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      某三鋼輪靜碾壓路機駕駛室振動測試及減振研究

      2019-07-12 01:04:52蔡俊杰
      柴油機設(shè)計與制造 2019年2期
      關(guān)鍵詞:軟墊駕駛室車架

      蔡俊杰

      (上海柴油機股份有限公司,上海200438)

      0 引言

      振動問題不僅影響著工程機械產(chǎn)品使用的舒適性,同時也影響著工程機械產(chǎn)品零部件的使用壽命。因此,針對工程機械產(chǎn)品的振源分析,發(fā)動機懸置優(yōu)化、駕駛室減振分析、座椅舒適性提高等諸多方向的研究也越來越有必要。此外,我國目前工程機械企業(yè)的產(chǎn)品無論從可靠性,還是舒適性方面,都與國外的企業(yè)存在著一定的差距,故減振研究對提升國內(nèi)工程機械企業(yè)的市場競爭能力,對提高工程機械產(chǎn)品的舒適性、可靠性等性能方面都具有極高的實用價值。

      1 車型概要和問題描述

      三鋼輪靜碾壓路機 (以下簡稱靜碾壓路機)是采用鋼輪作為壓路工具。在工作過程中,靜碾壓路機的駕駛室主要承受發(fā)動機及傳動系統(tǒng)產(chǎn)生的高頻振動。本案例的靜碾壓路機配套上柴公司4H系列發(fā)動機 (排量為4.3 L),作業(yè)中,駕駛室出現(xiàn)異常振動。異常振動出現(xiàn)在發(fā)動機1 100 r/min轉(zhuǎn)速附近。

      對此,基于振動測試方法及隔振理論進行分析及研究,找出原因并消除異常振動。

      2 振動試驗

      2.1 測試設(shè)備

      振動測試采用的設(shè)備見表1。

      表1 測試設(shè)備

      2.2 振動傳遞途徑及測點分布

      發(fā)動機的振動是通過車架傳遞到駕駛室的。通過在振源與隔振物體之間設(shè)置減振軟墊來吸收消化來自振源的振動,從而達到減振的目的。發(fā)動機與車架之間共有4個懸置軟墊,為1級減振系統(tǒng);其次,在車架與駕駛室之間也設(shè)置有4個懸置軟墊,為2級減振系統(tǒng)。無論是1級還是2級減振,均采用橡膠減振軟墊。剛度作為懸置軟墊的主要參數(shù),其對減振性能影響非常大。懸置軟墊剛度過小,減振效果不理想,承載能力變差;剛度過大,車架的振動會隨發(fā)動機振動加劇而加劇,導(dǎo)致駕駛室振動增大,起不到減振效果。

      圖1為各級減振系統(tǒng)的簡單建模[1],振源為發(fā)動機本體。發(fā)動機的振動經(jīng)1級減振系統(tǒng)后傳遞至車架,再經(jīng)2級減振系統(tǒng)傳遞到駕駛室,經(jīng)3級減振系統(tǒng)傳遞至駕駛員座椅。當(dāng)然,除了發(fā)動機周期性振動外,還存在路面的隨機激勵[2],但整車在工作時移動速度緩慢,路面激振頻率很低,影響很小,故本文不作考慮。另外,關(guān)于整車橡膠輪胎的減振性能在本文也不做分析。根據(jù)傳遞路徑,分別在每個傳遞階段 (發(fā)動機、車架、駕駛室和座椅)各布置1個測點。

      圖1 振動傳遞簡化模型及測點分布

      2.3 測試方法和條件

      測試工況:車速為零,發(fā)動機工況為怠速(750 r/min) 及 900 ~ 1 300 r/min。 900 ~ 1 300 r/min中每隔100 r/min測4個測點的振動,每個測點測量2次,每次時長30 s;

      測試參數(shù):振動加速度。

      振動方向定義:X軸為曲軸中心線 (前后端),前端為正向;Y軸為水平橫向 (左右),左邊為正向;Z軸為垂直方向 (上下),上為正向。

      3 試驗結(jié)果及分析

      3.1 試驗結(jié)果

      圖2~4分別為4個測點在原車狀態(tài)下實測的X、Y、Z三個方向上的加速度??梢?,發(fā)動機至車架 (經(jīng)1級減振系統(tǒng))的減振效果明顯,但車架至駕駛室經(jīng)2級減振系統(tǒng)過濾后,振動加速度不減反增,特別是在發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1 100 r/min時,減振效果最差。實測數(shù)據(jù)與主觀感受一致。

      圖2 原車狀態(tài)下在X方向上的振動加速度

      圖3 原車狀態(tài)下在Y方向上的振動加速度

      圖4 原車狀態(tài)下在Z方向上的振動加速度

      3.2 結(jié)果分析

      3.2.1 頻率計算

      發(fā)動機點火頻率計算如下:

      式中:fe為發(fā)動機點火頻率,Hz;n為發(fā)動機轉(zhuǎn)速,r/min;i為發(fā)動機氣缸數(shù),個;a為沖程因數(shù),4沖程發(fā)動機對應(yīng)的a為2。

      駕駛室固有頻率計算如下:

      式中:fn為駕駛室固有頻率,Hz;K為減振墊總剛度,N/mm;m為駕駛室總質(zhì)量,kg。

      隔振率計算如下:

      式中:I為隔振率,%;f為激振力頻率,Hz;fn為駕駛室固有頻率,Hz。

      減振軟墊靜變形量計算如下:

