張啟亮,李傲挺,文武
(1.中交上海航道裝備工業(yè)有限公司;2.交通運輸部長江口航道管理局,上海 200000)
傳動軸作為工程應(yīng)用中重要的組成部件,在工作中起到動力輸出的關(guān)鍵性作用,傳動軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計和加工安裝質(zhì)量,與整個工作系統(tǒng)能否正常運轉(zhuǎn)息息相關(guān)。近年來,對各種形式傳動軸失效現(xiàn)象的研究引起了廣泛關(guān)注。泥駁是航道疏浚作業(yè)中裝運挖泥船所挖泥沙的重要船只,而泥門裝置是泥駁最重要的結(jié)構(gòu)部件之一。泥門傳動軸的斷裂失效,直接影響泥駁的安全穩(wěn)定工作。本文以長江口某泥駁泥門裝置上的傳動軸在安裝調(diào)試和施工作業(yè)中發(fā)生的斷裂情況為例,展開系統(tǒng)性分析,總結(jié)斷裂失效的原因并提出改進方案,以期對泥駁泥門傳動軸的設(shè)計加工提供理論指導(dǎo)。
該泥駁泥門傳動軸裝置及斷裂失效部位示意圖如圖1所示。圖中泥門本體外形尺寸為1950×4050mm,自重約4.5t,泥門關(guān)閉狀態(tài)時,泥門本體與傳動油缸軸線夾角為28°。在安裝調(diào)試與施工作業(yè)中,該泥門傳動軸發(fā)生斷裂失效的部位位于靠油缸側(cè)的連接耳板位置。該耳板的外圓直徑為290mm,銷孔直徑為200mm,耳板厚度為45mm,所用鋼材為1Cr17Ni2鋼。
(1)對泥門傳動軸斷裂處耳板進行受力分析,當傳動軸被頂住不動時,耳板被油缸硬拉,如圖2所示,耳孔受單向拉力F作用,A—A截面為耳孔的危險截面。
圖1 泥門傳動軸裝置及斷裂失效部位示意圖
圖2 泥門傳動軸斷裂耳板受力分析圖
在斷裂泥門傳動軸耳孔上取拉伸試樣、沖擊試樣和硬度試樣,進行力學(xué)性能檢測。拉伸試樣和沖擊試樣斷口形貌見圖3。發(fā)現(xiàn)拉伸試樣的斷口很平齊,拉伸過程中沒有明顯屈服即發(fā)生斷裂。
表1 傳動軸斷裂耳板鋼力學(xué)性能測試結(jié)果
圖4 泥門關(guān)閉狀態(tài)受力分析
圖3 傳動軸斷裂耳板拉伸和沖擊試樣的宏觀形貌
斷裂耳板鋼材的力學(xué)性能測試結(jié)果如表1所示??芍摬?Cr17Ni2的實測極限應(yīng)力為:。因此。根據(jù)《起重機設(shè)計手冊》吊鉤組的校核,該計算公式比較保守并包含了較大的安全系數(shù)。因此,該處耳板鋼材選材在力學(xué)角度可以滿足設(shè)計規(guī)范要求,但在不正常工況時也可能發(fā)生損壞。
(2)對泥門關(guān)閉狀態(tài)且泥駁滿載時對泥門本體進行受力分析,如圖4所示。泥門所受的力有:向下的有效泥柱力G1、泥門自重G2和方向向上的浮力G3、泥門油缸力F。四種力的計算如下式所示:
有效泥柱力:G1=有效泥柱面積A×有效泥柱高度H×泥柱密度
泥門自重:G2=4.5t
浮力:G3=有效泥門面積A×水壓力P
泥門油缸力:
此時,泥門油缸為受壓狀態(tài),油缸參數(shù)280/160—900,對應(yīng)油壓約為10.5MPa。傳動軸各處耳板也是受壓狀態(tài),且受力很小。因此在正常工況下,泥門傳動軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計也能滿足強度要求。
泥門傳動軸斷口位置未見明顯的塑性變形,表現(xiàn)為脆性斷裂特征。耳孔裂紋最早萌生在焊接處,裂紋源區(qū)斷口形貌以沿晶為主,裂紋在焊縫中也是以沿晶方式擴展,而且焊縫處的顯微組織為焊接淬硬的馬氏體組織,可以判斷裂紋是由于焊接產(chǎn)生的冷裂紋。
在斷裂耳板上取樣進行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表2所示。
表2 鋼材化學(xué)成分分析結(jié)果
垂直于斷口截取剖面試樣,經(jīng)鑲嵌、磨拋、化學(xué)侵蝕后,置于顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)金相顯微組織存在較多的網(wǎng)狀分布的鐵素體,和沿晶分布的碳化物。1Cr17Ni2在350~550℃區(qū)間會產(chǎn)生該碳化物。在這個溫度范圍內(nèi),淬火馬氏體將析出碳化鉻,固溶體因析出碳化鉻而引起局部區(qū)域貧鉻,從而導(dǎo)致耐腐蝕性下降。此外在這個溫度范圍內(nèi),還會出現(xiàn)脆性。
傳動軸耳孔材料1Cr17Ni2鋼雖是馬氏體不銹鋼中強度與韌性搭配較好的鋼種之一,但由于其含碳量高,焊接工藝要求較高。因為焊接是一個快速加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織為硬而脆的馬氏體,硬脆傾向大。當焊接接頭的氫含量較高時,很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。并且由于它的成分特點,當冷卻速度較小時,熔合區(qū)及焊縫金屬會形成粗大鐵素體及沿晶析出碳化物,使焊接接頭的塑韌性顯著降低。所以該材料焊接性能差,焊接時產(chǎn)生了冷裂紋,導(dǎo)致耳孔脆斷失效。
為了探究泥駁泥門傳動軸的斷裂原因,本文對泥門傳動軸斷裂位置進行了受力分析和斷口分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn),泥門傳動軸耳板斷裂處是受力薄弱點,雖鋼材選材安全系數(shù)滿足設(shè)計規(guī)范,但在工況異常時容易損壞。在傳動軸加工焊接工藝過程中所造成的焊接冷裂紋,是造成部分泥門傳動軸失效的主要原因。