韓柏青
(中煤新集能源股份有限公司,安徽 淮南 232000)
劉莊煤礦位于安徽省阜陽(yáng)市潁上縣境內(nèi),核定生產(chǎn)能力1140萬(wàn)t/a。井田東西走向長(zhǎng)16.0km,南北傾斜寬3.5~8.0km。井田內(nèi)共含煤30余層,13層可采煤層,其中5層主要可采煤層。礦井采用立井、集中大巷、分區(qū)開拓、分區(qū)通風(fēng)、集中出煤的開拓方式。礦井設(shè)計(jì)兩個(gè)水平,目前正在開采一水平(-762m),二水平(暫定-1000m)尚未開拓。礦井以F25斷層為界劃分為東區(qū)和西區(qū),東區(qū)工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)設(shè)有主井、副井、矸石井和中央風(fēng)井四個(gè)井筒,西區(qū)工業(yè)場(chǎng)地設(shè)有進(jìn)、回風(fēng)井兩個(gè)井筒。東區(qū)劃分為東一、東二、東三采區(qū),西區(qū)劃分為西一、西三、西四采區(qū)。
東區(qū)膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤系統(tǒng)核定生產(chǎn)能力為1198萬(wàn)t/a,西區(qū)膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤系統(tǒng)核定生產(chǎn)能力為962萬(wàn)t/a,合計(jì)為2160萬(wàn)t/a,劉莊煤礦2013~2017年最高原煤產(chǎn)量為993.13萬(wàn)t,遠(yuǎn)未達(dá)到膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤系統(tǒng)的運(yùn)輸能力。
矸石井提升能力為150萬(wàn)t/a。井底車場(chǎng)設(shè)有矸石膠帶系統(tǒng),但未延深至各采區(qū),部分掘進(jìn)矸石仍需要通過(guò)副井提升,矸石井和矸石膠帶機(jī)系統(tǒng)能力未能充分發(fā)揮。2013年前矸石井年度最高提矸量為49.79萬(wàn)t,遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)提升能力。
由于煤矸混運(yùn),2013~2017年主井提毛煤(煤矸混合物)量在1000~1100萬(wàn)t/a左右,主井提升能力接近飽和,增加主井負(fù)擔(dān)。
大量掘進(jìn)矸石進(jìn)入煤流后,造成毛煤含矸量高,需進(jìn)入選煤廠洗選處理,造成洗選量大,選煤廠洗選能力不足,需要進(jìn)行擴(kuò)建。
因矸石摻入造成毛煤入洗量大,煤質(zhì)差,商品煤回收率低。
隨著礦井不斷開拓延伸,矸石運(yùn)輸距離增長(zhǎng),最遠(yuǎn)掘進(jìn)工作面距離副井約7km,采用礦車運(yùn)輸矸石存在運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)(單趟約需45min)、運(yùn)輸不連續(xù)、轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)多、自動(dòng)化程度低、運(yùn)輸崗位人員多等缺點(diǎn),偏遠(yuǎn)掘進(jìn)頭運(yùn)矸困難,問(wèn)題越來(lái)越突出,制約著生產(chǎn)效率的提高。
礦井自投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)矸問(wèn)題不能有效解決,造成煤質(zhì)不穩(wěn)定、掘進(jìn)單進(jìn)低、工作面接替緊張等問(wèn)題,需要對(duì)礦井運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。
3.1.1 主系統(tǒng)改造
建立井下運(yùn)煤運(yùn)矸系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)通道,使進(jìn)入運(yùn)煤系統(tǒng)的矸石能夠分流至運(yùn)矸系統(tǒng),實(shí)行煤矸分流。
東區(qū):在東三膠帶大巷與進(jìn)風(fēng)石門之間施工出矸聯(lián)巷,鋪設(shè)一臺(tái)轉(zhuǎn)載機(jī),在煤倉(cāng)上口設(shè)置動(dòng)態(tài)分流裝置,東一、東三采區(qū)的矸石通過(guò)分流裝置進(jìn)入出矸聯(lián)巷,轉(zhuǎn)運(yùn)至進(jìn)風(fēng)石門矸石膠帶機(jī),通過(guò)矸石主運(yùn)輸系統(tǒng)提升至地面。
