電泳涂膜縮孔問(wèn)題的出現(xiàn),增加了車(chē)間對(duì)電泳涂膜的打磨工作量,部分打磨不徹底的電泳涂膜縮孔,還會(huì)影響車(chē)身面漆的外觀質(zhì)量,而且打磨會(huì)導(dǎo)致電泳涂膜局部膜厚不足,降低車(chē)身的防腐蝕性能。
圖1 大小、深淺不一的縮孔Figure 1 Shrinkage cavity with different size and shallow depth
圖2 縮孔示意圖Figure 2 The schematic of shrinkage cavity
該涂裝生產(chǎn)線(xiàn)為商用車(chē)涂裝線(xiàn),主要生產(chǎn)輕卡駕駛室,生產(chǎn)節(jié)拍為42JPH,前處理電泳為連續(xù)式生產(chǎn)線(xiàn),采用擺桿輸送方式,白車(chē)身進(jìn)入涂裝車(chē)間時(shí)表面比較干凈,沒(méi)有明顯的鐵屑、焊渣、銹蝕等問(wèn)題。涂裝車(chē)間前處理電泳工段工藝流程如圖3所示。
圖3 前處理電泳工藝流程Figure 3 Pre-treatment electrophoresis process
引起電泳涂膜縮孔的原因很多:電泳槽液工藝參數(shù)異常,如顏基比失調(diào)、顏料分偏低、涂料穩(wěn)定性降低、電泳槽液溶劑含量過(guò)低、固體分過(guò)低、電壓過(guò)高等均會(huì)導(dǎo)致電泳涂膜產(chǎn)生縮孔;工件在電泳槽液中沉積反應(yīng)的速度太快,會(huì)造成工件涂膜表面產(chǎn)生的氫氣來(lái)不及排出,也會(huì)在涂膜表面產(chǎn)生縮孔;涂裝車(chē)間環(huán)境差,空氣中含有的油霧、漆霧、有機(jī)硅等物質(zhì)污染被涂物或濕電泳涂膜,造成電泳涂膜表面張力變化產(chǎn)生縮孔;前處理電泳輸送鏈中鏈條油加入過(guò)多,同時(shí)無(wú)接油盤(pán)裝置,鏈條油滴落到電泳涂膜表面或滴入電泳槽液中,也會(huì)造成電泳涂膜縮孔;脫脂過(guò)程中除油不徹底或者清洗后工件表面又落下油污等原因均會(huì)導(dǎo)致電泳涂膜產(chǎn)生縮孔。
由于造成電泳涂膜縮孔的原因很多,并且一般縮孔在濕膜狀態(tài)下不可見(jiàn),均在電泳烘干后的干膜狀態(tài)才易被發(fā)現(xiàn),這就給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查找引起電泳涂膜縮孔的原因造成一定的困難。本研究采取排除法,設(shè)計(jì)不同的試驗(yàn)來(lái)查找引起現(xiàn)場(chǎng)電泳涂膜縮孔的原因。
現(xiàn)場(chǎng)采用新一代高泳透力電泳漆,高泳透力電泳漆通過(guò)配套新的樹(shù)脂及固化劑體系、降低VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)含量、提高固體分及槽液溫度等措施,提高電泳槽液的電導(dǎo)率及電泳濕膜的電阻,大幅提升泳透力。如果電泳槽液工藝參數(shù)異常,會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)電泳涂膜出現(xiàn)縮孔。槽液固體分偏低,可能伴隨出現(xiàn)槽液電導(dǎo)率偏低、膜厚偏薄、涂料穩(wěn)定性降低,出現(xiàn)縮孔等涂膜弊??;溶劑含量過(guò)低,會(huì)導(dǎo)致電泳膜厚降低、涂膜干澀無(wú)光,產(chǎn)生縮孔;顏基比偏低會(huì)導(dǎo)致涂膜表面出現(xiàn)縮孔、遮蓋力不良、涂膜光澤上升等現(xiàn)象。對(duì)電泳槽液進(jìn)行取樣分析,結(jié)果表明槽液各項(xiàng)參數(shù)正常,均在工藝要求的范圍內(nèi),見(jiàn)表1。
表1 電泳槽液分析報(bào)告Table 1 Electrophoresis bath analysis report
電泳涂裝是一個(gè)非常復(fù)雜的電化學(xué)過(guò)程,通電后在陽(yáng)極和陰極分別發(fā)生以下電解反應(yīng):
陽(yáng)極:2H2O → 4H++ O2+4e-
陰極:2H2O + 2e-→ H2+ 2OH-
車(chē)身作為陰極,產(chǎn)生氫氣逸出。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,帶電粒子在槽液中泳動(dòng),樹(shù)脂及被樹(shù)脂包裹的顏料移向陰極;酸根離子移向陽(yáng)極,移向陰極表面的樹(shù)脂與陰極產(chǎn)生的OH-發(fā)生反應(yīng),并沉積下來(lái):
R-NH3++ OH-→ R-NH2+ H2O
隨著以上反應(yīng)的進(jìn)行,陰極表面不斷形成疏水的涂膜,其附近的水分也不斷被消耗,同時(shí)部分水分被排斥出涂膜。由于水分從涂膜中滲出,沉積下來(lái)的涂膜含水量不斷降低。
如果電泳反應(yīng)速度過(guò)快,會(huì)導(dǎo)致氫氣在車(chē)身表面聚集,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)調(diào)整整流器電源電壓設(shè)定,將一段電壓由180 V降低至150 V,二段電壓由240 V升高至260 V,降低電泳反應(yīng)過(guò)程中的峰值電流,進(jìn)而降低電化學(xué)反應(yīng)速度,但是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),效果并不明顯。
