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      汽輪機(jī)部分進(jìn)汽故障綜合治理方法的研究

      2019-03-26 02:28:42陽(yáng)
      熱力透平 2019年1期
      關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)閥門(mén)軸承

      陳 陽(yáng)

      (中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司,南京 211102)

      大型汽輪機(jī)的配汽方式主要有全周進(jìn)汽和部分進(jìn)汽兩種。與全周進(jìn)汽相比,部分進(jìn)汽方式在提升機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面有顯著優(yōu)勢(shì)。然而大量工程實(shí)踐表明,汽輪機(jī)在全周進(jìn)汽切換至部分進(jìn)汽過(guò)程中或切換完成后,會(huì)出現(xiàn)瓦溫高、振動(dòng)大等問(wèn)題,并易出現(xiàn)汽流激振[1-2],這嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

      本文通過(guò)分析汽輪機(jī)部分進(jìn)汽故障機(jī)理,從調(diào)整調(diào)節(jié)級(jí)汽流力和軸系載荷分配兩個(gè)角度出發(fā),結(jié)合實(shí)際工程案例,總結(jié)歸納出該問(wèn)題現(xiàn)階段3種主要治理方法,為類(lèi)似故障的消除提供參考。

      1 部分進(jìn)汽故障機(jī)理分析

      某汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)進(jìn)汽部分示意圖如圖1所示。從調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴組流出的高速蒸汽進(jìn)入動(dòng)葉通道,對(duì)調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉片產(chǎn)生汽流力的作用。

      圖1 調(diào)節(jié)級(jí)進(jìn)汽示意圖

      假設(shè)向上及向右方向受力為正,則轉(zhuǎn)子所受汽流力表達(dá)如下式:

      式中:Fqx、Fqy分別表示x、y方向的汽流力總和;ax、ay、bx、by、cx、cy、dx、dy為各噴嘴組沿x和y方向的分力。

      對(duì)角噴嘴組產(chǎn)生的蒸汽力方向在全周進(jìn)汽運(yùn)行方式下完全相反,如果對(duì)應(yīng)噴嘴組的進(jìn)汽面積相等,那么調(diào)節(jié)級(jí)僅存在轉(zhuǎn)矩,其余汽流力將互相抵消,即Fqx≈0,F(xiàn)qy≈0;在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),調(diào)節(jié)級(jí)處于部分進(jìn)汽狀態(tài),如果不是采用對(duì)角進(jìn)汽的方式,那么汽流力不能相互抵消,調(diào)節(jié)級(jí)上將產(chǎn)生剩余的汽流力。這個(gè)力的大小與轉(zhuǎn)子自重為同一量級(jí),力直接作用在該機(jī)組的高壓缸轉(zhuǎn)子上,使其軸承的載荷及軸心位置在很大范圍內(nèi)偏離設(shè)計(jì)條件,軸承載荷的增加降低了最小油膜厚度,減小了進(jìn)油量,提高了油溫和瓦溫。軸承的載荷方向也從垂直向下轉(zhuǎn)變?yōu)閮A斜向下,軸承的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)特性也隨之變化,這會(huì)引起軸心軌跡和振動(dòng)情況的變化,最終導(dǎo)致故障發(fā)生。整個(gè)過(guò)程的總結(jié)如圖2所示。

      圖2 部分進(jìn)汽故障的產(chǎn)生機(jī)理

      2 部分進(jìn)汽故障綜合治理方法

      2.1 基于調(diào)整閥序的治理方法

      為了解決汽輪機(jī)部分進(jìn)汽問(wèn)題,從改變調(diào)節(jié)級(jí)剩余汽流力的角度出發(fā),研究人員提出了減小或消除配汽力大小的“對(duì)角進(jìn)汽”方案和改變剩余汽流力方向的調(diào)整閥序方案,取得了一定的效果[3-4]。

      某廠600 MW機(jī)組閥門(mén)布置如圖3所示[5]。在機(jī)組通流部分改造后,汽輪機(jī)由單閥運(yùn)行切換至多閥運(yùn)行,設(shè)計(jì)閥序?yàn)镚V3+GV4→GV1→GV2。切換過(guò)程中,在某工況下,1號(hào)、2號(hào)瓦溫迅速上升,短時(shí)間內(nèi)達(dá)到106 ℃,然后下降并維持在90 ℃。同時(shí),振動(dòng)變化異常,最大振幅達(dá)到108 μm。

