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      8307工作面瓦斯綜合治理措施研究

      2019-03-11 11:27:46寇永威
      山東煤炭科技 2019年2期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)障上隅角鉆場

      寇永威

      (大同煤礦集團(tuán)雁崖煤業(yè)公司,山西 大同 037003)

      1 概述

      大同煤礦集團(tuán)雁崖煤業(yè)公司位于大同市南郊區(qū)西側(cè)15km,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為2.0Mt/a,為高瓦斯礦井。礦井主回采煤層為石炭系山4#煤層(山西組煤層)和2#煤層(太原組煤層),煤層平均厚度為3.5m。

      8307工作面位于三盤區(qū)西翼,回采煤層為山4#煤層,工作面走向長度為1400m,傾向長度為210m。工作面無偽頂,直接頂主要以炭質(zhì)泥巖為主,平均厚度為4.7m,基本頂主要以細(xì)砂巖為主,回采期間受上覆巖層重力及回采壓力影響,直接頂深部裂隙發(fā)育且向基本頂延伸。8307工作面采用后退式走向長壁綜合機(jī)械化回采工藝,采用“U”型通風(fēng)方式,截至目前工作面已回采470m。

      根據(jù)煤科院對山4#煤層瓦斯鑒定報告顯示,山4#煤層最大瓦斯含量為18.7m3/t,瓦斯壓力為0.7~1.35MPa,煤層瓦斯含量較高,對回采影響大。工作面回采前期通過對回采煤層布置抽放鉆孔進(jìn)行瓦斯預(yù)抽,但在實際應(yīng)用中瓦斯治理效果相對較差,回采期間工作面瓦斯涌出量為5.8m3/min,平均瓦斯?jié)舛葹?.2%,上隅角平均瓦斯?jié)舛葹?.4%,經(jīng)常出現(xiàn)工作面瓦斯超限斷電現(xiàn)象,不僅降低了工作面回采效率,而且嚴(yán)重威脅著工作面安全高效回采。

      2 8307工作面瓦斯超限原因分析

      (1)鉆孔成孔率低。8307工作面回采前期在工作面回風(fēng)順槽側(cè)布置順層瓦斯抽放鉆孔進(jìn)行瓦斯預(yù)抽,鉆孔深度為100m,鉆孔間距為10m,由于山4#煤層屬石炭系煤層,煤層發(fā)育不穩(wěn)定,在施工瓦斯抽放鉆孔時經(jīng)常出現(xiàn)鉆孔塌孔現(xiàn)象,鉆孔成孔率為47%,平均鉆孔有效長度僅為84m,不利于煤層瓦斯預(yù)抽

      (2)鉆孔瓦斯抽放率低。山4#煤層透氣系數(shù)為0.412~1.15m2/MPa2·d,衰減系數(shù)0.3174~0.6681d-1,采用順層鉆孔法進(jìn)行瓦斯抽放相對困難,瓦斯抽放效率僅為28%,抽放效率低。

      (3)頂板裂隙帶瓦斯含量高。由于山4#煤層頂板裂隙帶發(fā)育,工作面回采期間頂板裂隙帶富含高濃度瓦斯,占整個工作面瓦斯涌出量的35%,隨著工作面不斷推進(jìn)、采空區(qū)垮落,頂板裂隙帶瓦斯涌入采空區(qū),造成采空區(qū)瓦斯向工作面及上隅角涌出,導(dǎo)致瓦斯超限現(xiàn)象。

      (4)工作面通風(fēng)不良。8307工作面采用“U”型通風(fēng)方式,造成工作面機(jī)頭端向采空區(qū)漏風(fēng)量大,漏風(fēng)率達(dá)27%,導(dǎo)致采空區(qū)瓦斯向工作面及上隅角涌出;同時工作面采用“U”型通風(fēng)時靠近上隅角處出現(xiàn)“窩風(fēng)”現(xiàn)象,不利于上隅角瓦斯排放。

      3 工作面綜合瓦斯治理措施研究

      為了提高煤層瓦斯抽放效率,降低裂隙帶瓦斯?jié)舛燃安煽諈^(qū)漏風(fēng)量,通風(fēng)區(qū)通過研究,決定對工作面采取本煤層水力造穴瓦斯預(yù)抽、高位鉆孔裂隙帶瓦斯預(yù)抽以及安裝“Z”型風(fēng)障及柔性風(fēng)障堵風(fēng)、上隅角局部風(fēng)機(jī)排瓦斯等聯(lián)合瓦斯治理措施。

