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      煤氣質(zhì)量對甲醇生產(chǎn)的影響及解決對策

      2019-09-10 18:04:22孫建偉
      關(guān)鍵詞:煤氣解決對策影響

      孫建偉

      摘 要:煤氣的質(zhì)量與甲醇生產(chǎn)的質(zhì)量密切相關(guān)。煤氣質(zhì)量對甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量起著決定性的作用。一旦煤氣質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲醇的生產(chǎn)就會受到影響,從而減少甲醇的產(chǎn)量。為了避免這種情況,有必要改進(jìn)和完善現(xiàn)有技術(shù),開發(fā)新的氣體處理技術(shù),在一定程度上提高氣體質(zhì)量,滿足甲醇生產(chǎn)的需求,實(shí)現(xiàn)甲醇的增加生產(chǎn)。本文介紹了甲醇生產(chǎn)氣體的過程,分析了煤氣生產(chǎn)對甲醇生產(chǎn)的影響,并提出了增加煤氣產(chǎn)量的方法。

      關(guān)鍵詞:煤氣;質(zhì)量;甲醇生產(chǎn);影響;解決對策

      近年來,我國許多甲醇生產(chǎn)企業(yè)普遍面臨著煤氣質(zhì)量不能滿足高質(zhì)量甲醇生產(chǎn)要求的問題,從而造成甲醇生產(chǎn)的產(chǎn)率穩(wěn)定性得不到維持。在這種情況下,有關(guān)部門必須分析當(dāng)前所存在的問題,并將工作重點(diǎn)放在提高煤氣質(zhì)量上,另外,針對實(shí)際情況來制定一套相應(yīng)完善的解決方案,改善煤氣處理技術(shù),力爭確保所產(chǎn)煤氣質(zhì)量能夠達(dá)到滿足于甲醇生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)需求,進(jìn)一步提高甲醇生產(chǎn)產(chǎn)率。只有這樣,才能從根本上改善煤氣處理環(huán)節(jié),提高煤氣質(zhì)量,保證甲醇的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),確保更好地滿足甲醇生產(chǎn)要求,提高甲醇生產(chǎn)質(zhì)量以及產(chǎn)量的穩(wěn)定性。

      一、主要問題分析

      第一,煤氣質(zhì)量主要是由煉焦生產(chǎn)引起的,具體表現(xiàn)為:大小爐門沒有按時換新與維修,爐門存在縫隙,不具備良好的密封條件,集氣管道沒有足夠的壓力、攔焦機(jī)清門與清框功能沒有恢復(fù)——這些項(xiàng)目都會導(dǎo)致爐門密封性,炭化室里面有空氣滲透現(xiàn)象,煤氣中的氮?dú)夂窟^高,比原本的設(shè)計值多出幾倍以上,標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)為在4%范圍內(nèi),然而實(shí)際數(shù)值達(dá)到了15%到18%,所以,導(dǎo)致了荒煤氣量高處了原本的設(shè)計范圍,空氣的滲入是導(dǎo)致爐頂溫度高的根本因素,由此又造成了荒煤氣質(zhì)量與成分的變化,萘、CO、CO2、N2——的含量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般的焦?fàn)t,其中的有效組成成分例如:CH4、H2的含量也會在很大程度上減少,焦油多數(shù)不含有輕質(zhì)成分,但是具有很大粘度,煤氣由于內(nèi)部含有太多的萘,會導(dǎo)致初冷器具有很高的阻力,需要多次沖洗。

      第二,電捕焦油器不具備良好的除油作用,例如:來自于世界知名國家的電捕焦油器在維修后不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,在電捕以后,煤氣內(nèi)部會含有過量的焦油。

      第三,煤氣中含有的一些雜質(zhì)例如,H2S、HCN、NH等無法被有效清除,化產(chǎn)洗滌所利用的脫硫脫氰方法功能與作用十分有限,無法將荒煤氣或者氨水里面的各類雜質(zhì)完全排放出去,內(nèi)部雜志日積月累后,會導(dǎo)致內(nèi)部氨水質(zhì)量出現(xiàn)惡化,帶來不良影響,同時也有可能導(dǎo)致?lián)Q熱器、塔器塔板發(fā)生堵塞現(xiàn)象,從而帶來導(dǎo)熱慢的現(xiàn)象。由于受到諸多因素的不良影響,硫化氫或者氨洗滌塔出口指標(biāo)波動較大,在洗滌后內(nèi)部的H2SNH3都超出了常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。前者的含量達(dá)到500-1000毫克每立方米,后者含量達(dá)到0.5克每立方米,已經(jīng)嚴(yán)重超出了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