      圖3 600 MW機(jī)組噴嘴組布置與設(shè)計(jì)閥序

      針對(duì)設(shè)計(jì)閥門(mén)開(kāi)啟順序,對(duì)該機(jī)組高壓缸部分軸承的載荷情況進(jìn)行計(jì)算,得到原設(shè)計(jì)閥序下軸承的載荷與載荷角,如圖4所示。由機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2號(hào)軸承軸心水平位移量超過(guò)100 μm,偏離了軸承的穩(wěn)定載荷區(qū),這將對(duì)軸承油膜的動(dòng)力特性產(chǎn)生較大影響。以上原因最終導(dǎo)致了機(jī)組振動(dòng)過(guò)大和瓦溫過(guò)高的故障。

      (a) 原設(shè)計(jì)閥序軸承載荷

      (b) 原設(shè)計(jì)閥序軸承載荷角度

      針對(duì)該機(jī)組出現(xiàn)的問(wèn)題,將2號(hào)和3號(hào)閥門(mén)選定為對(duì)角進(jìn)汽閥組。在這種方式下,有兩種進(jìn)汽方式,分別為GV2+GV3→GV4→GV1(改進(jìn)方案一)和GV2+GV3→GV1→GV4(改進(jìn)方案二),這兩種改進(jìn)方案下的軸承載荷情況計(jì)算結(jié)果如圖5和圖6所示。

      (a) 修改閥序后的軸承載荷

      (b)修改閥序后的軸承載荷角度

      圖5 改進(jìn)方案一的軸承載荷情況

      (a) 修改閥序后的軸承載荷

      (b) 修改閥序后的軸承載荷角度

      圖6 改進(jìn)方案二的軸承載荷情況

      由圖5、圖6可以看出,對(duì)角進(jìn)汽方式對(duì)減小軸承最大載荷和最大載荷角有積極作用。改進(jìn)方案一中,軸承最大載荷僅為設(shè)計(jì)閥序下載荷的50%,最大載荷角也有了較為明顯的改善。改進(jìn)方案二中,在進(jìn)汽量約為1 850 t/h工況下,軸承載荷僅有約5.5 t,存在轉(zhuǎn)子失穩(wěn)的隱患。因此,改進(jìn)方案一是較為合理的方案。

      實(shí)施方案一后,對(duì)該機(jī)組1號(hào)、2號(hào)軸承振動(dòng)值和瓦溫?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行在線(xiàn)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明:調(diào)整閥序后,各運(yùn)行工況下機(jī)組軸振和瓦溫等指標(biāo)均達(dá)到安全值,機(jī)組成功切換至順序閥運(yùn)行。

      從減少調(diào)節(jié)級(jí)配汽力的角度入手,通過(guò)采用對(duì)角進(jìn)汽方式,消除了調(diào)節(jié)級(jí)配汽力產(chǎn)生的不良影響。對(duì)角噴嘴組選定以后,第3閥選取不同,調(diào)節(jié)級(jí)配汽力的方向就不同,對(duì)軸承載荷的影響也不同,這在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中需要引起重視。

      該抑制方法只需修改機(jī)組的閥門(mén)邏輯控制程序,操作簡(jiǎn)便,是目前治理部分進(jìn)汽故障常用的方法。但是該方法面臨的主要問(wèn)題是對(duì)角開(kāi)啟前2個(gè)閥時(shí),調(diào)節(jié)級(jí)葉片的熱沖擊頻率大約增加了1倍,因此在實(shí)際運(yùn)行中,要對(duì)調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉片加強(qiáng)監(jiān)護(hù),以確保機(jī)組安全運(yùn)行[6]。

      2.2 基于閥門(mén)管理的治理方法

      在機(jī)組由單閥運(yùn)行切換至順序閥運(yùn)行過(guò)程中,還可能出現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷及壓力波動(dòng)劇烈、高調(diào)門(mén)開(kāi)度波動(dòng)較大等故障,其中高調(diào)門(mén)開(kāi)度波動(dòng)過(guò)大可能引起機(jī)組的不穩(wěn)定振動(dòng)。

