賀凱歌 沈騁愷 王鵬
摘要:針對某型液壓泵在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的回油流量超標(biāo)情況,采用對柱塞座的微觀觀察、成分及鍍層檢查、材料缺陷分析等檢測手段,確定了故障原因,并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:液壓泵;回油流量;柱塞座;檢測手段
0 引言
某型液壓泵是某型飛機(jī)液壓系統(tǒng)的主泵,為直軸式恒壓變量柱塞泵,采用端面平面配流方式,液壓泵由發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)機(jī)匣傳動(dòng)。
液壓泵是液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中的能源元件,其作用是向系統(tǒng)提供具有一定壓力和流量的油液,將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為液壓能。對于液壓泵來說,出口壓力、出口流量和回油流量是衡量液壓泵性能的主要指標(biāo)。其中,回油流量數(shù)值的變化可反映液壓泵內(nèi)泄漏量的變化,泄漏量的變化反映了液壓泵內(nèi)各個(gè)摩擦副之間的磨損情況,因此,對于回油流量的測控顯得尤為重要。
1 工作原理
液壓泵通過傳動(dòng)軸與電機(jī)以花鍵連接并隨之一起運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)轉(zhuǎn)子、柱塞旋轉(zhuǎn),同時(shí)柱塞作往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)。轉(zhuǎn)子以端面貼合在分油蓋端面上旋轉(zhuǎn)滑動(dòng),分油蓋端面開有兩個(gè)分別與進(jìn)出口油路相通的腰形槽。低壓油通過分油蓋及轉(zhuǎn)子上的腰形槽進(jìn)入轉(zhuǎn)子的柱塞孔內(nèi),凡是與分油蓋上低壓腔相通的柱塞孔均進(jìn)入低壓油,完成吸油動(dòng)作;同時(shí),由于轉(zhuǎn)子與分油蓋的相對運(yùn)動(dòng)而使轉(zhuǎn)子孔內(nèi)的工作液旋轉(zhuǎn)一定角度后與分油蓋上的高壓腔相通,由于柱塞孔內(nèi)的容積發(fā)生變化,促使柱塞孔內(nèi)的油液經(jīng)分油蓋沿高壓管路排出,完成排油動(dòng)作。由此可見,轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一周,各個(gè)柱塞完成半周吸油、半周排油的過程。轉(zhuǎn)子不斷旋轉(zhuǎn),泵便連續(xù)地吸油和排油。液壓泵原理如圖1所示。
2 故障現(xiàn)象
液壓泵試驗(yàn)過程中,全流量下回油流量為4.10L/min,已超過要求值,此時(shí)液壓泵已工作22.5h。查看0~22.5h的回油流量曲線(圖2所示),發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)進(jìn)行到22.5h時(shí)出現(xiàn)全流量下回油流量突變現(xiàn)象,此時(shí)液壓泵回油流量指標(biāo)不符合要求,需要對故障現(xiàn)象進(jìn)行原因分析。
3? 故障分析
3.1 宏觀檢查
對產(chǎn)品進(jìn)行分解檢查。發(fā)現(xiàn)柱塞座表面有異常磨損情況,3#柱塞座表面有明顯缺口,3#柱塞座端面缺口的尺寸約為0.53×0.5mm,如圖3所示。顯微鏡下觀察,3#柱塞座端面存在明顯劃痕,如圖4所示。其余零組件均正常。
3.2 微觀觀察
根據(jù)宏觀檢查情況,除柱塞座端面有異常磨損外其余零部件均正常,因此判定液壓泵在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)回油流量瞬間變大的原因是由泵的內(nèi)部泄漏量瞬時(shí)超大所致,瞬時(shí)超大的原因是零部件出現(xiàn)了異常磨損。回油流量的變化反映泵的內(nèi)部零部件磨損情況,為此需進(jìn)一步分析造成磨損的原因。
切割具有明顯缺口的3#柱塞座缺口處,經(jīng)掃描電鏡觀察柱塞座表面存在凹坑,表面未見明顯磨損痕跡。
3#柱塞座試樣顯示凹坑深度約為85.52μm(見圖5),試樣凹坑內(nèi)銀層深度約為4.58μm(見圖6)。
通過冶金分析,觀察凹坑周圍紋路可知表面凹坑不是由擠壓磨損形成。
3.3 材料缺陷分析
針對宏觀檢查中3#柱塞座端面缺口尺寸(約為0.53×0.5mm),查閱相關(guān)資料,認(rèn)為柱塞座基體存在疏松氣孔,該氣孔是最終凹坑的一部分,加工過程中液體通過該孔口進(jìn)入氣孔內(nèi)部區(qū)域,使柱塞座材料形成分層。在液壓泵工作過程中,柱塞座端面受交變應(yīng)力載荷和摩擦磨損作用,氣孔內(nèi)側(cè)面與基體的部分連接部位在交變應(yīng)力作用下發(fā)生局部剝落,形成凹坑。剝落物進(jìn)入柱塞摩擦副之間,柱塞座在“自轉(zhuǎn)”和“公轉(zhuǎn)”下,產(chǎn)生切向劃痕,切向劃痕將密封帶徑向溝通,不能起到密封支撐和潤滑作用,加速了柱塞座的異常磨損,使摩擦副處回油量增大。
4 結(jié)論
上述故障中的回油流量超大問題是由于柱塞座端面異常磨損、密封帶失效所致。密封帶失效是由于柱塞基體材料缺陷造成的,使之在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)局部剝落,產(chǎn)生掉塊和凹坑,掉塊進(jìn)入柱塞座摩擦副之間,隨柱塞座的轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生切向劃痕,切向劃痕將密封帶徑向溝通,使柱塞座不能起到密封支撐及潤滑作用,加速了異常磨損,增加了摩擦副的泄漏,導(dǎo)致液壓泵回油量增大。
針對此故障原因,從加工角度進(jìn)行控制,提出了采取超聲波+體視顯微鏡方式對柱塞座端面進(jìn)行嚴(yán)格檢查,以提高零組件的合格率,降低液壓泵故障發(fā)生的概率。
參考文獻(xiàn)
[1] 李玉林.液壓元件與系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,1991.
[2] 中國航空材料手冊編輯委員會(huì).中國航空材料手冊(第2版)[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2001.
[3] 丁源,李秀峰.UG NX8.0從入門到精通[M].北京:清華大學(xué)出版社,2013.
[4] 許耀銘.油膜理論與液壓泵和馬達(dá)的摩擦副設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1987.
[5] 宋桂珍. 新型軸向柱塞液壓馬達(dá)及其運(yùn)動(dòng)學(xué)分析[J].太原理工大學(xué)學(xué)報(bào),2003,34(5):629-632.
[6] 喬寧寧,關(guān)于液壓系統(tǒng)常見故障及排除的探討[J].建材技術(shù)與應(yīng)用,2011(11).
[7] 元軍偉,工程機(jī)械液壓系統(tǒng)故障分析及維護(hù)[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012(4).