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      正丙醇脫水共沸精餾節(jié)能設(shè)計(jì)與動(dòng)態(tài)控制

      2019-05-21 03:43:16王曉紅李明高李文魁張遠(yuǎn)鵬
      關(guān)鍵詞:正丙醇控制結(jié)構(gòu)塔頂

      王曉紅, 李明高, 李文魁, 張遠(yuǎn)鵬

      (青島科技大學(xué) 化工學(xué)院,山東 青島 266042)

      正丙醇(nPA)是一種重要化工原料,其制備的關(guān)鍵步驟為正丙醇脫水。由于正丙醇和水在常壓下會(huì)形成最低共沸物,其中正丙醇的摩爾分?jǐn)?shù)為43.2%,共沸溫度為87.7 ℃[1],因此常用共沸精餾方法分離正丙醇-水共沸物。由于特殊精餾引入質(zhì)量分離劑使得能耗偏高,因此特殊精餾的節(jié)能降耗一直是研究重點(diǎn)。

      隔壁塔是一種完全熱耦合塔,可以應(yīng)用于多種精餾過程中[2-6]。對(duì)比常規(guī)雙塔特殊精餾過程,特殊精餾隔壁塔通常有10%~40%的節(jié)能效果[7-10]。但是隔壁塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在進(jìn)料發(fā)生擾動(dòng)后難以控制,一直是制約其工業(yè)應(yīng)用的重要原因。Hao等[11]模擬了隔壁塔分離苯-甲苯-鄰二甲苯三元混合物,提出通過液相分配比控制預(yù)分離塔塔頂重組分雜質(zhì)含量的控制結(jié)構(gòu),并闡述了控制液相分配比的理論基礎(chǔ)與必要性。Wang等[12]使用萃取精餾隔壁塔等多種方法分離乙腈-正丙醇共沸物系,在動(dòng)態(tài)控制中利用靈敏板雜質(zhì)純度控制氣相分配比,減少精餾塔中部正丙醇含量,得到了良好的控制效果。張英等[13]應(yīng)用V-min圖分析了單一產(chǎn)品雜質(zhì)純度控制塔釜熱負(fù)荷控制結(jié)構(gòu)所存在問題,并改進(jìn)為多產(chǎn)品雜質(zhì)純度共同控制塔釜熱負(fù)荷控制結(jié)構(gòu),改善了難分離物質(zhì)產(chǎn)品純度偏低的問題。

      減壓特殊精餾同樣是特殊精餾常見節(jié)能措施[14-16]之一,為了對(duì)比不同節(jié)能方案的節(jié)能效果與控制結(jié)構(gòu),筆者設(shè)計(jì)了減壓共沸精餾(ADRP)與共沸隔壁塔(ADWC)2種工藝流程,并以年度總費(fèi)用(TAC)最小為優(yōu)化目標(biāo)求解2種流程的最優(yōu)工藝參數(shù)。在此基礎(chǔ)上,分別建立不同動(dòng)態(tài)控制結(jié)構(gòu),對(duì)比研究了2種工藝的差異性。

      實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,溶液理論中非隨機(jī)雙液相模型方程(NRTL)物性方法可以精確地估算正丙醇-水二元共沸系統(tǒng)的氣-液相平衡溫度[17],因此使用NRTL模型進(jìn)行計(jì)算,并選取乙酸乙酯(EAC)作為共沸劑[18]。近共沸組成進(jìn)料可以更好地對(duì)比不同節(jié)能方案的效果,因此設(shè)置進(jìn)料中正丙醇與水的摩爾比為2/3,流量為100 kmol/h,溫度為40 ℃。

      1 穩(wěn)態(tài)流程模擬優(yōu)化

      1.1 減壓共沸精餾(ADRP)