      閥門(mén)卡澀、控制器故障、油動(dòng)機(jī)動(dòng)作、閥門(mén)流量特性不正確等問(wèn)題是造成調(diào)節(jié)閥開(kāi)度波動(dòng)的幾種主要原因。在上述各方面因素中,閥門(mén)特性不正確是汽輪機(jī)機(jī)組普遍存在的問(wèn)題。

      某600 MW機(jī)組在順序閥切換試驗(yàn)時(shí)產(chǎn)生異常振動(dòng)[7],試驗(yàn)過(guò)程如圖7所示。從圖7(a)中可以看出,在切換時(shí),GV1、GV3的閥門(mén)開(kāi)度存在10%左右的波動(dòng);從圖7(b)中可以看出,2號(hào)X軸的不穩(wěn)定振動(dòng)與閥門(mén)開(kāi)度波動(dòng)現(xiàn)象幾乎同時(shí)發(fā)生,且該工況下的最大振幅比順序閥下最大振幅大15 μm。在切換閥序過(guò)程中,閥門(mén)晃動(dòng)導(dǎo)致蒸汽流力以連續(xù)突變的方式?jīng)_擊高壓轉(zhuǎn)子,最終引起機(jī)組產(chǎn)生不穩(wěn)定振動(dòng)的現(xiàn)象。

      (a) 順序閥切單閥閥位變化

      (b) 軸振變化

      圖7 某600 MW機(jī)組閥門(mén)切換過(guò)程閥位晃動(dòng)實(shí)驗(yàn)

      上述的600 MW機(jī)組的單個(gè)閥門(mén)的特性曲線(xiàn)如圖8所示,可以看出,單個(gè)閥門(mén)在開(kāi)度70%~100%的范圍內(nèi),原特性曲線(xiàn)驟然變陡,這容易引起高壓調(diào)門(mén)開(kāi)啟不夠平滑,機(jī)組負(fù)荷參數(shù)不易控制的問(wèn)題,并且可能會(huì)引起EH油系統(tǒng)壓力和EH油管路的抖動(dòng)[8]。因此,需要對(duì)該閥門(mén)特性曲線(xiàn)作優(yōu)化。優(yōu)化的主要內(nèi)容是將70%~100%區(qū)間內(nèi)的流量特性曲線(xiàn)修改得較為平緩,如圖8所示。閥門(mén)特性曲線(xiàn)修正后,機(jī)組在切換時(shí)的不穩(wěn)定故障消失。

      圖8 單個(gè)閥門(mén)特性曲線(xiàn)

      單個(gè)閥門(mén)特性曲線(xiàn)作優(yōu)化之后,為了使汽輪機(jī)控制指令與蒸汽流量呈線(xiàn)性關(guān)系,優(yōu)化調(diào)節(jié)品質(zhì),還需要對(duì)各閥門(mén)之間開(kāi)啟的重疊度進(jìn)行優(yōu)化。圖9給出了閥門(mén)重疊度示意圖,圖10為控制指令與蒸汽流量的關(guān)系曲線(xiàn)。汽輪機(jī)各高調(diào)門(mén)依次開(kāi)啟。若重疊度較小,則機(jī)組節(jié)流損失較小,經(jīng)濟(jì)性得到提升,但整體流量曲線(xiàn)呈波形,且存在較明顯的拐點(diǎn),有可能導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)過(guò)大;若重疊度過(guò)大,則機(jī)組節(jié)流損失也變大,這對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響較大。通常認(rèn)為,當(dāng)閥門(mén)前后的壓力比p2/p1為0.95~0.98時(shí),閥門(mén)就算全開(kāi)。需要比較多種方案后確定重疊度的選取,后一閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)刻以前一閥門(mén)開(kāi)至p2/p1為0.85~0.90為宜[9-12]。

      圖9 閥門(mén)重疊度

      圖10 控制指令與蒸汽流量的關(guān)系曲線(xiàn)

      2.3 基于軸系載荷調(diào)整的治理方法

      上述治理方法主要出于改善調(diào)節(jié)級(jí)受力情況的目的。根據(jù)該問(wèn)題的產(chǎn)生機(jī)理,相關(guān)研究從調(diào)整軸系載荷分配的角度出發(fā),提出了另一種治理方法[13]。

      某臺(tái)600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行半年之后投運(yùn)順序閥,機(jī)組噴嘴組布置及閥序設(shè)計(jì)如圖11所示[14]。投運(yùn)之前,為模擬順序閥方式下的各閥門(mén)工作的狀態(tài),選定在負(fù)荷480 MW時(shí)進(jìn)行閥門(mén)關(guān)閉試驗(yàn)。

