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      平橋南區(qū)塊頁巖氣井井下節(jié)流技術(shù)研究與現(xiàn)場應(yīng)用

      2019-09-04 08:29:08谷紅陶李佳欣
      關(guān)鍵詞:平橋液率水合物

      袁 航,谷紅陶,李佳欣

      (中國石化華東油氣分公司南川頁巖氣項(xiàng)目部,重慶408400)

      平橋南區(qū)塊位于重慶市南川區(qū)境內(nèi),構(gòu)造上位于川東高陡褶皺帶萬縣復(fù)向斜內(nèi)的平橋背斜中南部,含氣頁巖段資源量為395.50×108m3,資源豐度10.30×108m3/km2,氣藏類型為中深—深層、高壓、干氣頁巖氣藏,頁巖目的儲(chǔ)層埋深(垂深)2 600~3 800 m。自2016年起,華東油氣分公司在平橋南區(qū)塊進(jìn)行頁巖氣勘探開發(fā)工作,已試獲多口頁巖氣高產(chǎn)井,測試產(chǎn)量均超20×104m3/d,其中JY200-1HF井計(jì)算無阻流量89.5×104m3/d,顯示出平橋南區(qū)塊良好的頁巖氣開發(fā)潛力。

      1 傳統(tǒng)地面流程現(xiàn)場存在問題

      平橋南區(qū)高壓頁巖氣井投產(chǎn)初期采用傳統(tǒng)的“井口—加熱爐(含調(diào)壓撬)—分離器—深度脫水裝置”地面流程,高壓井口氣通過加熱爐兩級(jí)加熱節(jié)流降壓,經(jīng)分離器初步脫水、分子篩深度脫水后集中外銷。盡管該流程可以有效解決水合物堵塞問題,實(shí)現(xiàn)氣井平穩(wěn)正常生產(chǎn),但在安全生產(chǎn)、綠色經(jīng)濟(jì)開發(fā)等環(huán)節(jié)也暴露出較大問題。

      1)傳統(tǒng)生產(chǎn)流程一般采用地面節(jié)流,由于節(jié)流后壓力劇減,氣體溫度大幅降低,易產(chǎn)生冰堵現(xiàn)象。因此,通常需采取加熱爐加熱同時(shí)配合注醇等方式減少水合物的形成。由于加熱爐有明火存在,需嚴(yán)格保證井場易燃易爆范圍內(nèi)無可燃?xì)怏w存在。

      2)加熱爐的購價(jià)約為40萬元/套,單臺(tái)平均燃?xì)夂牧繛?0 m3/h,按目前商品氣價(jià)計(jì)算,單臺(tái)年運(yùn)行燃料成本至少75萬元。此外,每年單臺(tái)加熱爐因燃燒而產(chǎn)生的碳排放量將高達(dá)920 t,有悖于頁巖氣田綠色開發(fā)的理念。

      3)平橋南區(qū)頁巖氣井投產(chǎn)初期井口壓力高,平均為28.2 MPa,井口至加熱爐段需鋪設(shè)高壓輸氣管線。較高的井口及地面集輸壓力增加了現(xiàn)場井控風(fēng)險(xiǎn)及管理難度,不利于現(xiàn)場安全。

      井下節(jié)流技術(shù)在常規(guī)油、氣井中已得到成功應(yīng)用[1]。但在非常規(guī)氣井,尤其是高壓頁巖氣井中尚未應(yīng)用推廣。氣井井下節(jié)流就是將節(jié)流器安裝于油管的適當(dāng)位置來實(shí)現(xiàn)井下節(jié)流,充分利用地?zé)釋?duì)節(jié)流后的天然氣加熱,使節(jié)流后的氣體溫度基本恢復(fù)至節(jié)流前溫度,從而改變天然氣水合物的生成條件,對(duì)于防止水合物生成起到了積極的作用[2]。2017年,平橋南區(qū)塊按照“井口不加熱、冬季不注醇、管線不保溫”的高壓氣井低壓集氣新思路,首次在高壓頁巖氣井中開展了井下節(jié)流技術(shù)試驗(yàn)并取得良好的應(yīng)用效果。隨即在全工區(qū)推廣應(yīng)用,逐步形成了一套行之有效的低壓集氣新模式,大大降低了投資成本、保證安全平穩(wěn)生產(chǎn),使平橋南區(qū)塊低成本經(jīng)濟(jì)開發(fā)取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