      降低壓力可以降低塔釜溫度,減少氣化潛熱,增大再沸器換熱溫差,從而降低能耗與設(shè)備投資。減壓共沸精餾流程由1個(gè)減壓共沸塔、1個(gè)減壓脫水塔構(gòu)成。脫水塔壓力由塔頂溫度決定,塔頂溫度預(yù)設(shè)為70 ℃,此時(shí)塔頂壓力為50.7 kPa。當(dāng)共沸塔塔頂壓力為81 kPa時(shí),理論最低共沸劑用量為93.39 kmol/h,由此確定減壓共沸精餾2塔的塔頂壓力。工藝流程如下,原料從脫水塔(C1)進(jìn)料,于脫水塔塔釜采出水,塔頂采出共沸物進(jìn)入共沸塔(C2)。在共沸塔塔釜采出正丙醇,塔頂采出非均相三元共沸物進(jìn)入分相器,有機(jī)相作為共沸塔塔頂回流液,無機(jī)相回流至脫水塔。

      以年度總費(fèi)用(TAC)最小作為目標(biāo)函數(shù),采用序貫迭代搜索法進(jìn)行流程優(yōu)化。年度總費(fèi)用的計(jì)算方法見公式(1)~(3)[19],設(shè)備折舊期選為3年。優(yōu)化過程中需要不斷調(diào)整的工藝參數(shù)包括:C1理論板數(shù)NC1、C2理論板數(shù)NC2、C2回流比RC2、C2原料進(jìn)料塔板數(shù)NFeed、C1水相回流液進(jìn)料塔板數(shù)NR1、C2有機(jī)相回流液進(jìn)料塔板數(shù)NR2。優(yōu)化結(jié)果如表1所示,圖1為最優(yōu)工藝流程圖和相關(guān)操作條件。

      年度總費(fèi)用=(設(shè)備費(fèi)用/設(shè)備折舊期)+年度操作費(fèi)用

      (1)

      設(shè)備費(fèi)用=塔體費(fèi)用+塔盤費(fèi)用+換熱器費(fèi)用

      (2)

      年度操作費(fèi)用=熱蒸汽費(fèi)用+冷卻水費(fèi)用

      (3)

      表1 減壓共沸精餾序貫迭代優(yōu)化法優(yōu)化結(jié)果Table 1 Optimization results of sequential iterative optimization method of azeotropic distillation under reduced pressure

      1.2 共沸精餾隔壁塔(ADWC)

      共沸精餾隔壁塔分離流程如圖2所示,其對(duì)應(yīng)的熱力學(xué)等價(jià)流程如下。原料從主塔(C3)加入,于主塔塔釜采出水,于副塔(C4)塔釜采出正丙醇產(chǎn)品,主塔和副塔塔頂氣相采出進(jìn)入共沸塔塔釜,共沸塔(C5)塔頂采出正丙醇-水-乙酸乙酯三元非均相共沸物進(jìn)入分相器分相,有機(jī)相作為共沸塔塔頂回流液,無機(jī)相進(jìn)入主塔。共沸塔塔釜液相采出經(jīng)分相器分別進(jìn)入主塔和副塔塔頂,液相分配比(βL)經(jīng)優(yōu)化分析后設(shè)定為0.1。

      圖1 減壓共沸精餾最優(yōu)流程Fig.1 Optimal process flow diagram of azeotropic distillation at reduced pressure1—Bottom rate of dehydrating column; 2—Bottom rate of azeotropic distillation column; 3—Distillation rate of azeotropic distillation column; 4—Liquid phase to azeotropic distillation column; 5—Liquid phase to dehydrating column; 6—Distillation rate of dehydrating column; 7—Feed; 8—EAC Makeup

      以年度總費(fèi)用最小作為目標(biāo)函數(shù),采用序貫迭代搜索法對(duì)ADWC進(jìn)行穩(wěn)態(tài)流程優(yōu)化,所得最優(yōu)工藝流程如圖3所示。表2提供了ADRP和ADWC的經(jīng)濟(jì)性比較,其中,ADWC比ADRP的設(shè)備費(fèi)節(jié)省約25.49%,年操作費(fèi)用降低約25.88%,TAC減少約25.65%。

