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      淺談地連墻施工幅間防水滲漏處理在電廠施工中的應(yīng)用

      2019-07-02 03:46馬驥
      關(guān)鍵詞:泥漿鋼筋面積

      【摘要】本文對天津北疆發(fā)電廠二期擴(kuò)建工程循環(huán)水泵房地連墻的施工全過程進(jìn)行了介紹,并總結(jié)了相關(guān)的施工經(jīng)驗(yàn)。作者在天津北疆發(fā)電廠二期擴(kuò)建工程機(jī)組施工過程中任項(xiàng)目總工程師,全過程的參與了循環(huán)水泵房地連墻的施工。

      【關(guān)鍵詞】地連墻;防水

      天津北疆發(fā)電廠二期擴(kuò)建工程將新建2×1000MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝裝置,配套建設(shè)海水淡化設(shè)施。

      本工程循環(huán)水泵房采用地下連續(xù)墻作為基坑圍護(hù),地下連續(xù)墻東西總長38.55m,南北總寬34.00m,基坑開挖底標(biāo)高為-14.5m,地下連續(xù)墻厚0.8m,共26幅。連續(xù)墻頂標(biāo)高為0.00m,墻底標(biāo)高為-27.25m,采用鎖口管柔性接頭。地連墻作為泵房的圍護(hù)結(jié)構(gòu),投產(chǎn)以后是泵房外墻的一部分(兩墻合一)。本工程地下連續(xù)墻在靠海邊軟土地區(qū),地下水豐富且為海水,對工程基礎(chǔ)鋼筋混凝土等有較強(qiáng)的腐蝕性。地下水位埋深約0.90~4.50m,相應(yīng)標(biāo)高為2.45~-0.90m。場地地下水類型為潛水,地下水接受大氣降水和周圍曬鹽池水補(bǔ)給。地連墻作為圍護(hù)墻體達(dá)到地下工程防水等級2級標(biāo)準(zhǔn),不允許漏水,結(jié)構(gòu)表面可以有少量濕漬,總濕漬面積不大于總防水面積的1‰,任意100m?防水面積上的濕漬不超過2處,單個(gè)濕漬最大面積不超過0.1m?。對已施工完成的地連墻質(zhì)量跟蹤發(fā)現(xiàn):地連墻施工濕漬面積超出標(biāo)準(zhǔn)要求,7處單個(gè)濕漬面積超過0.1m?,已超出防水等級2級標(biāo)準(zhǔn)要求。為了解決該問題,我們專門成立了QC小組進(jìn)行攻關(guān),最后取得了很好的效果。

      1、地連墻滲水原因分析

      我們的目標(biāo)是循環(huán)水泵房地連墻達(dá)到地下工程防水等級2級標(biāo)準(zhǔn),即不允許漏水,結(jié)構(gòu)表面可以有少量濕漬,總濕漬面積不大于總防水面積的1‰(1372×1‰=1.372 m?),任意100m?防水面積上的濕漬不超過2處,單個(gè)濕漬最大面積不超過0.1m?。

      (1)我們首先對已施工完地連墻滲水點(diǎn)數(shù)、面積進(jìn)行調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)濕漬總點(diǎn)數(shù)25處,總濕漬面積3.04㎡,總濕漬面積占總放水面積的1.71‰,超出標(biāo)準(zhǔn)要求。

      (2)其次我們對地連墻滲漏部位進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)墻體本身有7處滲水,濕漬面積0.91㎡,幅間接縫處有18處滲水,濕漬面積2.13㎡.

      (3)在對地連墻幅間滲漏原因分析中,我們發(fā)現(xiàn)夾泥現(xiàn)象占44%,繞流現(xiàn)象占33%,露筋現(xiàn)象占11%,蜂窩現(xiàn)象占6%,麻面現(xiàn)象占6%.

      (4)經(jīng)過分析,我們找出以下可能導(dǎo)致滲水的原因:

      1)刷壁器刷壁效果差;

      2)鎖口管加固方式不正確;

      3)未根據(jù)混凝土初凝時(shí)間確定鎖口管起拔時(shí)間;

      4)泥漿質(zhì)量超標(biāo);

      5)地基承載力不夠;

      6)鋼筋籠未下放到設(shè)計(jì)標(biāo)高;

      7)混凝土澆筑速度快;

      8)混凝土導(dǎo)管下口未插入槽底;

      9)混凝土塌落度超出180~220mm.

