陳萬新
(中國石化鎮(zhèn)海煉化公司,浙江寧波 315207)
中國石化鎮(zhèn)海煉化公司Ⅲ套延遲焦化裝置,采用美國柏克德公司工藝包,設(shè)計規(guī)模為210萬噸/年,以減壓渣油及催化油漿為原料,設(shè)計采用0.05超低循環(huán)比,0.010 3 MPa超低焦炭塔操作壓力,498℃的較高加熱爐出口溫度來提高裝置液收。Ⅲ套延遲焦化裝置于2014年9月建成中交,10月一次開車成功,開工后裝置總體運行平穩(wěn),但也暴露出一些問題,影響裝置的安全穩(wěn)定長周期運行。
Ⅲ套延遲焦化裝置采用一爐兩塔,焦炭塔進料線采用兩道球閥進行隔離。由于裝置的工藝特點,焦炭塔流程上相關(guān)閥門需要頻繁開關(guān),工況從常溫到500℃反復(fù)變化,介質(zhì)有渣油、高溫油氣、水、蒸汽等,工況條件惡劣,因此對閥門的要求極高。為了防止球閥內(nèi)部結(jié)焦,每臺球閥采用4點注汽結(jié)構(gòu),高溫防焦球閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。
隨著裝置運行時間的延長,不斷出現(xiàn)焦炭塔分支進料閥關(guān)不到位的情況,存在渣油泄漏的可能性,進而影響了焦炭塔的操作步序,為生產(chǎn)帶來了極大的安全隱患。焦炭塔V-002的分支進料球閥下線解體檢查時發(fā)現(xiàn),球閥閥腔內(nèi)部存在結(jié)焦,特別是閥芯底部結(jié)焦嚴重,見圖2,導(dǎo)致球閥開關(guān)旋轉(zhuǎn)時扭矩過載,電動頭失電,閥門開關(guān)不到位。
圖1 高溫防結(jié)焦球閥結(jié)構(gòu)
圖2 焦炭塔分支進料閥閥腔結(jié)焦情況
分析焦炭塔分支進料閥門內(nèi)部結(jié)焦及相關(guān)的防焦蒸汽投用情況,主要問題是閥門的防焦蒸汽管線設(shè)置不合理,防焦蒸汽線與工藝用蒸汽線接在一起,焦炭塔大吹汽時需要大量的蒸汽,約8 t/h,導(dǎo)致了高溫球閥注蒸汽壓力突然下降,由0.95 MPa快速降低至0.82 MPa,閥門總的注汽量由正常的2 t/h減少至1.5 t/h左右,導(dǎo)致個別閥門注汽量瞬間降低或中斷,高溫渣油在球閥閥腔內(nèi)停留時間過長而結(jié)焦,影響閥門的開關(guān)。
為解決上述問題,已采取的措施和擬采取的措施如下:
1)根據(jù)蒸汽管線壓力的變化情況適當(dāng)調(diào)整焦炭塔放水線上蒸汽閥門的開關(guān),焦炭塔改大吹汽前先將蒸汽管線壓力適當(dāng)提高至1.0 MPa,再緩慢打開現(xiàn)場蒸汽手閥。
2)由于焦炭塔大吹汽時若不開放水線上蒸汽閥門,則在焦炭塔放水操作時放水線容易被焦塊堵塞,擬通過技術(shù)攻關(guān)將放水線進行改造,減緩焦塊堵塞放水線。
3)將焦炭塔放水線上蒸汽和高溫閥門防焦蒸汽管線分離開來,閥門防焦蒸汽單獨從蒸汽總管引出,保證閥門注汽壓力的平穩(wěn),擬考慮裝置大修時實施。
通過在焦炭塔大吹汽操作前適當(dāng)提高閥門防焦蒸汽管網(wǎng)的壓力,并在外操打開閥門時,由內(nèi)操監(jiān)控防焦蒸汽管線的壓力情況,并指揮外操緩慢將放水線上蒸汽手閥開大。調(diào)整操作后,防焦蒸汽管網(wǎng)壓力比之前平穩(wěn)。若在裝置大修時能夠?qū)嵤┕に囉闷c閥門防焦用汽分離,則可徹底解決閥門內(nèi)部結(jié)焦問題。
