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      乙烯生產(chǎn)大型關(guān)鍵機(jī)組可靠性研究及維護(hù)對策

      2019-05-08 11:35:02
      石油化工設(shè)備技術(shù) 2019年3期
      關(guān)鍵詞:裂解氣試車油泵

      劉 建

      (中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢 434300)

      中韓(武漢)石油化工有限公司(簡稱武漢乙烯)的乙烯項目是國家“十一五”重點建設(shè)工程,也是湖北省一號工程。項目總投資167億元,于2013年8月投產(chǎn),是國內(nèi)首套完全采用國產(chǎn)技術(shù)的大型乙烯項目。其中乙烯三機(jī)(裂解氣壓縮機(jī)組、乙烯制冷壓縮機(jī)組、丙烯制冷壓縮機(jī)組)是乙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備。如果機(jī)組出現(xiàn)故障造成停車,一次損失就可達(dá)千萬元以上。為了保證其運行可靠性,通過研究探索,采取了一些對策,取得良好成果。

      1 重視機(jī)組設(shè)計選型

      機(jī)組的選型和合理設(shè)計是機(jī)組運行可靠性的基礎(chǔ)。武漢乙烯三大機(jī)組在國內(nèi)首次同時實現(xiàn)了國產(chǎn)化(其中壓縮機(jī)組由沈鼓設(shè)計制造,汽輪機(jī)由杭汽設(shè)計制造),這對武漢乙烯工程提出了很大的挑戰(zhàn)。選型設(shè)計中,設(shè)計人員努力探索提高機(jī)組設(shè)計可靠性的途徑,例如:1)乙烯機(jī)組低壓缸運行為低溫-101 ℃,缸體采用的1Ni9材料很不穩(wěn)定,很難滿足葉輪和軸的性能需求,容易因應(yīng)力導(dǎo)致軸發(fā)生彎曲,在項目實施過程中,通過采用鍵連接加過渡配合的方式,很好地解決了這個問題。2)裂解氣壓縮機(jī)組的高壓缸,摒棄常用的水平剖分型,改為筒形結(jié)構(gòu)并設(shè)計專用工具,解決了變形泄漏的難題;同時,為抑制機(jī)組結(jié)焦,采用了既注洗油又注水的措施。

      2 開展工藝升級和結(jié)構(gòu)改進(jìn)

      干氣密封設(shè)計選型充分吸取兄弟單位同規(guī)模裝置的經(jīng)驗教訓(xùn),即乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)緊急停車過程中,“三返一”和“五返四”的防喘振閥會迅速打開,導(dǎo)致停機(jī)時因機(jī)組倒轉(zhuǎn)造成機(jī)組密封損壞。設(shè)計中充分考慮停機(jī)時介質(zhì)能量的釋放,設(shè)置單向閥并盡可能靠近壓縮機(jī)本體,同時采用雙向密封防止損壞【1】。具體采取措施如下:

      1) 增設(shè)防喘振閥和單向閥,分割壓縮機(jī)氣路系統(tǒng),降低蓄能容積,氣相負(fù)荷大幅減少。武漢乙烯裂解氣壓縮機(jī)設(shè)置了3套防喘振最小流量返回線。第1條為″三返一″,第2條為″四返四″,第3條為″五返五″。且三段出口、四段出口、五段入口和出口設(shè)計單向閥,將裂解氣壓縮機(jī)系統(tǒng)切割為3部分。當(dāng)壓縮機(jī)緊急停車時,防喘振閥全開,裂解氣從出口管線通過防喘振閥返回到入口管線,3個系統(tǒng)各自快速達(dá)到壓縮機(jī)出入口壓力平衡,經(jīng)單向閥有效阻止后,系統(tǒng)的氣相返回到自身系統(tǒng),有效地減少壓縮機(jī)反轉(zhuǎn)的可能性。

      2) 適當(dāng)增大防喘振閥的口徑和管道尺寸。在中小型乙烯裝置的設(shè)計中,防喘振閥的選擇通常以最大轉(zhuǎn)速下的喘振流量作為計算防喘振控制閥門系數(shù)的基準(zhǔn),取基準(zhǔn)點對應(yīng)Cv值的2倍作為選擇閥門的依據(jù),同時保證正常工作流量下閥門開度在50%~70%范圍內(nèi),而對防止機(jī)組停車時轉(zhuǎn)子發(fā)生反轉(zhuǎn)的可能考慮不足。防喘振管線管道直徑較小時,回流氣體壓力平衡時間過長易引起反轉(zhuǎn),但管道直徑小,反應(yīng)時間快,在正常生產(chǎn)時調(diào)節(jié)能力強(qiáng)。因此大型機(jī)組需重新核算機(jī)組防喘振管線的平衡能力,同時兼顧防喘振和防反轉(zhuǎn),對防喘振系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,選擇合適的管道尺寸和控制閥門。此外,防喘振閥快速開啟動作時間和內(nèi)部籠式結(jié)構(gòu)(降噪和減震功能)容易堵塞都是需要考慮生產(chǎn)實際情況的。