前處理脫脂工序中如果沒(méi)有把車(chē)身防銹油等處理干凈,或者輸送系統(tǒng)的鏈條油滴落到車(chē)身表面,有油污的部位無(wú)法涂上電泳涂膜,形成縮孔。與電泳材料直接或間接接觸,容易影響電泳涂膜產(chǎn)生縮孔的油品類(lèi)適應(yīng)性材料有沖壓油、輸送系統(tǒng)鏈條油、烘房高溫潤(rùn)滑油等。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)車(chē)身使用的沖壓油、輸送系統(tǒng)鏈條油、烘房高溫潤(rùn)滑油與電泳漆開(kāi)展配套性試驗(yàn),試驗(yàn)方法如下:
(1) 將采集來(lái)的油用二甲苯稀釋?zhuān)巯♂尡壤秊椋簃(油)/m(二甲苯)=10/90];
(2) 取0.2 mL的二甲苯稀釋油,放到盛油用的小杯(半徑1 cm,高0.5 cm;材質(zhì)要求:能耐200 ℃高溫的錫箔紙)中;
(3) 再將0.2 mL的純水加入到上述小杯中;
(4) 按標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法電泳制板(膜厚18 μm左右);
(5) 將裝有油的小杯水平放置在電泳好的濕電泳板上;
(6) 再將以上放置小杯的電泳板水平放置在干燥爐內(nèi)固化(175 ℃,20 min);
(7) 固化后,評(píng)價(jià)電泳涂膜的縮孔情況。
試驗(yàn)結(jié)果表明,輸送系統(tǒng)鏈條油和烘房高溫潤(rùn)滑油與電泳漆配套性良好,在一定膜厚下,涂膜表面無(wú)縮孔現(xiàn)象。車(chē)身部分外協(xié)件防銹油與電泳漆配套性較差,電泳涂膜表面有3個(gè)縮孔,且縮孔內(nèi)含有油漬。通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)車(chē)身外協(xié)件防銹油是導(dǎo)致電泳涂膜產(chǎn)生縮孔的主要原因。
車(chē)身存在大量鋼板重疊部位形成的夾縫,夾縫在通過(guò)前處理電泳工序后易殘存油污及液體,夾縫內(nèi)部脫脂液難以有效流動(dòng),造成夾縫內(nèi)的殘留物不能被有效地清除,電泳后,夾縫內(nèi)的殘留物因表面張力作用難以完全瀝干,電泳烘烤時(shí),殘留的油水混合物爆沸,從夾縫處濺出附著于車(chē)身電泳涂膜上,產(chǎn)生夾縫油縮孔。
制定的解決措施及實(shí)施情況如下:
(1) 對(duì)外協(xié)件使用的油品進(jìn)行調(diào)整:重新選擇車(chē)身外協(xié)件防銹油,更換為配套性好的車(chē)身外協(xié)件防銹油,并降低車(chē)身表面的涂油量。
(2) 電泳后增加下線(xiàn)吹水:在電泳下線(xiàn)位置,增加人工壓縮空氣吹水,把車(chē)身縫隙內(nèi)殘存的液體吹掃出來(lái),進(jìn)行充分的瀝水。
(3) 調(diào)整電泳烘房溫度:降低電泳烘房一段爐溫,使夾縫內(nèi)殘存的液體緩慢地?fù)]發(fā)出來(lái),避免烘干過(guò)快產(chǎn)生爆沸。
通過(guò)以上措施的實(shí)施,現(xiàn)場(chǎng)因夾縫油導(dǎo)致的涂膜縮孔問(wèn)題得到了有效解決。
涂膜縮孔是涂裝生產(chǎn)過(guò)程中常見(jiàn)的弊病之一,電泳涂膜受到外界物質(zhì)污染后,最容易出現(xiàn)的涂膜缺陷就是縮孔,涂膜縮孔缺陷直接影響電泳涂膜的保護(hù)功能和后續(xù)的油漆噴涂工作,使中涂、面漆涂層得不到良好的基層,影響整個(gè)油漆涂層的外觀質(zhì)量及車(chē)身的防腐性能。在新車(chē)型開(kāi)發(fā)初期,應(yīng)對(duì)車(chē)身各個(gè)外協(xié)件使用的防銹油、電泳烘房的高溫潤(rùn)滑油等適應(yīng)性材料與前處理電泳漆開(kāi)展配套性試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)配套性有問(wèn)題的材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或者及時(shí)更換,防止車(chē)型在現(xiàn)場(chǎng)過(guò)線(xiàn)時(shí)對(duì)工藝調(diào)試及生產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不可逆的影響。
對(duì)電泳涂膜縮孔缺陷應(yīng)立足于預(yù)防,把縮孔現(xiàn)象控制在設(shè)計(jì)前期,通過(guò)有效的預(yù)防管控措施提前防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。造成涂裝生產(chǎn)線(xiàn)電泳涂膜縮孔的原因是很復(fù)雜的,而且很多原因可能是同時(shí)存在的,本研究針對(duì)夾縫油導(dǎo)致的電泳涂膜縮孔問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié),希望對(duì)現(xiàn)場(chǎng)涂裝工藝人員有一定的參考價(jià)值。