于超 欒文軒
摘要:為解決原物料調(diào)節(jié)器性能的滯后性及調(diào)節(jié)困難問題,根據(jù)物料落料點不同,物料調(diào)節(jié)器受力不同,針對原有絲桿調(diào)節(jié)方式改成蝸輪蝸桿的調(diào)節(jié)方式,雖然可以緩解工人調(diào)節(jié)物料料流的工作強度,但是工人調(diào)節(jié)時還是需要登高作業(yè),于是進一步優(yōu)化調(diào)節(jié)方式,改成電液推桿的方式調(diào)節(jié),電控箱安裝于地面,控制為點動自鎖,便于操作且簡單,同時避免工人登高作業(yè)。達到了操作安全、及時的目的,解決了工人勞動強度的同時解決皮帶因落料點出現(xiàn)的撒料、跑偏問題,保證了卸船作業(yè)線流程效率的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:絲桿;蝸輪蝸桿;電液推桿;技術(shù)性能
中圖分類號:TH133 ? ? ?文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-2177(2019)12-0110-03
0 引言
皮帶機作業(yè)線作業(yè)流程為:卸船機卸料后,皮帶機運輸貨物,途徑每個轉(zhuǎn)接機房物料調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)換,經(jīng)由堆取料機到達貨場堆存。由于現(xiàn)有的物料調(diào)節(jié)器采用絲桿的調(diào)節(jié)方式,調(diào)整料流時需要反復(fù)調(diào)節(jié)確定,工人操作起來費時費力,增加工人勞動強度的同時還無法保證卸船的效率。在保持原有作業(yè)線主體結(jié)構(gòu)不變的前提下,通過技術(shù)上的改造,達到操作簡單,性能穩(wěn)定,隨時可調(diào)的效果。
1 物料調(diào)節(jié)器現(xiàn)狀
(1)由于目前卸船貨物的種類、粒度、含水量等各有不同,導(dǎo)致貨物散料在采用帶式輸送機運送時,會出現(xiàn)不同的特性,如粒度小、含水量大的鋁礬土礦粉就容易粘結(jié),由于物料粘結(jié)出現(xiàn)落料點不同,導(dǎo)致皮帶機跑偏,進而需要經(jīng)常反復(fù)人工調(diào)整,此種結(jié)構(gòu)調(diào)解不方便,工人操作起來費時費力,在這種特性沖擊下,還會造成物料調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)絲杠出現(xiàn)松動現(xiàn)象。見圖1。
(2)在最初項目設(shè)計時,是按鐵礦石、鋁礬土和少量進口煤炭進行設(shè)計的,其中物料調(diào)節(jié)器也是按鐵礦石、鋁礬土和少量進口煤炭的常用手冊參數(shù)進行結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計的,鑒于手冊參數(shù)僅為參考試驗參數(shù),與實際所輸送的散料貨物不可避免會存在各種差別,這就會造成實際使用工況與設(shè)計工況存在差別,同時物料連續(xù)沖擊還會造成絲杠的蠕動、疲勞變形,甚至出現(xiàn)斷裂事故,見圖2。
(3)目前設(shè)計的物料調(diào)節(jié)器采用手輪驅(qū)動絲杠的方式改變導(dǎo)流擋板的角度,進而調(diào)節(jié)料流方向,由于絲杠采用開式脂潤滑,再加之如果處于較干燥粉料的環(huán)境中,就容易沾染粉料,久而久之,就會阻塞絲杠螺紋,造成人力旋轉(zhuǎn)困難,每次調(diào)整都需要2-3人操作20-30分鐘左右,如遇到卡死現(xiàn)象時間還更長,耗費大量人力物力,同時影響正常的卸船作業(yè),而且也加大絲杠的負載,縮短使用壽命,綜合成本非常高昂。
