鄧建民,楊國強(qiáng)
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山 753202)
寧夏英力特化工股份有限公司5萬t/a燒堿蒸發(fā)采用阿法拉伐雙效逆流蒸發(fā)技術(shù),將來自電解槽的32%燒堿經(jīng)二效蒸發(fā)為濃度48%的燒堿。蒸發(fā)裝置中冷凝水的來源為生蒸汽冷凝水、一效蒸汽冷凝水、二效蒸汽冷凝水。生蒸汽在一效蒸發(fā)器中冷凝后再與進(jìn)二效蒸發(fā)器的32%燒堿進(jìn)行熱交換回收熱量后進(jìn)入冷凝水罐;一效蒸汽與進(jìn)二效蒸發(fā)器的被預(yù)熱的32%燒堿換熱冷凝后進(jìn)入冷凝水罐,二效蒸汽被表面冷凝器冷凝后進(jìn)入冷凝水罐。收集后的冷凝水量約為14 m3/h,溫度約為40℃,電導(dǎo)率為110~160 μS/cm。因一效和二效蒸發(fā)蒸汽攜帶有堿液,冷凝水偏于堿性。蒸發(fā)冷凝水水質(zhì)分析見表1。
將冷凝水收集后根據(jù)水質(zhì)和流量進(jìn)行分質(zhì)利用,經(jīng)多次技術(shù)改造,其利用途徑有如下幾種。
在蒸發(fā)冷凝水中含有少量的NaOH,pH值在11左右,與出電解槽的淡鹽水及其他雜水混合收集后送至化鹽配水槽。使用蒸發(fā)冷凝水用作化鹽用水可以減少NaOH加入量。蒸發(fā)蒸汽冷凝水金屬含量低,溫度高,水質(zhì)優(yōu),是優(yōu)質(zhì)的化鹽用水。
蒸發(fā)蒸汽冷凝水由蒸汽冷凝產(chǎn)生,期間接觸介質(zhì)為堿液,接觸材質(zhì)為不銹鋼設(shè)備。與表2中循環(huán)水指標(biāo)相比,只有pH值有超標(biāo),但金屬含量低,電導(dǎo)率低,水質(zhì)硬度低、COD含量低。因此可以作為循環(huán)水補(bǔ)充用水,但缺陷是溫度較高,將部分熱量帶入循環(huán)水系統(tǒng)。
表1 蒸發(fā)冷凝水成分含量分析×10-6
表2 間冷開式系統(tǒng)循環(huán)水冷卻水水質(zhì)指標(biāo)[1]
該公司使用過熱蒸汽作為物料干燥熱源。外供過熱蒸汽入口壓力1.0 MPa,入口溫度220℃,蒸汽流量55 m3/h,此時(shí)焓值2 875 kJ/kg。經(jīng)減溫減壓處理后,要求達(dá)到用汽單位使用要求:壓力0.65 MPa,溫度166℃。(飽和蒸汽1.0MPa時(shí),溫度對應(yīng)為180℃,焓值2 777 kJ/kg),溫度40℃時(shí)水液體焓值為168 kJ/kg。減溫減壓過程是將低溫脫鹽水與過熱蒸汽混合最終達(dá)到蒸汽飽和狀態(tài)。根據(jù)熱量平衡關(guān)系可計(jì)算得補(bǔ)水量為2.1 m3/h。
蒸汽冷凝水經(jīng)收集后,進(jìn)入減溫水罐,經(jīng)多級(jí)泵加壓至1.2 MPa、大于蒸汽入口壓力,注入減溫閥中噴管,從小孔徑中噴出與蒸汽混合,液滴吸收過熱蒸汽熱量,最終使蒸汽達(dá)到飽和狀態(tài)。雖然將蒸發(fā)冷凝水用作過熱蒸汽減溫減壓補(bǔ)水在使用過程沒有出現(xiàn)問題,但由于補(bǔ)充水量過少,不能與蒸發(fā)產(chǎn)生的冷凝水量平衡。
電解過程鹽水和堿液中的雜質(zhì)如積蓄在離子交換膜中會(huì)損傷膜,引起膜的電流效率下降,膜電壓升高??紤]將蒸發(fā)堿性冷凝液送到電解槽作為陰極補(bǔ)水用。存在的隱患是堿性冷凝液中金屬離子超標(biāo),對電解槽陰極鎳涂層造成污染,影響電解槽運(yùn)行的電壓和電流效率。電解槽陰極液補(bǔ)充水原使用脫鹽水,脫鹽水指標(biāo)見表3。
表3 脫鹽水指標(biāo)要求
由表1和表3比較可以看出,蒸發(fā)冷凝水中金屬成分都能達(dá)到脫鹽水指標(biāo)要求,只有pH值和電導(dǎo)率偏高,是因?yàn)橐恍Ш投д舭l(fā)夾帶堿液所致,電解槽陰極成分為燒堿,蒸發(fā)冷凝水中成分不會(huì)對電解槽中物質(zhì)產(chǎn)生不利影響。
10萬t/a 32%燒堿裝置生產(chǎn)時(shí)陰極液補(bǔ)充水量為10 m3/h[2],而蒸發(fā)產(chǎn)生冷凝水量為14 m3/h,因此,可考慮對蒸發(fā)冷凝水收集系統(tǒng)進(jìn)行改造,將生蒸汽冷凝水和一效蒸發(fā)冷凝水合并收集供電解使用,水量基本平衡。二效蒸發(fā)冷凝水用于其他用途。
正常情況蒸發(fā)冷凝水經(jīng)測量pH值及電導(dǎo)率合格后進(jìn)入電解冷凝液罐,再由冷凝液泵輸送至電解槽陰極加純水管線上,代替脫鹽水進(jìn)入電解槽。一旦冷凝液檢測pH值及電導(dǎo)率不合格,則將冷凝液送至一次鹽水。并將冷凝液中金屬含量作為重點(diǎn)監(jiān)控對象進(jìn)行每日分析,如有超標(biāo),則及時(shí)切換使用脫鹽水。
為保證電解槽的用水量,避免蒸發(fā)低負(fù)荷下堿性冷凝液量不足,難以維持電解槽的補(bǔ)水量,在電解槽冷凝液罐管道上增加脫鹽水管線,同時(shí)加裝遠(yuǎn)傳液位計(jì)。純水管線上安裝自控閥,堿性冷凝液罐液位由脫鹽水管線上自控閥自動(dòng)控制。
按照水質(zhì)對水量進(jìn)行階梯利用,根據(jù)減少外排水量的總體目的,將蒸發(fā)裝置產(chǎn)生冷凝水回用于各用水裝置,使蒸發(fā)冷凝液得以實(shí)現(xiàn)合理綜合利用。在電解裝置年回收利用蒸發(fā)冷凝水8萬m3,可節(jié)約80萬元,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益。