      式中:δ為靜變形量,mm;m為駕駛室總質(zhì)量,kg;g為重力加速度,m/s2;K為減振墊總剛度,N/mm。

      3.2.2 數(shù)據(jù)分析

      對圖2、圖3和圖4的數(shù)據(jù)進行整理,并按式(2)計算隔振率,結(jié)果如表2所示。試驗表明,經(jīng)1級減振系統(tǒng),即在發(fā)動機的4個懸置軟墊作用下,隔振率為82%左右,屬于正常范圍,但2級減振系統(tǒng),即駕駛室的4個懸置軟墊不但沒有起到減振作用,反而放大了振動加速度值,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速為 1 100 r/min時,2級減振隔振率達到-287.8%。問題出在2級減振系統(tǒng)上,初步判斷為駕駛室模態(tài)頻率與發(fā)動機1 100 r/min附近的點火頻率重疊,引起了駕駛室共振。

      表2 原始狀態(tài)下實測2級減振的隔振率

      因駕駛室的主激勵,即激振力乃為發(fā)動機的點火頻率,根據(jù)式 (1)計算各測試轉(zhuǎn)速下的點火頻率,結(jié)果如表3所示。

      駕駛室總質(zhì)量320 kg,2級減振系統(tǒng)的4個懸置軟墊剛度均為4 000 N/mm,總剛度為16 000 N/mm。根據(jù)式 (2),計算得出駕駛室固有頻率fn為35.58 Hz。對照表3可以看出,駕駛室固有頻率與發(fā)動機在1 100 r/min左右時的點火頻率一致,理論計算與實測數(shù)據(jù)相吻合。要消除異常振動,目前的最佳方案就是通過調(diào)整駕駛室懸置軟墊剛度,即2級減振系統(tǒng)的懸置軟墊總剛度K2(見圖1),從而降低駕駛室整體的模態(tài)頻率,避開共振區(qū)。

      表3 各測試轉(zhuǎn)速下的發(fā)動機點火頻率

      4 減振軟墊優(yōu)化

      優(yōu)化減振軟墊就是調(diào)整軟墊的剛度。由式(3) 可知,只有頻率比λ=f/fn> 2時才會有隔振效果,λ增大,隔振效果明顯,但過大的話,會使減振墊很柔軟,穩(wěn)定性變差。當(dāng)λ>5時,振動傳遞率下降很慢,隔振效率的提高不明顯。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗,對工程機械,建議 λ值一般為2.5~4.5,此時的隔振率為81%~95%。

      發(fā)動機工作區(qū)間為750~2 000 r/min,要使得駕駛室固有頻率完全避開發(fā)動機的點火頻率區(qū)間,fn>66.666 667 (2 000 r/min 時的點火頻率) 或者fn<25.000 000 (750 r/min 時的點火頻率)。 車用減振均以避開低頻共振為目標,故以怠速750 r/min時的激振力頻率25 Hz作為目標進行計算。對應(yīng)λ值為2.5~4.5的駕駛室固有頻率fn的范圍為5.56~10 Hz, 由式 (2) 可計算減振軟墊的剛度:

      經(jīng)計算,最佳懸置軟墊的剛度范圍為387~1 255 N/mm。

      根據(jù)式 (4),并結(jié)合軟墊供應(yīng)商給出的減振軟墊最佳變形量3~4 mm,計算出滿足要求的減振軟墊剛度范圍, 為784~1 045.3 N/mm。

      綜合考慮懸置軟墊隔振率與靜變形量的要求,選定減振軟墊剛度的最佳區(qū)間為784~1 045 N/mm。根據(jù)靜碾壓路機制造商可供選擇的懸置軟墊型號,選取4個剛度為250 N/mm懸置軟墊,則其總剛度為1 000 N/mm。 由式 (2) ~ (4) 計算得,如采用新懸置軟墊,則減振駕駛室固有頻率fn為8.925 Hz,發(fā)動機最低空載轉(zhuǎn)速時的隔振率為83%,1 100 r/min時的隔振率達到94.8%,懸置軟墊的靜變形量為3.136 mm。

      5 試驗驗證

      采用新的懸置軟墊后,再次對4個懸置測點的加速度值進行測試,并與原先4 000 N/mm剛度的懸置軟墊進行對比試驗。試驗方法和條件與2.3節(jié)相同。試驗結(jié)果顯示:使用原4 000 N/mm剛度的懸置軟墊,車架、駕駛室、座椅處的振動是逐級放大的;Z方向上,車架處的振動加速度幅值為1.1 m/s2, 駕駛室處的為 5.8 m/s2, 座椅處的為 7.89 m/s2;使用優(yōu)化后的250 N/mm剛度的懸置軟墊,車架的振動加速度幅值沒有變化,駕駛室處的為0.5 m/s2, 座椅處的為0.35 m/s2, 減振效果明顯。這說明理論計算得出的懸置軟墊優(yōu)化方案能夠達到很好的效果。

      6 結(jié)論

      (1)經(jīng)試驗驗證,本次的駕駛室振動異常是由于其模態(tài)頻率與發(fā)動機點火頻率重疊而引起的共振。

      (2)在設(shè)計整車減振系統(tǒng)時,不能盲目地采用某一規(guī)格的懸置軟墊,需要通過計算分析,選擇與整車系統(tǒng)相匹配的懸置軟墊才有可能達到理想的減振效果;并且需要通過試驗來驗證匹配的效果,確認理論計算與實際情況是否吻合。因為不同的車型,可能存在著多個激勵頻率,避免在設(shè)計時沒有考慮全面而導(dǎo)致共振情況的發(fā)生。

      (3)除了本文中所采用的調(diào)整車架的懸置軟墊剛度外,合理匹配駕駛室懸置軟墊的數(shù)量及布置位置,也能夠起到很好的優(yōu)化作用。

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