      圖2 共沸精餾隔壁塔流程圖Fig.2 Zeotropic dividing-wall column process

      2 動(dòng)態(tài)控制

      2.1 ADRP控制結(jié)構(gòu)CS1

      非均相共沸精餾控制的關(guān)鍵在于分相器與再沸器熱負(fù)荷的控制。William[20]提出了用塔釜液位控制再沸器熱負(fù)荷(正作用)及靈敏板溫度控制塔釜采出量的思路。但非均相共沸精餾塔內(nèi)部溫度分布較為復(fù)雜,靈敏板溫度控制結(jié)構(gòu)響應(yīng)不佳。因此,采用比例控制方案代替溫度控制方案,使C2塔底出料量與C1塔頂餾出量成比例,控制共沸塔C2的塔釜流量。脫水塔C1的塔頂回流量則由分相器有機(jī)相液位控制(反作用)。有機(jī)相液位由共沸劑補(bǔ)充流量控制(正作用)。塔釜液位控制熱負(fù)荷的CS1控制結(jié)構(gòu)圖及其控制面板如圖4所示。

      圖5為當(dāng)t=1 h時(shí)向流量、組成添加±20%擾動(dòng)后CS1的動(dòng)態(tài)響應(yīng)圖。可以看出,在t=4 h后,C2塔釜流量迅速穩(wěn)定。此后塔釜液位完全由再沸器熱負(fù)荷控制,因此最遲在t=7 h后,C2塔釜正丙醇含量開始升高,并在t=10 h時(shí)達(dá)到目標(biāo)純度。除了響應(yīng)快以外,CS1控制方案余差最高峰值也未超過0.2%??梢员砻鰿S1控制方案能夠有效處理ADRP進(jìn)料流量和組成發(fā)生±20%擾動(dòng)。

      圖3 共沸精餾隔壁塔最優(yōu)流程Fig.3 Optimal process of azeotropic dividing-wall column1—Organic phase; 2—Aqueous phase; 3—Liquid phase to splitter; 4—Vapor phase from dehydrating column; 5—Vapor phase from azeotropic distillation column; 6—Liquid phase to dehydrating column; 7—Liquid phase to azeotropic distillation column; 8—Fresh feed; 9—EAC makeup; 10—Water; 11—Product

      表2 減壓共沸精餾(ADRP)與共沸精餾隔壁塔(ADWC)經(jīng)濟(jì)性對(duì)比Table 2 Results comparison of the economic optimization of azeotropic distillation under reducedpressure (ADRP) and azeotropic dividing-wall column (ADWC)

      2.2 ADWC控制結(jié)構(gòu)CS2

      液相分配比是隔壁塔控制的關(guān)鍵因素,共沸塔C5的所有液相均來自于分相器有機(jī)相回流液,所以CS2控制方案將來自分相器的有機(jī)相回流液流量與液相分配比相關(guān)聯(lián)。引入組成-液位串級(jí)(CC-LC)控制方案,在副塔C4塔釜的正丙醇純度改變時(shí),改變分相器有機(jī)相液位(正作用)。并通過C4的塔頂回流量控制主塔C5的塔釜液位(正作用),以此改變液相分配比。CS2控制方案及其控制面板如圖6所示。

      圖7為CS2在進(jìn)料流量和nPA組成擾動(dòng)±10%后的動(dòng)態(tài)響應(yīng)圖??梢园l(fā)現(xiàn),在流量擾動(dòng)±10%條件下,C3塔釜產(chǎn)品純度在10 h內(nèi)恢復(fù)穩(wěn)定,并且產(chǎn)品純度維持在0.999以上的。C2的塔釜產(chǎn)品正丙醇純度雖然在較長時(shí)間內(nèi)恢復(fù)穩(wěn)定,但波動(dòng)范圍并不大,純度始終控制在0.9996以上。C4塔釜正丙醇組成的純度恢復(fù)較慢,是因?yàn)檎嫉慕M成由 CC-LC 組成液位串級(jí)進(jìn)行控制,中間經(jīng)過C5、C4塔板的氣-液相傳質(zhì),所以響應(yīng)速率較慢,但純度能維持在較高的范圍。當(dāng)正丙醇組成擾動(dòng)時(shí),C3的塔釜產(chǎn)品組成能很快穩(wěn)定,波動(dòng)范圍較小,且純度保持在0.999以上,但C4塔釜產(chǎn)品純度恢復(fù)穩(wěn)定時(shí)間較長??梢哉J(rèn)為,組成控制器有助于非均相共沸精餾塔內(nèi)溫度穩(wěn)定,但是存在回穩(wěn)較慢的問題。

