陳廣華
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司,廣東廣州 510660)
近幾年,為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展,國家對印染廢水污染物的排放控制要求越來越嚴(yán)。物化、生化處理工藝被廣泛應(yīng)用到印染廢水處理中,然而,傳統(tǒng)工藝有其處理極限,漸漸滿足不了日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)[1]。為此,對印染廢水深度處理的研究不斷增多,以高級氧化技術(shù)為主,但由于處理成本較高,多處于實(shí)驗(yàn)室或小試階段,實(shí)際工程應(yīng)用不多。
高級氧化技術(shù)是在處理過程中產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的羥基自由基(·OH),使許多結(jié)構(gòu)穩(wěn)定甚至很難被微生物分解的有機(jī)分子轉(zhuǎn)化為無毒無害的可生物降解的低分子物質(zhì),反應(yīng)最終產(chǎn)物大部分為二氧化碳、水和無機(jī)離子等,并且無剩余污泥和濃縮物產(chǎn)生,主要包括光催化氧化法、Fenton 氧化法、臭氧氧化以及超聲-臭氧聯(lián)合法[2]。
為了緊跟國家環(huán)保工作的步伐,廣東某印染工業(yè)園廢水處理廠自行投資建成日處理量約3 000 m3的臭氧氧化處理設(shè)施,對該廠經(jīng)過A2O+MBR 生化處理的出水進(jìn)行深度處理中試,以分析其處理效果及運(yùn)行成本。
中試用廢水為該印染廢水處理廠經(jīng)A2O+MBR生化處理的出水,進(jìn)水流量51~137 m3/h,COD 63~143 mg/L,色度32~40,苯胺0.24~2.03 mg/L。
臭氧發(fā)生器:臭氧產(chǎn)量6 000 g/h,臭氧質(zhì)量濃度80~150 mg/L,進(jìn)氣流量40~65 m3/h。
臭氧接觸池:采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),長度5.5 m,寬度2.5 m,高度7 m,有效容積約82.5 m3。臭氧接觸池底部均勻分布曝氣頭。
臭氧氧化深度處理印染廢水工藝流程見圖1。
臭氧接觸池進(jìn)水流量為51~137 m3/h,進(jìn)氣臭氧質(zhì)量濃度控制在14~69 mg/L,通過調(diào)節(jié)進(jìn)水流量改變停流時間16~43 min;以廢水中的COD、色度及苯胺為監(jiān)測對象,觀察臭氧對各指標(biāo)的去除效果;通過臭氧用量及電費(fèi)估算新增的運(yùn)行成本。
COD采用重鉻酸鉀法。
色度采用稀釋倍數(shù)法。
苯胺采用N-(1-萘基)乙二胺偶氮光度法。
本中試進(jìn)行為期約一個月的監(jiān)測化驗(yàn),取每天進(jìn)出水的水質(zhì)平均值分析,剔除異常數(shù)據(jù)后得到以下結(jié)果。
由圖2 可知,臭氧氧化對低質(zhì)量濃度COD 處理效果并不穩(wěn)定,去除率為6%~44%,平均去除率為19%,去除1 mg COD 需要消耗的臭氧量為0.64~5.52 mg,平均消耗量為2 mg。
由圖3可知,臭氧氧化對低色度廢水的處理效果較穩(wěn)定,去除率為36%~66%,平均去除率為52%,去除1 mg 色度需要消耗的臭氧量為0.58~5.12 mg,平均消耗量為2.08 mg。
由圖4可知,臭氧氧化對低質(zhì)量濃度苯胺廢水的處理效果較高,去除率為59%~90%,平均去除率為74%,去除1 mg 苯胺需要消耗的臭氧量為19.55~262.06 mg,平均消耗量為86.83 mg。
臭氧對印染廢水生化處理出水進(jìn)行深度處理,對低質(zhì)量濃度COD 的去除效果不穩(wěn)定,平均去除率為19%;其對色度的去除效果較好,可將進(jìn)水40 左右的色度控制在出水22 以下;對苯胺的去除效果穩(wěn)定,平均去除率為74%,可將苯胺質(zhì)量濃度控制在0.73 mg/L以下。該中試采用液氧為臭氧源,液氧成本為660元/t,電費(fèi)為0.76元/kWh,臭氧投加量控制在42.86 mg/L時,噸水運(yùn)行成本約為0.69元。由于該中試臭氧接觸池并未投放填料,臭氧利用率不高,后續(xù)使用中可考慮投加填料,增加反應(yīng)接觸面積,以提高臭氧利用率,降低運(yùn)行成本。