劉鎮(zhèn)國,蔡二靈
(大亞灣核電運營管理有限責任公司,廣東 深圳 518000)
核電廠蒸汽轉換系統(tǒng)(STR)用于產生低壓輔助蒸汽,通過輔助蒸汽分配系統(tǒng)(SVA)分配給核島和常規(guī)島各用戶。蒸汽轉換器系統(tǒng)主要由蒸汽轉換器(001TX)、疏水箱(001BA)、疏水冷卻器(001RP)、輔助蒸汽除氧器(001DZ)、排污箱(001CW)、給水泵(001PO、002PO)及相應的閥門和管道組成。來自主蒸汽系統(tǒng)(VVP)高壓飽和蒸汽經兩支并聯的降壓調節(jié)閥002/005VV降壓到2 MPa.a后,進入蒸汽轉換器001TX進口聯箱,在轉換器殼體內由一束高壓傳熱管將蒸汽熱能傳至周圍的給水,從而產生1MPa.a的輔助蒸汽。當電站兩臺機組正常運行時,輔助蒸汽由其中一臺機組的STR產生,根據生產需要可進行兩臺機組STR的切換。
某核電站在執(zhí)行2STR切換至1STR帶載過程中,工作人員在SVA有較大負荷的情況下切換,調節(jié)系統(tǒng)未能正常響應,導致1STR一次側安全閥1STR007VV動作,反應堆短時功率上升。本文針對該問題展開原因分析。(圖1)
工作人員按指令執(zhí)行2STR切換至1STR帶載,考慮到熱功率的變化,主控先將電功率降低1MW。系統(tǒng)初態(tài)情況為:2STR蒸汽轉換器一次側壓力 6.8bar,二次側 6.6bar;2STR001MP 定值 A bar,2STR002MP 對應定值 6bar;1STR001/002MP定值均為0bar;SVA的核島蒸汽用戶9TEP系統(tǒng)有持續(xù)用汽。
現場工作人員按規(guī)程進行1STR啟動前在線,將9ASG/9SVA等疏水切換至1STR后,根據2STR001/002MP的定值分別逐步調整1STR001MP至A bar,逐步調整1STR002MP定值至8bar,檢查1STR002VV有開度且穩(wěn)定,隨后到2STR降低其壓力定值。
主控觀察到熱功率有上升,同時接到電話匯報現場有較大的安全閥動作聲音。主控立即降低電功率,同時要求現場停止1STR投運工作,核島值班員停運9TEP蒸汽用戶。
事后調查,在現場關閉1STR002VV手動隔離閥1STR001/003VV時,觀察到1STR一次側壓力達A+10bar(1STR007VV動作定值A+10.5bar),發(fā)現1STR002VV在1STR001MP設定值為零的情況下,該閥門開度較大且有波動。
輔助蒸汽由與蒸汽入口壓力001MP級聯的輔助蒸汽出口壓力002MP進行調節(jié)。
降壓調節(jié)閥002VV或005VV由蒸汽轉換器的蒸汽入口壓力001MP和輔助蒸汽出口壓力002MP一同控制。輔助蒸汽出口壓力002MP用于控制降壓調節(jié)閥以保持蒸汽出口壓力穩(wěn)定。當主蒸汽入口壓力上升到A+10bar或更高時,該主蒸汽入口壓力信號會超越輔助蒸汽出口壓力信號,并使降壓調節(jié)閥關小以保持蒸汽入口壓力在A+10bar或更低。當入口蒸汽壓力降到A+10bar以下時,輔助蒸汽出口的壓力信號又恢復對降壓調節(jié)閥的控制。卸壓閥007VV和022VV用來防止在降壓調節(jié)閥故障情況下蒸汽轉換器一次側超壓。
根據控制原理,蒸汽入口壓力001MP測量新蒸汽降壓調節(jié)閥(002/005VV)下游蒸汽的壓力,002MP測量蒸汽轉換器出口蒸汽的壓力。002MP測量值與PI2調節(jié)器給定值比較,差值輸入PI2調節(jié)器,PI2調節(jié)器輸出值與PI1調節(jié)器定值進行比較,取其較小值,再與001MP測量值比較,差值通過PI1調節(jié)器去控制002/005VV的開度。
圖2 蒸汽降壓調節(jié)閥(002/005VV)控制原理圖
事件發(fā)生后,從人員、工作程序、設備故障等角度分析可能的原因。
對于STR啟動等不常見的運行操作,運行值重視程度不夠,針對不同工況下的風險分析及應對措施存在不足。