      2 平橋南區(qū)井下節(jié)流技術(shù)適應(yīng)性分析

      井下節(jié)流技術(shù)的應(yīng)用與儲(chǔ)層埋深和氣液產(chǎn)出規(guī)律相關(guān)。由于氣體節(jié)流后的溫度與井下節(jié)流器下入位置的井溫有關(guān),當(dāng)儲(chǔ)層埋藏較淺時(shí),上覆地層溫度較低,使得節(jié)流后氣體溫度低于對(duì)應(yīng)壓力條件下水合物形成的初始溫度,無法起到防止水合物形成的作用。當(dāng)返排液量較大時(shí),井下節(jié)流不利于返排液及時(shí)產(chǎn)出,不但易產(chǎn)生井底積液,而且占據(jù)氣體產(chǎn)出通道,對(duì)氣井產(chǎn)量有較大的影響,同時(shí)影響氣嘴使用壽命。平橋南區(qū)高壓頁巖氣井儲(chǔ)層埋深主體位于2 600~3 800 m,根據(jù)平橋南區(qū)測試資料,平均地溫梯度為2.4℃/100 m,保證了節(jié)流后地層的高溫加熱作用。氣井返排液整體表現(xiàn)出初期大—前中期少(或無)—后期逐漸增加的穩(wěn)定變化趨勢,氣井存在較長的無水或少水期。因此,平橋南區(qū)高壓頁巖氣井具備應(yīng)用井下節(jié)流技術(shù)的先決條件。

      2.1 下入深度及孔徑

      當(dāng)井下節(jié)流器下入超過一定深度時(shí),隨著地溫的增加,節(jié)流后氣流溫度就能保證在水合物形成溫度之上,水合物便不會(huì)形成。因此,這一深度即為井下節(jié)流器下入深度的上限值,即:

      式中:Lmin為節(jié)流器下入深度的上限值,m;M0為地溫增率即地溫梯度的倒數(shù)(平橋南區(qū)根據(jù)測試資料取地溫梯度2.4℃/100 m),m/℃;th為水合物形成溫度(由水合物預(yù)測曲線),℃;t0為地面平均溫度,℃;βk為臨界壓力比(取經(jīng)驗(yàn)值0.546);K為天然氣的絕熱系數(shù)(取經(jīng)驗(yàn)值1.3);Z為節(jié)流器入口處氣體偏差系數(shù)及壓縮因子(取經(jīng)驗(yàn)值0.92)[3]。由式(1)計(jì)算可知,平橋南區(qū)井下節(jié)流器下入深度的上限值為1 560 m。當(dāng)投放位置較深時(shí),由于地層溫度和壓力都逐漸升高,將影響井下節(jié)流器使用壽命,同時(shí)對(duì)后期節(jié)流器鋼絲繩打撈造成不便。因此,根據(jù)平橋南區(qū)頁巖氣井井身結(jié)構(gòu)特點(diǎn),同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),按理論計(jì)算結(jié)果20%增量,最終確定井下節(jié)流器下入位置為1800m處。

      為實(shí)現(xiàn)氣井經(jīng)濟(jì)有效開發(fā),根據(jù)配產(chǎn)要求必須合理確定井下氣嘴直徑大小。氣量計(jì)算公式為[3]:

      式中:qmax為臨界流狀態(tài)下的最大流量,m3/d;d為氣嘴直徑,mm;p1為節(jié)流前氣體壓力(井下壓力計(jì)),MPa;γg為天然氣相對(duì)密度(取經(jīng)驗(yàn)值0.6);T1為氣嘴入口處溫度(實(shí)測),K;Z1為在氣嘴入口處的氣體偏差系數(shù)(取經(jīng)驗(yàn)值0.92)。

      由公式(2)可以看出,氣體在臨界流動(dòng)條件下,當(dāng)壓力一定時(shí),最大產(chǎn)氣量隨氣嘴直徑的增大而增大。而氣嘴直徑一定時(shí),最大產(chǎn)氣量隨著壓力的減少而減少。氣嘴直徑過大將導(dǎo)致產(chǎn)量過高、壓力衰減過快,不利于氣井持續(xù)有效開采。因此,合理確定井下氣嘴直徑大小對(duì)于實(shí)現(xiàn)氣井經(jīng)濟(jì)、合理、科學(xué)開發(fā)至關(guān)重要。

      由式(2)可得氣嘴直徑計(jì)算公式(3),根據(jù)氣井測試期間產(chǎn)量及生產(chǎn)壓力變化情況,當(dāng)確定合理配產(chǎn)數(shù)值(qmax)后帶入公式(3)中即可計(jì)算出下入井下氣嘴的直徑大小[3]。

