(中海石油(中國)有限公司 崖城作業(yè)公司, 廣東 深圳 518067)
目前,有關(guān)海底管道清管作業(yè)過程中[1],管內(nèi)外輸流量較大情況下非過盈使用的清管球的研究理論和成果較多。而有關(guān)氣田開發(fā)后期,外輸流量銳減情況下清管球尤其是過盈使用清管球的研究甚少。隨著氣田產(chǎn)能下降,海底管道外輸氣量銳減,在低外輸氣量工況下,清管球非過盈使用會產(chǎn)生旁通現(xiàn)象,清管球在海底管道中的運動無法形成有效的向前運行推動力。因此有必要對清管球外徑相對于油氣混輸管道內(nèi)徑過盈使用的清管球作業(yè)進行研究[2]。
由清管球在海底管道的受力分析可知[3],清管球運動的關(guān)鍵影響因素為清管球上、下游的壓差。當(dāng)管內(nèi)外輸氣量超低時,清管球的上、下游壓差受清管球本身、管壁密封性和摩擦阻力的影響很大,因此需要從這3個方面尋求解決辦法[3]。以南海某氣田正在使用的美國進口Maloney[4]清管球為研究對象,按照廠家說明,采用過盈配合使用的方法實現(xiàn)密封性。但新Maloney清管球在加注三甘醇后達到相對管道內(nèi)徑2%過盈量并在超低流量下使用時,有不少清管球發(fā)生破裂,造成清管作業(yè)中清管球延時到達甚至收不到球。隨著時間延長,引起凝析油過多積累在管道里[5],段塞流體積過大,有可能引發(fā)接收終端停產(chǎn),下游供氣中斷,更有甚者會造成終端段塞流捕集器液泛或溢流[6-7]。
未注入三甘醇時新Maloney清管球的外徑為325 mm,注入三甘醇后清管球滿載時的外徑為335 mm,而海底管道內(nèi)徑為337 mm,清管球滿載時相對管道內(nèi)徑非過盈量為-0.6%,清管球外徑明顯小于管道內(nèi)徑,無法形成有效密封,從而造成清管旁通[8]。在出現(xiàn)清管旁通的情況下,低外輸量運行時清管球很容易滯留在海底管道內(nèi)[7]。為此,按照Maloney廠家使用說明,將清管球充三甘醇至外徑344 mm,達到相對管道內(nèi)徑2%過盈量使用。2016-12-25清管作業(yè)結(jié)束取出清管球時,發(fā)現(xiàn)有些清管球合縫線處破裂,有些清管球非合縫線處有較深劃痕。對其中從合縫線處破裂的清管球進行解剖,發(fā)現(xiàn)裂縫很深且已和內(nèi)部三甘醇腔室貫通,見圖1。
圖1 合縫線處破裂的2%過盈量Maloney清管球內(nèi)部狀況
從清管作業(yè)角度看,破裂球不利于清管作業(yè),有可能導(dǎo)致清管球滯留在海底管道中,增加清管作業(yè)風(fēng)險。同時清管球無法重復(fù)利用,增加了成本。初步分析是注入三甘醇后達到2%的過度膨脹或者清管球本身的制作質(zhì)量缺陷造成清管球破裂,需進行優(yōu)化改進。
Maloney清管球未注入三甘醇時外徑325 mm,注入三甘醇后外徑達到344 mm。分析認為Maloney清管球的過盈使用是為了保持密封配合性能[9-11],但卻引起了材料過度膨脹,疲勞受損,超出了清管球自身材料所允許的承受范圍。為了排除相對管道內(nèi)徑2%過盈量引起的過度膨脹,特別引入了國內(nèi)某廠家制作國產(chǎn)清管球過程中在未注醇,即空載時球體外徑過盈量2%、管徑為344 mm的做法。國產(chǎn)清管球注入三甘醇前后外徑均為344 mm,使用時注滿三甘醇排出球體內(nèi)空氣,球體內(nèi)保持微正壓進行測試試驗[12]。
在2016-12-14試驗中,由于國產(chǎn)清管球注入三甘醇的注入點閥芯(單向閥)密封不嚴,導(dǎo)致天然氣進入清管球內(nèi)三甘醇液相腔室,取出清管球時清管球膨脹較多,尺寸較大,表面凹凸不平,有較深劃痕(圖2),但均未破裂。清管球泄壓時放出天然氣氣體、凝析油以及三甘醇。
圖2 國產(chǎn)清管球表面有較多劃痕和變形
