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      從富銦粗鉛中富集銦的工藝改造

      2019-08-30 02:20:56
      中國(guó)有色冶金 2019年4期
      關(guān)鍵詞:浮渣堿法處理量

      徐 海

      (中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司, 遼寧 葫蘆島 125003)

      在粗鋅精煉過(guò)程中,高沸點(diǎn)金屬銦富集在粗鉛中。由于銦與大多數(shù)雜質(zhì)金屬對(duì)氧的親和力比鉛大,在一定溫度下加入氧化劑,使銦與其他金屬優(yōu)先氧化進(jìn)入浮渣中,從而可達(dá)到富集銦和精煉鉛的作用。

      中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)公司綜合利用廠原采用空氣氧化法富集銦,該工藝有多年的生產(chǎn)歷史,雖然穩(wěn)定可靠,但存在銦回收率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、環(huán)境污染嚴(yán)重、能耗高等問(wèn)題。后來(lái),該廠通過(guò)采用NaNO3代替壓縮空氣做氧化劑、加大熔煉鍋等措施,取得了預(yù)期的效果。

      1 改造前基本工藝流程

      1.1 富銦粗鉛化學(xué)成份

      富銦粗鉛化學(xué)成份見(jiàn)表1。

      表1 富銦粗鉛化學(xué)成份 %

      1.2 改造前工藝流程

      在850~900 ℃溫度條件下,向富銦粗鉛熔液中鼓入壓縮空氣,壓縮空氣中的氧與銦、鋅等金屬優(yōu)先氧化進(jìn)入浮渣中,從而達(dá)到富集銦和精煉鉛的作用。含銦氧化物浮在鉛液表面,人工用撈勺撈出,液體鉛直接鑄錠,煙塵經(jīng)布袋收塵后排空。由于含銦浮渣的粒度比較大,含銦浮渣經(jīng)球磨機(jī)磨碎后才能進(jìn)入硫酸浸出工序。主要的化學(xué)反應(yīng)式見(jiàn)式(1)~(5)[1]。

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      改造前富銦粗鉛富集銦工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1[2-3]。

      圖1 改造前富銦粗鉛富集銦工藝流程圖

      2 改造前的富集銦工藝存在的問(wèn)題

      從粗鉛中富集銦的工藝在改造前存在如下問(wèn)題。

      1)在粗鉛的吹煉過(guò)程中,溫度高達(dá)800~900 ℃,鉛揮發(fā)量大,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,鉛害十分嚴(yán)重。

      2)處理量小,每爐處理量?jī)H為800 kg,生產(chǎn)效率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大。

      3)在球磨的過(guò)程中,煙塵飛揚(yáng)損失大。

      4)銦浸出效率低,渣中含銦高達(dá)0.3%。

      5)銦的回收率低,從粗鉛到電銦,銦的回收率僅為79%左右。

      3 改造的思路及改造的內(nèi)容

      3.1 改造的思路

      通過(guò)降低操作溫度,降低鉛的揮發(fā),減少對(duì)操作人員的危害;通過(guò)取消磨礦工序,減少煙塵的飛揚(yáng)損失,從而達(dá)到提高回收率的目的。

      3.2 改造的內(nèi)容

      3.2.1 增加熔析法除鋅

      含銦粗鉛在鉛鍋中溶化后,利用鉛、鋅密度與熔點(diǎn)相差比較大的特點(diǎn)先用熔析法除鋅,使鉛鋅得到初步分離。之后,再往熔析除鋅后的鉛液中加入氫氧化鈉造渣,進(jìn)行二次除鋅。

      3.2.2 用NaNO3+NaOH作氧化劑取代壓縮空氣

      要達(dá)到從富銦粗鉛中使銦氧化進(jìn)入渣中,在降低溫度的條件下,采用的氧化劑的氧化能力必須比空氣要強(qiáng)。采用NaNO3作氧化劑,同時(shí)在NaOH保護(hù)下,可在較低的溫度條件下(400~500 ℃)使銦氧化進(jìn)入浮渣中,實(shí)現(xiàn)銦、鉛的初步分離。

      該工藝的基本原理是片堿和硝酸鈉在450 ℃以上的高溫條件下與粗鉛中的砷、錫、銻、鋅、銦等金屬發(fā)生氧化反應(yīng),形成浮渣,并與鉛液分離。

      發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)見(jiàn)式(6)~(11)[4-5]。

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      一些鉛也被氧化生成鉛酸鈉(Na2PbO2),但其中的Pb最后又被Sn、As、Sb等金屬置換出來(lái),見(jiàn)化學(xué)反應(yīng)式(12)~(16)[4-5]。

      (12)

      (13)

      (14)

      (15)

      (16)

