劉龍
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司阜陽(yáng)卷煙廠,安徽 阜陽(yáng) 23600)
除塵器的灰斗是除塵器用于臨時(shí)儲(chǔ)存收集粉塵的一個(gè)比較重要部件,當(dāng)大量含塵的空氣在強(qiáng)大的負(fù)壓作用下吸附在除塵器濾袋上,通過脈沖噴吹系統(tǒng),部分粉塵直接落入除塵器灰斗中。長(zhǎng)期處于工況中的除塵器一般是連續(xù)工作,然而灰斗的容積卻是有限的,所以正常生產(chǎn)時(shí)除塵器灰斗會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。在灰斗堵塞的緊急處理過程,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)伴有大量的粉塵懸浮在空氣中,存在嚴(yán)重的安全隱患,而且還會(huì)導(dǎo)致粉塵的超標(biāo)排放,造成環(huán)境污染。人工清灰不僅無法及時(shí)清除灰斗堵塞,而且還會(huì)給車間現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)管理帶來很大困難。
本文通過對(duì)除塵器進(jìn)行技術(shù)改造,采用“料位檢測(cè)+控制器+電磁閥+振動(dòng)器”的結(jié)構(gòu),組成自動(dòng)疏通系統(tǒng),使除塵器在生產(chǎn)過程中,料位檢測(cè)檢測(cè)到灰斗堵塞現(xiàn)象時(shí),給出電磁閥動(dòng)作信號(hào),使壓縮空氣驅(qū)動(dòng)灰斗側(cè)壁的振動(dòng)器啟動(dòng),通過高頻振動(dòng)灰斗側(cè)壁,實(shí)現(xiàn)堵塞的自動(dòng)疏通,有效克服了堵塞發(fā)現(xiàn)不及時(shí)和人工掏灰效率低的故障,極大地提高除塵器的運(yùn)行效率。
除塵器下游生產(chǎn)的復(fù)雜性以及除塵器內(nèi)部噴吹系統(tǒng)的差異性,使進(jìn)入灰斗的粉塵流量存在很明顯的波動(dòng),當(dāng)大流量的粉塵進(jìn)入灰斗后,若運(yùn)行中的星型卸料器不能及時(shí)把粉塵轉(zhuǎn)移出去,會(huì)出現(xiàn)粉塵大面積堆積現(xiàn)象,即灰斗堵塞。
除塵器下游粉塵存在濕度或粘度比較大的特殊性質(zhì)的粉塵,粉塵中含水量比較大,此種粉塵因流動(dòng)性較差,不僅容易板結(jié),而且還易附著在灰斗側(cè)壁,若在生產(chǎn)過程中不及時(shí)清除,會(huì)造成灰斗堵塞。
粉塵板結(jié)造成的灰斗堵塞,人工清灰效率低下,而且清灰過程中應(yīng)避免板結(jié)的粉塵進(jìn)入星型卸料器,以防止卸料器卡住異物導(dǎo)致電機(jī)故障停機(jī),影響車間的正常生產(chǎn)。
下游生產(chǎn)任務(wù)的不可控性,會(huì)造成除塵器處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí),在車間進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作,操作人員會(huì)不可避免地把除塵負(fù)壓作為吸塵管道使用,車間現(xiàn)場(chǎng)的焊渣、螺絲、大物料等物進(jìn)入除塵器,導(dǎo)致異物在灰斗處出現(xiàn)搭接現(xiàn)象,當(dāng)粉塵進(jìn)入灰斗后,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)在搭接處形成灰斗堵塞。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,除塵器脈沖噴吹系統(tǒng)中噴吹時(shí)間、間隔時(shí)間設(shè)置不合理,噴吹管道上的噴嘴脫落,脈沖電磁閥故障等因素,以及生產(chǎn)結(jié)束后濾袋表面的粉塵大面積脫落時(shí)都會(huì)造成灰斗堵塞。
