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      罐式煅燒爐的在線修補技術研究

      2019-06-03 06:54:46許敏李浩劉偉
      世界有色金屬 2019年6期
      關鍵詞:火道排料罐體

      許敏,李浩,劉偉

      (中鋁山東有限公司,山東 淄博,255052)

      煅燒爐是炭素生產的“兩爐一機”,是炭素生產的重要煅燒設備之一。罐式煅燒爐具有煅燒質量穩(wěn)定、碳質燒損少、無需外加燃料等優(yōu)點,因此在國內得到普遍應用。煅燒爐一般運行2-3年就會發(fā)生罐體破損,加之近幾年為了降低成本,大量使用高硫焦更加重了這一趨勢。罐體破損后,罐體內煅后焦流出阻塞火道,進而造成煅燒爐無法正常運行,爐溫降低,產量、質量大受影響。

      煅燒爐罐體破損修補是一個行業(yè)難題,傳統(tǒng)處理方法有整體大修、局部噴補、短路處理三種。其中煅燒爐整體大修,效果最好,但檢修費用高,每組煅燒爐大修費用高達100萬元,修爐時間長,停爐、拆除、砌筑、烘爐,檢修時間長達6個月;局部噴補,雖然可以實現(xiàn)不停爐修補,但修補質量差,噴出的泥漿強度無法達到爐磚的強度,且只能處理小面積的破損,更無法處理坍塌的隔板磚;短路處理,檢修費用低,可以使火道疏通,但是破壞了爐體溫度梯度,不利于產品質量穩(wěn)定。

      中鋁山東有限公司技術人員研發(fā)了罐式煅燒爐在線修補技術,很好的解決了罐體破損修補這一行業(yè)難題。該技術可以在不拆除大墻以及完全停產的情況下,實現(xiàn)罐體修補,且修補后使用鄰近火道揮發(fā)分來進行烘爐,具有修補質量高,接近于完全大修質量水平;檢修費用低,每組5萬元左右;檢修時間短,22天左右即可完成。中鋁山東有限公司炭素于2016年8月對1臺煅燒爐的二組、四組、五組進行了在線修補,效果良好。

      1 罐體破損現(xiàn)狀分析

      1.1 煅燒爐溫度現(xiàn)狀

      從上面統(tǒng)計表可以看出:二組、四組、五組的個別火道溫度無法達到工藝要求(首層火道溫度1050℃~1200℃;二層火道溫度1250℃~1380℃)。

      1.2 煅燒爐分火道負壓

      從上面統(tǒng)計表可以看出:二組、四組、五組的個別火道負壓無法達到工藝要求;(首層火道負壓15~20pa;二層火道負壓25~30Pa)。

      1.3 煅后焦真密度

      從上面統(tǒng)計表可以看出破損煅燒爐的真密度不穩(wěn)定,且合格率偏低(真密度>2.05g/cm3)。

      1.4 罐體破損面積個數(shù),空罐檢查,火道阻塞情況

      通過在線觀察、空罐檢查,其中二組有3條火道堵塞嚴重,破損位置位于4-7層;四組有3條火道堵塞嚴重,破損位置位于3-7層;五組有2條火道堵塞嚴重,破損位置位于2-8層;根據(jù)破損的位置和面積,其他方式例如噴補、在線修補難以保證煅燒爐長期運行。

      2 項目方案

      2.1 罐體冷卻

      2.1.1 四組、五組的冷卻

      罐體的降溫冷卻過程需停排料,同時關閉首層、二層的揮發(fā)分拉板。為了最大限度減少產量、質量損失,采用逐組檢修的方式。首先,利用2天的時間排空檢修組及相鄰罐體,再利用4天時間進行冷卻。為快速將罐體內溫度降到50℃以下,可以采取以下措施:①五組開始空罐之后,先在料斗上方加蓋板將其密封;②在料全部排空后,打開上方的蓋板進行冷卻,同時在卸料閥處加助吹風管;③在爐頂加軸流風機降溫。

      2.1.2 中間組的冷卻

      二組利用2天時間空罐,打開罐體上部蓋板冷卻,同時將一組、三組靠近二組的4個罐停止排料,關閉其揮發(fā)分拉板進行降溫。

      為降低對負壓的影響,同時保證冷卻效果,關閉七層廢氣拉板保證負壓,同時打開首層、二層一直到七層的觀察口進行冷卻。另外,打開卸料閥處理口,通風管冷卻。由于二組處于兩組之間,只采取上述辦法冷卻效果不佳。

      為快速降溫,我們啟動其排煙機,并將二組七層拉板打開,一方面為了火道快速降溫,同時保證煅燒爐負壓,利用5天時間,罐體溫度降到了50℃以下。

      2.2 罐體檢修

      2.2.1 四組、五組的檢修

      進入五組罐體開始檢修后,按照1個罐/天進度組織,五組檢修完提前1天,將原先保溫的四組2個罐排空,開始檢修15#、16#罐。

      為不影響三組排料,針對13#、14#罐的檢修,采用自然冷卻辦法進行降溫,但效果不佳,因此將三組的11#、12#罐停排料保溫,同時將11#、12#火道首層、二層的揮發(fā)分拉板關閉進行降溫。采用該辦法2天后,13#、14#罐體溫度由原先130℃降到了60℃,達到了進罐作業(yè)的要求。