      3) 在五段出口壓力放空閥處增加停機(jī)聯(lián)鎖信號。五段出口壓力為3.8 MPa,根據(jù)伯努利方程,氣體靜壓能與壓力成正比,壓力越高,反轉(zhuǎn)能量越大。一旦發(fā)生聯(lián)鎖跳車或緊急停車,五段出口放空閥自動打開,卸到火炬,五段出口氣體靜壓能迅速降低。

      4) 優(yōu)化盤車電機(jī)邏輯控制,增加盤車電機(jī)3 min 延遲介入邏輯設(shè)定。原設(shè)計裂解氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)后,零轉(zhuǎn)速探頭檢測轉(zhuǎn)速低于2 r/min,盤車電機(jī)立即啟動,若壓縮機(jī)因此發(fā)生轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn),易造成盤車系統(tǒng)損壞。增加延時后,可以避免上述情況發(fā)生。

      5) 采用雙向燕尾槽型干氣密封【2】。目前,國內(nèi)使用較多的離心式壓縮機(jī)干氣密封類型為螺旋槽和雙向燕尾槽,與傳統(tǒng)的螺旋槽干氣密封對比,雙向燕尾槽型最大的優(yōu)點是允許壓縮機(jī)反轉(zhuǎn)。

      6) 三機(jī)組潤滑油站的設(shè)計也會影響機(jī)組可靠性,為確保機(jī)組的可靠運行,首先要求該設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行API標(biāo)準(zhǔn),同時要求油系統(tǒng)配套的管線、閥門采用不銹鋼材質(zhì),主油泵由透平驅(qū)動,并設(shè)置了2套完全一致的備用油泵。機(jī)組控制系統(tǒng),選用較可靠的康吉森機(jī)組控制系統(tǒng),采用冗余設(shè)計。

      3 加強(qiáng)制造過程的質(zhì)量監(jiān)控

      大型機(jī)組的加工制造,由于部件多、工序多、工期長、極易造成質(zhì)量失控,影響機(jī)組運行的可靠性【3】。要求制造廠要有完善的質(zhì)量控制系統(tǒng),同時委托監(jiān)造單位,每周發(fā)監(jiān)檢周報,通報質(zhì)量問題,并及時予以糾正,對重要質(zhì)量檢查節(jié)點,定期派有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員檢查。

      在制造過程中,阻止了幾起質(zhì)量不合格進(jìn)入下一道工序的現(xiàn)象。具體如下:

      1) 裂解氣壓縮機(jī)驅(qū)動透平內(nèi)缸,存在嚴(yán)重的鑄造缺陷,按規(guī)定應(yīng)該廢掉,制造廠因交貨時間緊,提出簡單修復(fù)的方案,武漢乙烯技術(shù)人員堅持重新鑄造,杜絕了隱患。

      2) 三機(jī)組潤滑油系統(tǒng),設(shè)計要求閥門管件應(yīng)為不銹鋼,運到現(xiàn)場后卻發(fā)現(xiàn)是碳鋼的,經(jīng)過多次協(xié)調(diào),廠家予以全部更換。制造過程中,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),消除了制造隱患。

      3) 設(shè)備出廠前工廠內(nèi)的試車十分重要。裂解氣壓縮機(jī)組是3個缸,制造廠以大功率試車電機(jī)和試車臺緊張為由,不愿做3缸聯(lián)動試車。但這種試車若不進(jìn)行,極容易把隱患帶到現(xiàn)場,影響機(jī)組現(xiàn)場開車。最終制造廠想辦法滿足試車需要,把問題消滅在制造廠內(nèi)。

      4 深度參與安裝過程,把好安裝質(zhì)量關(guān)