西區(qū):在矸石膠帶機(jī)巷與主井中煤倉(cāng)下口之間施工主井中倉(cāng)出矸聯(lián)巷,利用主井中倉(cāng)儲(chǔ)存矸石,在主井南倉(cāng)至中倉(cāng)上口鋪設(shè)一部轉(zhuǎn)載機(jī),與東西膠帶大巷膠帶機(jī)機(jī)頭卸載處聯(lián)接,并在煤倉(cāng)上口卸載處設(shè)置動(dòng)態(tài)分流裝置,使西區(qū)進(jìn)入運(yùn)煤系統(tǒng)的矸石轉(zhuǎn)運(yùn)至主井中倉(cāng),經(jīng)出矸聯(lián)巷、矸石膠帶機(jī)巷、矸石井提升至地面。
3.1.2 區(qū)域系統(tǒng)改造
(1)在西一煤倉(cāng)與西三煤倉(cāng)上口施工聯(lián)巷,中部施工矸石倉(cāng),自兩煤倉(cāng)至矸石倉(cāng)各鋪設(shè)1部1.0m皮帶機(jī),兩煤倉(cāng)上口設(shè)置動(dòng)態(tài)分流裝置,利用矸石倉(cāng)實(shí)現(xiàn)矸石臨時(shí)存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)矸石分時(shí)運(yùn)輸。
(2)通過(guò)東三采區(qū)矸石倉(cāng)、西一矸石倉(cāng)、西區(qū)掘進(jìn)翻車機(jī)硐室矸石倉(cāng)、巖巷掘進(jìn)工作面矸石窖等分區(qū)建立臨時(shí)存矸系統(tǒng),再集中分時(shí)進(jìn)入運(yùn)煤系統(tǒng)。
(3)回采工作面過(guò)斷層期間,采取分割分運(yùn)措施,在出矸時(shí)間采出矸石并集中運(yùn)輸。
(1)地面主井棧橋改造,實(shí)現(xiàn)煤矸系統(tǒng)地面互通。在905矸石皮帶棧橋與102原煤皮帶棧橋之間新建一條皮帶棧橋,使兩個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)連接起來(lái),主井檢修期間可利用矸石井來(lái)提升掘進(jìn)煤及矸石,確保掘進(jìn)工作面連續(xù)作業(yè),緩解掘進(jìn)圍面緊張局面。
(2)改造選煤廠緩沖倉(cāng),利用動(dòng)態(tài)平衡法增加系統(tǒng)緩沖能力。在入洗301皮帶機(jī)頭后方增設(shè)分煤器,在分煤器與702皮帶之間增設(shè)下貨溜槽,將緩沖倉(cāng)原煤經(jīng)過(guò)分煤器,再通過(guò)下貨溜槽直接進(jìn)入選煤廠精煤702皮帶,最后由精煤運(yùn)輸系統(tǒng)將緩沖倉(cāng)原煤運(yùn)至產(chǎn)品倉(cāng)或落地。將主井提煤,一半分流進(jìn)緩沖倉(cāng),另一半分流進(jìn)產(chǎn)品倉(cāng),達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,實(shí)現(xiàn)主井連續(xù)提煤。
(3)主運(yùn)輸系統(tǒng)施行視頻監(jiān)督、調(diào)度統(tǒng)一指揮、分時(shí)運(yùn)輸,通過(guò)分時(shí)、分運(yùn),實(shí)現(xiàn)井下煤矸分流。
圖1 劉莊煤礦運(yùn)煤矸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化示意圖
(1)主井提矸量減少,運(yùn)煤能力得到保障
礦井2013、2014年主井提毛煤分別為1100萬(wàn)t、1099萬(wàn)t,其中含矸石量分別為108萬(wàn)t、96萬(wàn)t,基本滿負(fù)荷運(yùn)行。2017年主井提毛煤896.31萬(wàn)t,其中矸石量為0,不僅減輕主井負(fù)擔(dān),而且為增加原煤、商品煤的產(chǎn)量創(chuàng)造條件。
(2)矸石連續(xù)運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化
2013~2017年矸石井提矸量由17.84萬(wàn)t增加至77.92萬(wàn)t,矸石井的提升能力得到有效發(fā)揮。系統(tǒng)改造后,軌道運(yùn)輸僅需負(fù)責(zé)物料、人員運(yùn)輸,運(yùn)輸量大幅降低,運(yùn)輸崗位人員減少約1/3。
(3)選煤廠洗選量大幅度降低
