張瑞科 陳欣 王宏利 郝彥軍 張凱哲
摘 要:安鋼焦化廠4.3米焦?fàn)t配套干熄焦產(chǎn)能為75t/h,該焦?fàn)t設(shè)備主要由四車一機組成,推焦車電控系統(tǒng)采用晶閘管電子開關(guān)柜參與控制,自投產(chǎn)以來,設(shè)備磨合,出現(xiàn)過不少故障,均已解決并完善,現(xiàn)就其中一項液壓技術(shù)改造進(jìn)行分析,總結(jié)經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:推焦車;液壓;油缸
一、故障現(xiàn)象
焦化廠三煉焦5#6#推焦車取門臺車原設(shè)計為電氣控制,但使用多年后發(fā)現(xiàn):環(huán)境因素造成電機極易損壞,取門臺車的驅(qū)動裝置有:進(jìn)退電機、提門電機、旋轉(zhuǎn)電機、機頭電機,電機的種類繁多,共同完成取門-裝門工藝,尤其是提門電機位于取門架上中部,體積較大,損壞后更換耗時長,耽誤生產(chǎn),于是,決定采用液壓方式取代電機控制。
二、故障分析處理
針對取門臺車電機故障處理時間長的問題,新建一體化液壓站,又稱液壓泵站,它是由電機帶動油泵旋轉(zhuǎn),泵從油箱中吸油后打油,將機械能轉(zhuǎn)化為液壓油的壓力能,液壓油通過集成閥組配液壓閥實現(xiàn)了方向、壓力、流量調(diào)節(jié)后經(jīng)外接管路傳輸?shù)揭簤簷C械的油缸或油馬達(dá)中,從而控制了液動機方向的變換、力量的大小及速度的快慢,推動各種液壓機械做功,完成取門臺車各項功能。
液壓站是由泵裝置、集成塊或閥組合、油箱、電氣盒組合而成,各部件功用如下:
泵裝置:上裝有電機和油泵,它是液壓站的動力源,將機械能轉(zhuǎn)化為液壓油的動力能。
集成塊:是由液壓閥及通道體組合而成。它對液壓油實行方向、壓力、流量調(diào)節(jié)。
閥組合:是板式閥裝在立板上,板后管連接,與集成塊功能相同。
油箱:是鋼板焊的半封閉容器,上還裝有濾油網(wǎng)、空氣濾清器等,它用來儲油、油的冷卻及過濾。
電器盒:是配置了全套控制電器。
其元器件具體功能:
⑴電動機、齒輪泵——為液壓系統(tǒng)提供驅(qū)動力。
⑵電磁換向閥——控制液壓油流方向,改變油缸的運動方向。
⑶電磁溢流閥——防止整個液壓系統(tǒng)超壓,相當(dāng)于安全閥,保護(hù)油泵和油路系統(tǒng)的安全及保持液壓系統(tǒng)的壓力恒定。
⑷減壓閥——通過調(diào)節(jié)減壓閥可以滿足不同的工作機構(gòu)需要不同工作壓力的要求,使二次油路壓力低于一次油路壓力。
⑸調(diào)速閥——對油路進(jìn)行節(jié)流調(diào)速,可改變執(zhí)行元件液壓缸的工作速度。
⑹液壓油過濾器——液壓站內(nèi)有兩個濾油口。一個安裝在齒輪泵的吸油口處,以免吸入油箱液壓油中的顆粒等雜質(zhì)。另一個裝在系統(tǒng)的液壓油輸送管路上,達(dá)到清除液壓油中的雜質(zhì),同時也可清除液壓油本身化學(xué)變化所產(chǎn)生的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、炭化的顆粒等。從而起到防止閥芯卡死、阻尼孔堵塞等故障發(fā)生。管路系統(tǒng)上設(shè)有壓差報警裝置,濾芯堵塞時,發(fā)出電訊號,此時應(yīng)清洗或更換濾芯。
⑺壓力表——用于顯示液壓站的工作壓力,以利于操作人員控制油壓。
⑻空氣過濾器——安裝在油箱上,有三重作用,一是防止空氣中的污染物質(zhì)進(jìn)入油箱;二是起換氣作用,避免油泵出現(xiàn)吸空現(xiàn)象;三是兼做液壓油補充口。
⑼油位計——安裝在油箱側(cè)面,顯示液壓油的液位。
⑽溫度表——有的油箱上裝有溫度表,顯示液壓油的溫度。
⑾聯(lián)接管路——輸送液壓驅(qū)動力,大部分用鋼管,也有用耐壓膠管
液壓電控系統(tǒng):是將操作工的操作信號,經(jīng)過電控系統(tǒng)變成電信號,通過電纜直接傳輸?shù)揭簤赫倦娍睾械囊环N系統(tǒng)。它去掉了原設(shè)計的電機操作系統(tǒng)中布滿配電柜內(nèi)部的晶閘管抽屜柜和配套線路。液壓電控系統(tǒng)為保證車輛的可靠性,電控操作系統(tǒng)都設(shè)計保護(hù)電路,一旦出現(xiàn)故障,就會停泵保護(hù)動作,操作工聯(lián)系維修人員維修。例如:5#推焦車出現(xiàn)過提門到位,落門不到位的故障情況,常規(guī)判斷方法就是電磁換向閥故障,一般都是經(jīng)過煤油洗閥,互換元件,甚至換閥來解決,但是通過這些方法均未處理故障,故障情況仍然存在,考慮到綜合因素的影響,在清楚整個液壓站工作原理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)排查管路及沿線液壓閥情況,檢查后也未見異常,此種情況應(yīng)該屬于壓力不足的故障,大概從以下幾個方面來查找原因:
(1)溢流閥開啟壓力過低或損壞。
(2)密封件損壞。
(3)油缸、管路中空氣。
(4)油過稀、泄漏大。
(5)元件磨損嚴(yán)重、泄漏大。
最終通過放盡管路中空氣后排除了故障,管路相對密封的環(huán)境中參雜空氣來源于液壓油,液壓油是含水份達(dá)85%以上的液體,空氣存在于液體中,在某種特定的情況下會揮發(fā)出來,造成液壓系統(tǒng)假象泄壓,驅(qū)動裝置無法到位,在這里考慮到是夏季溫度太高,這種一體化液壓站沒有設(shè)計油冷裝置,長期高溫運行,液壓油溫度過高致使管路摻氣。
三、液壓系統(tǒng)優(yōu)點
相對于原來的電控系統(tǒng),液壓系統(tǒng)擁有明顯的優(yōu)點:
1、維護(hù)量變小,電氣控制配套有3組晶閘管開關(guān)柜,需要定期檢查更換內(nèi)部電子元件,因生產(chǎn)廠家已經(jīng)停產(chǎn),備件無法購買,已經(jīng)無法支撐長期使用。而且在用晶閘管開關(guān)柜也經(jīng)常出現(xiàn)故障,需要長期機旁冷備。
2、液壓傳動裝置體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊。液壓元件之間可采用管道連接、或采用集成式連接,其布局、安裝靈活。液壓傳動能使執(zhí)行元件的運動十分均勻穩(wěn)定,也可使運動部件換向時無換向沖擊。
3、各液壓元件中的運動件均在油液中工作,能自行潤滑,故元件的使用壽命長,出現(xiàn)故障,相較電氣容易判讀故障點。
四、總結(jié)
經(jīng)過此次設(shè)備優(yōu)化改造,推焦車電控設(shè)備簡化,驅(qū)動功能完善,降低了機械沖擊,延長了設(shè)備使用壽命,減少了故障時間,是一次值得推廣的技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
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