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      磨礦濃度的串級PID控制

      2019-03-16 10:14:08郭文萍劉述春曾令揮
      中國鎢業(yè) 2019年4期
      關(guān)鍵詞:磨機(jī)礦漿磨礦

      郭文萍,劉述春,陳 清,曾令揮

      (宜春鉭鈮礦有限公司,江西 宜春336003)

      0 引言

      磨礦作業(yè)在選礦廠中占重要的地位,各種選礦方法都要求有用礦物與脈石達(dá)到必要的單體分離,必須通過磨礦過程將礦石磨到所需的粒度[1]。磨礦濃度控制是磨礦分級自動(dòng)化系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié),磨礦濃度的高低會(huì)影響磨礦介質(zhì)與物料的摩擦力、介質(zhì)的有效重量(介質(zhì)的絕對重量減去礦漿浮力)、礦漿的流動(dòng)性和磨礦機(jī)的運(yùn)輸能力等,從而影響磨礦機(jī)的生產(chǎn)效率[2-4]。磨礦濃度應(yīng)該有一個(gè)適宜的范圍,不宜過大或過小[5-6]。因此在其他條件不變時(shí),穩(wěn)定磨礦濃度在合適區(qū)域是提高磨機(jī)工作高效率的必要條件。

      現(xiàn)有的磨礦過程控制主要采用常規(guī)的PID控制,串級PID控制是將內(nèi)環(huán)控制器與外環(huán)控制器相結(jié)合,在磨礦過程中已逐漸得到應(yīng)用[7-10]。本研究應(yīng)用串級PID控制技術(shù)對磨礦濃度進(jìn)行控制,發(fā)揮串級PID控制技術(shù)對磨礦參數(shù)時(shí)變、滯后、非線性適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)勢,同時(shí)突出串級PID控制技術(shù)簡單實(shí)用、魯棒性強(qiáng)的特點(diǎn)。

      1 棒磨工藝與控制流程

      圖1 棒磨機(jī)工藝與控制流程圖Fig.1 Process and control flow chart of rod mill

      棒磨工藝與控制流程(如圖1所示)是棒磨機(jī)磨礦時(shí),鋼棒隨著棒磨機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生提升和跌落形式的不斷運(yùn)動(dòng)。需要被研磨的礦物從棒磨機(jī)進(jìn)料口不斷進(jìn)入棒磨機(jī)筒體內(nèi),被不斷運(yùn)動(dòng)的鋼棒碾壓至粉碎,被研磨過的礦物形成合格產(chǎn)品,在新進(jìn)入棒磨機(jī)礦物的作用下,以溢流的方式從棒磨機(jī)筒體排出并進(jìn)入后續(xù)生產(chǎn)工藝。

      被研磨過的合格礦物產(chǎn)品通過泵體傳送至篩選工序,經(jīng)過高頻振動(dòng)篩的篩分,粒徑大于0.5 mm的礦物產(chǎn)品需傳送到棒磨機(jī)進(jìn)行再次研磨,粒徑小于0.5 mm的礦物產(chǎn)品直接進(jìn)入后端的選礦工序[11-12]。為了防止管道夾帶空氣造成流量及濃度測量不準(zhǔn)確,應(yīng)用了管道傾斜安裝方法。為了避免泵池溢流或沙泵空抽,保證將礦漿輸送到高頻篩輸送過程的流暢,達(dá)到高頻篩對礦漿篩選過程所要求的給礦量和濃度,通常需要對沙泵進(jìn)行變頻控制,并對泵池額外補(bǔ)水,以保持泵池液位在一定范圍。

      棒磨機(jī)內(nèi)部的持水量決定了棒磨濃度,其持水量首先來源于由運(yùn)送帶輸送到棒磨機(jī)礦料的含水量,以及用于輸送高頻篩返沙量的水量。當(dāng)棒磨濃度偏高時(shí),應(yīng)向棒磨機(jī)額外補(bǔ)充水量。