2016-12-17多次對清管球外徑進行測量,得出國產(chǎn)清管球泄壓前外徑為360 mm,泄壓后外徑為339 mm,相差21 mm,膨脹率過大。而Maloney清管球泄壓前后外徑最大相差4.62 mm,最小相差0.8 mm。與Maloney清管球相比,盡管國產(chǎn)清管球膨脹率很大,但沒有脹破,可認為國產(chǎn)清管球在膨脹后抵抗破裂能力更強。此外,通球時能夠在預(yù)定時間收到國產(chǎn)清管球。
對國產(chǎn)清管球存在的膨脹進氣問題,經(jīng)分析和現(xiàn)場查詢,認為是球體上的注醇閥芯密封損壞造成的。因此,在國產(chǎn)清管球使用前需更換上Maloney廠家的注三甘醇閥芯。
2.2.1低硬度清管球
清管球的主要材料為聚氨酯,其硬度相對海底鋼制管道很小。如果清管球的硬度較高,在管道內(nèi)運行時就容易與管道內(nèi)壁磨損[13],摩擦生熱而產(chǎn)生凹凸不平的變形及劃痕損傷。如果將清管球硬度減小[12],其運動時就更容易產(chǎn)生彈性變形,可以減少因球面和管道內(nèi)壁摩擦引起磨損而產(chǎn)生的劃痕及凹凸變形。經(jīng)過和清管球國內(nèi)生產(chǎn)廠家溝通,改變了清管球材料組分配比,將清管球硬度從原來的邵氏硬度85 HA調(diào)整到71 HA。2017-03-06通球試驗后在終端取出4只低硬度國產(chǎn)清管球,3只狀態(tài)相對較好,1只有較淺劃痕,可以重復(fù)利用。
2.2.2整體壓制無縫清管球
Maloney清管球從合縫線處開裂的現(xiàn)象說明清管球的合縫線是運行過程中的薄弱環(huán)節(jié),因此在國內(nèi)生產(chǎn)廠家的配合下,將國產(chǎn)清管球制作工藝改為整體壓制[14],徹底杜絕了合縫線處粘接不牢引發(fā)破裂的問題。2017-08-19通球試驗后在終端取出6只整體壓制無縫國產(chǎn)清管球,全部狀況較好,可以二次回收利用。
以南海某氣田為例,對Maloney清管球和國產(chǎn)清管球進行了多次清管試驗。Maloney清管球在清管作業(yè)結(jié)束收到后頻繁出現(xiàn)破裂,已不能保障低流量下清管作業(yè)的順利進行。國產(chǎn)清管球測試成功后,自2017-09-22~2017-12-31在該氣田共計清管16輪次,取出的16只清管球全部狀況良好,無一破裂,可以二次重復(fù)利用。國產(chǎn)清管球在該氣田清管作業(yè)中一直沿用至今,實現(xiàn)了清管球國產(chǎn)化,現(xiàn)場使用效果良好。
Maloney清管球已經(jīng)不能完全滿足生產(chǎn)需要。如果繼續(xù)使用,則需要提高海底管道輸氣量以滿足通球條件??紤]最苛刻的情況,每次終端收球時需放空約113 267.2 m3/d天然氣,每年排放天然氣損失約1 000萬元。
采用國產(chǎn)新型清管球可打破國外技術(shù)壟斷,且國產(chǎn)清管球價格相對較低,每只成本僅為進口清管球成本的39%,可以實現(xiàn)二次利用,其采辦周期短,具有較高的推廣應(yīng)用價值和顯著的經(jīng)濟效益。
清管球與海底管道的公差和配合標準與實際應(yīng)用不盡相同,以及聚氨酯材料加工制造工藝的發(fā)展變化[15],給清管球密封配合以及運行帶來挑戰(zhàn)。通過研究進口Maloney清管球在南海某氣田的運行參數(shù)以及出現(xiàn)的實際問題,將原本非過盈配合使用的Maloney清管球改為適應(yīng)氣田開發(fā)后期海底管道低流量下運行的未注醇時2%過盈量的國產(chǎn)化清管球[16],同時改變清管球材料配比,降低清管球硬度,對清管球?qū)嵭姓w壓制,保證密封性的同時降低了摩擦阻力,從而實現(xiàn)清管球正常向前運動,保障了清管作業(yè)的有效運行。對于清管球閥芯需要改進等問題,需要行業(yè)同仁和國內(nèi)制造廠家攜手合作,推動設(shè)備設(shè)施的國產(chǎn)化進程。