宋恩鵬,蔡 克,瞿婷婷,劉養(yǎng)勤,李小龍
(中國石油集團石油管工程技術研究院,西安710077)
目前天然氣管道已成為國內外能源輸送的大動脈,壓氣站和管道長期安全、平穩(wěn)運行對保障天然氣能源供應至關重要[1]。由于壓氣站埋地管線長期處于土壤環(huán)境中服役,受高壓、震動等影響,經(jīng)常出現(xiàn)管線防腐層失效、管道外部腐蝕嚴重等問題[2],直接影響天然氣運輸?shù)陌踩蛪簹庹菊9ぷ骱瓦\行。
西部某壓氣站對站場壓縮機組附屬管線進行檢測時,發(fā)現(xiàn)某壓縮機出口管線存在壁厚減薄情況,管線兩側及底部清晰可見較為密集且深淺不一的蝕坑。該管線采用直縫埋弧焊鋼管,鋼管規(guī)格為 Φ914 mm×28 mm,材質為 L415,制造標準為GB/T 9711.1—1997 《石油天然氣工業(yè) 輸送鋼管 交貨技術條件 第1部分 A級鋼管》[3]。為了探究其埋地管道失效原因,避免類似事件的發(fā)生,對該管段進行了宏觀檢查、壁厚測量、理化檢驗、掃描電鏡(SEM)、X 射線衍射物相以及土壤等綜合分析。
取樣管約4.5 m,管體防腐層已基本打磨掉,局部依稀可見紅色環(huán)氧云鐵涂層,該涂層硬脆,與管體結合不緊密,可剝落,無法判斷其防腐層具體情況。整管呈現(xiàn)彌散型腐蝕區(qū),管體下半部分腐蝕較為嚴重,局部有腐蝕深坑。腐蝕樣管形貌如圖1所示。
圖1 腐蝕樣管形貌
采用MX-5 型超聲波測厚儀對樣管進行壁厚測量,結果見表1。從管體底部截取腐蝕最為嚴重的一段管段,環(huán)向(A~L)、軸向(1~10)共120個測量點進行密集測厚。由表1可知,該管段壁厚最小值18.77 mm,說明該部位腐蝕較為嚴重。
從焊縫、距焊縫 180°的管體上取樣采用ARL 4460 直讀光譜儀進行化學成分分析。依照GB/T 4336—2016 《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》,分析結果見表2。由表2可知,測量結果符合標準要求。
采用SHT4106 材料試驗機,依據(jù)標準GB/T 228.1—2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分 室溫試驗方法》,對管段母材(90°橫向)和焊接接頭取38 mm×50 mm 試樣進行拉伸性能試驗,結果見表3。從表3可以看出,該管段材質的抗拉強度、屈服強度及伸長率符合標準要求。
表1 腐蝕密集區(qū)壁厚測量結果 mm
表2 樣管化學成分分析結果
表3 送檢試樣室溫拉伸性能試驗結果
采用PSW750 沖擊試驗機,依據(jù)標準GB/T 229—2007 《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》,對管段母材(90°橫向)、焊縫及熱影響區(qū)取5 mm×10 mm×55 mm 試樣進行夏比沖擊試驗,結果見表4。從表4可以看出,該管段材質的沖擊性能符合標準要求。
表4 0℃夏比沖擊試驗結果
采用 WZW-1000 彎曲試驗機,依據(jù)標準GB/T 2653—2008 《焊接接頭彎曲試驗方法》,對焊接接頭取300 mm×38 mm×28 mm 試樣進行彎曲試驗,結果見表5。從表5可以看出,該管段焊縫的彎曲性能符合標準要求。
采用JL-50000 落錘試驗機,依據(jù)標準GB/T 8363—2007 《鐵素體鋼落錘撕裂試驗方法》,對90°管體取 305 mm×76.2 mm×28 mm 試樣進行落錘試驗,結果見表6。從表6可以看出,結果符合標準要求。
表5 試樣彎曲試驗結果
表6 0℃落錘撕裂試驗結果
采用MEF4M 金相顯微鏡,依據(jù)GB/T 13298—2015 《金屬顯微組織檢驗方法》、GB/T 6394—2017 《金屬平均晶粒度測定方法》 及 GB/T 10561—2005 《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標準評級圖顯微檢驗方法》 對管體、焊接接頭的組織、晶粒度及非金屬夾雜物進行了分析,結果如圖2所示。
圖2 焊接接頭組織及橫截面宏觀形貌
由圖2可知,管體組織均為多邊形鐵素體PF+粒狀貝氏體 B 粒,晶粒度為 10.5級,非金屬夾雜物等級為 A 0.5級、B 0.5級及 D 0.5級。焊縫的組織為針狀鐵素體IAF+多邊形鐵素體PF+粒狀貝氏體B 粒。熔合區(qū)試樣組織為粒狀貝氏體B粒,其中細晶熱影響區(qū)為珠光體P +鐵素體F。對焊縫參數(shù)進行檢測,結果見表7。
