黃石起,江磊峰,高雪竹,方亮,李兆峰
(1.吉林省維爾特隧道裝備有限公司,吉林 吉林市132011;2.吉林省盾構(gòu)與掘進(jìn)刀具技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,吉林 吉林市132011)
H13模具鋼具有較高的韌性、淬透性和耐冷熱疲勞性能,不易產(chǎn)生疲勞裂紋,主要用于沖擊載荷大的鍛模、熱擠壓模、精鍛模、鋁銅及其合金壓鑄模。H13模具鋼工作時(shí)承受很大的沖擊載荷、強(qiáng)烈的摩擦、劇烈的冷熱循環(huán)引起的熱應(yīng)力以及高溫氧化,常常出現(xiàn)崩裂、塌陷、龜裂等失效形式。所以對(duì)其熔煉質(zhì)量要求非常高,采用H13廢鋼料,用底吹氬中頻爐熔煉出自耗電極,再經(jīng)過(guò)電渣爐進(jìn)行電渣重熔生產(chǎn)出的H13模具鋼純凈度高、綜合性能可滿足制作各種模具的要求。
(1)中頻爐煉鋼無(wú)法進(jìn)行脫氧操作,不能去除鋼水中的氣體和夾渣物。
(2)對(duì)爐內(nèi)的鋼液無(wú)法用人工進(jìn)行攪拌,以排出鋼液中的氣體和夾渣物。
(3)普通中頻爐煉鋼只能在熔煉過(guò)程中對(duì)鋼液進(jìn)行電磁攪拌,但效果并不理想。
(4)爐料質(zhì)量差,廢鋼表面帶有銹蝕、油污及水分,合金料烘烤不到位,爐襯材料質(zhì)量差等因素,也會(huì)直接影響鋼液的純凈度。普通中頻爐熔煉對(duì)鋼液質(zhì)量影響因素的因果關(guān)系,見(jiàn)圖1。
(1)常規(guī)中頻爐爐襯的打結(jié)工藝是:打結(jié)完?duì)t底后在中心部位放置用鋼板制作的坩堝模,固定好坩堝模后再搗筑坩堝壁和修筑爐口,最后進(jìn)行烘烤和爐襯的燒結(jié)。
圖1
(2)本工藝采用成型爐膽,其外部和底部使用堿性振搗料,成型爐膽底部中心部位,安裝透氣磚,其周?chē)猛笟饬洗蚪Y(jié)出氣體擴(kuò)散區(qū)。
(3)中頻爐底部安裝吹氬裝置,到熔煉后期對(duì)鋼液進(jìn)行吹氬精煉,改進(jìn)前后的爐襯結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖2、圖3。
圖2
圖3
(1)爐襯燒結(jié):爐襯打結(jié)完畢后立即進(jìn)行烘爐和燒結(jié),烘爐時(shí)利用小塊的優(yōu)質(zhì)廢鋼料,以200~300℃/h的升溫速度升到1100℃,在此溫度保溫1 小時(shí),再以300℃/h的升溫速度使廢鋼熔化,并把鋼液溫度控制到1680~1700℃,在此溫度保溫1~1.5 小時(shí),完成爐襯燒結(jié),并進(jìn)行氬氣試吹。
(2)爐料的準(zhǔn)備:開(kāi)爐前對(duì)廢鋼等爐料進(jìn)行表面清理,去除表面的銹蝕、油污等雜物,并對(duì)所有入爐合金料進(jìn)行烘烤,選用優(yōu)質(zhì)的造渣材料。
(3)熔煉到后期,加完所有合金材料進(jìn)行預(yù)脫氧操作,待鋼液溫度達(dá)到1550~1600℃時(shí)開(kāi)始進(jìn)行爐底吹氬,氬氣流量控制標(biāo)準(zhǔn)是:鋼液表面有明顯的氣泡均勻冒出,且保證鋼流不紊亂,鋼液不暴露于空氣中,避免鋼水的二次氧化,吹氬時(shí)間一般控制在10~15 分鐘。
(4)待鋼水溫度達(dá)到工藝要求時(shí)出鋼澆注,出鋼時(shí)鋼包內(nèi)加入一定量的稀土精煉合金,進(jìn)一步對(duì)澆注鋼水進(jìn)行凈化操作。
(5)出鋼后鋼液在鋼包中進(jìn)行充分的鎮(zhèn)靜,盡量減少在出鋼過(guò)程中進(jìn)入到鋼液中的外來(lái)夾渣物。
中頻爐底吹氬熔煉H13模具鋼,比普通熔煉工藝,純凈度大大提高,吹氬精煉前后的夾渣物及氣體含量對(duì)比明顯降低,對(duì)工藝改進(jìn)前后熔煉的鋼取樣做了對(duì)比分析,其結(jié)果如下。
鋼種非金屬夾渣物對(duì)比分析結(jié)果(按GB105612-2005 標(biāo)準(zhǔn))見(jiàn)表1。
表1
對(duì)吹氬精煉的H13模具鋼進(jìn)行了氣體含量分析,其結(jié)果完全滿足標(biāo)準(zhǔn)的模具鋼技術(shù)要求,其結(jié)果見(jiàn)表2。
表2
按GB/T4162-2008 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行超聲波檢驗(yàn),合格級(jí)別A 級(jí),材料內(nèi)部無(wú)白點(diǎn)、氣泡、裂紋、夾雜及縮孔等缺陷。
(1)中頻爐爐襯采用成型爐膽和振搗料結(jié)合方式,成型爐膽打結(jié)密度遠(yuǎn)高于振搗打結(jié)的爐襯密度,熔煉過(guò)程中降低了爐襯的燒損,從而降低鋼中非金屬夾渣物含量,并提高了爐襯壽命。
(2)中頻爐底吹氬操作,達(dá)到了煉鋼過(guò)程中對(duì)鋼液的精煉功能,與普通中頻爐熔煉相比,大大降低了鋼中的非金屬和有害氣體含量,提高了鋼材的綜合機(jī)械性能。
(3)底吹氬過(guò)程對(duì)鋼液起到充分的攪拌作用,使?fàn)t內(nèi)的鋼液溫度均勻,降低成品鋼的組織和成分偏析。
(4)本工藝改進(jìn)方案投資少、操作簡(jiǎn)單,可明顯提高模具鋼的質(zhì)量。