灰斗堵塞若不及時(shí)疏通,對(duì)除塵系統(tǒng)的危害性極大,可能導(dǎo)致除塵器阻力超過風(fēng)機(jī)所提供的負(fù)壓,造成風(fēng)機(jī)出現(xiàn)喘振,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使除塵系統(tǒng)癱瘓。為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,一般人工清灰時(shí)除塵器仍然正常運(yùn)行,不僅存在嚴(yán)重的安全隱患,而且疏通后的大流量粉塵進(jìn)入下游集中收塵除塵器時(shí)可能會(huì)造成二次堵塞現(xiàn)象,降低了清灰效率,浪費(fèi)了大量的人力、物力。
灰斗堵塞自動(dòng)疏通系統(tǒng)由“料位檢測(cè)+控制器+電磁閥+振動(dòng)器”四個(gè)部分組成,下面分別說明各部分的構(gòu)成及作用。
(1)料位檢測(cè)。在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)料位檢測(cè)器需設(shè)置在除塵器內(nèi)部,所以檢測(cè)器要具有耐久性、抗振動(dòng)能力以及不會(huì)因溫度、濕度等環(huán)境因素出現(xiàn)誤動(dòng)作。新一代的阻旋式料位檢測(cè),完全采用機(jī)械的輸出方法,有效地消除了積灰黏附的不利影響,相對(duì)于超聲波、光電式料位檢測(cè),很大程度上克服了假料位產(chǎn)生的誤報(bào)警現(xiàn)象,因此選用阻旋式料位檢測(cè)器作為自動(dòng)疏通系統(tǒng)的料位檢測(cè)元件。阻旋式料位檢測(cè)正常工作時(shí),裝入除塵器內(nèi)部的槳葉在小型電機(jī)的帶動(dòng)下一直處于旋轉(zhuǎn)狀態(tài),當(dāng)灰斗出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象時(shí),灰斗內(nèi)部的料位上升直至阻擋到槳葉的旋轉(zhuǎn),此時(shí)電機(jī)處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時(shí)微動(dòng)開關(guān)動(dòng)作,向控制輸出信號(hào)并切斷電機(jī)電源。
(2)控制器。當(dāng)設(shè)置一套自動(dòng)疏通系統(tǒng)時(shí),由于控制邏輯較為簡(jiǎn)單,輸入輸出點(diǎn)位較少,因此現(xiàn)場(chǎng)可以采用LOGO!控制器,通過LOGO!面板上的按鍵和顯示器,進(jìn)行編程和參數(shù)設(shè)置,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁閥動(dòng)作的控制,當(dāng)廠房?jī)?nèi)除塵器全部設(shè)置自動(dòng)疏通系統(tǒng)時(shí),可采用PLC控制模式,并使用軟件進(jìn)行編程控制。
(3)電磁閥。自動(dòng)疏通系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),只存在開啟與關(guān)閉兩種狀態(tài),所以電磁閥采用兩位三通電磁閥,實(shí)現(xiàn)對(duì)壓縮空氣的通斷控制。當(dāng)控制器檢測(cè)到料位信號(hào)時(shí),向電磁閥發(fā)出信號(hào),電磁閥得電,壓縮空氣管路開啟,振動(dòng)器動(dòng)作清灰;當(dāng)料位信號(hào)消除時(shí),通過設(shè)置延時(shí)時(shí)間,保證清灰徹底,避免振動(dòng)器的反復(fù)動(dòng)作,延時(shí)結(jié)束后,振動(dòng)器停止動(dòng)作,系統(tǒng)處于待機(jī)狀態(tài)。
(4)振動(dòng)器。借鑒正常生產(chǎn)時(shí)振動(dòng)電機(jī)振動(dòng)清灰的工作原理,通過擴(kuò)散思維,在除塵器灰斗側(cè)壁兩側(cè)分別安裝振動(dòng)器,通過振動(dòng)器帶動(dòng)側(cè)壁高頻振動(dòng),疏通灰斗堵塞。振動(dòng)器內(nèi)部采用渦輪斜齒結(jié)構(gòu),當(dāng)壓縮空氣進(jìn)入后引起齒輪快速轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)軸桿與內(nèi)部碰撞,產(chǎn)生劇烈振動(dòng),使其達(dá)到工作狀態(tài)。
