劉文洪,劉期彥
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)
GB/3405-2011[1]石油苯-535牌號硫含量控制指標小于等于2 mg/kg,石油苯-545牌號硫含量控制指標降低為小于等于1 mg/kg,由于分析時進樣體積為100 μL屬于微量分析,從采樣到分析只要有一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,分析數(shù)據(jù)都會出現(xiàn)誤差產(chǎn)生波動,導致分析數(shù)據(jù)沒有代表性。所以分析查找影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因,是解決分析數(shù)據(jù)波動的必要條件。
將烴類試樣直接注入裂解管或進樣舟中,由進樣器將試樣送至高溫燃燒管,在富氧條件下,硫被氧化成二氧化硫;試樣燃燒生成的氣體在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量轉變?yōu)榧ぐl(fā)態(tài)的二氧化硫,當激發(fā)態(tài)的二氧化硫返回到穩(wěn)定態(tài)的二氧化硫時發(fā)射出熒光,并由光電倍增管檢測,由所得信號值計算出樣品的硫含量[2]。
樣品分析:在Queue manger(隊列管理)中,點擊New Queue(新隊列),建立所要分析樣品的隊列。點擊Add(添加),并設定相應的參數(shù)。如下:Type(種類):sample(樣品):Calibration line(標準曲線):選擇相應的校準曲線(如:0~10 mg/kg):Sample name(樣品名稱):輸入所分析樣品的名稱:Amount(進樣量):100 μL。Concentration unit(選擇單位):mg/kg。
Method(方法):TS.TN.3000E.EGM(氣體分析方法)或TN.TS.E.Manual Liquid(液體樣品分析方法)Number of samples(樣品個數(shù)):1;Analysis per sample(分析次數(shù)):輸入樣品需要分析的次數(shù)(如:3)。點擊OK,添加樣品成功。單擊所要分析樣品行的任意位置,點擊Analysis(分析),并點擊OK。等待窗口彈出對話框Injection the needle(插入注射器),并點擊OK,重復上述操作,即可對其他樣品進行分析。
重整苯抽提裝置以石腦油為原料,在蒸汽壓力接近碳六和碳七餾分中加入溶劑進行混合,從而改變各個組分的蒸汽壓力,這時芳烴因為溶劑的作用變得不易揮發(fā),再使用蒸餾的方法可以將芳烴和非芳烴進行分離開,苯產(chǎn)品就生產(chǎn)出來了,生產(chǎn)出的苯產(chǎn)品通過D-405管線(D-405為本公司苯抽提裝置苯產(chǎn)品生產(chǎn)裝置監(jiān)控分析的采樣點)輸入到TK-401A/B半成品罐中分析合格后轉入310-101A/B罐中作為出廠的苯產(chǎn)品。
工藝中使用的溶劑品質(zhì)差在循環(huán)溶劑中機械雜質(zhì)的含量會增多,這樣就會降低溶劑的選擇性和溶解度,同時加速了溶劑的老化速度,芳烴和非芳烴的分離能力也會隨之下降,造成硫含量濃度偏大。
上游裝置的加氫效果直接影響到原料的烯烴會沒有完全的被吸附,從而造成苯產(chǎn)品的硫含量濃度偏大。
換熱器泄漏苯產(chǎn)品中會帶入大量的水分,從而造成硫含量濃度偏大。
質(zhì)檢中心組織相關人員到采樣現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),D-405的采樣口管線明顯老化,有鐵屑掉落的現(xiàn)象,采樣口管線老化出現(xiàn)氧化后的雜質(zhì)造成硫含量濃度偏大。
由于苯產(chǎn)品屬于有毒物質(zhì),采樣人員為了防止苯產(chǎn)品在裝置現(xiàn)場出現(xiàn)大量的揮發(fā)現(xiàn)象,采樣時打開閥門就將樣品裝入采樣瓶中,沒有將管線中存留的死樣放掉后采樣。采樣前沒有將管線中的死樣置換會造成硫含量濃度波動。
采樣瓶沒有專樣專用,存在前一天使用過的采樣瓶是用于采硫含量較大的樣品,經(jīng)過清洗后瓶子中仍存有少量殘留現(xiàn)象,造成微量硫含量濃度偏大,失去了分析樣品的代表性。
(1)確定工藝參數(shù)取得最佳的控制方案保證苯產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定;(2)生產(chǎn)裝置在升降負荷時及時溝通保證操作平穩(wěn);(3)發(fā)現(xiàn)泄漏及時進行檢修保證生產(chǎn)裝置安全無事故;(4)與生產(chǎn)裝置溝通建議更換成不銹鋼管線;(5)分析人員跟蹤采樣監(jiān)督采樣人員置換死樣后采取樣品,保證所采樣品具有代表性;(6)分析人員使用采樣瓶為固定使用專樣專瓶,保證苯產(chǎn)品不受高硫含量樣品的污染。
改進前2018年1月至4月28日苯產(chǎn)品生產(chǎn)裝置D-405監(jiān)控分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(見表1),折線圖(見圖1),出廠苯產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)折線(見圖2)。
表1 2018年1~4月生產(chǎn)裝置苯產(chǎn)品監(jiān)控硫含量分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
圖1 2018年1~4月生產(chǎn)裝置苯產(chǎn)品監(jiān)控硫含量分析數(shù)據(jù)折線圖
圖2 2018年1~4月出廠苯產(chǎn)品出廠硫含量分析數(shù)據(jù)折線圖
由圖1、圖2明顯看出改進前苯產(chǎn)品在監(jiān)控期間和苯產(chǎn)品出廠的分析數(shù)據(jù)均波動較大,而改進后的效果很明顯,苯產(chǎn)品的硫含量一直保持穩(wěn)定,從分析數(shù)據(jù)和折線圖中也可明顯看出(見表2、圖3、圖4)。
通過長時間實驗可以驗證改進后苯產(chǎn)品硫含量分析數(shù)據(jù)穩(wěn)定,有效解決了苯產(chǎn)品質(zhì)量波動的問題,及時解決了苯產(chǎn)品升級遇到的難題,為公司創(chuàng)效起到了舉足輕重的作用。
表2 2018年5~9月生產(chǎn)裝置苯產(chǎn)品監(jiān)控硫含量分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
圖3 2018年5~9月生產(chǎn)裝置苯產(chǎn)品監(jiān)控硫含量分析數(shù)據(jù)折線圖
圖4 2018年5~9月出廠苯產(chǎn)品出廠硫含量分析數(shù)據(jù)折線圖
表2 2018年5~9月生產(chǎn)裝置苯產(chǎn)品監(jiān)控硫含量分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(續(xù)表)
(1)通過實驗證明,查找出影響苯產(chǎn)品硫含量濃度波動的原因,及時進行有效的解決難題,是為生產(chǎn)保駕護航的有力推手,為公司降本增效做出的努力。
(2)造成苯產(chǎn)品硫含量質(zhì)量波動的原因較多,僅從上述中查找還不夠全面,對于其他影響因素還需要進一步分析。
(3)對于微量分析的樣品,分析人員更加需要保證,所采樣品具有代表性,同時精心分析減少系統(tǒng)誤差,避免外界因素影響產(chǎn)品質(zhì)量是保證質(zhì)量升級的必要手段。