朱飛軍,李文峰
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅集團貴溪冶煉廠傾動爐作為貴冶三期項目中一個重要子項,2002年從德國馬爾茲爐窯公司(MAERZ- GAUTSCHI)引進專利技術(shù),采用“一段法”處理粗雜銅,設(shè)計年處理量為10萬t,于2003年8月投產(chǎn),歷經(jīng)多年的技改優(yōu)化,多項作業(yè)指標(biāo)不斷刷新, 特別是2015年5月,對燃燒系統(tǒng)進行的稀氧燃燒改造[1],使得重油單耗指標(biāo)降至45kg/t.Cu,與設(shè)計之初的100kg/t.Cu相比,下降幅度十分明顯。但近來不僅重油價格上漲,重油品質(zhì)也逐步下降,導(dǎo)致傾動爐煙氣達(dá)標(biāo)排放壓力增大,燃燒系統(tǒng)運行維護成本不斷上升。為有效降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染,延長爐窯使用壽命,2018年8月年修結(jié)束,貴冶傾動爐實施了天然氣替代重油燃燒技術(shù)試驗。
傾動爐雜銅冶煉的主要燃料是重油,輔助燃料是柴油。重油在常溫下呈黑色粘綢狀,粘度大,流動性差,著火點高,還含有1%~2%的機械雜質(zhì),須采用過濾器濾去雜質(zhì),燃燒產(chǎn)物中SO2含量高[2]。在儲存、輸送和燃燒時還必須將其加熱到一定溫度,相應(yīng)的設(shè)備、管路停止運行后需及時清洗,燃燒系統(tǒng)附屬設(shè)備多,運行維護工序繁雜。傾動爐重油燃燒系統(tǒng)主要由重油罐、輕油罐、過濾器、重油泵、柴油泵、加熱器、控制閥組、燃燒閥組、燃燒器等構(gòu)成。燃燒系統(tǒng)工藝流程見圖1所示。
圖1 傾動爐重油燃燒系統(tǒng)工藝流程圖
(1)重油供給系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備多,運行成本高。由于重油的物理特性,輸送儲存的過程中需要過濾、加熱和保溫,到達(dá)燒嘴前還需二次加熱,重油供給系統(tǒng)設(shè)備多(見表1),故障點多,且系統(tǒng)運行消耗大量的電能和蒸汽。傾動爐冶煉生產(chǎn)過程分為:加料期、氧化期、還原期和澆鑄期四個階段,其中還原期不需要重油燃燒系統(tǒng)工作,但實際生產(chǎn)中傾動爐供油系統(tǒng)必需24h不間斷工作,重油泵耗電量大,重油燃燒系統(tǒng)運行成本高。
表1 重油供給系統(tǒng)設(shè)備及主要技術(shù)參數(shù)表
(2)環(huán)保壓力增大。由于傾動爐煙氣系統(tǒng)脫硫設(shè)備較落后,重油含硫,燃燒過程中產(chǎn)生的SO2氣體進入煙氣中,造成傾動爐煙氣達(dá)標(biāo)排放壓力增大。
(3)供油管路易堵塞,影響正常作業(yè)。由于重油中含有雜質(zhì),使用過程中供油管路容易堵塞,造成供油不暢甚至熄火,燒嘴工作過程中經(jīng)常出現(xiàn)燃燒異?,F(xiàn)象,不得不熄火拆卸油槍進行疏通處理,進而影響正常生產(chǎn)作業(yè)。
(4)燃燒器燒嘴磚易燒損,爐子南墻燒蝕嚴(yán)重。由于重油燃燒器的燃燒有明顯的高溫區(qū)[3],燃燒器的燒嘴磚需要經(jīng)常更換,爐子南端墻燒蝕嚴(yán)重,成為爐壽命短的瓶頸。
(1) 傾動爐自投產(chǎn)以來一直以重油為主要燃料,近年來天然氣被作為大量使用的清潔能源,與此同時,貴冶的天然氣改造項目已將天然氣管道鋪設(shè)到各個車間,為傾動爐實施油改氣項目提供了便利條件。
(2)天然氣是較為安全的燃?xì)庵?,它不含一氧化碳,比空氣輕,一旦泄漏,立即會向上擴散,不易積聚在低洼地帶,安全性較高[4]。天然氣作為一種清潔能源,能減少二氧化硫排放,有助于減少酸雨形成,舒緩地球溫室效應(yīng),從根本上改善環(huán)境。
(3)天然氣與重油同屬高熱值燃料,其中天然氣熱值約為9500大卡/Nm3,熱效率92%,重油熱值約為10000大卡/kg,熱效率82%,燃燒所需的空氣量及燃燒后的理論燃燒溫度等都十分接近,可以滿足傾動爐冶煉所需熱量。
(4)燃燒系統(tǒng)能否穩(wěn)定運行主要取決于燃料供應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)定、控制系統(tǒng)的穩(wěn)定以及燃料的質(zhì)量恒定程度[5]。天然氣燃燒系統(tǒng)的燃料供應(yīng)為管道天然氣,天然氣壓力穩(wěn)定,質(zhì)量恒定,輸送環(huán)節(jié)上,控制系統(tǒng)運行可控,故障點少。相對于重油燃燒器繁雜的連鎖運行架構(gòu),天然氣燃燒器附屬設(shè)備少(見表2),結(jié)構(gòu)簡單,控制技術(shù)成熟,燃燒更穩(wěn)定高效。
