趙志專,王同銀
(南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司,江蘇南京 210019)
變速器可降速增扭,且可通過(guò)切換擋位,滿足不同使用條件,保證了汽車的動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性[1]。靜扭試驗(yàn)是一種測(cè)定變速器總成抵抗扭矩的試驗(yàn),可反映變速器的強(qiáng)度。汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定,靜扭強(qiáng)度后備系數(shù)需大于或等于規(guī)定值[2]。
HyperWorks[3]是功能強(qiáng)大的應(yīng)用軟件包,包含多個(gè)前處理、后處理工具,如HyperMesh、SimLab、HyperView,以及求解器OptiStruct,可完成不同類型的結(jié)構(gòu)分析和優(yōu)化。
公司某款變速器在試驗(yàn)扭矩3 570 N·m時(shí),變速器內(nèi)部齒壞,殼體開(kāi)裂,如圖1所示。為保證試驗(yàn)完成時(shí)殼體無(wú)裂紋,現(xiàn)需對(duì)殼體結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
迄今已有大量學(xué)者通過(guò)仿真或試驗(yàn)手段對(duì)變速器殼體強(qiáng)度進(jìn)行研究。吳仕斌等[4]應(yīng)用ABAQUS軟件對(duì)變速器總成鋁殼體進(jìn)行有限元分析,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。黃德健等[5]考慮了變速器殼體承受內(nèi)部齒軸力和外部沖擊力的影響,應(yīng)用RADIOSS計(jì)算鑄鋁殼體在一擋下的應(yīng)力、變形的分布情況,并針對(duì)殼體薄弱處提出了優(yōu)化方案。宮喚春[6]在提高強(qiáng)度分析效率的同時(shí),考慮了齒輪軸及軸承對(duì)變速器殼體強(qiáng)度的影響,為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供參考。以上均考慮了殼體承受軸承力,但所述工況不盡相同。
圖1 試驗(yàn)實(shí)物
本文作者基于HyperWorks軟件對(duì)變速器殼體靜扭工況下的強(qiáng)度進(jìn)行有限元分析,檢驗(yàn)仿真結(jié)果與試驗(yàn)是否具有一致性,并提出優(yōu)化方案。
軸承載荷由齒輪設(shè)計(jì)軟件KISSsys計(jì)算得到,KISSsys模型如圖2所示,將其反作用力施加于殼體相應(yīng)軸承孔處[7]。靜扭工況下,軸承孔所受載荷如表1所示。
圖2 KISSsys模型
N
采用SimLab前處理,建立如圖3所示的有限元模型。
圖3 有限元模型
單元類型為Tet4[8],單元平均尺寸3 mm,局部區(qū)域2 mm,共計(jì)網(wǎng)格數(shù)量2 182 683,節(jié)點(diǎn)數(shù)524 064。殼體材料為ZL114A,詳細(xì)參數(shù)由廠家提供,見(jiàn)表2。
表2 材料參數(shù)表
考慮到殼體壁厚方向單元層數(shù)少,為讀取真實(shí)的殼體表面應(yīng)力,故在殼體表面增加一層很薄的殼單元(厚度0.05 mm)[9]。避免計(jì)算結(jié)果被過(guò)度平均,工況設(shè)置輸出角點(diǎn)應(yīng)力。
根據(jù)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)可知,變速器前殼體電機(jī)結(jié)合面通過(guò)螺栓與試驗(yàn)臺(tái)架固定連接,故對(duì)前殼體螺栓連接處采用固定約束。由于試驗(yàn)完成后,前后殼體連接螺栓無(wú)破壞,故將前、后殼體簡(jiǎn)化定義為Tie接觸。軸承孔處受力按表1加載。采用非線性準(zhǔn)靜態(tài)分析,OptiStruct求解器計(jì)算。
該殼體為鑄件,延伸率為3.5%,小于5%,為脆性材料,需用最大主應(yīng)力評(píng)價(jià)強(qiáng)度。
σ1≤[σ]
(1)
其中:σ1為最大主應(yīng)力;[σ]為強(qiáng)度極限。
圖4、圖5為殼體最大主應(yīng)力云圖(均為殼體表面應(yīng)力,下同),其中前殼最大主應(yīng)力218.5 MPa;后殼體最大主應(yīng)力為281 MPa,塑性區(qū)域分布如圖6所示。由圖6可知,后殼體油槽處及背面有塑性變形。脆性材料進(jìn)入塑性段后,極容易發(fā)生突然斷裂。進(jìn)一步檢查模型發(fā)現(xiàn),油槽處壁厚僅為4 mm,該處最有可能成為起裂區(qū),設(shè)計(jì)顯然不合理。
圖4 前殼最大主應(yīng)力云圖
圖5 后殼體最大主應(yīng)力云圖
圖6 后殼體塑性區(qū)域
為避免殼體開(kāi)裂,需對(duì)后殼體進(jìn)行優(yōu)化??紤]到軸承孔所受徑向力的方向(如圖7所示),最理想方案是將油槽位置換至對(duì)稱側(cè)。但為避免軸承積油,現(xiàn)將油槽位置改至正下方。其次為保證壁厚,填充背面兩軸承孔連接區(qū)域。
圖8、圖9為改進(jìn)后的計(jì)算結(jié)果??芍焊倪M(jìn)后殼體最大應(yīng)力值小幅度降低,前殼為216.8 MPa,后殼為276.8 MPa。油槽處應(yīng)力明顯降低,無(wú)塑性變形,降低了殼體開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。后殼體背面依然有少量塑性變形,但該處不在邊界位置,不容易成為起裂點(diǎn)。
針對(duì)改進(jìn)后的狀態(tài)進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,最大扭矩4 855 N·m,殼體無(wú)裂紋,內(nèi)部齒輪打滑,表明方案可行。圖10為試驗(yàn)實(shí)物圖。
圖7 后殼體徑向力分布
圖8 殼體最大主應(yīng)力云圖(改進(jìn)后)
圖9 后殼體塑性區(qū)域(改進(jìn)后)
圖10 試驗(yàn)實(shí)物(改進(jìn)后)
通過(guò)分析靜扭工況下的變速器殼體強(qiáng)度,并與試驗(yàn)對(duì)比,可得出如下結(jié)論:
(1)分析結(jié)果與試驗(yàn)基本吻合。
(2)變動(dòng)油槽位置,能降低殼體開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn),且試驗(yàn)證明該方案可行。
(3)該研究對(duì)設(shè)計(jì)變速器殼體有指導(dǎo)意義。