      圖4 減壓共沸精餾控制結(jié)構(gòu)CS1Fig.4 Azeotropic distillation under reduced pressure control structure CS1

      圖5 減壓共沸精餾控制結(jié)構(gòu)CS1在進(jìn)料流量(FFeed)和進(jìn)料組成(x(nPA))擾動(dòng)±20%后的動(dòng)態(tài)響應(yīng)Fig.5 Dynamic responses of ±20% flow rate (FFeed) and composition (x(nPA)) in feed fluctuation forthe azeotropic distillation under reduced pressure control structure CS1(a), (b), (c), (d) ±20% FFeed disturbances; (e), (f), (g), (h) ±20% x(nPA) in feed disturbances

      圖6 共沸精餾隔壁塔控制結(jié)構(gòu)CS2Fig.6 Azeotropic dividing-wall column control structure CS2

      圖7 共沸精餾隔壁塔控制結(jié)構(gòu)CS2在進(jìn)料流量(FFeed)和進(jìn)料組成(x(nPA))擾動(dòng)±10%后的動(dòng)態(tài)響應(yīng)Fig.7 Dynamic responses of ±10% flow rate (FFeed) and composition (x(nPA)) infeed fluctuation for the azeotropic dividing-wall column control structure CS2(a), (b), (c), (d) ±10% FFeed disturbances; (e), (f), (g), (h) ±10% x(nPA) in feed disturbances

      3 結(jié) 論

      (1)針對(duì)正丙醇脫水共沸精餾工藝的節(jié)能降耗,模擬優(yōu)化了ADRP與ADWC 2種工藝流程。ADWC具有更大的節(jié)能優(yōu)勢(shì),其TAC比ADRP低約25.65%。

      (2)對(duì)ADRP使用塔釜液位控制再沸器熱負(fù)荷,塔釜采出量與進(jìn)料量成比例的CS1控制結(jié)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)再沸器熱負(fù)荷對(duì)進(jìn)料情況變化的迅速響應(yīng),能夠有效處理進(jìn)料流量與NPA組成±20%的擾動(dòng)。

      (3)對(duì)ADWC使用組成-液位串級(jí)且液相分配比不固定CS2控制方案,可以有效處理進(jìn)料流量與NPA組成±10%的擾動(dòng)。但是相比于ADRP的CS1控制方案,還存在響應(yīng)時(shí)間較長、可控?cái)_動(dòng)范圍小、控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜等缺點(diǎn)。

      符號(hào)說明:

      B1、B2、B3、B4——塔釜產(chǎn)品;

      C1——減壓精餾脫水塔;

      C2——減壓精餾共沸塔;

      C3——共沸精餾隔壁塔的主塔;

      C4——共沸精餾隔壁塔的副塔;

      C5——共沸精餾隔壁塔的共沸塔;

      CC——組成控制單元;

      CS1——減壓共沸精餾控制方案;

      CS2——共沸精餾隔壁塔控制方案;

      DC——分相器;

      Dead——死時(shí)間單元;

      EAC——乙酸乙酯;

      FB——塔釜摩爾流量,kmol/h;

      FFeed——進(jìn)料摩爾流量,kmol/h;

      FC——流量控制單元;

      LC——液位控制單元;

      M——倍數(shù)器;

      Makeup——補(bǔ)充共沸劑;

      N——塔板數(shù);

      NFeed——系統(tǒng)進(jìn)料塔板數(shù);

      NR——回流液進(jìn)料塔板數(shù);

      PC——壓力控制單元;

      Q/F——塔釜熱負(fù)荷與流量成比例的前饋控制單元;

      R——回流比;

      SP——分流器;

      T——溫度, ℃;

      TAC——年度總費(fèi)用,USD/a;

      TC——溫度控制單元;

      t——時(shí)間,h;

      p——壓力,kPa;

      x——摩爾分?jǐn)?shù);

      x(nPA)——產(chǎn)物正丙醇的摩爾分?jǐn)?shù);

      x(Water)——產(chǎn)物水的摩爾分?jǐn)?shù);

      βL——液相分配比。

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