      圖11 某臺(tái)600 MW機(jī)組噴嘴組布置與閥序設(shè)計(jì)

      原設(shè)計(jì)閥序?yàn)镚V3+GV4→GV1→GV2,運(yùn)行時(shí)GV2關(guān)閉至9%,1號(hào)軸承溫度已超過(guò)90 ℃,升高了12 ℃,如果繼續(xù)關(guān)小GV2,再關(guān)小GV1,1號(hào)軸承所受載荷會(huì)更大,軸承溫度會(huì)更高。

      按照閥序GV1+GV2→GV3→GV4重新試驗(yàn),在460 MW負(fù)荷時(shí)先關(guān)閉GV4,再逐漸關(guān)閉GV3。當(dāng)GV3開(kāi)度為27%時(shí),該機(jī)組2號(hào)軸振值由66 μm迅速升高至126 μm,且振幅有增加的趨勢(shì)。兩次閥序試驗(yàn)結(jié)果匯總?cè)绫?所示。

      表1 兩次閥序試驗(yàn)結(jié)果匯總

      這兩次閥門(mén)切換試驗(yàn)都沒(méi)有成功。原設(shè)計(jì)閥序下,采用“上缸進(jìn)汽”使得轉(zhuǎn)子受到向下的配汽力,造成1號(hào)軸承載荷過(guò)大,引起瓦溫升高。修改后的閥序方案使得2號(hào)軸承載荷變小,該處軸瓦與轉(zhuǎn)子的間隙變大,油膜厚度隨之增大,剛度降低,在相同汽流力的作用下,高壓轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性變差。

      經(jīng)分析,降低1號(hào)軸承載荷對(duì)降低其瓦溫有利,增加2號(hào)軸承載荷對(duì)降低其振幅有利。綜合考慮,決定調(diào)整高、中壓轉(zhuǎn)子的關(guān)鍵參數(shù)Δt和Δl的值,以適當(dāng)減小1號(hào)軸承載荷,同時(shí)通過(guò)抬升2號(hào)軸承標(biāo)高,增加2號(hào)軸承的載荷,使得機(jī)組軸系載荷重新分配。調(diào)整示意圖如圖12所示,調(diào)整數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

      圖12 高、中壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪中心偏差

      表2 調(diào)整參數(shù)表

      該機(jī)組大修完成后,在機(jī)組負(fù)荷為480 MW時(shí),按閥序GV1+GV2→GV3→GV4重新進(jìn)行閥序切換試驗(yàn)。結(jié)果表明,在切換順序閥后,機(jī)組振動(dòng)及瓦溫指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。

      3 結(jié) 論

      本文通過(guò)分析汽輪機(jī)部分進(jìn)汽故障的機(jī)理,研究了該類(lèi)故障當(dāng)前主要采用的3種綜合治理方法,并得出如下結(jié)論:

      1)汽輪機(jī)部分進(jìn)汽故障產(chǎn)生的主要原因是在切換閥序時(shí),高壓轉(zhuǎn)子存在大小相當(dāng)于轉(zhuǎn)子自重的剩余汽流力,軸承的載荷及軸心位置在該力的影響下將嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)條件,最終引發(fā)瓦溫高、振動(dòng)大等問(wèn)題,并引起汽流激振。

      2)從調(diào)整配汽力的角度,研究人員提出調(diào)整閥序及優(yōu)化閥門(mén)曲線(xiàn)的治理方法。該類(lèi)方法只需要修改機(jī)組的閥門(mén)邏輯控制程序,是目前治理部分進(jìn)汽故障常用的方法。但采用該類(lèi)方法需要加強(qiáng)對(duì)調(diào)節(jié)級(jí)葉片的監(jiān)測(cè)與維護(hù)。

      3)從調(diào)整軸系載荷分配的角度看,調(diào)整高中壓轉(zhuǎn)子對(duì)中參數(shù)或調(diào)節(jié)級(jí)側(cè)軸承標(biāo)高是另一有效的治理辦法。采用該類(lèi)辦法應(yīng)根據(jù)軸承載荷狀況而定,調(diào)整值應(yīng)嚴(yán)格限定在允許范圍內(nèi),根據(jù)處理效果再作精細(xì)調(diào)整。

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