郭玉山
【摘 要】目前,錦州采油廠多數(shù)區(qū)塊處于油田開發(fā)中后期,蒸汽驅(qū)、化學(xué)驅(qū)等開發(fā)方式已經(jīng)全面推廣運(yùn)用,并取得較好效果,錦91火驅(qū)也在去年3月成功點(diǎn)火。錦45塊蒸汽驅(qū)施工作業(yè)主要存在汽竄井噴、高溫傷害、硫化氫中毒等風(fēng)險(xiǎn)。以往在施工作業(yè)中,為了削減這類風(fēng)險(xiǎn),一般安排一泵三罐(即一組水泥車三個(gè)水罐車)保施工作業(yè),保證現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的人身安全和施工井的井控安全。
【關(guān)鍵詞】灌液;蒸汽驅(qū);提高效率;安全
一、概述
在蒸汽驅(qū)井作業(yè)過程中,為了保障施工過程安全,削減安全隱患,提高生產(chǎn)效率,都需要有水泥車保施工。目前蒸汽驅(qū)井組在錦采不斷擴(kuò)展,同時(shí)我廠化學(xué)驅(qū)等區(qū)塊對(duì)水泥車求量也越來越大,對(duì)水泥車組的需要也越來越多。而全廠水泥車組總量是固定的,因此很容易由于其短缺而造成工作量耽擱。而目前我廠僅有9組水泥車(其中白班6組,夜班3組),我廠有在錦采油區(qū)施工的小修隊(duì)伍目前為17支,加上采油日常工作對(duì)水泥車的需求,平均每天泥漿泵車使用超過15井次,如果同時(shí)有兩口蒸汽驅(qū)井需要作業(yè),水泥車組的需求就會(huì)出現(xiàn)極大的缺口,而使得全廠生產(chǎn)時(shí)效將大大降低,甚至出現(xiàn)部分生產(chǎn)停滯的現(xiàn)象。
針對(duì)目前蒸汽驅(qū)井需要水泥車組全天保施工這個(gè)不可回避的難題,作業(yè)一大隊(duì)組織機(jī)關(guān)生產(chǎn)、安全、井控相關(guān)負(fù)責(zé)人以及部分小隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和技術(shù)人員成立研究小組,對(duì)蒸汽驅(qū)井進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類研究,并且通過對(duì)蒸汽驅(qū)井現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)近幾年的觀察摸索,發(fā)現(xiàn)蒸汽驅(qū)井保施工過程中對(duì)打入井內(nèi)水壓并沒有要求,也不需要很大流量,因此成功研制出了一種灌液可調(diào)流量轉(zhuǎn)換裝置,確保了蒸汽驅(qū)井施工安全,解決了采油廠水泥車組的供需矛盾,實(shí)現(xiàn)了本質(zhì)安全。
二、蒸汽驅(qū)井風(fēng)險(xiǎn)井分類研究
研究小組成員通過近8年(2008年開始蒸汽驅(qū)試驗(yàn))的長(zhǎng)期研究發(fā)現(xiàn),可以將蒸汽驅(qū)井分為兩類。
Ⅰ類是蒸汽驅(qū)長(zhǎng)注井,特殊特點(diǎn)是:井口、井底壓力大、溫度高,井下工況復(fù)雜。
錦45蒸汽驅(qū)先導(dǎo)試驗(yàn),9口長(zhǎng)注汽井,平均井口壓力4.6MPa,井口溫度259.4℃;平均井底壓力3.6MPa,井底壓力244℃。
II類是蒸汽驅(qū)受效井,典型特點(diǎn)是井溫高,井口溫度普遍保持在60℃左右,地層壓力在2.5-4MPa之間,井口硫化氫濃度高,平均6000mg/m3,另外井下工況較復(fù)雜。
試驗(yàn)區(qū)油井56口,作業(yè)確定存在井況的21口井。目前由于井口溫度高采取摻水降溫的已有18口、嚴(yán)重出砂的9口。
2008年7月投產(chǎn)初期,有17口井套管氣中H2S超標(biāo)(國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)中要求作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)硫化氫最高許可濃度為10mg/m3),濃度在20~135mg/m3之間,平均濃度為64mg/m3;見效初期有22口油井套管氣H2S超標(biāo),濃度在20~4000mg/m3之間,平均濃度為1162mg/m3;峰值穩(wěn)產(chǎn)期最高濃度達(dá)35992mg/m3,平均6242mg/m3,較轉(zhuǎn)驅(qū)初期增加了98倍,對(duì)于井口取樣工作存在嚴(yán)重安全隱患。
三、灌液可調(diào)流量轉(zhuǎn)換裝置研制
1.結(jié)構(gòu)組成
該裝置由該裝置由水罐車接頭、控制球閥、感應(yīng)流量計(jì)、水龍帶接頭組成。
2.工作原理