焦炭塔冷焦采用焦炭塔泡焦工藝技術(shù),冷焦水和切焦水處理合為一套系統(tǒng),由于冷焦水長期循環(huán)使用,冷焦水系統(tǒng)殘留有部分細小的粉焦碎末,隨著時間的積累,導(dǎo)致冷焦水系統(tǒng)含有大量的粉焦碎末,焦池沉淀池過濾網(wǎng)難以將其過濾掉,冷焦水中的粉焦隨著冷焦水提升泵送到冷焦水罐中。
焦炭在冷切焦水系統(tǒng)中以三種形式存在:焦炭塔除焦過程中,部分焦炭被切碎成粉焦,容易穿透焦池過濾網(wǎng),這部分粉焦密度小于水,懸浮于水面的油中;部分焦炭密度近似于水,懸浮在水面;還有大部分焦粉吸附污油后沉積在底部,以及大塊焦炭密度大于水亦沉積在底部。若不除去冷焦水中的油和焦粉,則造成焦炭揮發(fā)分偏高,甚至可能引起焦炭自燃著火事故,而水中焦粉或焦塊吸附油后長期沉積于冷切焦水罐底部,無法從底部排出。
分析其原因主要是:1)焦炭塔正常生產(chǎn)時塔頂存在泡沫層,泡沫層主要成分是未反應(yīng)完全的膠質(zhì)、瀝青質(zhì),除焦時進入冷切焦水系統(tǒng)。2)焦炭塔大吹汽時,摻入排水污泥,利用焦炭塔內(nèi)余熱,回收污泥中的輕組分,因排水污泥主要是淤泥和污油,淤泥進入冷切焦水系統(tǒng)會沉積在水底,隨著時間的累積,影響冷切焦水的水質(zhì)。
冷焦水中焦粉含量高主要影響體現(xiàn)在:1)焦炭塔除焦時,這部分粉焦會進入高壓水泵,導(dǎo)致高壓水泵出口三位閥開關(guān)不到位,延誤除焦時間,打亂焦炭塔生產(chǎn)工序,無法保證焦炭塔正常生產(chǎn);2)冷焦水中粉焦積累增多,容易在低點聚集或部分懸浮到水面,造成冷切焦水系統(tǒng)的儀表引出線堵塞,雷達液位計指示不準,儀表失真無法監(jiān)控機泵運行狀況;3)冷切焦水罐中粉焦積累到罐底,時間長會結(jié)成焦粉塊,無法通過罐底排污線除去,在焦炭塔冷焦時,這部分焦粉塊會被吸入冷焦水泵入口,入口過濾器清焦頻繁,嚴重導(dǎo)致冷焦水泵不上量,機泵密封損壞,影響焦炭塔冷焦效果,打亂焦炭塔正常生產(chǎn)周期。
針對冷切焦水系統(tǒng)粉焦問題,主要解決措施有:
1)優(yōu)化焦池過濾網(wǎng)的類型
在保證冷切焦水流通量的情況下,選擇多道過濾網(wǎng)、目數(shù)相對更小的濾網(wǎng),盡最大可能將粉焦阻隔在焦池內(nèi)部。2016年裝置大修期間,在冷切焦水進入焦池前安裝一道濾網(wǎng),盡可能的將粉焦和淤泥過濾掉。
2)加強冷切焦水罐工藝操作
縮短冷切焦水罐的旋流周期,每次焦炭塔除焦結(jié)束后進行旋流,增大冷切焦水罐旋流的用水量,不斷擾動罐底,盡量清除罐底的粉焦。對于冷切焦水罐水面上的浮焦,通過提高冷切焦水罐的液位,使得浮在水面的浮焦從罐頂溢流線除去。
3)采用機械措施清理
定期對冷切焦水沉淀池、冷切焦水提升池進行抓焦清理,減少累積在池底的焦粉和淤泥,改善冷切焦水水質(zhì)。
通過采取以上措施,有效減少了冷切焦水系統(tǒng)存在的焦粉和淤泥,減少了冷切焦水罐底部沉淀的焦粉,改善了冷切焦水水質(zhì),有效降低了冷焦水泵、高壓水泵的安全運行風(fēng)險,減緩設(shè)備內(nèi)部的磨損,保障設(shè)備安全可靠長周期運行。
