來元俊
摘要:進(jìn)入油田開發(fā)后期,原油的含水率會持高不下,使得聯(lián)合站油水處理產(chǎn)生較大的能耗,存在著較大的能源浪費(fèi)。本文對聯(lián)合站原油處理工藝存在的問題和能耗使用現(xiàn)狀進(jìn)行分析,從原油脫水處理工藝的優(yōu)化、設(shè)備節(jié)能降耗等方面展開探討。
關(guān)鍵詞:聯(lián)合站;節(jié)能降耗;開發(fā)后期
隨著油田進(jìn)入到開發(fā)中后期,原油性質(zhì)發(fā)生了很大的變化,原油的含水率持高不下,聚合物質(zhì)也存在到原油當(dāng)中,而早期的聯(lián)合站是根據(jù)水驅(qū)開采的初期設(shè) 計的,對于處理開發(fā)后期的高含水原油,現(xiàn)有的聯(lián)合站無法滿足集中處理的需要。同時采用的熱油脫水工藝也不合理,使得處理設(shè)備負(fù)荷變大,需要消耗大量的能耗。需要對原有的脫水處理工藝進(jìn)行改進(jìn),采用常溫脫水處理技術(shù),可以對原油進(jìn)行集中處理,有效地減少能耗,保證油田的正常生產(chǎn),提高處理設(shè)備的利用效率。
1原油處理工藝存在的問題
針對注水開發(fā)早期建設(shè)的聯(lián)合站,多采用兩段脫水處理工藝,第一階段采用熱化學(xué)沉降技術(shù)實現(xiàn)原油脫水,主要針對井排來液進(jìn)行加熱處理,再采用沉降處理措施實現(xiàn)脫水。第二階段應(yīng)用電化學(xué)原理,對完成一段脫水處理的原油進(jìn)行加熱處理,然后采用電脫水技術(shù)。在一段脫水處理過程中,需要把加熱爐溫度提高到60度,然后采用油氣分離等措施進(jìn)行沉降脫水處理。該種處理工藝可以提升原油脫氣、脫水效率,針對粘度和質(zhì)量都較大的原油可以進(jìn)行很好地處理,但能耗需求較大。針對油田開發(fā)的早期可取上述原油處理工藝可以取得理想效果,進(jìn)入到開采后期之后,加熱脫水處理工藝對能耗需求很大,進(jìn)入到聯(lián)合站的油液含水率高,采用加熱鍋進(jìn)行處理會使得能耗大幅提升,污水加熱會浪費(fèi)很多的電能,熱能利用效率較低,存在著較為嚴(yán)重的能耗浪費(fèi)。
2聯(lián)合站能耗使用現(xiàn)狀
聯(lián)合站是油田集輸系統(tǒng)的重要設(shè)施,對保證原油開采和集輸發(fā)揮著重要作用,生產(chǎn)過程中會消耗大量的水、電、燃料等,水、燃料可以占到聯(lián)合站總能耗的80%,電能的消耗可達(dá)到總能耗的17%,對其它能源的消耗只達(dá)到3%。原油處理量越大則會使消耗更大的能源,為了提高油田企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,需要引進(jìn)節(jié)能的處理設(shè)備和改進(jìn)處理工藝,從而使聯(lián)合站達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
3原油脫水處理工藝的優(yōu)化
為了進(jìn)一步降低聯(lián)合站生產(chǎn)的能耗,需要針對原油脫水處理工藝進(jìn)行改進(jìn),減少加熱爐對燃料的消耗量,使脫水過程中的溫度控制在合理區(qū)間內(nèi),減小高含水原油量。一般情況下,原油中的含水率大于70%,油液連續(xù)相為水。原油上浮速率和水具備的粘稠度有著直接關(guān)系,溫度因素不會地水粘度產(chǎn)生太大的影響,油水物質(zhì)的重力沉降分離與溫度并不存在太大的關(guān)系,可對常溫游離水進(jìn)行處理。
可以在原來的脫水處理工藝加引入常溫脫水技術(shù),把足夠數(shù)量的破乳劑添加到油井輸送過來的油液中,使油液中存在著游離狀態(tài)的水分。在常溫條件下,采用分水器來對游離水進(jìn)行處理,應(yīng)用快速沉降技術(shù)把游離水分離出來,把含水率較高原油轉(zhuǎn)變?yōu)榈秃鸵海缓罄脗鹘y(tǒng)的脫水處理工藝進(jìn)行脫水處理,產(chǎn)生的污水可以直接輸送到污水處理站中。該處理工藝技術(shù),可以在密閉條件下對高含水油液進(jìn)行處理,不會產(chǎn)生較大的能耗。還對處理工藝加增設(shè)了排砂裝置,可以把油液中的砂進(jìn)行處理,降低加熱爐盤管被磨漏的可能性,提高了加熱設(shè)備的使用壽命,還可以減少大罐除砂工作量,降低了大量的除砂成本。