      大型機(jī)組安裝質(zhì)量對機(jī)組運行可靠性同樣至關(guān)重要。

      鑒于機(jī)組的重要性,加上近年來施工單位在大機(jī)組安裝方面人才流失較多等情況,為了保證武漢乙烯三機(jī)組的安裝質(zhì)量,通過成立大機(jī)組攻關(guān)小組,安排專人配合做好大機(jī)組安裝調(diào)試,安裝過程中傾注大量精力,監(jiān)督檢查施工質(zhì)量,提供相應(yīng)的技術(shù)支持。

      丙烯制冷機(jī)組安裝過程中,發(fā)現(xiàn)上下缸體扣蓋時有錯位,且偏差較大,影響了干氣密封的安裝。經(jīng)分析是由于缸體較重,扣缸時對得不正,定位銷強(qiáng)行楔入變形所造成的。經(jīng)過調(diào)整并對銷孔鉸孔,校正了缸體【4】。

      裂解氣壓縮機(jī)油站曾進(jìn)行過一次二次灌漿,但底座灌空,灌漿不合格,容易造成油泵振動超標(biāo),是安全隱患。針對此情況,要求監(jiān)理發(fā)整改單給施工單位重新進(jìn)行灌漿,消除隱患。

      乙烯制冷壓縮機(jī)組低壓缸要求使用-100 ℃低溫密封膠,而實際提供的低溫密封膠為-50 ℃的,若用此密封膠,會導(dǎo)致泄漏的重大安全事故發(fā)生【5】。發(fā)現(xiàn)此問題后,立即協(xié)調(diào)兄弟單位,找到合適密封膠用于安裝。

      丙烯機(jī)組機(jī)械運轉(zhuǎn)試驗過程中,均發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端軸承處振值不穩(wěn)(在15~30 μm之間波動)現(xiàn)象,振值偏大【6】。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)支撐瓦塊活動不靈活,瓦塊與頂升油管路有干涉現(xiàn)象。對此問題進(jìn)行處理后,機(jī)組試車合格。

      5 優(yōu)化控制系統(tǒng),機(jī)組保護(hù)措施切實有效

      武漢乙烯項目乙烯裝置分離系統(tǒng)采用前脫丙烷前加氫工藝,裂解氣壓縮機(jī)采用五段壓縮,并設(shè)計有″三返一″,″四返四″,″五返五″3條防喘振線,以提高機(jī)組運行的安全性和穩(wěn)定性。自2013年8月乙烯裝置開工以來,其發(fā)生3起因裂解氣壓縮機(jī)″四返四″防喘振閥全開導(dǎo)致機(jī)組非驅(qū)動端振動高高聯(lián)鎖停機(jī)和2起因“五返五”防喘振閥聯(lián)鎖動作致使碳二加氫反應(yīng)器聯(lián)鎖、乙烯產(chǎn)品不合格冷區(qū)聯(lián)鎖切斷進(jìn)料的事故,同時7臺爐運行時機(jī)組“三返一”防喘振閥門必須保持7%開度,增加了機(jī)組運轉(zhuǎn)能耗。

      針對機(jī)組運行過程中存在的上述問題,在2016年利用大檢修契機(jī)對機(jī)組防喘振系統(tǒng)實施優(yōu)化改造,新增CCC控制系統(tǒng),替代原有的裂解氣壓縮機(jī)的防喘振控制、速度控制、抽汽控制及性能控制,其余的機(jī)組輔助系統(tǒng)仍在沈鼓控制系統(tǒng)中運行監(jiān)控,機(jī)組聯(lián)鎖在沈鼓系統(tǒng)中觸發(fā)。

      通過實測防喘振線,將原沈鼓理論計算喘振線向左移動,最終“三返一”喘振曲線向左移動7.5%,“四返四”喘振曲線向左移了22%,“五返五”采用雙重控制來保證五段防喘振流量和碳二加氫的空速。改造優(yōu)化后,系統(tǒng)抗波動能力增強(qiáng),空速調(diào)節(jié)平滑穩(wěn)定,碳二加氫反應(yīng)器運行穩(wěn)定??刂葡到y(tǒng)運行至今,未發(fā)生防喘振閥門動作導(dǎo)致碳二加氫空速低的事故。

      防喘振系統(tǒng)優(yōu)化后取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。對比改造前后防喘振閥門的開度和蒸汽用量,當(dāng)裂解爐負(fù)荷低于330 t/h,平均節(jié)約超高壓蒸汽10 t/h,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益777.6萬元。

