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      單塔汽提裝置汽提塔泄漏分析及防護(hù)

      2019-08-05 01:46:04許顯坤王學(xué)剛李曉偉
      中國設(shè)備工程 2019年12期
      關(guān)鍵詞:筒節(jié)塔體汽提塔

      許顯坤,王學(xué)剛,李曉偉

      (中油股份獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)

      某煉油廠單塔汽提裝置于1995 年建成投產(chǎn),用于處理老區(qū)煉油廠催化、汽油加氫、硫磺等裝置排放的酸性水。酸性水主要成份是硫化物和氨,本裝置通過蒸汽汽提將污水中的硫化物和氨分離出來。單塔汽提采用的是單塔加壓側(cè)線抽出工藝流程,再加上分凝和氨精制系統(tǒng),從而得到經(jīng)過處理的凈化水和純度較高的液氨。2007 年裝置進(jìn)行了較大的技術(shù)改造,更換了采用L-D 復(fù)合高效塔板的汽提塔,進(jìn)一步提高汽提效率。該塔于2015 年停工檢修期間進(jìn)行了定期檢驗,通過對塔壁厚測定、超聲、磁粉、滲透等檢測,未發(fā)現(xiàn)問題,安全狀況等級評定為2 級。2017 年10 月,該塔上部三層平臺處靠近環(huán)焊縫位置出現(xiàn)泄漏,下文將就泄漏原因進(jìn)行分析。

      1 汽提塔腐蝕泄漏概述及檢驗情況

      (1)汽提塔基本參數(shù)(表1)。

      表1 汽提塔參數(shù)表

      (2)泄漏處筒節(jié)內(nèi)外表面檢驗情況。塔體二層填料段之間筒體環(huán)焊縫上端熔合線位置腐蝕穿孔(φ2mm),泄漏部位外觀呈孔狀特征,形貌見圖2。未見泄漏點附近存在開裂情況。

      對漏點附近進(jìn)行射線檢查,漏點附近沿環(huán)焊縫熔合線存在較明顯的減薄區(qū)域,長度約 90mm,環(huán)焊縫上下兩側(cè)有近200mm 的腐蝕坑分布,且腐蝕坑呈條狀分布(圖3)。

      圖1 塔正視圖

      圖2 泄漏部位外觀形貌

      圖3 射線數(shù)字成像結(jié)果(黑色箭頭為腐蝕坑)

      泄漏部位內(nèi)表面發(fā)現(xiàn)大面積沖刷腐蝕痕跡,范圍為600×1000mm。上層格柵支撐圈的加強(qiáng)板下部有3 處扇形沖刷痕跡,沖蝕最嚴(yán)重的一處寬度約為110mm,筒體母材焊縫均被腐蝕,腐蝕深度在5 ~11mm 范圍(圖4)。泄漏部位周向180°內(nèi)表面(筒節(jié)東面)的人孔上方母材也發(fā)現(xiàn)大面積沖刷腐蝕坑,范圍為770×750mm(圖5)。內(nèi)表面沖刷區(qū)域內(nèi),發(fā)現(xiàn)多處鼓包,部分鼓包已開裂(圖6、7)。泄漏筒節(jié)外表面泄漏孔附近發(fā)現(xiàn)一處長100mm,寬80mm 的橢圓形鼓包(圖8、9)。

      (3)塔其他筒節(jié)內(nèi)外表面檢驗情況。對泄漏段塔體其他筒節(jié)進(jìn)行內(nèi)表面宏觀檢驗,兩筒節(jié)內(nèi)表面有輕微銹蝕,無明顯減薄,測厚檢查,其他筒節(jié)壁厚未見異常(12.24 ~14.56mm(原壁厚12/14mm))

      (4)其他檢測情況。磁粉探傷檢測:對泄漏筒節(jié)及鄰近上下筒節(jié)的內(nèi)表面焊縫及熱影響區(qū)分別進(jìn)行了的熒光磁粉檢測,未發(fā)現(xiàn)表面超標(biāo)缺陷;超聲波探傷檢測:對泄漏筒節(jié)的內(nèi)表面環(huán)焊縫進(jìn)行了超聲波探傷檢測,未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)埋藏缺陷;硬度檢測:正常部位硬度:130HB;鼓包附近部位硬度:124HB,硬度檢測未發(fā)現(xiàn)異常。

      圖4 泄漏筒節(jié)西側(cè)內(nèi)表面減薄和泄漏部位

      圖5 泄漏筒節(jié)東側(cè)內(nèi) 表面減薄區(qū)域

      圖6 筒節(jié)西側(cè)鼓包開裂

      圖7 筒節(jié)東側(cè)鼓包開裂

      圖8 外表面鼓包位置示意

      圖9 外表面鼓包

      (5)金相組織分析。對塔體正常部位及鼓包附近部位進(jìn)行金相組織分析,結(jié)果為鐵素體+珠光體,符合材質(zhì)20R的標(biāo)準(zhǔn)要求,無明顯異常組織,如圖10、11。