      3.2.3 對(duì)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造

      改造后的主要生產(chǎn)設(shè)備見(jiàn)表2。改造后富銦粗鉛回收銦的工藝流程見(jiàn)圖2。

      表2 改造后的主要生產(chǎn)設(shè)備

      圖2 改造后富銦粗鉛富集銦工藝流程圖

      4 改造的效果

      4.1 空氣氧化法和堿性提銦法操作條件對(duì)比

      空氣氧化法和堿性提銦法技術(shù)操作條件對(duì)比見(jiàn)表3。

      4.2 改造后的效果

      1)降低了操作溫度,減少了能源的消耗。由于硝酸鈉的活性比氧的活性高,因此,從富銦粗鉛中富集銦時(shí)操作溫度比較低。

      表3 空氣氧化法和堿性提銦法技術(shù)操作條件

      2)減少了鉛的揮發(fā)。操作溫度越高,鉛的揮發(fā)就越嚴(yán)重。由于堿法富集銦比空氣氧化法富集銦的操作溫度降低,從而降低了鉛的蒸汽揮發(fā)。另外,在空氣氧化法富集銦的過(guò)程中,鼓入的空氣溢出液面時(shí),會(huì)增加鉛蒸汽的揮發(fā)。而堿法富集銦的過(guò)程中,加入NaOH,使融熔的NaOH覆蓋在鉛液表面,可以有效地降低鉛蒸汽揮發(fā)。

      3)降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。由于空氣氧化法處理粗鉛工序設(shè)備配置不夠,撈渣和出鉛必須由人工進(jìn)行,操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度比較大。而堿法提銦使用吊車加料和撈渣,液體鉛直接用泵打出。

      4)增加了處理量,簡(jiǎn)化了操作過(guò)程??諝庋趸ㄌ幚砹?00 kg/鍋,周期3~4 h;堿性提銦法處理量60 t/鍋,周期4~5 d。處理同樣的粗鉛物料,空氣氧化法必須多次循環(huán)操作,升溫、降溫交替進(jìn)行,能源消耗大,浪費(fèi)也多;堿法提銦一次性操作,相對(duì)能源浪費(fèi)少。另外,處理相同量的粗鉛物料,鼓風(fēng)法耗工時(shí)長(zhǎng),工作效率低;堿法縮短了工時(shí),間接增加了經(jīng)濟(jì)效益。

      5)簡(jiǎn)化了含銦浮渣預(yù)處理過(guò)程??諝庋趸óa(chǎn)出的浮渣(主要PbO),顆粒比較大,直接進(jìn)行浸出,反應(yīng)比較緩慢,因此,必須經(jīng)過(guò)電動(dòng)篩分,篩出比較大的顆粒,再經(jīng)過(guò)球磨機(jī)磨成符合浸出粒度要求的浮渣。電動(dòng)篩分和球磨時(shí)產(chǎn)生了大量的粉塵,帶走很多含銦物料。盡管采用布袋收塵器加以回收,但物料損失在所難免,使銦的回收率降低。此外,飛揚(yáng)的粉塵污染環(huán)境嚴(yán)重,對(duì)操作人員的身體健康造成極大危害。堿性提銦產(chǎn)生的浮渣粒度雖然較大,但結(jié)構(gòu)疏松,可以滿足浸出的要求。

      6)提高了浮渣銦含量,減少了銦在浸出渣中的損失??諝庋趸óa(chǎn)出的浮渣,一般含銦量在2.0%以下,而且浮渣品位受粗鉛品位的影響比較大。如果粗鉛品位比較低,產(chǎn)出的浮渣含銦會(huì)更低。堿性提銦法提升了產(chǎn)出的浮渣品位,一般情況下,浮渣含銦量在6%~8%。而浸出效率與原料的含銦量有直接的關(guān)系,原料中含銦越高,浸出效率越高。由于空氣氧化法提銦產(chǎn)出的物料含銦約在2.0%以下,浸出液經(jīng)過(guò)多次循環(huán)浸出富集,浸出液中含銦量才能達(dá)到置換的要求,其操作異常繁瑣;由于物料含銦低,含鉛高,產(chǎn)生的鉛泥量大,鉛泥里含銦量達(dá)到了0.2%左右,造成銦的損失,降低了銦的回收率。堿法提銦法產(chǎn)出的物料含銦量達(dá)到了6%~8%,雜質(zhì)含量少,經(jīng)過(guò)一次性浸出,浸出液中含銦量就可以達(dá)到要求,操作簡(jiǎn)單,銦的損失量少;產(chǎn)生鉛泥量相對(duì)較少,相對(duì)損失的銦減少,提高了銦的回收率。

      7)降低了電銦的生產(chǎn)成本。以生產(chǎn)1 kg電銦計(jì)算,空氣氧化法經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表4,堿性提銦法經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表5。表4和表5的數(shù)據(jù)表明,空氣氧化法的成本約為2 697.9元/kg銦,堿性提銦法氧化法的成本約為2 465.4元/kg銦,兩者之間相差232.5元/kg銦。

      表4 空氣氧化法經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

      表5 堿性提銦法經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

      5 結(jié)論

      中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司綜合利用廠在從富銦粗鉛中富集銦的工藝中,采用NaOH+NaNO3代替空氣作氧化劑,操作溫度從850~900 ℃降低到了480~520 ℃,減少了能源消耗和鉛的揮發(fā),降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,簡(jiǎn)化了操作流程,提高了浮渣銦含量和銦的回收率,并且將電銦的生產(chǎn)成本從2 697.9元/kg銦降低到了2 465.4元/kg銦。以年產(chǎn)8 t銦計(jì)算,每年增加經(jīng)濟(jì)效益186萬(wàn)元。

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