羅文成
(陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漢中卷煙廠,陜西漢中 723102)
ZB45硬盒包裝機組是一種集機、電、氣為一體的自動化包裝設(shè)備,也是目前國內(nèi)煙草生產(chǎn)企業(yè)的主流包裝設(shè)備。該機組具有自動化程度高、檢測系統(tǒng)完善、包裝速度快、包裝質(zhì)量穩(wěn)定、操作簡單、維修方便等特點。在實際生產(chǎn)過程中,由于工作環(huán)境中粉塵導(dǎo)致氣路堵塞而出現(xiàn)故障。其中,YB95包裝機第一提升處就是易發(fā)生故障的部位之一。負(fù)壓吸風(fēng)管路堵塞后,導(dǎo)致各個吸嘴處的負(fù)壓吸風(fēng)大小不一或沒有吸風(fēng),透明紙在第一提升器擋板處定位不準(zhǔn)確,在提升過程中透明紙出現(xiàn)跑動引起條盒透明紙包裝質(zhì)量問題。由于設(shè)備無法自動清潔負(fù)壓吸風(fēng)管路,所以只能進行人工清理。但是,人工清理不僅費時費力,而且維修位置狹小、不便于操作。通過對YB95包裝機負(fù)壓吸風(fēng)系統(tǒng)的研究并結(jié)合實際,對其進行改進。
如圖1所示,負(fù)壓由氣源(或真空泵)輸送后分3路:一路輸送至YB55包裝機,一路輸送至YB65包裝機,另一路輸送至YB95包裝機。通過凸輪控制的滾輪式機械閥分為2路:一路控制第一提升上2個透明紙定位吸嘴,另一路控制第一提升通道口外擋板上的4個透明紙定位吸嘴座。當(dāng)切割成定長的透明紙被雙頭夾鉗拉至包裝工位的過程中,在凸輪的控制下透明紙在夾鉗輸送的過程中始終被外擋板上的4個吸嘴向上的吸力吸附著,從而保證透明紙的精確定位。當(dāng)?shù)谝惶嵘b置將條包提升至與透明紙匯合處時,凸輪處于下降曲線,滾輪式機械閥換向,使負(fù)壓回路的負(fù)壓斷開,透明紙釋放,同時負(fù)壓回路接通第一提升上的2個定位吸嘴,將透明紙兩端吸牢,并隨條包一起提升,使透明紙在提升過程中定位,不至于傾斜而影響包裝質(zhì)量。當(dāng)?shù)谝惶嵘龑l包和透明紙輸送至最高位時,條包透明紙推送板進行推送動作,在第一提升板高位停頓的間隙,凸輪曲線變化,滾輪式機械閥換向負(fù)壓斷開,透明紙釋放。這樣,透明紙隨硬條順利地被推入中層平臺的水平位置,完成透明紙的折疊及熱封。
現(xiàn)實生活中灰塵無處不在,也無法避免,在卷煙包裝車間也是如此。卷煙設(shè)備多處都用到了負(fù)壓系統(tǒng),空氣中的灰塵很容易被吸入管路,清理不及時很容易產(chǎn)生積垢、堵塞管路。堵塞后,一般都是人工清理。據(jù)統(tǒng)計,該設(shè)備每月人工清理2次,每次平均耗時約20 min,費時費力,還影響設(shè)備的有效作業(yè)率。
圖1 YB95包裝機負(fù)壓系統(tǒng)
YB95包裝機負(fù)壓系統(tǒng)主要功能是條包透明紙和條包匯合處前的第一提升處使用負(fù)壓對條包透明紙進行精確定位,保證透明紙成型過程中平穩(wěn),不產(chǎn)生移位,從而保證條包質(zhì)量的穩(wěn)定(圖2)。由于生產(chǎn)現(xiàn)場空氣濕度的變化、透明紙表面的顆粒物、有的操作工不規(guī)范的操作(如保養(yǎng)時不關(guān)閉負(fù)壓)以及透明紙在輸送過程中產(chǎn)生的靜電等原因,空氣中的浮沉、煙末等容易吸入管路中,形成積垢。在現(xiàn)場維修和輪保清理時,發(fā)現(xiàn)擋板兩側(cè)吸嘴容易堵塞。主要原因是擋板兩側(cè)的吸嘴較?。ㄎL(fēng)孔直徑2 mm)。當(dāng)負(fù)壓管路堵塞后,透明紙在吸嘴下面不能準(zhǔn)確定位,容易造成透明紙歪斜,從而造成拉線錯牙。這是B類缺陷,根據(jù)卷煙包裝工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),超過2 mm時就要返工。