      (5)為找出導(dǎo)致滲水的主要原因,我們采取不同的方法進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證:

      1)用刷壁器對整個(gè)槽段反復(fù)多次刷壁,上下分段反復(fù)刷壁15~20次。經(jīng)多次檢查刷槽后的鋼刷仍存在部分淤泥;槽底深度檢測10點(diǎn)有7點(diǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高(超出規(guī)范規(guī)定槽底沉渣深度≤100mm),合格率僅為30%。在澆筑混凝土?xí)r混凝土內(nèi)摻入部分未清除的淤泥塊等,造成兩幅墻之間接縫處存在淤泥,造成墻體本身及接縫處滲漏,因此我們確認(rèn)刷壁器刷壁效果差是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      2)鎖口管下放安裝后,針對鎖口管與導(dǎo)墻間隙施工人員采用黏土快進(jìn)行填塞加固。黏土塊不規(guī)則,填充后存在間隙,填塞不密實(shí)。在澆筑混凝土?xí)r,受側(cè)壓力影響,黏土塊易松動(dòng)。施工完成后對鎖口管位置垂直度進(jìn)行了調(diào)查,經(jīng)檢查10點(diǎn)有6點(diǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求(超出設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定垂直度偏差≤0.2%),黏土塊填塞加固后,在混凝土澆筑時(shí),黏土塊受力破碎,造成鎖口管位移,垂直度偏差過大,導(dǎo)致兩幅墻之間滲漏,因此我們確認(rèn)鎖口管加固方式不正確是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      3)現(xiàn)場混凝土留置同條件試塊記錄凝結(jié)時(shí)間確定鎖口管起拔時(shí)間,澆筑完后計(jì)算時(shí)間,初凝時(shí)間4小時(shí),等過4小時(shí)后再起拔。鎖口管起拔過早,造成混凝土塌孔,在連接下一槽段時(shí)造成接縫不嚴(yán)密。然后對鎖口管撥出時(shí)間進(jìn)行調(diào)查,通過調(diào)查可知,鎖口管起拔時(shí)間均小于4h,未根據(jù)初凝時(shí)間起拔鎖口管,因此我們確認(rèn)未根據(jù)混凝土初凝時(shí)間確定鎖口管起拔時(shí)間是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      4)對泥漿比重檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),清槽后泥漿比重檢測6次,僅一次符合規(guī)范要求≦1.15,合格率為17%,因此泥漿質(zhì)量超標(biāo)是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      5)現(xiàn)場觀察存在淤泥土、粉土、粘土土質(zhì)不均勻,故采取地面加筋硬化,在工作面澆筑一層200mm的C20混凝土地面,并加設(shè)一層雙向Φ12的鋼筋,鋼筋間距@200,滿足機(jī)械設(shè)備地基承載力要求。液壓抓斗機(jī)行走在工作面上地基無下沉,導(dǎo)墻及工作地面無塌陷、斷裂,地基承載力不夠不是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      6)施工過程中專人量測鋼筋籠頂部控制標(biāo)高的吊筋長度,并指揮鋼筋籠下放,當(dāng)下放到設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí)把鋼筋籠定位吊筋焊死;在鋼筋籠下放過程中用經(jīng)緯儀控制鋼筋籠垂直度,滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,當(dāng)發(fā)生偏移時(shí)立即停止鋼筋籠下方,當(dāng)調(diào)整垂直后在繼續(xù)下放。經(jīng)此法控制可以避免鋼筋籠下放不到位,且開挖后地連墻無露筋。通過調(diào)查可知,鋼筋籠下放至設(shè)計(jì)標(biāo)高,垂直度均小于30mm,未超過設(shè)計(jì)要求。鋼筋籠未下放到設(shè)計(jì)標(biāo)高不是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      7)通過對澆筑速度進(jìn)行跟蹤調(diào)查可知,混凝土澆筑速度嚴(yán)格控制在2~3m/h以內(nèi),混凝土澆筑速度快不是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      8)施工時(shí)下放鋼筋籠及混凝土澆筑前都對混凝土導(dǎo)管下放位置進(jìn)行了多次復(fù)核,初次澆筑導(dǎo)管插入槽底深度在300~500mm范圍內(nèi),混凝土導(dǎo)管下放位置在誰范圍內(nèi),入槽深度在300~500mm,凝土導(dǎo)管下口未插入槽底不是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      9)對混凝土塌落度試驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可知,混凝土塌落度在在180~220mm范圍內(nèi),未造成塌落度差的混凝土澆筑入地連墻內(nèi),混凝土塌落度超出180~220mm不是導(dǎo)致滲水的主要原因。