      6 做好機(jī)組調(diào)試,保障控制系統(tǒng)正常

      6.1 機(jī)組控制系統(tǒng)調(diào)試

      機(jī)組控制系統(tǒng)主要與DCS、SIS和調(diào)速系統(tǒng)有關(guān)。機(jī)組控制系統(tǒng)的調(diào)試,涉及到機(jī)組的安全和穩(wěn)定。其中,控制量的校驗、聯(lián)鎖值的校驗、接線的檢查以及控制閥門的動作是否正常,都對機(jī)組控制系統(tǒng)有很大影響。調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)裂解氣壓縮機(jī)組驅(qū)動透平缸體溫差指示異常,及時處理;還發(fā)現(xiàn)個別振動聯(lián)鎖邏輯存在問題,及時予以消除;另外,乙烯壓縮機(jī)組振動測量異常,后證實測量盤安裝有問題,予以糾正。校驗過程中,發(fā)現(xiàn)多處接線松動,及時排除了隱患。

      6.2 多狀態(tài)模擬,充分做好機(jī)組潤滑系統(tǒng)調(diào)試

      武漢乙烯裂解氣壓縮機(jī)為國內(nèi)制造,并配套潤滑油控制系統(tǒng),自2013年8月乙烯裝置開工以來,其發(fā)生3起潤滑油系統(tǒng)故障,主要原因是油泵自啟后,因潤滑系統(tǒng)可靠性低,未能及時將潤滑油系統(tǒng)壓力提升至聯(lián)鎖值以上,最終導(dǎo)致機(jī)組因潤滑油系統(tǒng)壓力低聯(lián)鎖停機(jī),對機(jī)組安全平穩(wěn)運行造成影響【7】。

      機(jī)組潤滑油供油系統(tǒng)如圖1所示。蒸汽管網(wǎng)波動后,致使主油泵透平進(jìn)、出口壓差增大,轉(zhuǎn)速持續(xù)上升并最終超速跳閘停車。因油路系統(tǒng)油箱回油閥開度過大(回油閥由正常開度的15%增至29%,主油泵透平停車后,因回油閥開度大,泄壓過快)導(dǎo)致潤滑油總管油壓迅速降低,輔助油泵自啟動后,先對油路系統(tǒng)的管線進(jìn)行填充,油壓上升出現(xiàn)延時,未能滿足裂解氣壓縮機(jī)潤滑油系統(tǒng)的壓力,最終導(dǎo)致裂解氣壓縮機(jī)由于潤滑油壓力低于0.1 MPa聯(lián)鎖停車。采取的應(yīng)對措施是:

      1) 對潤滑油系統(tǒng)油壓低聯(lián)鎖增加2 s的延時。

      2) 調(diào)整輔助油泵的自啟壓力設(shè)定,由原設(shè)計0.9 MPa改為1.0 MPa,使輔助油泵在主油泵停機(jī)后能提前啟動。

      3) 在機(jī)組聯(lián)試階段,對油系統(tǒng)可能出現(xiàn)的多種異常工況進(jìn)行隱患排查,并在每次機(jī)組停工檢修后組織潤滑油系統(tǒng)可靠性熱態(tài)試驗。

      圖1 機(jī)組潤滑油供油系統(tǒng)

      7 認(rèn)真總結(jié)試車經(jīng)驗教訓(xùn),改進(jìn)操作運行

      機(jī)組現(xiàn)場試車和實物料開車過程中,會發(fā)生一些問題,認(rèn)真分析和總結(jié),吸取經(jīng)驗教訓(xùn),改進(jìn)操作運行,對機(jī)組可靠性運行十分有益。比如:

      1) 乙烯制冷壓縮機(jī)組,在開車引液時,由于降溫太快,導(dǎo)致缸體泄漏。由于擔(dān)心機(jī)組在過臨界轉(zhuǎn)速時降溫太快,又未及時向段間罐補(bǔ)液,造成機(jī)組發(fā)生喘振。分析和改進(jìn)操作,就可以減少機(jī)組發(fā)生故障。

      2) 乙烯制冷壓縮機(jī)組的驅(qū)動透平試車時,發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)不能自由膨脹【8】。經(jīng)分析,是由于主蒸汽管線安裝不當(dāng)造成的,對管線支架進(jìn)行處理后,解決了問題。

      3) 裂解氣壓縮機(jī)組驅(qū)動透平在單機(jī)試車時,停車過程中機(jī)組振動增大,透平轉(zhuǎn)子輕微磨損。分析認(rèn)為,是由于主進(jìn)氣閥閥頭與閥座存在間隙造成的。重新調(diào)整后,解決了此問題。