圖2 YB95包裝機透明紙定位原理
負(fù)壓系統(tǒng)堵塞的主要原因是負(fù)壓系統(tǒng)積灰、積垢沒有及時清潔所致。多數(shù)清理操作是在輪保時進行的,只有少數(shù)是在現(xiàn)場維修時進行。由于里外側(cè)負(fù)壓吸附口時直徑為2 mm的小孔容易堵塞,造成拉線錯牙。由于空間狹小,不便于拆卸和安裝,特別是擋板內(nèi)側(cè)的吸嘴,而且經(jīng)常拆卸容易損壞接頭。如果拆卸兩側(cè)擋板,需要反復(fù)調(diào)整條煙通道,工作量過大。因此,對此問題進行研究,以解決拉線錯牙的問題。
負(fù)壓吸風(fēng)的清理在輪保和現(xiàn)場維修時采用壓縮空氣進行清潔。在實際操作時常采用2種方法:一種是拆掉YB95包裝機負(fù)壓主管路,接上壓縮空氣,手動盤車進行清理,機器一個工作循環(huán)清理一次;另一種是拆卸吸嘴及負(fù)壓管路的接頭,用壓縮空氣逐一清理。但在實際操作過程中由于空間所限,不便于拆裝。拆卸擋板雖然方便,但是恢復(fù)不易,浪費時間。
對此,受第一種清潔方法的啟發(fā)設(shè)想在生產(chǎn)過程中,對負(fù)壓系統(tǒng)進行清理,增加清理頻率,這樣保證了負(fù)壓系統(tǒng)一直處于暢通狀態(tài),保證透明紙的準(zhǔn)確定位,提升產(chǎn)品質(zhì)量。因此,考慮在負(fù)壓管路上加裝一套清潔氣路,在YB95包裝機停送透明紙時,負(fù)壓切換成正壓,對負(fù)壓系統(tǒng)進行清潔。正常運行時負(fù)壓常通,保證設(shè)備正常運行,從而保證條包拉線的穩(wěn)定。
有2個設(shè)計方案備選。
方案1,在負(fù)壓管路上加裝2個電磁閥:1個負(fù)壓常開電磁閥,1個正壓常閉電磁閥。2個電磁閥聯(lián)動,電氣信號從YB95包裝機透明紙切刀離合器處取信號,當(dāng)透明紙停送時,發(fā)送1個電信號,驅(qū)動負(fù)壓常開電磁閥,讓其閉合,同時驅(qū)動正壓常閉電磁閥,讓其打開進行清理,達到自動清潔的要求。
方案2,加1個二位三通負(fù)壓電磁閥直接進行正負(fù)壓轉(zhuǎn)換:正常狀態(tài)是負(fù)壓,當(dāng)停送透明紙信號發(fā)出時;負(fù)壓轉(zhuǎn)換為正壓,用壓縮空氣對負(fù)壓系統(tǒng)進行清潔。從YB95包裝機負(fù)壓總路上進行改造,介入該部分控制系統(tǒng),分為機械部分和電氣部分。
以上2種方案都能達到自動清潔的目的。從經(jīng)濟方面、實施難易程度方面以及穩(wěn)定性方面考慮,采用方案2。
通過分析及驗證,采用世界著名企業(yè)意大利UINIVER公司負(fù)壓電磁閥來實現(xiàn)。該閥的穩(wěn)定性及可靠性很好。為了備件的統(tǒng)一,采用YB45小盒包裝機商標(biāo)紙負(fù)壓電磁閥,型號為AG-3041。改造后的氣路控制如圖3所示:當(dāng)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時,電磁線圈處于失電狀態(tài)下,1和3接通,負(fù)壓接通,對透明紙進行定位,設(shè)備正常運轉(zhuǎn);當(dāng)煙條剔除,YB95包裝機透明紙停送時,電磁閥得電,壓縮空氣4進入閥體推動閥芯向下運動,負(fù)壓斷開,此時2和3接通,正壓接通,隨著設(shè)備的運轉(zhuǎn)完成一個工作循環(huán)的清潔。由于煙條剔除,主要剔除不合格的煙條,這個動作在開機過程中隨時都可能有,因此完成YB95包裝機負(fù)壓系統(tǒng)隨時清潔的目的;反之當(dāng)不剔除時,電磁閥失電,真空閥恢復(fù)常態(tài)又接通,設(shè)備正常運轉(zhuǎn),完成一個個循環(huán)。