      3.1 水力造穴瓦斯預(yù)抽

      水力造穴瓦斯預(yù)抽主要是在煤層內(nèi)施工若干個擴(kuò)大孔,從而降低煤層地應(yīng)力,提高煤層透氣系數(shù),達(dá)到提高瓦斯抽采效率的目的。

      (1)采用GF-100型超高壓水力割縫裝置進(jìn)行造穴鉆孔施工,該裝置配套水力合金鉆頭、淺螺旋鉆桿、高壓管路等。

      (2)首先將鉆孔設(shè)備穩(wěn)裝回風(fēng)順槽側(cè)距工作面50m處,鉆孔開口位置距工作面頂板1.5m處,鉆孔間距為30m,開口前40m采用直徑為75mm普通鉆頭進(jìn)行鉆進(jìn),鉆孔垂直煤壁布置。

      (3)當(dāng)鉆孔施工40m及時更換水力合金鉆頭并接頭高壓水管進(jìn)行水力造穴,造穴長度為1.5m,直徑為0.6m。

      (4)第一個水力造穴完成后及時清理鉆孔內(nèi)浮煤,并繼續(xù)采用普通鉆頭鉆進(jìn)15m后進(jìn)行第二個水力造穴施工,依次類推每個鉆孔內(nèi)共施工5個水力造穴孔,如圖1所示。

      (5)水力造穴鉆孔施工完后,每個鉆孔內(nèi)安裝瓦斯抽放管路并與采區(qū)臨時抽放泵站連接進(jìn)行瓦斯預(yù)抽,當(dāng)工作面回采至距鉆孔5m處時鉆孔停止瓦斯抽放。

      3.2 高位裂隙帶瓦斯預(yù)抽

      (1)高位鉆場布置在回風(fēng)順槽側(cè)煤壁內(nèi),鉆場規(guī)格為長×高×深=5.0×2.5×5.0m,鉆場距底板間距為1.0m,鉆場間距為60m。

      (2)鉆場內(nèi)從煤壁外側(cè)向里依次布置4個高位瓦斯抽放鉆孔(1#、2#、3#、4#),鉆孔呈直線布置,距鉆場底板間距為1.5m,鉆孔間距為1.0m。

      (3)鉆孔深度為100m,三個鉆孔與工作面頂板呈6°仰角布置,1#鉆孔與回風(fēng)順槽呈20°夾角布置,2#鉆孔與回風(fēng)順槽呈40°夾角布置,3#鉆孔與回風(fēng)順槽呈60°夾角布置,4#鉆孔與回風(fēng)順槽呈80°夾角布置。

      (4)高位鉆孔施工完后對每個鉆場及鉆孔安裝主分支抽放管路進(jìn)行鉆場瓦斯預(yù)抽,每個鉆場瓦斯預(yù)抽時間不得低于10d。

      3.3 “Z”型風(fēng)障及柔性風(fēng)障堵風(fēng)

      (1)“Z”型風(fēng)障安裝?!癦”型風(fēng)障安裝在輸送機(jī)機(jī)頭端頭支架與運輸順槽內(nèi),風(fēng)障長度為25m, 兩邊長為3m,高度為2.5m,風(fēng)障一邊固定在運輸順槽非煤壁幫上,另一邊固定在端頭支架支柱及頂梁上,從而阻止了運輸順槽側(cè)風(fēng)流沿端頭支架間隙處流入采空區(qū)內(nèi),如圖1所示。

      (2)柔性風(fēng)障安裝。由于8307工作面地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,頂板相對破碎,工作面在移架時采用間隔性移架方式,為了防止間隔移架期間在支架間隙處漏入風(fēng)量進(jìn)入采空區(qū),以及采空區(qū)內(nèi)有害氣體涌入工作面內(nèi),決定在支架間隙處安裝柔性風(fēng)障,風(fēng)障長度為10m,可伸縮最大高度為3.5m,在間隔移架時及時安裝可伸縮風(fēng)障進(jìn)行堵風(fēng)。