      2 棒磨流程狀態(tài)檢測與控制方式

      (1)由變頻器控制料倉給料電機(jī)的頻率,控制給料帶的速度,從而控制棒磨機(jī)的給料量。其給料量通過安裝在運(yùn)送帶上的核子秤實(shí)時(shí)在線檢測。

      (2)由380 V低壓大功率電機(jī)驅(qū)動(dòng)棒磨機(jī)筒體回轉(zhuǎn)。棒磨機(jī)的負(fù)荷(脹肚或空肚)通過驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率變送器實(shí)時(shí)在線檢測。

      (3)由磨音頻譜儀來檢測棒磨機(jī)負(fù)荷情況的變化。

      (4)由電磁流量計(jì)和核子濃度計(jì)實(shí)時(shí)在線檢測高頻篩的返沙流量和濃度。

      (5)由電動(dòng)調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)棒磨補(bǔ)水量,其補(bǔ)水量通過電磁流量計(jì)實(shí)時(shí)在線檢測。

      (6)由電動(dòng)調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)泵池補(bǔ)水量,其補(bǔ)水量通過電磁流量計(jì)實(shí)時(shí)在線檢測。泵池的液位由超聲波液位計(jì)實(shí)時(shí)在線檢測。

      (7)由變頻器控制沙泵電機(jī)的頻率,從而控制高頻篩的給料量。其給料量的流量和濃度通過安裝在運(yùn)送管道上的電磁流量計(jì)和核子濃度計(jì)實(shí)時(shí)在線檢測。

      (8)磨機(jī)進(jìn)料與出料濃度計(jì)算。

      磨機(jī)內(nèi)物料的濃度不能直接檢測,但可以將磨機(jī)進(jìn)料濃度或出料濃度作為磨機(jī)內(nèi)物料的濃度。根據(jù)磨機(jī)給料及高頻篩返沙的流量和含水量(或濃度)可以計(jì)算出磨機(jī)進(jìn)料濃度。根據(jù)高頻篩給礦流量、濃度和礦漿池補(bǔ)水流量可以計(jì)算出磨機(jī)出料濃度。

      設(shè)通過運(yùn)送帶的磨機(jī)進(jìn)料量為Min,t·h-1,其濃度為DMin,%;通過高頻篩的磨機(jī)返沙流量為Mf,t·h-1,其濃度為DMf,%,則補(bǔ)水前的磨機(jī)總進(jìn)料濃度Din計(jì)算如式(1)所示。

      設(shè)高頻篩給礦流量為Ms,t·h-1;其濃度為DMs,%;礦漿池補(bǔ)水流量為Wp,·h-1;則磨機(jī)出料濃度為Dout計(jì)算如式(2)所示。(9)磨機(jī)補(bǔ)水給定量計(jì)算

      根據(jù)磨機(jī)進(jìn)料情況計(jì)算磨機(jī)補(bǔ)水量。設(shè)磨機(jī)給定濃度為DM,%;設(shè)補(bǔ)水給定量為Wg,t·h-1;為達(dá)到磨機(jī)要求的給定濃度,則

      或根據(jù)磨機(jī)出料情況計(jì)算磨機(jī)補(bǔ)水量,為達(dá)到磨機(jī)要求的給定濃度,其補(bǔ)水增量ΔWg計(jì)算如式(4)所示。

      3 磨礦濃度的串級控制

      磨礦濃度不便于直接測量,但可以間接測量磨機(jī)進(jìn)料濃度和出料濃度,如式(1)和式(2)所示??梢詫⒛C(jī)的進(jìn)料濃度或出料濃度作為磨機(jī)磨礦濃度。當(dāng)補(bǔ)水前的磨機(jī)總進(jìn)料濃度高于磨機(jī)給定濃度時(shí),應(yīng)對磨機(jī)補(bǔ)水。為了避免補(bǔ)水前磨機(jī)入料的濃度就已偏低,磨機(jī)給料和高頻篩返沙物料的含水率不能太高。

