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      環(huán)烷基橡膠填充油低溫發(fā)霧的原因分析及應(yīng)對措施

      2019-08-23 03:51:30劉建山李正強(qiáng)
      石油煉制與化工 2019年8期
      關(guān)鍵詞:汽提濾紙橡膠

      劉建山,李 榮,李正強(qiáng)

      (中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依 834003)

      環(huán)烷基橡膠填充油(簡稱橡膠油)因其獨特的“碳型結(jié)構(gòu)”及性能在聚合物與彈性體中作為增塑劑越來越受到青睞。2000年起,中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司(簡稱克石化)0.3 Mt/a潤滑油高壓加氫裝置以低凝、環(huán)烷基潤滑油餾分為原料,采用國內(nèi)先進(jìn)的三段高壓加氫技術(shù)(加氫處理-臨氫降凝-加氫補充精制)生產(chǎn)深度精制環(huán)烷基橡膠油N4006和N4010,產(chǎn)品具有優(yōu)異的外觀色度、抗日光、抗熱氧化性能以及高環(huán)烷烴含量、較低的蒸發(fā)損失特點,屬于環(huán)保、無污染的優(yōu)質(zhì)環(huán)烷基橡膠油,在橡膠行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。

      2016年底,克石化生產(chǎn)的橡膠油出現(xiàn)低溫下發(fā)霧、不透明現(xiàn)象,尤其是黏度偏大的N4010更為明顯。雖然橡膠油的各項指標(biāo)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但其低溫下發(fā)霧,使得用戶在感觀上很難接受,由此引起了用戶對橡膠油質(zhì)量穩(wěn)定性的懷疑,在一定程度上影響了產(chǎn)品的市場信譽。因此,有必要分析其產(chǎn)生原因并提出解決辦法。

      1 發(fā)霧現(xiàn)象

      取裝置餾出口、成品罐橡膠油N4010分別進(jìn)行微量水分析、室溫及低溫儲存試驗。分析結(jié)果顯示兩個樣品中的水質(zhì)量分?jǐn)?shù)均較低,分別為37 μg/g和20 μg/g。通過觀察發(fā)現(xiàn),兩個樣品在室溫下均為水白色、清澈透亮;-2 ℃下儲存6 h后,油樣外觀均出現(xiàn)透光性下降,呈現(xiàn)均一發(fā)霧,且與BS光亮油在溫度低時出現(xiàn)明顯的絮狀物完全不同,但與噴氣燃料、柴油含水出現(xiàn)渾濁相似,只是渾濁程度較輕;低溫下,水含量低的成品罐樣品透光性明顯好于水含量高的裝置餾出口樣品。此外,通過觀察樣品試驗瓶還發(fā)現(xiàn):無論是在室溫下,還是在低溫下,裝置餾出口樣品的試驗瓶內(nèi)均有輕微“水珠”掛壁現(xiàn)象,瓶底沒有游離水析出,但成品罐樣品沒有類似現(xiàn)象發(fā)生。

      2 發(fā)霧原因

      在石油產(chǎn)品生產(chǎn)和儲運過程中,經(jīng)常發(fā)生油品因含有少量高凝點組分或水分,而使其外觀呈現(xiàn)白色云霧狀或雪花狀。如黏度較大的90 BS、120 BS光亮油存在絮狀物和150 BS光亮油低溫下渾濁,對其成因的研究有諸多報道[1-4]。普遍認(rèn)為,導(dǎo)致90 BS光亮油存在絮狀物和150 BS光亮油低溫下渾濁的主要物質(zhì)為凝點較高的長碳鏈且異構(gòu)化程度較低的鏈烷烴。黏度較小的柴油、噴氣燃料等輕質(zhì)油品常溫下渾濁現(xiàn)象也常有報道,其原因是油品中含有微量水而造成渾濁[5-7]。