      2.2 理論攜液率

      理論攜液率是指在特定產(chǎn)量下氣井通過自身能量達(dá)到的最高攜液率,是利用Hagedorn-Brown方法計(jì)算得到的在一定氣體流速條件下井段內(nèi)氣流能夠攜帶的最大液相體積與相應(yīng)井段井筒體積之比[4-5]。實(shí)際攜液率是指在特定氣量下井筒實(shí)際發(fā)生的攜液率,是生產(chǎn)氣井中一定井段內(nèi)不發(fā)生滑脫的情況下實(shí)際存在的液相體積與相應(yīng)井段井筒體積之比。對(duì)理論攜液率和實(shí)際攜液率進(jìn)行比較,如果整個(gè)井筒內(nèi)實(shí)際攜液率均小于理論攜液率,那么在該產(chǎn)量條件下氣井能夠正常攜液生產(chǎn)。因此,通過計(jì)算理論攜液率與實(shí)際攜液率差值來選擇實(shí)際攜液率遠(yuǎn)小于理論攜液率的井下入井下節(jié)流器可以保持氣井長期穩(wěn)定生產(chǎn),大大延緩井底積液的發(fā)生。而當(dāng)實(shí)際攜液率與理論攜液率相近時(shí),由于氣嘴節(jié)流作用,為防止井底積液的快速產(chǎn)生,不建議下入井下節(jié)流器。

      理論攜液率是通過Hagedorn-Brown方法,利用液體速度數(shù)、氣體速度數(shù)、管子直徑數(shù)和液體黏度數(shù)共4個(gè)無因次參數(shù),通過與井筒壓力的耦合迭代計(jì)算得到4個(gè)參數(shù)后,進(jìn)行圖版查詢可以得到理論攜液率(H1)[3]。在查出理論攜液率后,根據(jù)實(shí)際攜液率定義和氣液兩相流的壓力基本方程可以推導(dǎo)出實(shí)際攜液率計(jì)算公式(4)。

      式中:H1a為實(shí)際攜液率;Vw為單位管長液相體積,m3;GLR為氣液比,m3/m3;p為計(jì)算井深壓力,MPa;T為計(jì)算井深溫度,K;Z為在p、T條件下氣體的壓縮系數(shù);Zsc為標(biāo)準(zhǔn)條件下氣體的壓縮系數(shù),無因次[3]。

      以JY200-3HF井為例(表1),該井投產(chǎn)初期結(jié)合流壓測試結(jié)果,計(jì)算出該井實(shí)際攜液率最大值約為0.015%遠(yuǎn)小于理論計(jì)算攜液率。即整個(gè)井筒實(shí)際攜液率均小于理論計(jì)算值,證明該井可以保持正常攜液生產(chǎn),在下入井下氣嘴時(shí),不會(huì)造成井底積液,影響單井?dāng)y液效果[4-8]。

      表1 JY200-3HF井理論攜液率與實(shí)際攜液率對(duì)比Table1 Comparison between theoretical and actual liquid holding rates of well JY200-3HF

      2.3 下入時(shí)機(jī)

      高壓頁巖氣井生產(chǎn)的基本特征表現(xiàn)為投產(chǎn)初期產(chǎn)氣量、產(chǎn)液量大,隨后產(chǎn)氣量、產(chǎn)液量快速遞減并趨于穩(wěn)定進(jìn)入緩慢遞減階段,初始?xì)饬拷捣s為初始產(chǎn)氣量的45%~55%(圖1)。無論是采用定壓生產(chǎn)還是定產(chǎn)生產(chǎn)模式,總伴隨著氣量或壓力的逐步遞減過程[9-11]。平橋南區(qū)頁巖氣井生產(chǎn)過程大致可分為4個(gè)階段[12-15]。

      圖1 JY195-1井投產(chǎn)初期產(chǎn)氣、產(chǎn)液曲線Fig.1 Gas production and liquid production curves of well JY195-1 at the initial stage of production

      1)放噴測試階段:該階段以高產(chǎn)液、高產(chǎn)氣為主要特征,如在該階段下入油管(含井下氣嘴),由于井下氣嘴的節(jié)流作用一方面將導(dǎo)致單井測試產(chǎn)量偏低、無法獲取真實(shí)產(chǎn)能,另一方面將阻礙初期大量返排液的快速排出,導(dǎo)致井底積液快速形成。