常溫游離水處理工藝技術(shù)有著較大的節(jié)能降耗效果,采用分水器可以提高加熱爐燃料利用率,當(dāng)分水器脫水率提升到60%,把進(jìn)入加熱爐油液量減小到2萬方左右時,在相同的脫水處理工藝條件下,可以減少60%的燃料使用量,聯(lián)合站的綜合能耗水平會顯著降低。可以達(dá)到較好的節(jié)能效果。
4設(shè)備節(jié)能降耗
聯(lián)合站主要采用油水泵、加熱爐等處理設(shè)備,國內(nèi)最為先進(jìn)的加熱爐運(yùn)行效率可以達(dá)到83%的水平,國外高效加熱爐可達(dá)到90%的熱效率,聯(lián)合站內(nèi)的真空加熱爐有著較高的節(jié)能潛力。導(dǎo)致真空加熱效率低下的原因主要有:1)加熱熱爐效率不高。2)操作使用不規(guī)范,過??諝庀到y(tǒng)較高,可達(dá)到3.0左右,使得排出煙氣的溫度較高,存在著較大的排煙熱損失。選用高效率的真空加熱爐、安裝自動空氣排節(jié)器、按照空氣含氧量來對進(jìn)風(fēng)擋板開度進(jìn)行控制,保證過??諝庀到y(tǒng)在1.2-1.4區(qū)間,可以使燃料充分與氧氣進(jìn)行混合,有效地降低煙氣排出溫度,也可以在煙管中安裝翅片管、紊流帶等,進(jìn)一步減小煙氣排出溫度,避免煙氣帶走大量的熱量。
一次沉降罐大多沒有采取保溫措施,沉降處理存在著較大的熱損失,為了保證沉降池溫度達(dá)到設(shè)計值,需要消耗更多的燃料。把無力矩油罐作為實例進(jìn)行分析,在存儲液體和溫度都相同的情況下,沒有采取保溫措施產(chǎn)生的熱損是應(yīng)用巖棉保溫的4.5倍,為采用泡沫塑料保溫措施的4.9倍,也就是采取保溫處理措施后,熱損失可降低到77%,可以保證油罐溫度提升0.6度左右,每天可以節(jié)約上百度的燃料。除此之外,對聯(lián)合站熱平衡進(jìn)行分析和計算之后,沒有采取保溫措施的大罐熱損失可達(dá)到3.6%,利用巖棉保溫措施之后,可以達(dá)到2.6%。分水器的應(yīng)用可以更好地節(jié)約燃料,熱損失率會進(jìn)一步降低。比如,分水器達(dá)到60%的分水率,沒有采取保溫措施的沉降罐熱損會達(dá)到8.2%,采用巖棉保溫措施之后,可更好地節(jié)約燃料。所以,從節(jié)能降耗、提升熱能利用率角度來分析,對沉降罐進(jìn)行保溫處理是十分重要的,特別應(yīng)用常溫游離水脫水處理工藝,選用導(dǎo)熱系統(tǒng)小的保溫材料,可以起到較好的節(jié)能效果。
聯(lián)合站耗電量大的主要原因是各類油水泵效率不高,很多油水泵都達(dá)不到70%,實際運(yùn)行排量遠(yuǎn)達(dá)不到額定排量,存在著大馬拉小車問題。多通過對閥門開度進(jìn)行控制來實現(xiàn)對流量的調(diào)節(jié),節(jié)流損耗問題比較嚴(yán)重,油水泵與管線沒有合理匹配,集輸管網(wǎng)的運(yùn)行效率不高。三相電機(jī)的功率因數(shù)不高,很多都沒有達(dá)到0.8。比如,聯(lián)合站應(yīng)用外輸油泵,實際運(yùn)行功率只能達(dá)到額定排量的60%,集輸管網(wǎng)運(yùn)行效率低于40%。為了更好節(jié)約電能,需要根據(jù)生產(chǎn)需要及時設(shè)整電機(jī)運(yùn)行速度,避免使設(shè)備空載運(yùn)行浪費(fèi)電能。采用高效率的油水泵,采用變頻調(diào)速技術(shù),使油水泵的實際排量與相應(yīng)的轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,可以更好保護(hù)設(shè)備,提高集輸系統(tǒng)的運(yùn)行效率。
5結(jié)束語
隨著油田進(jìn)入到開發(fā)后期,聯(lián)合站能耗隨著含水率的提高而大幅上升,需要根據(jù)聯(lián)合站的原油處理工藝,采取有針對性的節(jié)能降耗措施,為油田企業(yè)創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益。