振動(dòng)器的排氣口接入消音器,進(jìn)氣口接入壓縮空氣供氣管道,并串聯(lián)接入減壓閥,通過減壓閥調(diào)節(jié)供氣壓力范圍在0.2~0.6MPa,通過模擬灰斗堵塞現(xiàn)象,觀察不同壓力狀態(tài)下振動(dòng)器振動(dòng)清灰效果,確定最優(yōu)工作壓力。
圖1 自動(dòng)疏通系統(tǒng)圖
如圖1所示,通過在灰斗側(cè)壁上下兩個(gè)位置分別設(shè)置阻旋式料位檢測(cè)器,在正常生產(chǎn)時(shí),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)灰斗內(nèi)部的粉塵料位,當(dāng)灰斗出現(xiàn)堵塞時(shí),下部料位器微動(dòng)開關(guān)動(dòng)作,輸出信號(hào)并且堵塞報(bào)警信號(hào)指示燈亮,控制器采集到料位信號(hào),輸出電磁閥的啟動(dòng)信號(hào),控制壓縮空氣電磁閥開啟。在灰斗其他側(cè)壁分別安裝氣動(dòng)式振動(dòng)器,使灰斗側(cè)壁跟隨振動(dòng)器高頻振動(dòng),從而疏通堵塞在灰斗內(nèi)部的粉塵。當(dāng)上部料位器微動(dòng)開關(guān)動(dòng)作,輸出信號(hào)并且堵塞報(bào)警信號(hào)指示燈亮?xí)r,此時(shí)需要操作人員到除塵房現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)警原因,若是系統(tǒng)故障產(chǎn)生的誤報(bào)警,此時(shí)需查看控制器的程序,及時(shí)消除故障;若是除塵器灰斗堵塞較為嚴(yán)重,說明此時(shí)自動(dòng)疏通系統(tǒng)失效,清灰效果不明顯,需要操作人員借助清灰工具,及時(shí)人工疏通堵塞,保證除塵器的正常運(yùn)行。
對(duì)除塵器增加自動(dòng)疏通系統(tǒng)后,為確保其效果,對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)研,當(dāng)料位檢測(cè)發(fā)出報(bào)警信號(hào)時(shí),操作人員及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)觀察振動(dòng)器的清灰效果,并經(jīng)過多組數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)對(duì)比,對(duì)電磁閥動(dòng)作延時(shí)時(shí)間計(jì)算出最優(yōu)數(shù)據(jù)。通過試運(yùn)行發(fā)現(xiàn),除塵器灰斗的堵料次數(shù)明顯降低,而且避免了人工掏灰造成的操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,消除了粉塵爆炸的安全隱患,從而完全實(shí)現(xiàn)除塵器灰斗堵塞的自動(dòng)疏通。
通過對(duì)除塵器灰斗堵塞的現(xiàn)狀分析,對(duì)自動(dòng)疏通系統(tǒng)的完善奠定了基礎(chǔ),并對(duì)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件料位檢測(cè)器進(jìn)行適用性的選型,很好地解決了灰斗環(huán)境的適應(yīng)性問題,提高了料位監(jiān)測(cè)的主動(dòng)性。除塵器灰斗堵塞自動(dòng)疏通系統(tǒng)已正式投入使用,運(yùn)行較為可靠,相比其他自動(dòng)清灰系統(tǒng),不僅性價(jià)比優(yōu)良,而且運(yùn)行故障率也較低,為除塵器生產(chǎn)減少人工、智能化提供了強(qiáng)有力的工具。自動(dòng)疏通系統(tǒng)的運(yùn)行是一個(gè)不斷調(diào)整不斷優(yōu)化的過程,通過合理的參數(shù)設(shè)置,調(diào)整系統(tǒng)的最優(yōu)運(yùn)行控制策略,使除塵器的運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。