崔啟福 陶貴金 鄭重
摘要:文章通過對影響柴油收率的因素進(jìn)行分析,并提出具體的解決措施,使裝置柴油收率低的問題得到了很好的解決,保證了加氫裂化裝置的安全高效生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:加氫裂化;柴油;收率;措施
1、裝置簡介
某石化公司130萬噸/年加氫裂化裝置是上世紀(jì)90年代設(shè)計、建設(shè)和投產(chǎn)的裝置,原設(shè)計是以直餾蠟油(VGO)和焦化蠟油(CGO)按5:1混合油為原料,采用一段串聯(lián)中間餾分油循環(huán)流程,主要生產(chǎn)重石腦油和一定量的加氫未轉(zhuǎn)化油,設(shè)計規(guī)模100萬噸/年。1998年4月和2001年5月,裝置先后進(jìn)行了擴(kuò)能改造和生產(chǎn)方案的變更,改造后除了生產(chǎn)重石腦油和部分未轉(zhuǎn)化油外,同時也生產(chǎn)柴油、航煤等高附加值產(chǎn)品,并采用一次通過的工藝流程,生產(chǎn)規(guī)模有100萬噸/年提高到130萬噸/年。隨著2006年12月全輸全煉俄油的550萬噸/年常減壓裝置的開車成功,使加氫裂化裝置的原料實現(xiàn)了由低硫型向含硫型的轉(zhuǎn)變。
2、工藝流程
3、柴油收率低的因素
裝置的第二分餾塔(T1105)生產(chǎn)航空煤油、柴油(0#)和加氫未轉(zhuǎn)化油。2010年以來來,柴油與未轉(zhuǎn)化油重疊較多,柴油沒有充分采出,柴油(0#)的干點要求<370℃,而實際操作中柴油干點經(jīng)常在330-340℃,部分柴油組分進(jìn)入未轉(zhuǎn)化油,造成極大浪費。分析原因如下:
3.1重石腦油帶入第二分餾塔。由于第一分餾塔(T1103)操作不穩(wěn),重石腦油組分帶入第二分餾塔(T1105),造成T1105真空度下降,底溫下降,柴油組分不能有效蒸發(fā),落入未轉(zhuǎn)化油當(dāng)中。
3.2塔底重沸爐循環(huán)量不足。裝置的原料實現(xiàn)了由低硫型向含硫型的轉(zhuǎn)變后,硫化物對
第二分餾塔塔底泵(P1113A/B)葉片腐蝕加劇,并且泵運(yùn)行時間較長,泵體流道沖刷嚴(yán)重,這些原因都降低了泵的流量。塔底重沸爐出口溫度要求小于399℃,以防止油品過度裂化,由于塔底重沸爐循環(huán)量不足,重沸爐的爐膛溫度稍高,就會使?fàn)t出口溫度超過限制,只能降低爐膛溫度,這樣很難保證塔內(nèi)物料蒸發(fā)要求的熱量。
4、采取措施
4.1加強(qiáng)第一分餾塔的操作。保證第一分餾塔的底溫和塔頂回流量,增加氣液相交換,保證重石腦油的充分采出,嚴(yán)防重石腦油餾分進(jìn)入第二分餾塔。
4.2更換第二分餾塔塔底泵。2012年秋季,加氫裂化裝置借助高危泵密封改造的契機(jī),對第二分餾塔塔底泵(P1113A/B)進(jìn)行了徹底的更換。塔底泵改造后,重沸爐循環(huán)量大幅增加,現(xiàn)將換泵前后的各數(shù)據(jù)列表如下:
由上表所知,重沸爐循環(huán)量每分支增加10 t/h左右(共四路分支),爐膛溫度顯示雖然降低,但重沸爐的燃燒火嘴數(shù)量增加,燃料消耗增加,爐膛溫度的降低應(yīng)該是重沸爐循環(huán)量加大后,取熱量增加所致。換泵后第二分餾塔的底溫明顯上升,爐出口溫度也不超標(biāo),柴油的干點得到了顯著的提高,柴油收率提高了3%左右。
參考文獻(xiàn)
[1] 韓崇仁,加氫裂化工藝與工程,中國石化出版社,2001年7月
[2] 李立權(quán),煉油加氫技術(shù)工程化的問題及對策[J]煉油技術(shù)與工程,2011,VOL.41
作者簡介:崔啟福,男,1992年參加工作,2012年7月畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué),大專學(xué)歷。現(xiàn)任遼陽石化分公司煉油廠加氫一車間加氫裂化裝置值班長。中石油集團(tuán)公司技能專家,遼陽石化遼化公司煉油專業(yè)技能大師工作室主任。
(作者單位:遼陽石化公司)