      2、針對查找出的問題制定解決方案

      (1)針對刷壁器刷壁效果差的問題,我們根據(jù)成槽設(shè)備(BAUER-GB34型液壓抓斗)定制鋼絲刷子。鋼絲刷子制作完成后,將鋼絲刷固定于固定架上連接板;連接板連接固定在成槽機(jī)斗架體的刮泥板的外立面上,連接板的寬度不大于刮泥板的寬度;之后啟動(dòng)成槽機(jī),通過成槽機(jī)的斗架體帶動(dòng)固定架實(shí)現(xiàn)上下運(yùn)動(dòng),從而對地下連續(xù)墻刷洗面進(jìn)行清理刷壁。在鋼筋籠入槽前使用特制鋼絲刷子對已澆筑槽段接口處,利用特制鋼絲刷子反復(fù)刷壁15~20次,并反復(fù)清槽,直至槽底沉渣厚度小于100mm。完成刷壁后,對刷壁效果及槽底標(biāo)高進(jìn)行了檢查,鋼刷無殘留淤泥、槽底沉渣厚度均小于100mm。

      (2)針對鎖口管加固方式不正確的問題,在鎖口管安裝完成后,我們根據(jù)鎖口管與導(dǎo)墻間隙大小,現(xiàn)場利用廢舊木頭制作加工木楔。等鎖口管管尖垂直插入槽底后,在鎖口管四周使用制作完成木楔進(jìn)行加固,將木楔楔入空隙內(nèi),以起到膨脹加固的作用。最后我們截取1m長Φ20鋼筋,鎖口管管口對拉連接,以防止接頭在混凝土側(cè)壓力的作用下位移。鎖口管加固完成后,在澆筑混凝土?xí)r對鎖口管位移情況進(jìn)行了調(diào)查,管尖垂直插入槽底,垂直度偏差均<0.2%(54.5mm)。

      (3)針對未根據(jù)同條件試塊初凝時(shí)間確定鎖口管起拔時(shí)間的問題,我們編制鎖口管起拔通知單,鎖口管起拔需在接到通知單后進(jìn)行,并編制鎖口管起拔管理制度,規(guī)定具體起拔要求。然后在現(xiàn)場取樣,留置試塊并記錄凝結(jié)時(shí)間。確定初凝時(shí)間后,下發(fā)鎖口管起拔通知單,起拔鎖口管。開始松動(dòng)鎖口管時(shí),提升15~30cm,以后每30分鐘松動(dòng)一次,每次提升30~50cm(時(shí)間及壓力雙控制),如松動(dòng)時(shí)頂升壓力超過100T,則可相應(yīng)增加提升高度,縮小松動(dòng)時(shí)間,松動(dòng)或提升過程均作好詳細(xì)記錄。經(jīng)調(diào)查,鎖口管起拔時(shí)間在通知時(shí)間20分鐘內(nèi)。

      (4)針對泥漿質(zhì)量超標(biāo)的問題,我們進(jìn)行泥漿配置試驗(yàn)、優(yōu)化泥漿參數(shù),確保新鮮泥漿及清槽后的泥漿比重全部合格。

      3、效果檢查

      地連墻施工全部完成后,進(jìn)行開挖施工,開挖后對循環(huán)水泵房地連墻滲漏情況進(jìn)行了調(diào)查。通過調(diào)查可知,北疆二期擴(kuò)建工程循環(huán)水泵房地連墻施工無漏水,任意100m?濕漬處不超過2處,濕漬面積占總防水面積的0.39‰。達(dá)到了防水等級2級標(biāo)準(zhǔn)1‰的要求,且單個(gè)濕漬面積均小于0.1m?,小組目標(biāo)實(shí)現(xiàn)!

      結(jié)語:

      地連墻施工為我公司首次施工項(xiàng)目,也是近海地區(qū)復(fù)雜地質(zhì)條件下首次施工項(xiàng)目,此次地連墻施工幅間防水滲漏處理,為以后同類型工程施工提供借鑒,具有推廣價(jià)值。

      參考文獻(xiàn):

      [1]喬煥新.淺談建筑物外墻滲漏的施工質(zhì)量控制[J].山西建筑,2008,34(18):221-222.

      作者簡介:

      馬驥,中國電建集團(tuán)核電工程有限公司,山東濟(jì)南。

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