負(fù)壓和壓縮空氣從YB55包裝機分配閥上引出,管路的接法如圖4所示。
從YB55包裝機正壓分配器由4 mm的PC(PolyCarbonate,聚碳酸酯)管引出的壓縮空氣經(jīng)過型號為PHW04-01G的三通后分2路:一路通向電磁閥,在透明紙停供時,推動閥芯,進行正負(fù)壓的轉(zhuǎn)換;一路通過LSA-04型節(jié)流閥,PC04-02的管接頭,1/2*1/4的補芯及加工的管接頭(加工件3)相連接最后再與閥體相連。將可調(diào)的壓縮空氣送入YB95包裝機的負(fù)壓管路中。
圖3 改造后的氣路
圖4 氣路接法
從YB55包裝機負(fù)壓分配器由10 mm的PC管經(jīng)過型號為PC10-04的接頭后與加工的管接頭(加工件3)相連接,最后再與閥體相連。設(shè)備正常運行時,將負(fù)壓送入YB95包裝機的負(fù)壓管路中。
加工的管接頭(加工件4)安裝在YB95包裝機的箱體上,一端連接箱體內(nèi)的負(fù)壓管路,一端連接型號為PC10-03的管接頭,然后由10 mm的PC管引出,與型號為PC10-04的管接頭、加工的管接頭(加工件6)相連。最后與閥體相連。與來自YB55包裝機的正壓、負(fù)壓相通。
YB95包裝機的自動清潔功能主要在停供透明紙時啟用。停供透明紙有2種情況:一種是按下手動按鈕脫開離合器停供透明紙;另外一種是YB65包裝機剔除不合格品時離合器自動脫開停供透明紙。如果從離合器電磁閥取電,以上2種情況都會進行自動清潔。在第一種情況下設(shè)備的頻次較高,雖然清理靈活,但是浪費能源,經(jīng)濟性較差。在第二種情況下,透明紙停供、切刀制動器工作,從制動器上取電,既能達到清潔的頻次,又能節(jié)約能源,所以采用此方案。
自動清潔裝置實施完成后應(yīng)用在車間7#機組。經(jīng)一段時間的運行后,對該裝置的使用效果進行統(tǒng)計,沒有再出現(xiàn)因吸風(fēng)孔堵塞而引起的拉線錯牙。由于清潔工作是在開機過程中進行的,所以也不需要單獨的清潔時間。但是,在運行過程中發(fā)現(xiàn)清潔時的噪聲較大,壓縮空氣中的雜質(zhì)會殘留在吸嘴上,造成透明紙的二次污染。因此決定在壓縮空氣氣路上加裝過濾減壓閥(型號為AW20-01BE-C),對壓縮空氣進行過濾。經(jīng)過試驗測試,減壓閥的壓力調(diào)整到(0.2~0.4)MPa時比較合適:<0.2 MPa時,壓力太小真空閥打不開達不到清潔效果;>0.4 MPa時,噪聲較大。如果主管路壓縮空氣壓力較低或有波動時,會因壓力達不到設(shè)定值(0.4 MPa)而停車。改進后經(jīng)過一段時間觀察,系統(tǒng)穩(wěn)定。
改造前,每次輪保需要人工拆卸清潔YB95包裝機透明紙負(fù)壓吸風(fēng)管路,不僅會對接頭造成磨損和損傷,而且每次徹底清理需要用時約20 min。改造為自動清理后,在設(shè)備運行過程中隨時可以進行清潔工作,保證了真空管路的暢通,解決了由負(fù)壓管路堵塞造成的拉線錯牙,達到了預(yù)期目的。
通過對YB95包裝機負(fù)壓吸風(fēng)裝置的改造,實現(xiàn)了吸風(fēng)管路的自動清潔,減輕了維修工的勞動強度,提高了設(shè)備的自動化程度,在YB95中具有很大推廣價值。