馬紫輝,何森東,王田修,馬紫明
(1.中汽研(天津)汽車工程研究院有限公司,天津300300;2.上汽通用五菱股份有限公司,廣西 柳州545000)
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)噪聲問題在前置后驅(qū)車上最為突出。動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)涉及到發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、變速箱、傳動(dòng)軸、主減、后橋、輪胎,這些零部件組合成一個(gè)具有特定模態(tài)頻率的傳動(dòng)系統(tǒng)。由于變速箱的存在,此傳動(dòng)系統(tǒng)的模態(tài)在不同擋位下又有了不同的特性。本文通過識(shí)別某SUV 在高速工況下車內(nèi)出現(xiàn)的周期性嗡嗡異響,查找到出現(xiàn)問題的零部件是變速箱的中間軸,由于其階次和發(fā)動(dòng)機(jī)2 階極為接近,通過加粗變速箱的中間軸以提升其剛度,避免階次共振。另外,進(jìn)行該車扭振測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)在此問題轉(zhuǎn)速下傳動(dòng)軸扭角較大,故加裝了87 Hz 扭轉(zhuǎn)減振器,兩方案并施,將嗡嗡異響完全消除,達(dá)到上市車輛的NVH水平。
某SUV(以下簡(jiǎn)稱A 車)在高速工況下(車速約100 km/h~120 km/h,轉(zhuǎn)速約為2 600 r/min~3 000 r/min)車內(nèi)出現(xiàn)周期性的嗡嗡異響,6擋最為突出,5擋較弱。相同車型的帶渦輪增壓器配置的車輛(以下簡(jiǎn)稱B車)沒有此問題,但是此B車采用了不同的連接傳動(dòng)軸、不同的變速箱,匹配了雙質(zhì)量飛輪(DMF)和不同的主減。兩車只有底盤和車身共用,傳動(dòng)系統(tǒng)幾乎沒有相似之處,B車上不出現(xiàn)此問題,并不能確定是傳動(dòng)系統(tǒng)的哪一個(gè)零部件引起,給問題排查帶來難度。
問題的主觀感受是此異響很像由于某個(gè)旋轉(zhuǎn)部件的動(dòng)不平衡引起。
采用LMS Test. Lab 測(cè)試駕駛員右耳噪聲Colormap如圖1所示。
圖1 A車4、5、6擋WOT駕駛員右耳噪聲
可以看出,2階為發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火階次,6擋比4、5擋多出的1.19 階為傳動(dòng)軸1 階,在問題轉(zhuǎn)速2 600~3 000 r/min 工況下,6 擋的傳動(dòng)軸1 階和發(fā)動(dòng)機(jī)2 階較為突出。
由于主觀感受此嗡嗡異響很像由于某個(gè)旋轉(zhuǎn)部件的動(dòng)不平衡引起,A 車和B 車唯一通用的是傳動(dòng)軸,故最先更換成B 車的柔性聯(lián)軸器連接的傳動(dòng)軸(動(dòng)不平衡控制在15 g?cm以內(nèi))。
測(cè)試結(jié)果:異響減弱但是依然存在。
原因分析:從圖2 上可以看出,傳動(dòng)軸1 階明顯減弱,說明柔性聯(lián)軸器優(yōu)化了傳動(dòng)系統(tǒng)扭振,較好的動(dòng)不平衡量降低了傳動(dòng)軸1 階的動(dòng)不平衡,但是并沒有從根本上改善問題。更換傳動(dòng)軸后,發(fā)動(dòng)機(jī)2階依然很突出。
圖2 A車6擋更換傳動(dòng)軸前后WOT駕駛員右耳噪聲對(duì)比
2.2.1 傳動(dòng)系統(tǒng)工作變形分析(ODS分析)
對(duì)A車的傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行ODS分析。
測(cè)試結(jié)果:發(fā)現(xiàn)全WOT 工況下保持一種振型,無異常變化。如圖3所示。
圖3 A車傳動(dòng)軸+中間支撐+后橋ODS分析
原因分析:此異響根源不在傳動(dòng)軸和后橋的工作模態(tài)上。
2.2.2 傳動(dòng)系統(tǒng)扭振測(cè)試分析
扭振:旋轉(zhuǎn)部件的轉(zhuǎn)速圍繞平均轉(zhuǎn)速出現(xiàn)了上下波動(dòng),轉(zhuǎn)速波動(dòng)的本質(zhì)是扭矩的波動(dòng)。
對(duì)于自由的剛體而言,共有6 個(gè)自由度,即3 個(gè)平動(dòng)自由度和3 個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度。因此,可以把運(yùn)動(dòng)自由度分為平動(dòng)與轉(zhuǎn)動(dòng)兩類。如果用牛頓第二定律來描述,那么,平動(dòng)對(duì)應(yīng)的是3 個(gè)加速度,轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的是3 個(gè)角加速度。平動(dòng)對(duì)應(yīng)的載荷是力,轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的載荷是力矩。如表1所示。
