摘 要:河南某電廠#1爐#2磨煤機(jī)負(fù)荷側(cè)小牙輪軸向振動28絲左右,其余側(cè)振動8絲左右,軸向振動遠(yuǎn)超于規(guī)程規(guī)定值10絲。利用檢修機(jī)會,對#1爐#2磨煤機(jī)振動因素仔細(xì)排查分析,通過對大齒輪翻面,小牙輪軸承更換等措施,成功解決磨煤機(jī)小牙輪振動大問題。
關(guān)鍵詞:磨煤機(jī);小牙輪;軸承;振動
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.07.006
1 概況
河南某電廠2×210MW機(jī)組配備東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG670/13.7-20型鍋爐,每臺鍋爐配2臺雙進(jìn)雙出鋼球磨,冷一次風(fēng)機(jī)直吹系統(tǒng)。磨煤機(jī)型號為MGS4060B型低速筒式鋼球磨煤機(jī),生產(chǎn)廠家為沈重機(jī)械廠。磨煤機(jī)出力55t/h,筒體轉(zhuǎn)數(shù) 16.6r/min,鋼球裝載量為65t,傳動方式為大小齒雙側(cè)傳動。
2017年11月份以來,#1爐#2磨煤機(jī)負(fù)荷側(cè)小牙輪軸向振動28絲左右,其余側(cè)振動8絲左右,軸向振動遠(yuǎn)超于規(guī)程規(guī)定值10絲,長期運(yùn)行會造成設(shè)備損壞。
2018年3月利用#1機(jī)組檢修機(jī)會,對#1爐#2磨煤機(jī)振動因素仔細(xì)排查分析,提出解決方法。通過對大齒輪進(jìn)行翻面,小牙輪軸承更換,大小齒輪重新嚙合裝配,聯(lián)軸器中心找正,大齒輪噴射油更換等措施,成功解決#1爐#2磨煤機(jī)小牙輪振動大問題。
2 檢查分析
(1)大小齒輪齒面磨損。大小齒輪齒面磨損是造成磨煤機(jī)振動的重要因素。在磨煤機(jī)運(yùn)行中,依靠小齒輪與大齒輪嚙合傳遞動力,帶動大罐轉(zhuǎn)動,作為磨煤機(jī)傳動的作用力初始點(diǎn)。如果出現(xiàn)漏粉、噴油堵塞及噴射裝置故障時,會造成磨煤機(jī)大小齒輪嚴(yán)重磨損。利用檢修機(jī)會對大小齒輪齒面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)大齒輪齒面有點(diǎn)蝕、凹槽、臺階等現(xiàn)象。大齒輪齒面損壞,大小齒輪嚙合產(chǎn)生的作用力方向就不為小齒輪的切線方向,將對小齒輪軸產(chǎn)生推力,從而造成小齒輪軸承振動。
(2)大小齒輪嚙合不好。大小齒輪嚙合正常值為齒頂間隙8-10mm,接觸率達(dá)到60%左右。由于大小齒輪嚙合不好,齒頂、齒側(cè)數(shù)據(jù)太大或太小,大齒輪變形等原因,大小齒面受力不均勻,從而造成小齒輪軸承振動。檢查結(jié)果為齒頂間隙12mm,大小齒輪的接觸率為50%左右,齒頂間隙比正常值大2mm,接觸率比正常值小10%左右,大小齒輪嚙合不良,作為磨煤機(jī)傳動的作用力初始點(diǎn),大小齒面受力不均勻,從而造成小齒輪軸承振動。
(3)軸承磨損。針對#1爐#2磨煤機(jī)小牙輪軸承振動大的現(xiàn)象,利用檢修期間對軸承進(jìn)行了全面的分析與檢查,發(fā)現(xiàn)小牙輪軸承內(nèi)套轉(zhuǎn)動,軸承游隙測量0.48mm(標(biāo)準(zhǔn)≤0.40mm)超標(biāo),保持架磨損損壞,潤滑脂缺少且脂質(zhì)變差。軸承與軸頸初始配合緊力小,運(yùn)行期間內(nèi)套轉(zhuǎn)動,軸頸磨損變細(xì),軸承保持架磨損,軸承間隙增大超標(biāo),軸承內(nèi)潤滑脂不足,造成軸承摩擦發(fā)熱,進(jìn)而保持架磨損損壞,加劇了小牙輪軸承振動。
(4)大齒輪潤滑油粘度低。當(dāng)前磨煤機(jī)噴射油使用#680潤滑油,潤滑油粘度較稀,粘附性能和抗磨極壓性較差,齒輪潤滑不足,潤滑劑粘附性能不足導(dǎo)致齒輪表面潤滑劑量比較少,齒輪油比較嚴(yán)重的點(diǎn)蝕,塑變,擦傷等異常磨損,潤滑劑也比較臟,容易把雜質(zhì)帶上齒面造成二次磨損,不易保護(hù)大小牙輪嚙合面,齒輪磨損速度較快。