優(yōu)化運(yùn)矸系統(tǒng)后,從井下源頭對(duì)摻入煤流系統(tǒng)中的矸石進(jìn)行分流,大部分末煤達(dá)到商品煤煤質(zhì)要求,洗煤量大幅下降。2013~2017年洗煤量由560萬(wàn)t降低為30.89萬(wàn)t,原計(jì)劃洗煤廠二期擴(kuò)建工程無(wú)需施工。
(4)回收率提高,煤質(zhì)穩(wěn)定
優(yōu)化運(yùn)矸系統(tǒng)后,從源頭降低了進(jìn)入主井提升系統(tǒng)的矸石量,洗煤量降低,減少了煤泥量,大大提高了煤炭資源回收率,煤質(zhì)也得到穩(wěn)定。2017年較2013年,商品煤回收率提高4.62%,原煤煤質(zhì)提高735cal/g,商品煤煤質(zhì)提高209cal/g。
(5)瓦斯抽排巷單進(jìn)顯著提高
優(yōu)化運(yùn)矸系統(tǒng)后,瓦斯抽排巷推廣應(yīng)用巖巷綜掘,單進(jìn)水平逐步提高,由2013年97.1m/月提高至2016年170.3m/月,最高實(shí)現(xiàn)380m/月。2017年基本與順槽掘進(jìn)工期同步,瓦斯抽排巷不再制約工作面接替。
(6)主井檢修不再制約掘進(jìn)工作面正常生產(chǎn)
地面主井棧橋改造投用后,實(shí)現(xiàn)煤矸系統(tǒng)地面互通,礦井檢修期間實(shí)現(xiàn)多提煤約1.5萬(wàn)t,多進(jìn)尺約1000m。
(7)礦井年回采推進(jìn)度明顯下降
系統(tǒng)改造后,在工作面長(zhǎng)年產(chǎn)量穩(wěn)定的前提下,年度工作面回采總推進(jìn)度大幅降低,經(jīng)統(tǒng)計(jì)2017年較2013年年推進(jìn)度減少約1700m,有效緩解接替壓力,具體見表1。
(8)地軌運(yùn)輸量大幅減少
經(jīng)統(tǒng)計(jì),系統(tǒng)改造后地軌運(yùn)輸量減少約50%,運(yùn)輸事故率明顯下降,安全效果十分明顯。
(9)實(shí)現(xiàn)矸石封閉裝車外運(yùn)
主井、矸石井實(shí)現(xiàn)聯(lián)通后,矸石可通過(guò)選煤廠動(dòng)篩進(jìn)入產(chǎn)品倉(cāng)。利用火車裝運(yùn),直接外運(yùn)至塌陷區(qū)回填,實(shí)現(xiàn)矸石廢物利用的同時(shí),有效解決地面矸石山等環(huán)保問(wèn)題。
表1 2013~2017年工作面推進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表
(1)優(yōu)化系統(tǒng)投入成本,見表2。
表2 優(yōu)化系統(tǒng)投入項(xiàng)目及成本統(tǒng)計(jì)表
(2)系統(tǒng)優(yōu)化取得效益如下:
① 選煤廠洗煤量減少,降低洗選成本。2013~2017年洗煤量由560.06萬(wàn)t降低為71.68萬(wàn)t,洗煤費(fèi)用也由2770萬(wàn)元降低為355萬(wàn)元,降低成本約2415萬(wàn)元,而且今后每年均可以降低不少于2000萬(wàn)元的洗煤成本。
② 通過(guò)主井提升至選煤廠的矸石量大大減少,選煤廠洗矸、排矸帶走煤泥量相應(yīng)減少,間接增加了商品煤的產(chǎn)量。
③ 洗煤廠二期擴(kuò)建工程不需要再施工,降低投資成本。
④ 主井檢修時(shí),矸石井可正常提煤矸,掘進(jìn)工作面正常掘進(jìn),增加年度掘進(jìn)工程量,緩解接替壓力。
⑤ 主井短期內(nèi)出現(xiàn)故障,矸石井可輔助提煤。
⑥ 矸石連續(xù)運(yùn)輸,提高運(yùn)輸效率,降低地軌礦車運(yùn)輸量,有效減少運(yùn)輸崗位人員,且運(yùn)輸事故率大幅降低,安全效果明顯。
⑦ 地面煤矸系統(tǒng)連通,實(shí)現(xiàn)矸石封閉裝車,直接外運(yùn)利用,取消地面矸石山,有效解決環(huán)保難題。
通過(guò)對(duì)劉莊煤礦運(yùn)輸系統(tǒng)優(yōu)化,實(shí)行煤矸分時(shí)、分流、網(wǎng)絡(luò)化、連續(xù)運(yùn)輸,最大限度地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集中控制,從源頭保證煤質(zhì)穩(wěn)定,降低煤炭洗選成本,提高系統(tǒng)運(yùn)輸保障能力,且有效減少崗位人員,降低運(yùn)輸事故率,保證安全效果,為礦井安全高效可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ),同時(shí)為其他類似礦井提供重要的指導(dǎo),具有很高的借鑒價(jià)值。