原有重油供給系統(tǒng)停運,新架設(shè)一段天然氣管道和控制閥組。將廠管網(wǎng)天然氣引到傾動爐廠房南面遠(yuǎn)離爐體的一側(cè),在進口處裝設(shè)總閥,在廠房南面的空壓機房頂安裝天然氣燃燒系統(tǒng)的供氣單元,確保供氣單元遠(yuǎn)離明火。供氣單元出口采用2根不銹鋼管鋪設(shè)至爐前燃燒系統(tǒng)西面,再通過金屬軟管與天然氣槍相連接。改造后的燃燒系統(tǒng)使用天然氣作為燃料,替代重油供應(yīng)系統(tǒng)。天然氣系統(tǒng)運行穩(wěn)定高效,主要由供氣閥組、燃燒閥組、燃燒器組成。燃燒系統(tǒng)工藝流程見圖2所示。
表2 天然氣燃燒器與重油燃燒器附屬設(shè)備對比表
將原來的重油稀氧燃燒器改造成天然氣稀氧燃燒器。在燃燒器外殼和一二次氧槍保留不變的的情況下,將燃燒器中間的霧化重油槍改成結(jié)構(gòu)跟二次氧槍一樣的L型天然氣燒槍。
將新鋪設(shè)的天然氣管路控制閥組接入DCS,編寫天然氣燃燒系統(tǒng)控制程序。該控制程序不僅可在DCS 上監(jiān)視各儀表檢測數(shù)據(jù)、實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動跟蹤,控制程序還設(shè)置了一系列的參數(shù)異常報警和自動保護熄火功能,并與鍋爐、布袋關(guān)鍵報警參數(shù)形成連鎖,確保鍋爐、布袋安全運行。
5.1.1 燃料消耗成本分析
油改氣前,傾動爐重油單耗為45kg/t.Cu,柴油單耗為0.3kg/t.Cu,改造后經(jīng)過一段時間的運行,傾動爐天然氣單耗平均為52.28 Nm3/t.Cu(見表3),燃料價格參照工廠最近一年進廠燃料平均價格進行測算,具體價格對比見表4。
以傾動爐日產(chǎn)380t銅計算一天的燃料成本如下。
改造前:45kg/t.Cu×380t÷1000×4100元/t+0.3kg/t.Cu×380t÷1000×7000 元 /t=70908(元)
改造后:52.28 Nm3/t.Cu×380t×3.3元/m3=65559(元)
一年可節(jié)約燃料成本:330×(70908-65559)=1765170(元)
5.1.2 燃料輸送成本分析
對比重油燃燒系統(tǒng)和天然氣燃燒系統(tǒng)的燃料輸送途徑,重油需要油泵打壓至油槍,需要蒸汽加熱、保溫、霧化,消耗電能成本和蒸汽成本,而天然氣輸送環(huán)節(jié)不耗成本,據(jù)測算傾動爐重油燃燒系統(tǒng)一天消耗蒸汽4.4t,耗電160kW·h,蒸汽成本150元/t,電價0.68元/kW·h,以傾動爐運行一天計算成本如下。
圖2 傾動爐天然氣燃燒系統(tǒng)工藝流程圖
表3 改造后傾動爐第1~30爐天然氣單耗統(tǒng)計
改 造前:電 耗成 本160kW·h×0.68元/kW·h=108.8(元)
蒸汽消耗成本4.4t×150元/t=660(元)
改造后:0 (元)
一年可節(jié)約成本330×(108.8+660)=253704(元)
表4 燃料價格對比表
5.1.3 綜合經(jīng)濟效益分析
油改氣改造費用包括設(shè)備、材料、設(shè)計、施工等(見表5所示)。
表5 油改氣費用表 萬元
傾動爐一年生產(chǎn)330天,產(chǎn)陽極銅12.54萬t,除去改造費用,不需要增加其他成本,綜合上面兩項分析,傾動爐油改氣后年節(jié)約能耗成本1765170+253704-160000=2002874(元),花費16萬元進行技術(shù)改造可以帶來一年200萬余元的經(jīng)濟效益,效果顯著。
據(jù)測算1t重油燃燒時產(chǎn)生的SO2量=2000×S(kg);S含硫率,一般重油1.5%~3%,柴油0.5%~0.8%。若含硫率為2%,燃燒1t油排放40kgSO2。傾動爐年消耗重油約6000t,而天然氣燃燒過程不產(chǎn)生SO2,改造后可減排SO2240t/年,從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。天然氣無色無味,傾動爐作業(yè)現(xiàn)場更干凈,環(huán)保效益顯著。
油改氣后,燃燒火焰分布更均勻,無明顯高溫區(qū),燒嘴磚及南端墻耐火材料消耗快的情況得到遏制,爐窯壽命得到提高,與此同時燃燒系統(tǒng)故障率大幅降低,提高了傾動爐的作業(yè)率,減輕了職工的勞動強度。
通過重油改天然氣技術(shù)試驗摸索,傾動爐使用天然氣燃燒系統(tǒng)運行更穩(wěn)定高效,同時在天然氣市場價格較低時能夠取得較好的經(jīng)濟效益,同時可減少二氧化硫等污染物的排放。
由于本次試驗的時間有限,傾動爐使用天然氣對爐體壽命的影響還需進一步研究摸索;通過本次試驗發(fā)現(xiàn)傾動爐使用天然氣后,煙氣成份發(fā)生較大變化,水份含量增大,對鍋爐、冷卻器、布袋等系統(tǒng)的存在一定的不利影響,有待進一步研究解決。