      以磨機(jī)進(jìn)料濃度作為磨礦濃度,就是要控制磨機(jī)補(bǔ)水量,從而控制磨機(jī)總進(jìn)料的濃度,因而可以構(gòu)建圖2所示的串級控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)是根據(jù)磨機(jī)給定濃度和磨機(jī)入口進(jìn)料情況確定磨機(jī)補(bǔ)水量,而后控制補(bǔ)水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以滿足磨機(jī)補(bǔ)水的要求。

      圖2 磨礦入料濃度串級控制系統(tǒng)原理圖Fig.2 Grinding feed concentration cascade control system schematic

      以磨機(jī)出料濃度作為磨礦濃度,就是要通過控制磨機(jī)補(bǔ)水量來控制磨機(jī)出料的濃度,因而可以構(gòu)建圖3所示的串級控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)是根據(jù)磨機(jī)給定濃度和磨機(jī)出料情況確定磨機(jī)補(bǔ)水量,而后控制補(bǔ)水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以滿足磨機(jī)補(bǔ)水的要求。

      為了提高磨機(jī)的生產(chǎn)效率,使磨機(jī)運(yùn)行在最佳狀態(tài),控制系統(tǒng)通過磨音頻譜儀監(jiān)測參數(shù)進(jìn)行給礦量的實(shí)時(shí)控制,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)給礦量,防止磨機(jī)“空肚”和“脹肚”,使磨機(jī)始終運(yùn)行在最優(yōu)負(fù)荷狀態(tài),發(fā)揮設(shè)備的最大運(yùn)行價(jià)值。

      圖3 磨礦出料濃度串級控制系統(tǒng)原理圖Fig.3 Schematic diagram of cascade control system for grinding and discharging concentration

      4 磨機(jī)濃度串級PID控制系統(tǒng)的應(yīng)用

      試驗(yàn)針對某鎢礦被研磨過的合格礦物產(chǎn)品進(jìn)行磨機(jī)串級PID控制系統(tǒng)應(yīng)用,并就磨機(jī)礦石處理量進(jìn)行了前后對比。

      在控制系統(tǒng)應(yīng)用初期,以傳統(tǒng)人工經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行相關(guān)控制參數(shù)的設(shè)置,并進(jìn)行控制參數(shù)整定。經(jīng)過數(shù)月的試運(yùn)行及程序修改完善,控制系統(tǒng)能穩(wěn)定的調(diào)節(jié)生產(chǎn)參數(shù),實(shí)現(xiàn)磨機(jī)濃度的自動(dòng)控制。系統(tǒng)應(yīng)用后,磨機(jī)的礦石處理量有一定比例提高,磨礦濃度控制在相對穩(wěn)定的范圍內(nèi),磨礦粒度滿足下段工藝要求。經(jīng)過長期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),控制系統(tǒng)應(yīng)用后的平均每小時(shí)礦石處理量提升約4.6%,應(yīng)用前后對比數(shù)據(jù)如圖4。同時(shí),也減輕了磨機(jī)操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,解決了人工操作憑經(jīng)驗(yàn)造成的礦石處理量波動(dòng)的問題。系統(tǒng)操作界面如圖5所示。

      圖4 控制系統(tǒng)應(yīng)用前后磨機(jī)礦石處理量對比圖Fig.4 Contrast chart of ore handling capacities before and after application of control system

      圖5 控制系統(tǒng)人機(jī)界面Fig.5 Man-machine interface of control system

      5 結(jié)語

      磨礦濃度的串級PID控制方法在某鎢礦棒磨濃度控制系統(tǒng)中應(yīng)用。應(yīng)用結(jié)果表明,串級PID控制方法實(shí)現(xiàn)了磨礦濃度的動(dòng)態(tài)優(yōu)化控制,并且具有控制反應(yīng)快,超調(diào)節(jié)范圍微小,抗擾動(dòng)性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),對工業(yè)礦物研磨過程的相關(guān)參數(shù)變化適應(yīng)性強(qiáng),提高了磨礦的生產(chǎn)效率,優(yōu)化濃度、粒度等工藝指標(biāo),可滿足鎢等各類工業(yè)礦物研磨過程控制的需求。

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