      2.1 高凝點組分的影響

      為適應(yīng)市場競爭,裝置于2016年11月將臨氫降凝催化劑更換為異構(gòu)脫蠟催化劑。更換催化劑前后橡膠油N4010質(zhì)量對比見表1。由表1可以看出:更換催化劑后橡膠油的飽和分質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加至100%,芳香分含量降為零,光熱安定性有大幅度提高;換劑前后橡膠油均具有較好的低溫性能,濁點低于-20 ℃,傾點為-15 ℃。2017年3月對裝置進(jìn)行降凝反應(yīng)深度考察,同時進(jìn)行低溫儲存試驗,異構(gòu)脫蠟反應(yīng)溫度由325 ℃提高至328 ℃,再提高至330 ℃,經(jīng)過降凝反應(yīng)深度連續(xù)提高后,橡膠油N4010低溫發(fā)霧現(xiàn)象沒有緩解的趨勢。因此,結(jié)合橡膠油濁點及降凝反應(yīng)溫度的調(diào)整結(jié)果,基本可以認(rèn)為橡膠油低溫發(fā)霧并不是高凝點組分引起的。

      表1 催化劑更換前后橡膠油質(zhì)量對比

      2.2 微量水的影響

      圖1 橡膠油N4010裝置餾出口水含量監(jiān)測結(jié)果

      2017年3月連續(xù)一個月監(jiān)測橡膠油N4010裝置餾出口水含量,如圖1所示。由圖1可見,減壓分餾塔脫水效果較好,橡膠油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在50 μg/g左右。為此,在實驗室對橡膠油進(jìn)行減壓脫水試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn):在壓力0.001 3 MPa、液相溫度144 ℃、氣相溫度50.4 ℃的情況下,橡膠油樣品的水質(zhì)量分?jǐn)?shù)由53 μgg降至7 μgg,-18 ℃下儲存6 h后橡膠油外觀清澈透亮??梢?,橡膠油低溫下外觀發(fā)霧是含微量水引起的。常溫狀態(tài)下,它以水分子狀態(tài)均勻地分散在油中,這種形式的水肉眼觀察不到,而且對油的外觀也不產(chǎn)生顯著影響,依然保持清澈透明的狀態(tài);當(dāng)溫度降低時,水在油中的溶解度下降,此時水以極小的微粒狀態(tài)分散于油中,使油品外觀表現(xiàn)出發(fā)霧、渾濁。

      3 脫水試驗

      盡管人們在生產(chǎn)和儲運過程采取了各種辦法以防止水進(jìn)入油品,但油品中還是或多或少地存在一些水,這就需要采取措施盡快、盡量地加以去除。周亞斌等[8]對常用的脫水方法及其效果進(jìn)行了分析,如表2所示。

      表2 脫水方法及效果

      此外,氮氣吹掃[9]、濾紙過濾等方式也可以脫除水分。

      3.1 減壓蒸餾脫水

      前文所述,橡膠油在低溫下發(fā)霧是因為油中含有微量水,且屬于溶解水類別。對于油中溶解水脫除比較有效的方法是減壓蒸餾法。為此,對裝置減壓分餾塔從調(diào)整塔頂壓力、塔底吹汽量等工藝條件上進(jìn)行脫水試驗,同時進(jìn)行低溫儲存試驗。試驗結(jié)果見表3。由表3可看出,工藝條件調(diào)整后橡膠油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)由65.5 μg/g降至26.5 μg/g,說明降低操作壓力及塔底蒸汽量有利于橡膠油脫水,但不足以將油中水分降低至低溫下不出現(xiàn)發(fā)霧的程度。

      表3 減壓分餾塔操作條件對橡膠油N4010水含量的影響

      3.2 濾紙過濾脫水

      利用濾紙吸水特性,對橡膠油N4010進(jìn)行常溫下過濾脫水試驗,結(jié)果如表4所示。由表4可見:濾紙過濾可以脫除部分油中水,但脫水程度有限;濾紙過濾將樣品B中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至14 μg/g,低溫下外觀仍有些輕微發(fā)霧,說明濾紙過濾還不能很好地解決橡膠油低溫發(fā)霧問題。