      3.4 局部通風(fēng)機(jī)排瓦斯

      為了防止工作面上隅角處出現(xiàn)風(fēng)流渦旋,造成瓦斯集聚現(xiàn)象,決定安裝聯(lián)鎖感應(yīng)局部通風(fēng)設(shè)施對上隅角進(jìn)行排瓦斯。

      (1)聯(lián)鎖感應(yīng)局部通風(fēng)設(shè)施主要包括一臺功率為5kW的小型局部通風(fēng)機(jī)、一臺80A聯(lián)鎖開關(guān)、長度為30m、直徑為0.4m柔性風(fēng)筒、瓦斯探頭以及PLC控制柜一臺。

      (2)局部通風(fēng)機(jī)安裝在距上隅角30m處的液壓支架頂梁上,并將柔性風(fēng)筒接入上隅角處;將瓦斯探頭與PLC控制柜連接并調(diào)整保護(hù)動作值為0.8%,動作臨界值為0.3%;將PLC控制采用電纜與聯(lián)鎖開關(guān)連接。

      (3)當(dāng)上隅角處瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.8%時瓦斯探頭及時將收集數(shù)據(jù)傳遞至PLC控制柜,并經(jīng)信號處理將“開啟”指令發(fā)送至聯(lián)鎖開關(guān),聯(lián)鎖開關(guān)打開風(fēng)機(jī)電源進(jìn)行上隅角排瓦斯。

      (4)當(dāng)上隅角處瓦斯?jié)舛冉档椭?.3%時瓦斯探頭再次將收集數(shù)據(jù)傳遞至PLC控制柜,并經(jīng)信號處理將“關(guān)閉”指令發(fā)送至聯(lián)鎖開關(guān),聯(lián)鎖開關(guān)關(guān)閉風(fēng)機(jī)電源。

      圖1 三盤區(qū)8307工作面綜合瓦斯治理措施施工平面圖

      4 應(yīng)用效果分析

      (1)與傳統(tǒng)煤層瓦斯抽采方法相比,水力造穴鉆孔瓦斯預(yù)抽可以解決煤層透氣系數(shù)低、瓦斯抽采難度大以及地應(yīng)力大抽放鉆孔成孔率低等技術(shù)難題,通過對8307工作面煤層采取水力造穴鉆孔瓦斯預(yù)抽后,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)煤層瓦斯抽采率達(dá)64%,在回采期間工作面瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.5%以下。

      (2)采用高位鉆孔對頂板裂隙帶瓦斯預(yù)抽后,通過對采空區(qū)瓦斯檢測發(fā)現(xiàn),有效降低了采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛龋?307工作面在回采期間未出現(xiàn)采空區(qū)內(nèi)瓦斯異常涌出現(xiàn)象。

      (3)通過對工作面機(jī)頭安裝“Z”型風(fēng)障以及移架期間安裝柔性風(fēng)障后,有效降低了采空區(qū)漏風(fēng)量,漏風(fēng)率降低至7.5%,阻止采空區(qū)內(nèi)煤的自燃以及采空區(qū)內(nèi)瓦斯向工作面上隅角涌出等現(xiàn)象。

      (4)對工作面上隅角采取安裝聯(lián)鎖通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行排瓦斯,有效解決了因“U”型通風(fēng)在上隅角處出現(xiàn)的窩風(fēng)現(xiàn)象及導(dǎo)致上隅角處瓦斯集聚的技術(shù)難題,8307工作面安裝聯(lián)鎖通風(fēng)設(shè)施后,上隅角平均瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.4%以下。

      5 結(jié)語

      通過對三盤區(qū)8307工作面回采期間瓦斯超限原因進(jìn)行研究分析,提出了“水力造穴瓦斯預(yù)抽+高位鉆孔裂隙帶瓦斯預(yù)抽+風(fēng)障堵風(fēng)+上隅角通風(fēng)排瓦斯”等聯(lián)合瓦斯治理措施,實踐證明,采取聯(lián)合瓦斯治理措施后,8307工作面在后期回采期間未出現(xiàn)工作面及上隅角瓦斯超限現(xiàn)象,保證了工作面安全高效回采,取得了顯著成效。

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