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      鋅浮渣循環(huán)利用除鎘的探索研究

      2019-03-05 03:08:04楊曉冬張新智楊金勇
      世界有色金屬 2019年23期
      關(guān)鍵詞:浮渣濾渣鋅粉

      楊曉冬,張新智,楊金勇

      (中銅云南金鼎鋅業(yè)有限公司,云南 怒江 673200)

      國內(nèi)濕法煉鋅的鋅浮渣再利用問題,一直以來都是鋅冶煉企業(yè)研究的核心問題,在“青山綠水就是金山銀山”和“無廢城市”的發(fā)展理念基礎(chǔ)上,如何處理好低品位氧化鋅礦濕法煉鋅品位持續(xù)降低后,鋅浮渣的循環(huán)再利用是極為迫切和亟待解決的技術(shù)難題。中銅云南金鼎鋅業(yè)有限公司針對這一技術(shù)瓶頸,經(jīng)過多次技術(shù)論證、課題研究和工業(yè)實驗,實現(xiàn)了鋅浮渣在凈化除鎘中國的循環(huán)利用價值,可以進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用。

      中銅云南金鼎鋅業(yè)有限公司第二冶煉廠,鋅錠生產(chǎn)能力達(dá)10萬噸/年。在濕法煉鋅的后段陰極鋅熔鑄制成鋅錠時,會產(chǎn)出一定數(shù)量的鋅浮渣,鋅浮渣的產(chǎn)出率一般為2.5~3.0%之間,由于渣量較大且含鋅較高,含鋅量大于80%。廠里已設(shè)鋅浮渣4級篩分系統(tǒng),1級篩下物粒度為1.7~4.75mm、2級篩下物粒度為0.85~1.7mm、3級篩下物粒度為0.5~0.85mm、4級篩下物粒度為<0.5mm;長期以來,廠里回收利用1級篩分的篩上物部分,約占7.3%。為了提高有價金屬的直收率、增加公司經(jīng)濟(jì)效益,需要對鋅浮渣的細(xì)粒級部分進(jìn)行綜合回收利用,結(jié)合廠里的實際情況,考慮將鋅浮渣1~2級篩下物進(jìn)行破碎,達(dá)到3級篩分粒度技術(shù)要求,再用酸性溶液浸出氧化鋅部分;浸出渣的金屬鋅部分采用水洗工藝,再返回到凈化工序替代部分鋅粉除鎘。為實現(xiàn)該方案的可行性,廠里在實驗室進(jìn)行了多次相關(guān)實驗,綜合酸量、溫度、反應(yīng)時間等因素對鋅浮渣氧化部分浸出的影響變化,探索浸出渣的用量及反應(yīng)時間對凈化除鎘的作業(yè)過程影響。

      1 實驗部分

      1.1 實驗方法

      取生產(chǎn)中鋅浮渣篩分系統(tǒng)3-4級篩下物和廢電解液,在實驗室中按不同的實驗條件,進(jìn)行酸性溶液浸出;分別加入不同量的廢電解液、浸出時間及浸出溫度,探究各個條件下鋅浮渣中氧化鋅部分的浸出效率。浸出結(jié)束后進(jìn)行液固分離,濾渣水洗后與鋅粉按不同比例投入置換除鎘,分析除鎘后溶液雜質(zhì)元素,分析細(xì)粒級鋅浮渣浸出渣替代部分凈化鋅粉的可行性。

      表1 鋅浮渣成分化學(xué)分析

      表2 除鎘前液成分化學(xué)分析

      表3 廢解液成分化學(xué)分析

      2 實驗結(jié)果與討論

      2.1 不同量廢電解液對鋅浮渣浸出的影響

      取表1中的鋅浮渣1000g與表3中廢電解液,分別按1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10的比例進(jìn)行攪拌浸出,浸出時間設(shè)定60min、浸出溫度50℃,之后對其進(jìn)行抽濾,溶液取樣分析,濾渣水洗后稱重。

      表4 不同量廢電解液對鋅浮渣浸出的影響

      由渣重可以分析得出,鋅浮渣與廢電解液比例達(dá)1:5時,可將鋅浮渣中氯化鋅及氧化鋅部分浸出。

      2.2 不同浸出溫度對鋅浮渣浸出的影響

      取表1中的鋅浮渣1000g與表3中廢電解液,按1:5比例進(jìn)行攪拌浸出,浸出時間設(shè)定60min,浸出溫度分別取本地常溫23℃、30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃、60℃、65℃、70℃、75℃、80℃,之后對其進(jìn)行抽濾,濾渣水洗后稱重。

      表5 不同浸出溫度對鋅浮渣浸出的影響

      由渣重可以分析得出,在時間充足的條件下,浸出溫度對鋅浮渣中氧化鋅部分浸出影響不大。

      2.3 不同浸出時間對鋅浮渣浸出的影響

      取表1中的鋅浮渣1000g與表3中廢電解液,按1:5比例進(jìn)行攪拌浸出,浸出溫度分別取本地常溫23℃,浸出 時 間 設(shè) 定15min、30min、45min、60min、75min、90min、105min、120min,之后對其進(jìn)行抽濾,濾渣水洗后稱重。

      表6 不同浸出時間對鋅浮渣浸出的影響

      由渣重可以分析得出,隨著浸出時間的延長,鋅浮渣中氧化鋅部分被完全浸出后主要反應(yīng)為金屬鋅與廢電解液之間的反應(yīng),且反應(yīng)較慢。

      2.4 除鎘后液分析

      取以上實驗抽濾水洗渣并分析,分析后模擬生產(chǎn)工藝控制條件:除鎘作業(yè)時間90min,作業(yè)溫度50℃~55℃;金屬鋅與鋅粉總量按生產(chǎn)比例投入表2除鎘前液中,進(jìn)行置換除鎘,其中金屬鋅按生產(chǎn)比例的有效鋅部分10%依次遞增,作業(yè)終點抽濾取樣分析溶液雜質(zhì)元素。

      表7 除鎘后液分析

      由除鎘后液成分化學(xué)分析可以看出,金屬鋅替代鋅粉置換除鎘確實可行。

      3 結(jié)論

      (1)鋅浮渣在滿足作業(yè)時間60min后,采用常溫作業(yè),廢電解液與鋅浮渣的比例控制在5:1時,有較好的浸出效果;

      (2)鋅浮渣浸出后進(jìn)行水洗抽濾,渣替代鋅粉置換除鎘起到了具有較好的實踐效果;

      (3)鋅浮渣循環(huán)利用鋅粉置換除鎘是廠里進(jìn)行工業(yè)化推廣的科技成果,一定能給公司帶來資源節(jié)約與二次資源循環(huán)利用的新發(fā)展。

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