由于對STR調節(jié)器準確性認識不足,在9TEP持續(xù)用汽的情況下,降低2STR二次側壓力,運行值也沒有組織安排足夠人力現場持續(xù)跟蹤1STR002VV的響應情況。帶負荷切換STR,使PI2調節(jié)器超出調節(jié)范圍,PI1調節(jié)器的取小環(huán)節(jié)失去作用,壓力異常時未能及時干預。
現場使用的工作程序S1STR001對啟動過程風險提示不足,需要現場操作員憑經驗進行操作。
咨詢儀表人員得知,1/2STR001/002MP不是準確的控制器,其設定值與實際控制效果并不完全吻合,根據2STR參數設置1STR001/002MP的定值并不恰當,應該根據一/二次側實際壓力對定值進行緩慢調節(jié)。
由于SVA系統(tǒng)持續(xù)有用戶使用蒸汽,現場降低2STR二次側壓力后,使得1STR002MP測量值低于其整定值,1STR002VV開度增大,一次側壓力1STR001MP逐漸升高。待1STR001MP一次側壓力高于整定值約16bar時,1STR001MP設定值與1STR002MP實際輸出取小后,與1STR001MP實測值比較。如果1STR001MP輸出信號正確的話,可以控制1STR002VV開度減小,限制一次側壓力1STR001MP繼續(xù)升高。但調節(jié)系統(tǒng)未能正確響應,1STR002VV的繼續(xù)開大,最終導致安全閥1STR007VV動作。
經實地調查驗證,在1STR001/003VV關閉,1STR001MP整定值為0的情況下,設置1STR002MP整定值與實測值有偏差,PI2有持續(xù)輸出信號的情況下,1STR803VA安全閥動作排氣后,1STR002VV仍會逐漸全開,PI2的輸出與PI1整定值的取小環(huán)節(jié)未能起作用,未能實現調節(jié)系統(tǒng)的限制保護作用。
另外,1STR002MP內的整定值旋到接近8bar時,1STR002MP輸出壓力表才開始有讀數,這時整定值與二次側實測值1STR005LP相差1bar,遠遠大于設計值。因此,由于1STR002MP設整定值的旋鈕指示偏差太大,運行人員只能根據實測值1STR005LP指示和閥門開度來判斷設定整定值,不能根據1STR002MP設整定值旋鈕上的指示設定,極易造成設定值過高,導致閥門開度過大。
綜上所述,STR調節(jié)系統(tǒng)響應異常是事件的直接原因。STR系統(tǒng)調節(jié)粗糙,設定值偏差較大,1STR001MP和1STR803VA設備故障,未能有效控制STR002VV閥門開度,導致蒸汽轉換器入口壓力超過安全閥定值。
由于系統(tǒng)設計缺陷,在SVA系統(tǒng)有較大負荷的情況下切換STR,給1STR引入較大的系統(tǒng)擾動,這是安全閥動作的根本原因。規(guī)程風險提示不到位,工作人員經驗不足是此次STR安全閥動作的促成因素。
結合本次事件的原因分析,制定相應的糾正措施如下:①在STR啟動時應根據系統(tǒng)實際響應情況設置STR001/002MP的定值,相鄰機組的參數不能作為設置的主要依據;②機組間STR負荷切換過程中,確認本機組STR帶載后,方可進行相鄰機組STR減載,同時必須有人連續(xù)跟蹤STR001/002MP的響應情況,必要時進行干預;③在STR啟動期間,暫停SVA重大蒸汽用戶,如TEP/TEU/ASG等;由于帶負荷切STR,使PI2調節(jié)器超出調節(jié)范圍,PI1調節(jié)器的取小環(huán)節(jié)失去作用。據儀表專業(yè)建議,應控制STR002MP內的輸出小壓力表指示最大不超0.7bar;④優(yōu)化STR啟動規(guī)程,加強培訓提高操作技能;⑤對STR系統(tǒng)進行改造,增強調節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定性。