      2)初期生產(chǎn)階段:該階段轉(zhuǎn)油管生產(chǎn),以產(chǎn)氣量(或壓力)迅速下降為主要特征,在實(shí)際攜液率小于理論攜液率的井中下入井下節(jié)流器,由于氣嘴節(jié)流作用一方面有利于保持生產(chǎn)壓力持續(xù)平穩(wěn),防止壓力的快速遞減。另一方面可以有效降低井口壓力,維持地面低壓力運(yùn)行系統(tǒng),大大降低地面流程高壓運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

      3)穩(wěn)定生產(chǎn)階段:該階段以產(chǎn)氣量和壓力相對(duì)平穩(wěn)或呈緩慢下降為主要特征,井口壓力一般降至10~14 MPa,通過井口節(jié)流裝置完全可以實(shí)現(xiàn)氣體的節(jié)流調(diào)壓且不發(fā)生“冰堵”現(xiàn)象,該階段以油管生產(chǎn)最為合適,不建議再下入井下節(jié)流器。

      4)后期衰竭階段,該階段產(chǎn)氣量較低,且井口壓力近于或低于外輸壓力,需要通過排水采氣和增壓采氣等措施維持氣井正常生產(chǎn)。

      綜上所述,井下節(jié)流器的下入最佳時(shí)機(jī)應(yīng)為氣井生產(chǎn)的放噴測試結(jié)束后轉(zhuǎn)油管進(jìn)流程生產(chǎn)階段。而在穩(wěn)定生產(chǎn)且井口壓力低于14 MPa后,可考慮擇機(jī)取出井下氣嘴,加大氣井排液效果。

      3 平橋南區(qū)井下節(jié)流技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用

      平橋南區(qū)塊自2017年起開始進(jìn)行井下節(jié)流工藝應(yīng)用試驗(yàn),截至2019年3月,已在20口井應(yīng)用了該項(xiàng)技術(shù),取得了較好的效果。

      3.1 減緩壓力衰竭,實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)氣

      平橋南區(qū)頁巖氣生產(chǎn)井自采用井下節(jié)流技術(shù)后,套壓、油壓下降趨勢平穩(wěn)、速率逐步減緩,套壓平均由29 MPa下降至21 MPa后趨于平穩(wěn),三日降幅不超過0.1 MPa。油壓維持在4.1~4.3 MPa穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)氣量持續(xù)穩(wěn)定。以JY194-1HF井為例(圖2),自該井下入井下氣嘴后,100 d后套壓由28.2 MPa下降至21.4 MPa,前期下降速率為0.1 MPa/d,后期下降速度明顯減緩為0.035 MPa/d。歸一化對(duì)比下入和未下入井下節(jié)流器的頁巖氣井套壓下降速率可以看出(圖3),JY197平臺(tái)生產(chǎn)井下入井下節(jié)流器后,套壓下降幅度明顯低于未下入井下節(jié)流器的JY199-4HF井。由此可見,當(dāng)下入井下氣嘴后,生產(chǎn)井套壓下降速度明顯減緩,產(chǎn)氣量持續(xù)穩(wěn)定,符合氣井開發(fā)穩(wěn)產(chǎn)規(guī)律。

      圖2 JY194-1HF井井口壓力變化Fig.2 Change of wellhead pressure of well JY194-1HF

      圖3 下入及未下入井下節(jié)流器氣井套壓變化情況對(duì)比Fig.3 Comparison of casing pressure change between gas wells with and without downhole throttling

      3.2 降低管線壓力,簡化地面流程,節(jié)省建設(shè)投資

      平橋南區(qū)塊通過井下節(jié)流裝置的應(yīng)用大幅度降低了井口和地面管線的運(yùn)行壓力(表2),節(jié)流前后的平均油壓由24.76 MPa降為4.292 MPa。在這個(gè)壓力下,可以直接采用低壓管線集氣流程,大大提升地面生產(chǎn)安全,同時(shí)避免了采用高壓流程生產(chǎn)造成不必要的管線浪費(fèi)。采用井下節(jié)流器后,采氣井口采用針型閥進(jìn)行壓力微調(diào)控制,確保氣井平穩(wěn)生產(chǎn)?,F(xiàn)場試驗(yàn)表明,該技術(shù)在平橋南區(qū)塊的成功應(yīng)用,大大簡化了地面流程,取消了加熱爐、調(diào)壓撬等裝置,同時(shí)井口至原加熱爐間由高壓管線改配為低壓管線,自平橋南區(qū)塊推廣應(yīng)用井下節(jié)流裝置以來,單井地面建設(shè)投資較原設(shè)計(jì)平均節(jié)省28萬元,降低了建設(shè)投資與生產(chǎn)成本。