(5)聯(lián)軸器中心誤差。小齒輪、減速機(jī)與電機(jī)三者通過聯(lián)軸器連接,兩個相互連接的軸與軸之間只能有一個中心線,如果兩個中心不在同一軸線,工作時工作機(jī)械將由于附加的力而產(chǎn)生振動,運(yùn)轉(zhuǎn)時間越長則振動越大。檢修規(guī)程規(guī)定其中心偏差應(yīng)小于 0.2mm。經(jīng)現(xiàn)場檢查磨煤機(jī)電機(jī)側(cè)小牙輪左右中心偏差明顯偏大,達(dá) 0.26,超出規(guī)程規(guī)定。兩個中心不在同一軸線工作時工作機(jī)械將由于附加的力而產(chǎn)生振動。
(6)減速機(jī)因素。減速機(jī)齒輪磨損、點(diǎn)蝕、起臺階,地腳螺釘松動等。引起磨煤機(jī)振動超標(biāo),對減速機(jī)進(jìn)行全面檢查,減速機(jī)情況良好。
3 處理方法
(1)對大齒輪進(jìn)行翻面。利用檢修機(jī)會,對大齒輪進(jìn)行翻面,將齒面清理干凈,消除大齒輪齒面缺陷。大齒輪翻面后,確保軸向晃度≤2mm,徑向晃動≤1.0mm,各項技術(shù)指標(biāo)滿足要求。(2)大小齒輪重新進(jìn)行裝配。經(jīng)過裝配后,推力側(cè)齒頂間隙8.53mm,支力側(cè)齒頂間隙8.50mm,工作面兩側(cè)0.03mm,大小齒輪的接觸率大于60%。 (3)小齒輪進(jìn)行更換。對兩側(cè)小齒輪軸承進(jìn)行更換,裝配,推力、支力側(cè)頂隙分別為0.15mm和0.14mm,推力、支力側(cè)軸承游隙分別為0.33mm和0.34mm。(4)大齒輪潤滑油更換。經(jīng)過考察后,選用高級重負(fù)荷開式齒輪專用潤滑脂,齒面潤滑良好,油膜非常厚,該產(chǎn)品的極壓性能達(dá)到了7840N(800kg),在非??量痰闹剌d條件下,仍然可以確保齒輪在平滑的狀態(tài)下運(yùn)行,嚙合面保護(hù)作用良好,有效防止齒面剝落和點(diǎn)蝕。(5)聯(lián)軸器找正。小牙輪聯(lián)軸器找正徑向最大值0.05mm,軸向最大值0.06mm,面距8.3mm,電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器找正徑向最大值0.04mm,軸向最大值0.02mm,面距7.0mm,符合檢修規(guī)程要求。
4 治理結(jié)論
經(jīng)過對磨煤機(jī)小牙輪軸承振動因素仔細(xì)排查分析,制定處理方法。通過對磨煤機(jī)大齒輪翻面,大小牙輪嚙合找正,小牙輪軸承更換,潤滑油更換,聯(lián)軸器找正等處理措施,磨煤機(jī)各軸承振動值控制在5絲以內(nèi),成功解決了磨煤機(jī)振動大長期遺留的問題。
5 經(jīng)濟(jì)效益核算
磨煤機(jī)振動治理后,確保設(shè)備安全運(yùn)行,減少了磨煤機(jī)停運(yùn)次數(shù),減少發(fā)電損失和人工成本。
按照每次停磨處理需要32小時,每小時損失負(fù)荷5萬kW,每年磨煤機(jī)故障停運(yùn)4次,可減少負(fù)荷損失640萬kWh。
32× 5 × 4=640萬kWh
按照公司電價邊際利潤0.1元/KWh計算,一年可以節(jié)約64萬元。
640× 0.1=64萬元
每次停磨人工成本1萬元,每年磨煤機(jī)故障停運(yùn)4次,可減少人工成本4萬元。
64 + 4=68萬元
每年可為公司減少損失68萬元。
6 結(jié)束語
磨煤機(jī)正常運(yùn)行關(guān)系機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,通過本文活動,成功地解決了磨煤機(jī)小牙輪軸承振動值偏大問題,消除了設(shè)備事故隱患,為磨煤機(jī)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了保障,同時給其它輔機(jī)振動處理有很好的借鑒。
參考文獻(xiàn):
[1]尹立新.鍋爐設(shè)備檢修[M].中國電力出版社,2005.
[2]鍋爐輔機(jī)檢修[M].中國電力出版社,2008.
作者簡介:歐春保(1983-),男,河南南陽人,本科,工程師,火電廠鍋爐點(diǎn)檢長,從事發(fā)電廠鍋爐專業(yè)技術(shù)管理工作。