源-路徑-接受者模型告訴我們,由于結(jié)構(gòu)的共振或反共振效應(yīng),源可能在傳遞過程中被放大或者被衰減。線振動(dòng)存在共振現(xiàn)象,相同地,角振動(dòng)也存在扭轉(zhuǎn)共振現(xiàn)象。
進(jìn)行傳動(dòng)系統(tǒng)各擋位扭振測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如表2所示。
各擋位WOT 2 階扭振峰值處均超過限值500 rad/s2,其中,6擋的扭振峰值在2 600 r/min,落在此嗡嗡異響問題轉(zhuǎn)速段,故設(shè)計(jì)87 Hz扭振減振器,安裝后再進(jìn)行扭振測(cè)試,傳動(dòng)軸扭角大幅降低。如圖4所示。
測(cè)試結(jié)果:異響減弱但是依然存在。
原因分析:增加87 Hz 扭轉(zhuǎn)減振器后,傳動(dòng)軸1階大幅降低,效果和2.1小節(jié)中傳動(dòng)軸問題識(shí)別中更換B車的柔性聯(lián)軸器相當(dāng)。
表1 平動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)
表2 扭振測(cè)試結(jié)果
圖4 A車傳動(dòng)系統(tǒng)扭振模型
進(jìn)行Colormap 圖分析時(shí),總是感覺6 擋2 階有些異常,但是又說不上來在哪里。用其它擋位的2階對(duì)比看,發(fā)現(xiàn)此6 擋2 階比較寬泛,Colormap 圖標(biāo)注的2階階次線處于圖譜中心的右側(cè),而正常的2階階次線處于圖譜的中心,那么應(yīng)該是有某個(gè)零部件的階次和發(fā)動(dòng)機(jī)2階極為接近并且這個(gè)階次略低于2階才導(dǎo)致這樣的寬階次。
計(jì)算發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、油泵、變速箱(輸入軸、中間軸、輸出軸)、傳動(dòng)軸、主減、半軸、輪胎等幾乎所有旋轉(zhuǎn)部件工作在6 擋時(shí)的階次,最后發(fā)現(xiàn)了變速箱的中間軸階次剛好為1.963階,符合預(yù)測(cè)的與發(fā)動(dòng)機(jī)2階極為接近并且略低于2階的情況。階次表如表3所示。
6 擋從動(dòng)軸階次為1.963,和發(fā)動(dòng)機(jī)2 階極為接近,Colormap圖上和2階混為一體,初步推斷從動(dòng)軸的1.963階為此嗡嗡異響問題的根源所在。
為了印證推斷,我們同時(shí)也計(jì)算了B 車的所有傳動(dòng)部件階次,發(fā)現(xiàn)此車的6擋傳動(dòng)軸階次為1.840,和發(fā)動(dòng)機(jī)2階相差較遠(yuǎn),理論上不會(huì)引起階次共振。
方案思路:
(1) 將從動(dòng)軸加粗,使其剛度加大,降低共振。臨時(shí)加粗方案如圖5所示。
圖5 變速箱中間軸加粗
(2)更改6 擋速比,使從動(dòng)軸階次與發(fā)動(dòng)機(jī)2 階避開,但重新設(shè)計(jì)一對(duì)齒輪并生產(chǎn)制造的周期較長,時(shí)間來不及。
由于柔性聯(lián)軸器和增加87 Hz 扭轉(zhuǎn)減振器方案效果相當(dāng),從成本方面考慮,原來十字節(jié)改為柔性聯(lián)軸器成本較大,而將現(xiàn)有離合器扭振減振器增加彈簧,通過調(diào)整剛度和長度即可實(shí)現(xiàn),故選擇扭振減振器方案。
為了徹底解決異響問題,并且消除傳動(dòng)系統(tǒng)的其它擋位扭振問題帶來的隱患,將此方案2 和加強(qiáng)變速箱中間軸剛度方案1 合并實(shí)施,最終進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證。
轉(zhuǎn)速在2 700 r/min附近時(shí)6擋中間軸階次優(yōu)化幅度多達(dá)17 dB(A),Colormap圖上傳動(dòng)軸1階消失,發(fā)動(dòng)機(jī)2 階變淡且寬度恢復(fù)合理。在主觀、客觀上均達(dá)到滿意效果,如圖6所示。
表3 A車傳動(dòng)部件階次
本文從傳動(dòng)系統(tǒng)的各個(gè)零部件入手,分析了可能產(chǎn)生此嗡嗡異響的原因,提出了多種解決方案,最終選擇了最具性價(jià)比的組合方案,主觀、客觀上均達(dá)到滿意效果。工作過程中,也有一些疏忽,若能在第一時(shí)間見到如此寬泛的2階時(shí)就懷疑到有其它旋轉(zhuǎn)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)2 階極為接近,那么將會(huì)大大提高工作效率。
圖6 改善前后效果對(duì)比