      圖10 鼓包周圍組織照片

      圖11 正常位置組織照片

      2 腐蝕原因分析

      (1)沖刷腐蝕原因分析。經(jīng)上述檢測及開塔檢查,發(fā)現(xiàn)泄漏筒節(jié)上一層填料壓板局部傾斜,塔運行中填料分布狀態(tài)發(fā)生變化,填料分布不均導(dǎo)致塔內(nèi)的含有高濃度硫化氫的水溶液流態(tài)發(fā)生改變,由垂直下落變?yōu)椴糠猪樦诹飨拢c塔壁鋼板腐蝕反應(yīng)形成FeS,水溶液持續(xù)沖刷又破壞了FeS 保護(hù)作用,最終形成了嚴(yán)重的沖刷腐蝕,導(dǎo)致塔體筒壁局部沖蝕減薄至穿孔,是該塔泄漏的主要原因。

      (2)鼓包及鼓包開裂分析。泄漏筒節(jié)的腐蝕介質(zhì)為硫化氫水溶液, 筒節(jié)材料20R 與硫化氫水溶液發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),陰極反應(yīng)出來活性很強(qiáng)的[H]向鋼中滲透、擴(kuò)散進(jìn)入鋼材內(nèi)部,在鋼板內(nèi)部夾雜的非金屬物處集聚并形成氫分子。隨著氫分子量增加,形成的壓力不斷增高,最后導(dǎo)致夾雜物尖端產(chǎn)生鼓包,小的鼓包趨向于相互連接,即相鄰幾個夾雜物的破裂,貫連形成有階梯狀特征的氫致開裂。

      此次檢驗發(fā)現(xiàn)該塔僅泄漏筒節(jié)存在氫鼓包及氫致開裂,其它部位無異常。主要原因為:泄漏筒節(jié)處于上下填料間的氣液兩相段,同時介質(zhì)偏流使硫化氫水溶液與筒節(jié)鋼板充分接觸;泄漏筒節(jié)用鋼板可能存在原始的、軋制過程中產(chǎn)生的Mn、Si 氧化物夾雜或夾層,其分布平行于鋼板表面,氫鼓包易發(fā)生于鋼中夾雜物及其它不連續(xù)處(鋼板質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)允許存在不超標(biāo)的夾雜或平行于鋼板表面的夾層,不代表鋼板質(zhì)量不合格)。

      (3)工藝變化影響。2015 年停工檢修后至塔體泄漏2年時間,該裝置汽提塔加工量和脫硫前硫化物濃度有較明顯上升趨勢(圖12、13)。

      表2 汽提塔平均月加工量、硫化物濃度表

      圖12 2015 年至2017 年平均月加工量

      圖13 2015 年至2017 年硫化物濃度

      由以上圖表可以看出,從2016 年11 月開始,該塔的加工量和硫化物濃度出現(xiàn)較明顯的上升,硫化物濃度最高時達(dá)到了11868ppm,由于處理量和濃度的增加,加劇了沖蝕和硫化氫腐蝕。

      3 腐蝕防護(hù)策略

      (1)針對此塔腐蝕環(huán)境,可從設(shè)計選材方面采取多種防濕硫化氫腐蝕措施,如塔體選用鎮(zhèn)靜鋼、鋼板正火狀態(tài)供貨、不采用高強(qiáng)度鋼、控制鋼材中S、P 含量或者在鋼種添加Cu 或表面滲鋁等提高表面膜的保護(hù)性,組織氫原子往鋼中擴(kuò)散。

      (2)正常生產(chǎn)過程中,在無法打開塔體檢查的情況下,可在塔壁填料段下部塔體,設(shè)置多個溫度監(jiān)控點、壁厚測厚點,定期觀測,可通過累積數(shù)據(jù)分析出塔內(nèi)液相是否存在偏流情況。檢修過程中,細(xì)化塔填料、支撐圈等部件安裝標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格驗收,避免出現(xiàn)內(nèi)構(gòu)件失穩(wěn),形成偏流等故障。

      (3)同時,此塔的多個工藝參數(shù)介質(zhì)可設(shè)立為防腐預(yù)警值,定期對標(biāo),如脫硫前硫化物含量、NH3 含量、汽提塔定溫度、冷熱進(jìn)料流速、原料水化驗分析等多角度,建立完善的工藝腐蝕監(jiān)測體系,可提前發(fā)現(xiàn)塔運行異常,避免泄漏事件的出現(xiàn)。

      4 結(jié)語

      酸性水汽提塔介質(zhì)中含有較高濃度硫化氫、硫化物、氨等介質(zhì),一旦泄漏,將對現(xiàn)場人員及周邊環(huán)境造成較大傷害。因此,除選用可靠、合適的抗腐蝕鋼材,日常生產(chǎn)及操作過程中也應(yīng)注意有針對性的設(shè)置有效監(jiān)控措施,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備腐蝕問題,將事故消滅在萌芽狀態(tài)。

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