      表4 濾紙過濾脫水試驗效果

      3.3 空氣汽提脫水

      選用3個橡膠油N4010樣品進(jìn)行空氣汽提脫水試驗并考察對油品質(zhì)量的影響。試驗條件:工業(yè)風(fēng)壓力0.5 MPa,空氣量1.5 m3/min,樣品溫度28 ℃,油樣量2 L。試驗結(jié)果見表5。從表5可知,樣品經(jīng)空氣汽提36 h后,油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至11 μg/g以下,且低溫下儲存時外觀透亮。說明利用大量干燥的脈沖壓縮風(fēng)與油品充分接觸汽提可以脫除油中微量水。將橡膠油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至11 μg/g以下可以解決低溫發(fā)霧問題??諝馄崆昂笥蜆由葲]有變化,但汽提24 h后油樣的光、熱安定性下降約1個單位,汽提36 h后油樣的光、熱安定性下降約2個單位,說明空氣汽提對橡膠油的光、熱安定性有一定影響,其可能原因是空氣對油品的氧化作用。

      表5 空氣汽提脫水試驗結(jié)果

      4 方案實施

      綜合上述橡膠油脫水試驗結(jié)果,克石化脫除橡膠油微量水主要從減壓蒸餾、濾紙過濾及空氣汽提3個方面同時考慮。

      4.1 改造減壓塔汽提段

      克石化采用微濕式減壓蒸餾工藝進(jìn)行橡膠油的生產(chǎn),通過往減壓塔塔底注入一定量的過熱水蒸氣,從而降低塔底油氣分壓,使液相中的輕餾分在接近其泡點溫度下汽化,但由于外部水蒸氣的引入必然會有少量水溶解于油中。裝置減壓塔汽提段采用6層塔盤,塔盤吹翻現(xiàn)象時有發(fā)生。2016年底橡膠油在低溫下出現(xiàn)發(fā)霧、透光度下降后,2017年8月利用裝置大檢修機(jī)會對汽提段進(jìn)行改造,將塔盤更換為高效規(guī)整填料,改造方案見表6,改造效果見圖2。由圖2可見,改造后橡膠油水含量略低于改造前且控制較為穩(wěn)定,說明汽提段使用規(guī)整填料提高了汽提效果,有利于脫水。

      表6 減壓塔汽提段改造方案

      圖2 減壓塔汽提段改造前后橡膠油N4010水含量變化●—改造前; ■—改造后

      4.2 空氣脈沖汽提

      通過提高減壓塔脫水效率,橡膠油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至45 μg/g左右,還不能達(dá)到小于11 μg/g的要求。為此,在橡膠油N4010出廠前,采用干燥空氣對其進(jìn)行罐內(nèi)脈沖汽提脫水。脈沖汽提脫水工藝條件見表7,脈沖汽提脫水效果見表8。從表7和表8可見,對罐內(nèi)橡膠油脈沖鼓泡48 h后,可以將油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至8 μg/g以下,最低可以降至4 μg/g,且橡膠油在低溫下儲存時外觀清澈透亮。

      表7 空氣脈沖汽提脫水工藝條件

      表8 橡膠油N4010的空氣脈沖汽提脫水效果

      4.3 濾紙過濾脫水

      針對特殊客戶要求,在橡膠油出廠前對其進(jìn)行濾紙過濾。一方面進(jìn)一步降低水含量,另一方面保證橡膠油潔凈度。濾紙過濾脫水效果見表9。從表9可知,經(jīng)過濾紙過濾后,橡膠油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以降低約1 μg/g,前后變化幅度不大,主要原因是由于橡膠油經(jīng)空氣脈沖脫水后水含量已降至極其微量,再經(jīng)過濾紙過濾后,橡膠油水含量進(jìn)一步下降幅度極其有限。另外,經(jīng)濾紙過濾前后,橡膠油外觀均保持清澈透亮。

      表9 橡膠油N4010的濾紙過濾效果

      5 結(jié) 論

      (1)克石化生產(chǎn)的環(huán)烷基橡膠油低溫發(fā)霧是由于微量水引起的。當(dāng)橡膠油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低至11 μg/g時,低溫下橡膠油外觀可以保持清澈透亮。

      (2)減壓脫水、空氣脈沖汽提及濾紙過濾對脫除油品中微量水具有顯著效果。

      (3)克石化通過采取改造減壓塔汽提段、利用干燥空氣在罐內(nèi)脈沖汽提48 h及出廠前用濾紙過濾3項措施,將橡膠油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在10 μg/g以下,解決了橡膠油低溫發(fā)霧問題。

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