王明星
摘要:為解決原有舊抽油桿檢測技術(shù)存在的弊端,本文提出了抽油桿檢測技術(shù)的改進(jìn)方法。改進(jìn)后的舊抽油桿檢測,采用了全封閉式直燃加熱技術(shù),降低了能耗,提高了清洗質(zhì)量;采用了新型的常溫清洗工藝,降低了設(shè)備故障,提高了生產(chǎn)效率;實現(xiàn)了全自動卸扣技術(shù),提高了檢測能力,消除了安全隱患;采用了通過式全自動桿體探傷工藝,提高了設(shè)備穩(wěn)定性和修復(fù)水平;增加了全自動桿頭清洗裝置,提高了生產(chǎn)效率,降低了勞動強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞:抽油桿;檢測;技術(shù);改進(jìn);應(yīng)用
0 引言
中原油田采油三廠的舊抽油桿檢測技術(shù)建成于1995年。2002年,原中原石油勘探局投資完善了抽油桿清洗、桿頭探傷等項目,但由于受當(dāng)時技術(shù)條件的限制,舊抽油桿檢測線存在的問題日益嚴(yán)重。為解決舊抽油桿檢測技術(shù)缺陷,滿足油田生產(chǎn)對修復(fù)抽油桿標(biāo)準(zhǔn)的提高,中原油田采油三廠開展了舊抽油桿檢測技術(shù)的研究。
1 技術(shù)分析
1.1 現(xiàn)狀及存在的問題 原有舊抽油桿檢測技術(shù)存在弊端。抽油桿清洗采用原始的鍋爐輸出蒸汽,蒸煮池加藥成捆清洗的方式,開放的清洗罐清洗能源浪費高、清洗質(zhì)量差;抽油桿常溫清洗電路與水路不分離,性能不穩(wěn)定,故障率高;半自動卸扣裝置,安全系數(shù)低,卸扣能力差,勞動強(qiáng)度大;桿體探傷手段落后,設(shè)備穩(wěn)定性差,故障率高,探傷準(zhǔn)確率低;桿頭與絲扣采用人工清理,清理效果差,勞動強(qiáng)度大。
1.2 改進(jìn)后可達(dá)到的技術(shù)水平
改進(jìn)后的舊抽油桿檢測線可以去除原始的鍋爐,采用全自動封閉式節(jié)能直燃清洗裝置,加熱速度快、熱效率高,清洗效果好;采用了新型的常溫清洗技術(shù),水電路分開,降低了故障率;采用了全自動卸扣工藝,提高了修復(fù)率,保證了操作安全;實現(xiàn)了通過式桿體探傷技術(shù),提高了設(shè)備穩(wěn)定性,保證了探傷質(zhì)量;增加了全自動桿頭清洗工序,降低了工人勞動強(qiáng)度。
2 改進(jìn)方案與措施
2.1 抽油桿全自動直燃加熱清洗工藝
為改變抽油桿加熱清洗的落后手段,與山東太波熱公司合作開發(fā)了全自動封閉式節(jié)能環(huán)保抽油桿清洗裝置。
該裝置工作原理是,采用封閉式箱體,抽油桿經(jīng)上料架從箱體端面進(jìn)入。箱體下部為水箱,配有四套天然氣熱輻射燃燒器,將箱體內(nèi)的水溫加熱到80~98°c。燃燒廢氣直接排到箱體底部,充分利用熱尾氣給箱體底部保溫,有利于底部污泥融化,方便清污。抽油桿進(jìn)入管槽輪,由驅(qū)動中心輪帶動管槽輪,抽油桿有序的在滑道內(nèi)做圓周運動,抽油桿間距一致,運動速度平穩(wěn)(可在線調(diào)速),抽油桿在水箱內(nèi)受熱均勻,這一過程可使抽油桿上附著的原油融化。并在箱體內(nèi)由環(huán)型噴頭先對旋轉(zhuǎn)行走的抽油桿進(jìn)行外壁沖洗。該清洗機(jī)的使用,實現(xiàn)了全自動進(jìn)出料,降低了工人勞動強(qiáng)度,提高了安全系數(shù);全封閉保溫,減少了能耗;工作效率高;環(huán)形噴頭加高溫,清洗效果好。
2.2 改進(jìn)抽油桿常溫清洗
抽油桿經(jīng)高溫清洗后,表面油層熔化,加常溫鋼絲輪清洗,可有效去除表面油污。
具體工作原理是:在全自動清洗機(jī)出料端加裝常溫清洗裝置。4個電機(jī)分2組帶動鋼絲輪高速旋轉(zhuǎn),電機(jī)輸出軸加鋼絲輪,將電機(jī)和鋼絲輪分裝在2個相連的箱體內(nèi),鋼絲輪箱體內(nèi)裝水路,對鋼絲輪和抽油桿進(jìn)行一定壓力的沖刷,即確保了鋼絲輪表面干凈,又使水電路分離。有效地去除了抽油桿表面油污和雜質(zhì),降低了設(shè)備故障率。
2.3? 抽油桿桿頭清洗裝置的應(yīng)用
為了降低工人勞動強(qiáng)度,提高絲扣和桿頭清理效率清理質(zhì)量,研制了桿頭自動清洗裝置。
具體的方法是:抽油桿經(jīng)上下料機(jī)械手進(jìn)入工作區(qū),工位傳感器檢測到信號,抽油桿正向行走,經(jīng)過左傳感器時,左壓輪下壓、進(jìn)入左清洗機(jī)清理扳手方、絲扣,至左到位傳感器,抽油桿反向傳輸,抽油桿到達(dá)右傳感器,右壓輪下壓、右清洗機(jī)啟動清洗,至右到位傳感器,輸送電機(jī)停止再次向左傳輸,到位后,上下料機(jī)械手使抽油桿同時完成上料、下料。重復(fù)操作。該裝置實現(xiàn)了自動化清理,降低了勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
3 現(xiàn)場應(yīng)用效果
抽油桿檢測技術(shù)改進(jìn)應(yīng)用后,檢測線的生產(chǎn)能力由改造前的6.1萬根/年上升到8.05萬根/年;檢測質(zhì)量得到了保證,抽油桿平均免修期由100天達(dá)到270天以上;能耗大幅度下降,僅天然氣一項由28萬方/年降低到10.5萬方/年左右;自動化程度提高,降低了員工的勞動強(qiáng)度;安全隱患得到治理,達(dá)到hse要求。舊抽油桿檢測技術(shù)的應(yīng)用,提高了抽油桿檢測能力,保證了檢測質(zhì)量,為中原油田采油三廠減少躺井、節(jié)約成本發(fā)揮了巨大的貢獻(xiàn)。
4 結(jié)論與認(rèn)識
通過對舊抽油桿檢測技術(shù)的改進(jìn)與應(yīng)用,使抽油桿檢測線更加流暢,檢測手段提高,檢測能力加強(qiáng),檢測質(zhì)量更好。滿足了油水井的需求,對提高油田綜合經(jīng)濟(jì)效益有著顯著的作用。
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