      4) 在透平升速過程中,過臨界轉(zhuǎn)速時升速速率太慢,易造成透平振動過高,通過與廠家溝通,修改了升速曲線,成功解決了透平升速振動問題。

      8 建立關(guān)鍵機(jī)組特護(hù)機(jī)制,抓好機(jī)組特護(hù)運行

      8.1 建立關(guān)鍵機(jī)組包機(jī)制

      武漢乙烯對于關(guān)鍵機(jī)組實行“機(jī)、電、儀、管、操”五位一體的特護(hù)包機(jī)制,建立特護(hù)包機(jī)體系,成立特護(hù)包機(jī)小組,編制關(guān)鍵機(jī)組的特護(hù)細(xì)則、特護(hù)巡檢記錄,明確特護(hù)活動的具體要求。要求各分部定期組織召開特護(hù)機(jī)組活動,對機(jī)組存在的問題和隱患進(jìn)行記錄、分析,制定整改計劃消除隱患。同時結(jié)合實際生產(chǎn)情況,針對每臺機(jī)組制定運行周期兩個臺階的考核方案,對達(dá)標(biāo)關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)小組予以獎勵,周期越長,獎勵越高,甚至翻番。特護(hù)激勵機(jī)制激發(fā)了大機(jī)組包機(jī)人員的積極性,先后處理了裂解氣壓縮機(jī)驅(qū)動透平V2閥故障、丙烯制冷壓縮機(jī)組“四返二”調(diào)節(jié)閥故障等,確保了機(jī)組安全、平穩(wěn)、長周期運行。

      8.2 建立狀態(tài)監(jiān)測機(jī)制

      利用機(jī)組的在線監(jiān)測系統(tǒng)為關(guān)鍵機(jī)組提供設(shè)備啟動、運行過程的監(jiān)測技術(shù)支持。乙烯三機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備試車時,在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的投用,可對出現(xiàn)的故障進(jìn)行捕捉,并對故障進(jìn)行頻譜分析,為故障的定性及檢查提供依據(jù),同時將傳統(tǒng)的“監(jiān)測保護(hù)、事故診斷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨O(jiān)測預(yù)知、早期診斷”,不但保證了故障的及時發(fā)現(xiàn),還為延長設(shè)備運行周期打下了基礎(chǔ)。借助遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),邀請專家為關(guān)鍵機(jī)組進(jìn)行診斷監(jiān)測服務(wù),及時指導(dǎo)機(jī)組的操作、開車及調(diào)整。

      開展趨勢分析,對機(jī)組運行的一些特征參數(shù)如振動、溫度、壓力等進(jìn)行歷史趨勢分析,可找出機(jī)組發(fā)生故障原因,通過狀態(tài)比較,分析機(jī)組是否劣化,以便及早采取措施。

      8.3 抓好備品備件的儲備

      要保證關(guān)鍵機(jī)組可靠性,備品備件的儲備十分必要【8】。武漢乙烯熱電聯(lián)產(chǎn)裝置大檢修開工后不久,2號發(fā)電機(jī)組汽輪機(jī)在開工試車時出現(xiàn)故障,轉(zhuǎn)子因密封碰磨出現(xiàn)熱彎曲并造成塑性變形,因無轉(zhuǎn)子備件,最終汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子緊急返廠維修,經(jīng)過多方協(xié)調(diào),并全過程跟蹤返修轉(zhuǎn)子,歷時9天才完成,好在出現(xiàn)故障的是發(fā)電機(jī)組透平轉(zhuǎn)子,不影響全廠開工,若是乙烯“三機(jī)”出現(xiàn)轉(zhuǎn)子故障,后果不堪設(shè)想。

      儲備原則為在有條件的情況下應(yīng)儲備公司級關(guān)鍵機(jī)組備件,其余可參照如下方式進(jìn)行儲備:一是機(jī)組本身的備件,如軸承、密封等;二是輔助系統(tǒng),油泵、水泵的配件等;三是儀表備件。同時要避免備件以備件包形式存儲,以免造成備件賬目不清、重備或缺備。

      9 結(jié)語

      武漢乙烯的大型關(guān)鍵機(jī)組,從設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、運行等方面通過優(yōu)化設(shè)計、加強(qiáng)制造質(zhì)量監(jiān)控、嚴(yán)把安裝質(zhì)量關(guān)、精心調(diào)試、特護(hù)運行已經(jīng)取得了較好效果,武漢乙烯三大機(jī)組已進(jìn)入長周期穩(wěn)定運行階段。

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