      二、采用煤氣生產(chǎn)甲醇的流程

      煤氣作為甲醇生產(chǎn)的原材料,但是化產(chǎn)之后的煤氣中還有著一定的雜質(zhì),只有通過相關(guān)措施來進(jìn)行這些雜質(zhì)的處理,才能夠?yàn)楹罄m(xù)的甲醇生產(chǎn)奠定良好的基礎(chǔ)?;a(chǎn)后的煤氣一般包含有機(jī)硫跟硫化氫這兩種雜質(zhì),如果對這兩種雜質(zhì)沒有進(jìn)行及時有效的處理,還會導(dǎo)致甲醇生產(chǎn)過程中出現(xiàn)催化劑中毒的問題,并造成大量的經(jīng)濟(jì)損失跟社會損失。我國現(xiàn)階段在甲醇生產(chǎn)過程中通過下述流程來進(jìn)行煤氣的凈化處理。首先將煤氣通過氣柜進(jìn)行沉降處理,隨后利用濕法脫硫裝置來進(jìn)行硫化氫的初步排除,使其滿足甲醇生產(chǎn)工作的具體需求。隨后將煤氣輸入到壓縮機(jī)的精脫硫裝置中,進(jìn)行有機(jī)硫的清除處理,避免煤氣中含有的硫元素對于催化劑造成的不良影響。完成煤氣脫硫處理之后,需要利用一定量氧氣對其進(jìn)行轉(zhuǎn)化處理,這樣就能夠?qū)⒚簹庵邪募淄檗D(zhuǎn)化為甲醇中的某一組成部分,借此來獲得良好的甲醇生產(chǎn)效果。

      三、提高煤氣質(zhì)量和甲醇生產(chǎn)主要措施

      3.1 開展煤氣質(zhì)量調(diào)查分析

      在不同的企業(yè)中,由于諸多方面的差異,比如設(shè)備的型號、年限及生產(chǎn)工藝等方面的差別,導(dǎo)致由于煤氣質(zhì)量較差而造成生產(chǎn)甲醇的原因是各不相同的。因此,每個企業(yè)應(yīng)當(dāng)首先根據(jù)實(shí)際情況針對本企業(yè)的煤氣生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)開展煤氣質(zhì)量的調(diào)查。比如,最簡易的方案就是對產(chǎn)出煤氣進(jìn)行化驗(yàn),檢測其中的含有成分,以及各自所占的比率,然后,對于有一些超標(biāo)的無益雜氣,可以根據(jù)具體的各自處理的方案劃定到相應(yīng)的流程,這樣就可以做到有的放矢,提高工作效率,達(dá)到提高煤氣質(zhì)量的目的。另外要對每次的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析之后,應(yīng)及時制定相關(guān)的改進(jìn)方案并進(jìn)行備案。

      3.2 鼓勵技術(shù)創(chuàng)新

      技術(shù)創(chuàng)新是提高生產(chǎn)力的關(guān)鍵。因此,無論是購買一些新機(jī)器還是應(yīng)用其他人開發(fā)的新技術(shù),都不應(yīng)忽視技術(shù)創(chuàng)新的重要性。在許多生產(chǎn)案例中,有一個用小想法解決大價格的例子。唯一的問題關(guān)鍵是在于我們是否考慮過這個問題,以及我們是否鼓勵員工進(jìn)行大膽的技術(shù)創(chuàng)新。

      3.3 添加電捕焦油器裝置

      新型電動焦油捕集器在投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)使用時,其功效不僅僅可以有效的提高產(chǎn)后廢氣的處理能力,具有高壓優(yōu)勢進(jìn)而能有效的提高化產(chǎn)后氣體中的焦油去除能力。并且,在生產(chǎn)過程中如果增加相應(yīng)的備用設(shè)備,可以避免因生產(chǎn)的設(shè)備損壞而造成的任何不便現(xiàn)象的發(fā)生。新增加的電動焦油捕集器的標(biāo)稱處理氣體量為每小時60,000立方米,設(shè)備的入口和出口均配有水封。在日常維護(hù)過程中,不再需要進(jìn)行一些小檢查時加盲板。