Ⅲ焦化含硫污水主要是加熱爐注汽和焦炭塔小吹汽帶至分餾塔產(chǎn)生,由于出裝置含硫污水含油量較高,對下游污水汽提裝置產(chǎn)生沖擊,制約裝置平穩(wěn)運行。通過對含硫污水泵入口、出口及出裝置閥組處采樣,發(fā)現(xiàn)含硫污水呈乳化狀態(tài),分析水中油含量高達10 000 mg/m3,將樣品進行靜止后發(fā)現(xiàn)樣品分層,上層附有厚厚的油層,見圖3。
圖3 含硫污水泵入口、出口及出裝置閥組處含硫污水樣品
通過對比放空塔頂回流罐和分餾塔頂回流罐中的含硫污水的乳化、含油情況,發(fā)現(xiàn)放空塔頂回流罐中的含硫污水幾乎沒有乳化含油問題,而分餾塔頂回流罐中的含硫污水乳化含油次數(shù)較多,分析其原因主要與回流罐的容積有關(guān),放空塔頂回流罐容積為598 m3,而分餾塔頂回流罐容積為224 m3。回流罐的容積越大,沉降時間越長。
針對含硫污水乳化和含油問題,工藝上采取的調(diào)整手段有限,主要是增加含硫污水沉降時間和采取技術(shù)措施進行油水分離。
1)已采取的措施
含硫污水中的油含量高,主要是油水分離程度不夠,靜止沉降時間不足,形成油包水、水包油現(xiàn)象。2016年裝置停工消缺檢修時,優(yōu)化了含硫污水流程,在原有流程的基礎(chǔ)上,增加一臺容積為56.52 m3的分液罐對含硫污水進行二次分離,見圖4。
圖4 含硫污水系統(tǒng)改造后流程
2)已采取的試驗措施
采用了陶瓷纖維膜分離技術(shù)進行試驗,分離的油相回到分餾塔頂回流罐,水相送出裝置。同時采取了向含硫污水系統(tǒng)注入破乳劑的試驗,改善含硫污水乳化問題,破壞油包水、水包油現(xiàn)象,使油相聚集在含硫污水的上層,徹底將油相從含硫污水中分離出去。
在含硫污水原流程的基礎(chǔ)上增加一臺分液罐來增加沉降時間后,含硫污水乳化含油問題有所改善,但未能完全解決問題。
通過膜分離后的含硫污水油含量明顯減少且乳化程度也大大降低,但由于膜分離裝置設(shè)計流量較小,能否應(yīng)用于大流量的生產(chǎn)裝置中,還有待進行驗證。
含硫污水添加破乳劑前后樣品如圖5所示,化驗數(shù)據(jù)如表1所示。
圖5 破乳劑加入前后樣品比對
表1 加入破乳劑前后含硫污水化驗數(shù)據(jù)
通過表1可以看出加入破乳劑前含硫污水中油含量最大高達10 000 mg/L,加入破乳劑后最高為437 mg/L,最低只有135 mg/L,破乳劑對含硫污水乳化及油含量高問題有一定的效果,為后續(xù)的工業(yè)應(yīng)用提供技術(shù)支撐。
焦化裝置原料主要是減壓渣油、催化油漿、脫油瀝青(DOA),反應(yīng)原料優(yōu)劣的主要指標是原料密度和殘?zhí)?,殘?zhí)恳话阕兓淮?,主要是原料密度變化較大,在原料密度較大時(970 kg/m3),極易產(chǎn)生彈丸焦。焦炭塔正常生產(chǎn)時,尤其是焦炭塔大吹汽時,能夠明顯感受到整個塔體、框架劇烈晃動,管線拉伸摩擦嚴重,存在設(shè)備本質(zhì)安全隱患,影響裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