轉(zhuǎn)換裝置前端為水罐車四寸公由壬,后端為水龍帶兩寸半母由壬,實(shí)現(xiàn)罐車和水龍帶的連接,因?yàn)楦叱滩?,通過重力虹吸作用,水罐內(nèi)清水(熱污水)流入井筒,達(dá)到降低井筒溫度,消除上返蒸汽,溶解硫化氫的目的。當(dāng)井口溫度、上返蒸汽、硫化氫濃度中有任何一項(xiàng)超標(biāo)時(shí),同時(shí)通過調(diào)節(jié)球閥,控制流量,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化灌液,滿足施工現(xiàn)場(chǎng)的需要,需要兩臺(tái)水罐車(拉水時(shí)無需停工)即可實(shí)現(xiàn)蒸汽驅(qū)井保施工作業(yè)的目的。
3.技術(shù)特點(diǎn)
(1)研究分類了采油廠所有蒸汽驅(qū)井;
分類后的井風(fēng)險(xiǎn)更清晰,應(yīng)對(duì)措施更明了,更好的指導(dǎo)了小修作業(yè),降低了安全、井控風(fēng)險(xiǎn)。
(2)研制了灌液可調(diào)流量轉(zhuǎn)換裝置;
1)、全面解決了采油廠對(duì)水泥車組供需矛盾;
2)、確保了井控安全和作業(yè)人員施工安全;
3)、實(shí)現(xiàn)對(duì)入井液體流量最優(yōu)化可控,極大降低了對(duì)油井的冷傷害,提高了原油產(chǎn)量。
四、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)效益分析
1.實(shí)際應(yīng)用
錦45-024-K29井為蒸汽驅(qū)II類井,地層壓力系數(shù)0.29,井口日常采出液溫度60℃,硫化氫含量檢測(cè)300ppm,有少許暗黃色蒸汽冒出井口,2017年6月搬上檢泵作業(yè),使用該裝置,當(dāng)流量調(diào)至35L/min時(shí),硫化氫含量降低為0ppm,井口無蒸汽冒出,使用兩個(gè)水罐車連續(xù)保施工30小時(shí),共灌入污水約60m3,節(jié)約水泥車兩組次,節(jié)約用水100m3,大大提高了生產(chǎn)效率,減少對(duì)地層的冷傷害,縮短了油井排水時(shí)間。
2.效益分析
(1)社會(huì)效益
應(yīng)用蒸汽驅(qū)井灌液可調(diào)流量轉(zhuǎn)換裝置,解決了蒸汽驅(qū)施工作業(yè)為了消減汽竄井噴、高溫傷害、硫化氫中毒等風(fēng)險(xiǎn)而需要水泥車組保施工所帶來的因水泥車組短缺帶來降低成產(chǎn)效率等一系列問題。這項(xiàng)技術(shù)我們?cè)趯?shí)踐中不斷摸索改進(jìn),使此項(xiàng)技術(shù)十分的安全穩(wěn)定高效,取得了很好的實(shí)效。該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用,提高了我們作業(yè)隊(duì)伍的良好形象及信譽(yù),顯示了很好的社會(huì)效益。
(2)經(jīng)濟(jì)效益
作業(yè)一大隊(duì)2018年3月開始使用該裝置,截止今年年初,累計(jì)應(yīng)用310井次,其中蒸汽驅(qū)II類井150 井次,非蒸汽驅(qū)井(主要是硫化氫超標(biāo)的熱采或者下泵井)160井次,運(yùn)用效果良好,累計(jì)節(jié)約作業(yè)費(fèi)用104.04萬元。
五、蒸汽驅(qū)井灌液可調(diào)流量轉(zhuǎn)換裝置的推廣和意義
目前該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在蒸汽驅(qū)井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,收到了很好的效果,提高了工作效率的同時(shí)也保證了現(xiàn)場(chǎng)施工的安全,也降低了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,隨著該項(xiàng)技術(shù)的全面應(yīng)用,我們也會(huì)跟蹤各個(gè)現(xiàn)場(chǎng),收集出現(xiàn)的各類應(yīng)用問題。該裝置將繼續(xù)進(jìn)行有針對(duì)性的研究分析,盡可能改進(jìn)成適應(yīng)大部分井況施工所需求的新技術(shù),以降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高作業(yè)管理水平。
隨著油田的逐年開發(fā),要想繼續(xù)保持穩(wěn)產(chǎn)局勢(shì),將進(jìn)一步加大蒸汽驅(qū)、化學(xué)驅(qū)、火驅(qū)井作業(yè),因此,每年所節(jié)約的費(fèi)用將更多。同時(shí),全面應(yīng)用蒸汽驅(qū)井灌液可調(diào)流量轉(zhuǎn)換裝置,大大地提高了作業(yè)生產(chǎn)時(shí)效,減輕了作業(yè)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了作業(yè)井的占井周期,這些潛在的經(jīng)濟(jì)效益是無法估算的,前景非常廣闊。