      3.4 添加常壓脫硫裝置

      整個氣體預(yù)處理工程的主要中心技術(shù)是氣體的常壓脫硫,主要發(fā)揮的作用包括除去硫化氫、灰塵以及焦油等有害雜質(zhì)。這些雜質(zhì)會被再生產(chǎn)過程中的硫泡沫吸附包裹,并隨后與硫泡沫一起從整個系統(tǒng)中除去,從而達(dá)到有效地凈化氣體的目的。脫硫后的氣體中硫化氫含量可以降至20mg/m3,從而滿足甲醇生產(chǎn)的要求。由于組合式洗滌塔不僅可以洗滌氨氣,還可以洗滌硫化氫,兩種氣體的洗滌塔具有備用塔,能夠有效地提高氣體的洗滌效率。

      3.5 改進(jìn)煤氣質(zhì)量要秉持實(shí)事求是原則

      實(shí)事求是就是指一切要從實(shí)際出發(fā)。比如,在煤氣質(zhì)量調(diào)查中,必須要秉著客觀、科學(xué)的態(tài)度,避免錯誤和漏洞;在制定改進(jìn)的方案時,要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況有明確的目標(biāo)去設(shè)計。簡單地說,每個企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是不同的,有些企業(yè)比較強(qiáng)大,資金相對比較豐富,而有些企業(yè)相對就比較弱。另外,燃?xì)赓|(zhì)量的提高關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展,也關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與問題,如何選擇也是改進(jìn)計劃的重點(diǎn)這些都需要經(jīng)過現(xiàn)實(shí)、具體地分析問題。最后發(fā)現(xiàn)更多的問題,力爭利用最具成本效益的方式達(dá)到提高煤氣質(zhì)量的目的。

      3.6 電捕焦油器的應(yīng)用電捕焦油器在煤氣化產(chǎn)過程中有著非常重要的作用,對于煤氣質(zhì)量也有著比較大的影響。因此在進(jìn)行煤氣處理過程中,還需要進(jìn)行電捕焦油器數(shù)量的贖當(dāng)增加,來讓煤氣處理能力能夠得到進(jìn)一步的提升,借此來獲得良好的煤氣處理質(zhì)量,使得煤氣能夠充分滿足后續(xù)甲醇生產(chǎn)的具體需求。此外電捕焦油器還具備有高壓電的特征,能夠在很大程度上促使煤氣取出焦油的效果得到大幅度提升。此外在電捕焦油器雙適當(dāng)增加之后,生產(chǎn)廠家還不需要擔(dān)心在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了機(jī)器損傷等問題,并能夠隨時啟用備用設(shè)備來進(jìn)行施工,這樣也就可以保障甲醇生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行,并能夠大幅度縮短故障對于生產(chǎn)進(jìn)度所造成的影響。此外該機(jī)器的構(gòu)造口還擁有著一定的優(yōu)勢,也就沒有了過多的維修麻煩。通過新增電捕焦油器的模式,能夠讓煤氣的焦油處理能力得到大幅度的提升,而新增的電捕焦油器的公稱處理沒凄涼達(dá)到6000m3/h。因?yàn)樵撛O(shè)備的進(jìn)出口均存在有水封處理,因此在日常維修過程中還不需要進(jìn)行盲板的加蓋處理,也就使得維修過程變得更加的方便。

      3.7 進(jìn)行洗滌阻力的合理選擇

      只有將煤氣洗滌阻力控制在合理范疇內(nèi),才能夠保障煤氣處理環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行。因此說常壓脫硫塔還需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上來進(jìn)行洗滌阻力的適當(dāng)增加,而在鼓風(fēng)機(jī)不便的情況下,還需要保障現(xiàn)有運(yùn)行的洗滌塔阻力不能增加。此外在煤氣中還有著非常高的氮?dú)夂?,如果未曾進(jìn)行氮?dú)獾募皶r處理,還會對甲醇的合成跟煤氣量造成比較大的影響,這也就需要相關(guān)甲醇生產(chǎn)企業(yè)能夠做好氮?dú)夂康挠行Э刂?,來為后續(xù)的甲醇生產(chǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。

      3.8 化產(chǎn)區(qū)域新增電捕焦油器裝置

      新增電捕焦油器投入使用之后可以有效的提升其處理能力,并且具有高電壓的優(yōu)勢,從而有效的增加了煤氣除焦油的效果。而且生產(chǎn)過程中也存在相應(yīng)的備用設(shè)備,不會再出現(xiàn)設(shè)備損壞而影響生產(chǎn)的現(xiàn)象。新增的電捕焦油器的公稱處理煤氣量為60000m3/h,并且該設(shè)備的進(jìn)出口都加有水封,日常維修過程中一些小的檢修環(huán)節(jié)則不再需要加盲板。