      表2 平橋南區(qū)塊井下節(jié)流前后壓力變化Table2 Pressure changes before and after downhole throttling of South block in Pingqiao

      3.3 防止“冰堵”產(chǎn)生,提高生產(chǎn)效率

      通過天然氣水合物P-T圖回歸經(jīng)驗(yàn)公式,對(duì)平橋南區(qū)塊頁巖氣井井下節(jié)流試驗(yàn)前后水合物形成溫度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算結(jié)果見表3。

      表3 平橋南區(qū)塊井下節(jié)流前后水合物形成溫度對(duì)比(冬季溫度按0℃計(jì)算)Table3 Comparison of temperature of hydrate formation before and after downhole throttling of South block in Pingqiao(The temperature in winter is calculated by 0℃)

      由表3可知,當(dāng)下入井下氣嘴前井口平均油壓為26.8 MPa時(shí),水合物形成溫度大于20℃。井口溫度計(jì)實(shí)測數(shù)據(jù)表明,正常生產(chǎn)時(shí),平橋南區(qū)氣井井口氣流溫度為22~24℃,存在很大的水合物形成堵塞管線風(fēng)險(xiǎn)。若發(fā)生“冰堵”,必須立即關(guān)井采取措施,將嚴(yán)重影響氣井生產(chǎn)效率。當(dāng)下入井下氣嘴后,井口油壓平均為4.26 MPa,對(duì)應(yīng)水合物形成溫度為8.54℃,大大降低了水合物的形成條件,有效防止了水合物的形成,提高了單井生產(chǎn)效率。

      3.4 井下節(jié)流技術(shù)應(yīng)用優(yōu)化

      在井下節(jié)流技術(shù)的應(yīng)用過程中,也暴露出該項(xiàng)技術(shù)存在配產(chǎn)調(diào)整作業(yè)成本高和井下壓力監(jiān)測困難等方面的問題。為此,通過技術(shù)攻關(guān),一是自主研制出了井口氣嘴套,采用“井下+井口”雙氣嘴調(diào)壓控產(chǎn)模式,在井下下入大尺寸節(jié)流氣嘴,井口裝入小尺寸氣嘴,根據(jù)配產(chǎn)需要可適時(shí)對(duì)井口氣嘴進(jìn)行更換,大大減少更換井下氣嘴所需的作業(yè)費(fèi)用;二是引入高壓液面測試儀進(jìn)行環(huán)空液面測試,定期監(jiān)測,判斷井下壓力變化情況。兩者均取得了良好的應(yīng)用效果。

      4 結(jié)論

      1)對(duì)于高壓頁巖氣井,井下節(jié)流技術(shù)大幅度降低了井口及地面管線運(yùn)行壓力,采用低壓管線集氣流程,取消加熱爐和調(diào)壓撬等地面配套裝置,簡化和優(yōu)化了地面流程,提升現(xiàn)場現(xiàn)場安全。同時(shí)大幅度降低了平臺(tái)建設(shè)投資,為平臺(tái)無人值守管理模式提供了必要條件。

      2)井下節(jié)流技術(shù)在生產(chǎn)前期可以提高氣流攜液能力,實(shí)現(xiàn)地面壓力系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)配,延緩氣藏壓力衰減速度,有利于保護(hù)氣層,實(shí)現(xiàn)氣井平穩(wěn)、正常生產(chǎn)。同時(shí)有效解決了水合物的堵塞問題,從而實(shí)現(xiàn)了管線不注醇、不保溫,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

      3)理論攜液率和實(shí)際攜液率是判斷井下節(jié)流器取出時(shí)機(jī)的主要判斷依據(jù)之一。井下節(jié)流器的下入最佳時(shí)機(jī)為放噴測試結(jié)束后轉(zhuǎn)油管進(jìn)流程生產(chǎn)階段。而在穩(wěn)定生產(chǎn)后期,井口壓力降低后可考慮擇機(jī)取出井下氣嘴,加大氣井排液效果,放大生產(chǎn)壓差,提高生產(chǎn)時(shí)效。

      4)“井下+井口”雙氣嘴調(diào)壓控產(chǎn)模式,可以根據(jù)配產(chǎn)需要適時(shí)對(duì)井口氣嘴進(jìn)行更換,減少更換井下氣嘴所需的作業(yè)費(fèi)用;配合高壓液面測試儀進(jìn)行環(huán)空液面測試,可以有效判斷井下壓力變化情況,為生產(chǎn)制度調(diào)整提供必要依據(jù)。

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