表7 焊縫參數(shù)測量結果 mm
由于整個管體底部為均勻腐蝕且腐蝕坑都較深,因此在管體腐蝕密集區(qū)取塊狀試樣,采用TESCAN VEGAⅡ掃描電子顯微鏡及XFORD INCA350 能譜儀對其外表面腐蝕坑及周邊區(qū)域進行分析,管體表面腐蝕坑形貌如圖3所示,管體表面腐蝕坑能譜分析結果見表8,腐蝕坑截面形貌如圖4所示,腐蝕坑截面能譜分析結果見表9。
圖3 管體表面腐蝕坑形貌
表8 管體表面腐蝕坑能譜分析結果
圖4 腐蝕坑截面形貌
表9 腐蝕坑截面能譜分析結果
由圖4可以看出,試樣外表面腐蝕均勻,腐蝕坑呈現(xiàn) “彈坑狀”,局部有塊狀腐蝕產(chǎn)物。由圖4可以看出,管體表面覆蓋一層腐蝕產(chǎn)物膜,對腐蝕表面進行能譜分析主要物質為C、O、Fe、Si,并含有一定量的 Cl 元素。
將送檢樣管外壁腐蝕產(chǎn)物刮下并碾碎,利用X 射線衍射儀進行物相分析,分析結果如圖5所示。結合腐蝕產(chǎn)物的能譜分析結果,腐蝕產(chǎn)物可能包含的物相有 Fe2O3、FeO(OH)、SiO2。從圖5可以看出:Fe2O3、FeO(OH)衍射峰較為明顯,SiO2衍射峰與其他衍射峰重合,但考慮到能譜分析中有Si 的存在,故判斷有SiO2存在,該成分主要來自土壤。
圖5 腐蝕產(chǎn)物XRD圖譜分析結果
取與樣管接觸的土壤,并對其所含離子、電阻率、pH 值及含鹽量進行了測試,結果為:土樣的 pH 值為 7.06,屬于中性土壤,電阻率為102.4 Ω·m,屬于弱腐蝕性土壤。
土壤離子含量由土樣浸出液濃度計算可以得出,結果見表10。由于土壤中Cl-的含量大于100 mg/kg 即可判斷土壤腐蝕等級強[4],所檢測土樣中Cl-的含量為510.1 mg/kg,故可判斷該地土壤具有較強腐蝕性。土壤中的含鹽量為0.22%,屬于腐蝕性較強的土壤[5]。
由土樣的各項結果可知,該地土壤pH 值為中性,電阻率較高,屬于弱腐蝕性土壤。但土壤中含有較多Cl-,且含鹽量較高,對這兩項土壤電化學性質指標進行綜合評價,該土壤腐蝕性評價等級應為中等腐蝕到強腐蝕之間。
表10 土樣中離子含量 mg/g
由理化性能試驗結果可知,樣管的力學性能、化學成分、微觀組織均滿足GB/T 9711.1—1997 的要求。
經(jīng)分析造成管線彌散型腐蝕的原因是防腐層失效,鋼管裸露于外部環(huán)境,失去保護,同時又與混凝土基座接觸,土壤的腐蝕性及管線溫度變化使管體腐蝕加速。
管體與混凝土基座直接接觸使底部腐蝕較為嚴重,加之壓縮機運行時震動較大,長時間接觸摩擦使防腐層磨損,另外土壤環(huán)境中存在較高濃度的Cl-[6],加速了管體與混凝土接觸位置的腐蝕。
鋼管發(fā)生土壤腐蝕原因有兩點:①土壤中Cl-含量較高,點蝕形成,長時間管體從局部點蝕發(fā)展到大面積腐蝕;②通過對腐蝕產(chǎn)物X 射線衍射分析結果可知,腐蝕產(chǎn)物中的 Fe2O3、FeO(OH)[7]及 “彈坑狀” 的腐蝕形貌,均表明鋼管發(fā)生了吸氧腐蝕。有資料表明[8],溶液中含有極低濃度的氧(0.3 mg/L),可造成較為嚴重的氧腐蝕,甚至導致穿孔。另土壤中較高的鹽含量及Cl-含量對氧腐蝕起到促進作用,加速腐蝕。
壓氣站出口管線內外環(huán)境溫度相差較大,也是加速腐蝕的重要原因。該溫度差也可能形成溫差原電池的腐蝕[9]。有研究[10]表明,隨著溫度的升高,鋼鐵在土壤介質中自腐蝕電流密度增加。另外,鋼管溫度的循環(huán)變化,防腐層與鋼管的熱膨脹系數(shù)不同,也會導致防腐層與鋼管的剝離,加速管體其他部位的腐蝕。
(1)針對該壓氣站的涂層和管道腐蝕狀況,建議對鋼管進行補強處理、同時對防腐材料及工藝進行有效控制,嚴格進行質量檢測,可選用適合當前溫度條件下的特殊涂層,提高防腐質量,并定期進行檢測,確保管線安全運行。
(2)陰極保護是延緩埋地管道腐蝕的重要措施之一[11]。因此應定期對陰極保護系統(tǒng)進行檢查,及時進行有效性測試,確保管道均在正常保護電位下運行。
(3)埋地管線回填土要選用干燥的中性土壤,回填時要注意對防腐層的保護,避免碰傷、劃傷,對有混凝土基座的管線要特別注意,埋地前就應該做好防腐措施,并采用較為柔軟的墊板材料。