      3.9 化產(chǎn)區(qū)域新增常壓脫硫裝置

      整個煤氣預(yù)處理項(xiàng)目的核心環(huán)節(jié)就是煤氣的常壓脫硫,主要具有脫硫、除粉塵、除焦油以及其余有害雜質(zhì)的功能。這些雜質(zhì)一般會被再生過程的硫泡沫帶走,然后與硫磺一起被排除整個系統(tǒng),從而有效的凈化了煤氣。煤氣經(jīng)過脫硫處理之后的硫化氫含量已經(jīng)降至了20mg/m3,從而達(dá)到了生產(chǎn)甲醇的要求。由于聯(lián)合洗滌塔不僅洗滌NH3,而且也能洗滌H2S,并且兩種氣體的洗滌塔均有備用塔,有效的提升了煤氣的洗滌效率。

      四、效果評價

      截止最近這幾年,不僅有水洗裝置已經(jīng)被運(yùn)用,也有其他的裝置被運(yùn)用,到了現(xiàn)今時代,純煤氣無論在工藝指標(biāo)、還是在技術(shù)水平方面都獲得了很大程度上的發(fā)展,在甲醇生產(chǎn)方面也逐漸解決了技術(shù)改革之前的問題,例如:壓縮機(jī)脫硫的缺乏主動局面。煤氣在被處理以及使用以后,其質(zhì)量獲得了很大的提高,多項(xiàng)指標(biāo)都已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),因此也就免除了由于煤氣質(zhì)量低下對甲醇生產(chǎn)帶來的不良影響。因?yàn)榻?jīng)過潔凈后的煤氣其含硫量達(dá)到30到50毫克每立方米,能夠達(dá)到干法脫硫原料氣的需要,因此,在這樣的技術(shù)條件下大大節(jié)省了NHD含水脫硫的資金投入,而且干燥脫硫的催化劑的也能夠長時間使用。因?yàn)槊簹饩哂辛己玫膬艋δ?,焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī)無需多次檢測,而且其工作時間也大大延長,沒有經(jīng)過技術(shù)改革的壓縮機(jī)工作周期只有幾天,改造后的機(jī)器工作能夠達(dá)到一個月以上,極大地減少了修護(hù)費(fèi)用,控制了勞動強(qiáng)度,甲醇壓縮機(jī)的活門也無需多次更換,在將這一設(shè)備進(jìn)行拆開后,就會發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的氣缸、與活門等都很干凈,不會再有焦油粘連,或者結(jié)焦的現(xiàn)象出現(xiàn),保證焦?fàn)t氣壓縮機(jī)能夠按照常規(guī)程序運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過這一技術(shù)改造后,甲醇的產(chǎn)量有了很大的提高,從而控制了甲醇事故的出現(xiàn),保證了甲醇的生產(chǎn)效率。

      五、煤氣質(zhì)量對甲醇生產(chǎn)的主要影響

      5.1 煤氣質(zhì)量比較差不能滿足甲醇生產(chǎn)要求

      在煉焦生產(chǎn)過程中由于設(shè)備的大小爐門未得到及時維修,導(dǎo)致部分爐門的密封性出現(xiàn)問題,降低了集氣管的壓力,導(dǎo)致攔焦機(jī)、推焦機(jī)等清框功能不能很好的恢復(fù),致使?fàn)t門出現(xiàn)密封不嚴(yán)的問題,甚至炭化室內(nèi)部漏氣比較嚴(yán)重,使煤氣中氮?dú)獾臐舛雀叱鰳?biāo)準(zhǔn)值的2-3倍,這嚴(yán)重影響了煤氣的質(zhì)量??諝獾倪M(jìn)入也會導(dǎo)致爐頂溫度升高,進(jìn)而改變了煤氣的質(zhì)量及組分,一氧化碳、二氧化碳、萘、氮?dú)獾臐舛冗h(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般的煤氣,而有效氫氣、甲烷的濃度卻大大降低。

      5.2 煤氣中H2S、NH3、HCN的脫除率比較低

      煤氣的化產(chǎn)洗滌一把采用了AS循環(huán)的方法完成脫氰脫硫、工作,我國煤氣的質(zhì)量很難與德國相比,并且要想保證H2S、NH3長期滿足生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)是比較困難的。AS流程本身存在一定的缺陷,其中最主要的缺陷就是通過煤氣及氨水中帶來的各種雜質(zhì)經(jīng)過溶液洗滌之后其中的一些雜質(zhì)無法完全排出,進(jìn)而積累下來,導(dǎo)致汽提水、脫酸貧液以及剩余氨水質(zhì)量惡化。除此之外還會造成塔器塔板、換熱器、填料堵塞,影響了傳質(zhì)傳熱的效果。如今脫酸貧液、汽提水以及剩余氨水換熱器等的運(yùn)行周期比較短,因此每隔半個月左右就要對其進(jìn)行清理。AS脫硫工藝自身存在的主要弱點(diǎn)是HCN的脫硫效率比較低,理論值為60%,但是實(shí)際值中HCN卻高達(dá)0.95g/m。HCN在較高的溫度下,還會腐蝕設(shè)備,尤其是溶液NHD對再生塔的腐蝕更為嚴(yán)重,直接影響到了脫硫工作的順利進(jìn)行。