2 技術(shù)改造方案的實施
由于上述分析的結(jié)果,物料調(diào)節(jié)器絲杠通過手輪調(diào)整經(jīng)常出現(xiàn)卡滯的現(xiàn)象,所以為了解決此問題,我們考慮采用蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu),進行如下選型計算:
(1)驅(qū)動功率:P=FaV/60η
式中:P---驅(qū)動功率,KW;
Fa---起升力(或拉力),KN;
V---起升速度,m/min;
η---傳遞總效率(見表1,表2)。
(2)驅(qū)動扭矩: T=9550×P/n
式中:T---驅(qū)動扭矩,N·m;
P---驅(qū)動功率,KW;
n---轉(zhuǎn)速,r/min。
(3)蝸桿軸伸上,由于安裝齒輪、鏈輪所產(chǎn)生的徑向力Fr,其最大許用力與起升力和型號有關(guān)。在1/2處所許用的最大徑向力和扭矩,見表3。
選型計算完成后,進行采購、安裝、調(diào)試,改造初步完成,見圖3。
在使用初期,該裝置發(fā)揮了很好的作用,旋轉(zhuǎn)輕便,靈活自如,維護也比較方便。但當(dāng)使用一段時間后,發(fā)現(xiàn)還存在一些問題,例如還是會有灰塵或粉料進入絲杠螺紋中,造成卡滯;鎖死不可靠,時間久了就會出現(xiàn)絲杠蠕動,導(dǎo)流擋板傾斜角度變化;最嚴(yán)重的是由于受力不均等原因,絲杠同樣出現(xiàn)變形或斷裂現(xiàn)象。
針對此情況,我們根據(jù)上述計算結(jié)果,對傳動方案進行優(yōu)化。首先,為了解決絲杠螺紋進灰卡滯問題,同時也鑒于現(xiàn)場客觀存在的環(huán)境條件,我們考慮采用能自動除灰的功能;另外,考慮人工驅(qū)動力有限和提高調(diào)節(jié)的速度和效率的問題,我們考慮采用電動或液壓的伸縮驅(qū)動裝置;同時,也為提高設(shè)備的自動化程度,減輕現(xiàn)場人員的占用和操作勞動強度,我們最終確定采用液壓推桿驅(qū)動導(dǎo)流擋板的物料調(diào)節(jié)器革新方案,見圖4和圖5。
在不改變現(xiàn)有調(diào)料板主體結(jié)構(gòu)的情況下,在支撐桿¢76x4mm內(nèi)部增加¢60x10mm熱軋無縫鋼管,增加支撐桿的強度,并且設(shè)計支撐桿兩端固定在料槽外部,并在支撐桿與料槽內(nèi)壁增加防護安全鏈,見圖6。
3 技術(shù)創(chuàng)新性
(1)改造后的物料調(diào)節(jié)器與之前相比調(diào)節(jié)料流效果明顯,皮帶跑偏情況明顯減少,基本不存在粘料情況。
(2)人員調(diào)整操作簡單輕便、實用靈活,且鎖定可靠,一次調(diào)整后,除非物料屬性發(fā)生較大變化或皮帶出現(xiàn)跑偏,否則不用二次調(diào)整。
(3)防灰效果好,液壓推桿自帶自動除灰密封圈,能有效刮掉粘在推桿軸上的灰塵,且使用壽命長。
(4)推桿支座和調(diào)節(jié)器外壁結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,有效消除了由于其他結(jié)構(gòu)受力不均造成的支座變形等問題。
4 結(jié)語
使用過程中的物料調(diào)節(jié)器完全適應(yīng)鐵礦、鋁礬土等多種礦石作業(yè),每次調(diào)整在地面點動操作,不需要登高作業(yè)操作;原來調(diào)整時間20-30分鐘,或者更長時間,到現(xiàn)在的不到1分鐘調(diào)整完畢,解決了工人的勞動強度,方便了工人的操作;根據(jù)不同物料的安息角不同隨時調(diào)整料流落料點角度,內(nèi)壁粘料明顯減少,解決皮帶因落料點出現(xiàn)的撒料、跑偏問題,保證了皮帶機的平穩(wěn)運行,完全滿足生產(chǎn)的需要,保證了卸船作業(yè)效率的穩(wěn)定性。