      表1 煅燒爐溫度

      表2 煅燒爐分火道負壓

      表3 修爐材料、方式及標準

      表4 烘爐過程

      待13#、14#罐體利用2天時間檢修完后,五組開始加煅后焦點火烘爐,同時三組的11#、12#火道溫度采用停2個小時排2個小時的辦法逐步提溫,待七層處達到800℃以上后,三組恢復正常排料。

      2.2.2 中間組的檢修

      由于二組4個罐只有1個破損較嚴重,因此檢修速度較快。利用2天時間檢修完畢。

      2.2.3 修爐材料、方式及標準

      2.3 罐體烘爐

      2.3.1 揮發(fā)分烘爐技術

      與傳統(tǒng)的烘爐方式不同,本次烘爐采用揮發(fā)分烘爐,將相鄰運行罐體的揮發(fā)分引入修復罐體點燃烘爐。此項技術可以節(jié)省烘爐燃料費用,升溫控制精度基本滿足烘爐需要,具體操作方法及注意事項如下:

      (1)點火烘爐過程中,先將所借用揮發(fā)分火組的七層蓋子支起,便于降低此組的負壓而使揮發(fā)分向所需要烘組轉移,同時在豎道口插上煙管后,不能將其密封,防止揮發(fā)分滅火且含量急劇增多導致爆炸,需要待首層磚發(fā)紅之后再將豎道口進行密封。

      (2)烘爐過程中,要注意4條火道揮發(fā)分的均勻性,保證每條火道下火均勻,溫度均勻上升。在前期烘爐時要將首層的空氣拉板、二層的揮發(fā)分、空氣拉板關閉,使揮發(fā)分從首層達到二層.備注:剛開始烘爐時溫度較低,揮發(fā)分燃燒不好,不易空氣太多,否則會造成溫度下降,其靠負壓從墻體漏縫處抽的空氣即足夠。

      (3)烘爐過程中,為了保證五組的揮發(fā)分,采用以下辦法:降低整體負壓,同時將所引揮發(fā)分組的七層蓋子支起,以便揮發(fā)分溢出到所烘組中,也可適當關閉一組、二組的揮發(fā)分拉板,在同樣的負壓條件下,抽進的空氣促使揮發(fā)分從豎道口溢到五組。降低負壓的另一個目的為:減少空氣便于火焰拉長而充分烘爐。

      2.3.2 五組、四組的具體烘爐過程

      2.3.3 中間組的具體烘爐過程

      圖1 煅后焦真密度變化曲線

      表5 烘爐過程

      表5 火道溫度

      表6 火道負壓

      圖2 煅后焦真密度變化曲線

      為盡快恢復一組、三組停排料罐體兩側的火道溫度,一組的3#、4#于二組5#、6#罐修完后,開始停2個小時排2個小時,三組9#、10#罐于二組全部修爐完畢后,開始停2個小時排2個小時逐步提溫,以上四個罐于二組烘爐后的第3天排3個小時停1個小時,于二組烘爐后的第4天,八層火道達到900度以上,恢復正常排料。

      3 效果

      采取以上罐體修補及啟動技術后,可快速實現(xiàn)煅燒爐達標、達產,并大大降低檢修費用,取得了較好的技術效果。

      3.1 爐溫

      從上面統(tǒng)計表可以看出:破損罐體經修補后,火道溫度全部達到工藝要求(首層火道溫度1050℃~1200℃;二層火道溫度1250℃~1380℃)。

      3.2 負壓情況

      從上面統(tǒng)計表可以看出:罐體修補后,火道負壓全部達到工藝要求(首層15-20pa;二層25-30Pa)。

      3.3 真密度情況

      從上面統(tǒng)計表可以看出:煅燒爐檢修后,煅后焦的真密度得到了較大的提升,2.06以上合格率達到100%,且質量非常穩(wěn)定,為后續(xù)工序的生產提供了優(yōu)質的原料。

      3.4 效益情況

      (1)相對于停爐檢修、啟動周期2個月,該技術的應用,可減少因煅燒爐檢修造成的產量損失1700噸(按照單罐1小時排料量88KG計算),不僅降低煅后焦生產成本,而且可大大減少因煅燒爐檢修,造成炭素生產線不平衡的問題;

      (2)按照烘爐啟動每組需要天然氣8000m3計算,該技術可節(jié)約烘爐啟動費用12萬元,同時可節(jié)約烘爐所需的噴槍、補償導線、報警儀及其他相關改造費用;

      (3)因只對個別組修補,可降低因烘爐集中添加煅后焦的工作量,同時可避免排料初期振動器堵料的問題。

      4 結論

      在遇到煅燒爐破損,影響火道溫度、負壓,進而影響質量、產量時,通過在線修補技術和揮發(fā)分烘爐技術的處理,可以安全、快速扭轉因煅燒爐破損造成的被動局面,而且通過日后的應用效果來看,在節(jié)約檢修費用、縮短檢修周期的情況下,可以很好的保證產量、質量,從而延長煅燒爐的大修周期,降低煅后焦的生產成本,具有較好的推廣意義。

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