謝 鵬
(山鋼集團(tuán)萊鋼銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
目前,燒結(jié)機(jī)在布料過程中,為增加料層的透氣性,首先用一定粒級(jí)的成品燒結(jié)礦進(jìn)行鋪底,然后是混勻料的布料過程,最后進(jìn)行點(diǎn)火燒結(jié)(圖1)。在鋪底料的使用過程中粒度不均,有部分小顆粒的礦料落到底部夾在燒結(jié)機(jī)篦條中間,嚴(yán)重影響燒結(jié)過程的透氣性并造成燒結(jié)機(jī)篦條糊堵,導(dǎo)致燒結(jié)生產(chǎn)紅火層分布不均嚴(yán)重影響燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。傳統(tǒng)的鋪底料溜槽有一個(gè)擺式漏斗,燒結(jié)礦粒級(jí)大小都混在一起,鋪底過程形成混鋪,對(duì)產(chǎn)能及生產(chǎn)成本造成不利影響。
圖1 265 m2 燒結(jié)機(jī)鋪底料倉工藝布置
山東某煉鐵廠兩臺(tái)265 m2燒結(jié)機(jī)為兩臺(tái)1880 m3高爐配套熟料的正常供應(yīng),所用的鋪底料來自二次篩分的篩上物,粒度為(10~20)mm,在鋪底料料量不足的情況下,啟動(dòng)鋪-1 帶將(5~10)mm 粒級(jí)用于鋪底料。為了解決現(xiàn)有鋪底料使用過程中出現(xiàn)的粒級(jí)分級(jí)不明顯的現(xiàn)象,改造后能充分將鋪底料使用粒級(jí)進(jìn)行再次分級(jí),達(dá)到布料粒級(jí)由上而下逐漸變大的效果。避免篦條間夾料篦條糊堵的現(xiàn)象,料層透氣性有利于整個(gè)燒結(jié)過程穩(wěn)定。透氣性提高后燒結(jié)電耗減少,篦條燒損降低,提高了生產(chǎn)成本,有利于生產(chǎn)組織,同時(shí)存在較大產(chǎn)質(zhì)量提升空間,對(duì)現(xiàn)有鋪底料工藝優(yōu)化是十分必要的。
根據(jù)燒結(jié)機(jī)布料結(jié)構(gòu)性質(zhì),粒度由上而下逐漸變大是燒結(jié)布料的最佳狀態(tài),最有利于燒結(jié)過程的控制。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)空間和鋪底料布料方式,2#265 m2燒結(jié)機(jī)鋪底料倉上部有足夠的空間安裝分級(jí)振動(dòng)篩,并且倉內(nèi)的空間落差有利于分級(jí)改造。為更明顯達(dá)到分級(jí)效果,為振篩的實(shí)用性在鋪底料礦槽上部加分級(jí)篩;篩分分級(jí):10 mm,目的:首先將鋪底料倉間隔為前后倉,振篩安裝后分2 級(jí)鋪底,篩上10 mm 以上燒結(jié)礦進(jìn)入前倉(在翻板作用下調(diào)節(jié)篩下物料量),篩下(5~10)mm 的粒級(jí)進(jìn)入后倉,達(dá)到鋪底料顆粒由上而下逐漸變大效果。
為安裝振篩,對(duì)燒-10 膠帶機(jī)頭抬高3300 mm(圖2),起點(diǎn)為機(jī)頭至皮帶支架斜坡處,后移600 mm,機(jī)頭抬高支座利用日常維修制作安裝,電滾筒用原設(shè)計(jì),同時(shí)在機(jī)頭做框架能保證裝入振篩篩體(2400 mm ×2152 mm×1800 mm);篩體下部安裝有便于檢修的導(dǎo)軌篩體可以便于進(jìn)出,安裝方向與上部皮帶機(jī)運(yùn)行方向一致。改造原理設(shè)計(jì)如圖3 所示。
圖2 改造前燒-10 皮帶
圖3 改造原理設(shè)計(jì)
利用鋪底料倉空間內(nèi)部加間隔板,將料倉分為2 部分,可調(diào)粒級(jí)控板將篩下物料分為2 級(jí):(12~20)mm 進(jìn) 前倉,小于12 mm 進(jìn)后倉,進(jìn)擺式漏斗,達(dá)到細(xì)料在上部的目的(圖4)。
圖4 料倉改造布置
料倉下部原有的振篩移除后,在料倉下部適應(yīng)性安裝銜接溜槽,為控制鋪底料的料流出口利用現(xiàn)有的扇形閥(中部盲堵)進(jìn)行控制。
振篩安裝后現(xiàn)場(chǎng)配備控制電源箱,因雙期料線在鋪底料打倉過程中開啟頻繁,振篩的連鎖只需與進(jìn)料皮帶連鎖即可,當(dāng)進(jìn)料皮帶開啟振篩隨即運(yùn)行,皮帶停篩體停止。
(1)改造后每天增加成品燒結(jié)礦效益為821 萬元/年。
(2)改造后燒結(jié)過程透氣性增加,降低電耗約每噸燒結(jié)礦0.5 kW/h,燒結(jié)礦產(chǎn)量128.25 萬,年效益937.59 萬元。