分析焦炭塔晃動的原因主要與原料性質(zhì)有關(guān),表征原料性質(zhì)的指標主要有飽和烴、芳香烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)。膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量越高,焦化反應(yīng)越易產(chǎn)生彈丸焦,雖然產(chǎn)生彈丸焦意味著裝置經(jīng)濟效益好,但負面影響也大,所以裝置操作中要嚴格控制彈丸焦的產(chǎn)生。焦炭塔晃動還與焦炭塔內(nèi)氣速有關(guān),氣速越大,焦炭塔受到的沖擊就越大。
針對焦炭塔劇烈晃動問題,可以從以下幾方面入手:1)系統(tǒng)上優(yōu)化焦化原料性質(zhì),改善原料油性,盡量控制在合理的水平。2)工藝上對原料密度較大時可以適當(dāng)降低加熱爐出口溫度、提高焦炭塔的操作壓力、增大循環(huán)比以改善原料油的性質(zhì)。3)Ⅲ套延遲焦化焦炭塔直徑9.8米,在焦炭塔晃動時,主要是塔頂晃動比較劇烈,擬計劃在塔頂安裝阻尼器,增加焦炭塔頂配重,減緩晃動程度。
系統(tǒng)上優(yōu)化原料性質(zhì),可以減緩焦炭塔的晃動問題,但是不能完全消除。調(diào)整工藝操作,調(diào)整過程需要時間,并且效果有限,提高焦炭塔的操作壓力對分餾塔及壓縮機運行都有影響,正常操作中焦炭塔的操作壓力一般不做調(diào)整,而調(diào)整裝置循環(huán)比則會影響裝置的加工量及液體收率,這些調(diào)整操作對裝置影響也較大,一般不做大的調(diào)整。焦炭塔頂增加阻尼器從方案上看對減緩焦炭塔晃動有效果,但實際效果還需實施后驗證。
Ⅲ套延遲焦化裝置通過優(yōu)化工藝操作,可以改善球閥內(nèi)部的結(jié)焦現(xiàn)象并計劃利用裝置大修優(yōu)化焦炭塔分支進料球閥的汽封蒸汽線路。在冷切焦水進入折流池前增加一道過濾網(wǎng)及加強冷切焦水系統(tǒng)的操作,定期進行水罐旋流及機械清理,對冷切焦水水質(zhì)有一定的改善作用。含硫污水采用添加破乳劑能夠改善乳化及含油高的問題。焦炭塔頂增加阻尼器項目,塔頂支架已安裝,待下一步進行阻尼器的安裝,消振效果待后續(xù)安裝后跟蹤驗證。
八面來風(fēng)
延長石腦油加氫處理裝置運轉(zhuǎn)周期的措施
Crystaphase公司已與得克薩斯州一家煉廠聯(lián)系,幫助解決延長石腦油加氫處理裝置的運轉(zhuǎn)周期問題。鑒于該裝置的原料是儲罐中的焦化石腦油,污染物含量高,壓力降增大,裝置被迫停止運轉(zhuǎn)。Crystaphase公司建議安裝CatTrap床層頂部部件,緩解焦化石腦油中污染物引起的問題。CatTrap利用一種專門的“旁通設(shè)計”,防止生成焦炭層,確保顆粒物沉積在孔隙中。CatTrap陶瓷只占有很小的反應(yīng)器容積,大部分都用于裝填催化劑。CatTrap裝進石腦油加氫處理裝置反應(yīng)器后,運轉(zhuǎn)周期延長兩倍達到18個月。此后,Crystaphase進行了實驗室分析,優(yōu)化下一個周期CatTrap的裝填,進一步延長運轉(zhuǎn)周期。在下一個周期優(yōu)化CatTrap裝填以后,煉廠工程師報告,石腦油加氫處理裝置的運轉(zhuǎn)周期延長到27個月,未出現(xiàn)壓力降增大問題。