      六、工藝裝置介紹

      6.1 化產(chǎn)區(qū)域新增電捕焦油器。新電捕投用后可以充分發(fā)揮其處理能力大、電壓高的優(yōu)勢,以增加除焦油的效果。同時也有了備用設(shè)備,不至于對生產(chǎn)造成大的影響。新增的電捕焦油器,規(guī)格為準(zhǔn)5200×H14230,公稱處理氣量60000m3/h。進(jìn)出口加水封,日常小的檢修不需要再加盲板。

      6.2 化產(chǎn)區(qū)域新增洗苯塔系統(tǒng)。目前在洗滌工段,H2S洗滌塔和NH3洗滌塔均有備用塔。因?yàn)槁?lián)合洗滌塔既能用作H2S洗滌塔使用,又能作為NH3洗滌塔使用。但洗苯塔卻沒有備用塔,最終新洗苯塔比原洗苯塔直徑加粗250mm,高度增加3m。把德國原設(shè)計的4層填料改為3層,填料總高度由11750mm加高到15000mm。如果粗苯再生效果好,改造后單塔粗苯含量可降到4g/m3以下。

      6.4 化產(chǎn)區(qū)域新增常壓脫硫。常壓脫硫是整個煤氣預(yù)處理項(xiàng)目的核心,具有脫硫、除焦油、粉塵及其他有害雜質(zhì)的功能。這些雜質(zhì)通過再生過程中的硫泡沫帶出,最終與硫磺一起排出系統(tǒng),起著凈化氣體的作用。脫硫后的硫化氫含量由600mg/m3左右降到20mg/m3以下,能夠徹底改變煤氣中硫化氫高的局面。

      6.5 水洗。本工段的主要任務(wù)是將常壓脫硫來的焦?fàn)t煤氣進(jìn)行脫苯脫焦油及降塵處理,然后送入氣柜。從常壓脫硫來的焦?fàn)t煤氣,在此經(jīng)過洗滌塔再次洗滌。洗滌塔分為上下兩段,在下段采用空塔噴淋常溫水洗,以洗掉焦?fàn)t煤氣中的灰塵;上段采用18℃的低溫水洗,洗滌大部分萘、苯、焦油和塵等。洗滌塔塔徑為5.2m,上段填料為對邊距220mm、高65mm的七連環(huán)陶瓷填料,層高6m,下塔采用空塔。5)甲醇電捕焦油器。電捕焦油器是焦?fàn)t煤氣進(jìn)壓縮機(jī)前最后的凈化設(shè)備。電捕的作用非常關(guān)鍵。除焦油外,還起著凈化粉塵等作用,除油和塵粒效率達(dá)90%以上,使焦?fàn)t煤氣中焦油和灰塵含量降至10ppm以下。2臺電捕焦油器直徑5200mm,單臺處理公稱能力為60000m3/(h·臺)。經(jīng)處理后,出電捕焦油器的焦?fàn)t煤氣中焦油含量≤5mg/m3,含塵量≤5mg/m3,送至壓縮工段。6)新增氧化鋅脫硫槽。甲醇工程原設(shè)計焦?fàn)t煤氣出干法脫硫后,總硫?qū)⒔档?.1ppm以下。但實(shí)際操作過程中,干法出口分析總硫?yàn)榱?,而轉(zhuǎn)化出口H2S經(jīng)常超標(biāo)。本次改造在轉(zhuǎn)化工段后新增加1臺常溫氧化鋅脫硫槽,作為合成催化劑保護(hù)措施。氧化鋅槽裝置為VK=60m3,催化劑硫容大于10%,更換周期為2年。脫硫后硫化氫在0.1ppm以下

      七、注意事項(xiàng)

      7.1 煤氣洗滌阻力是項(xiàng)目運(yùn)行成功的關(guān)鍵,因?yàn)槌好摿蛩诂F(xiàn)有的基礎(chǔ)上增加了500~1000Pa的阻力。在鼓風(fēng)機(jī)不變的情況下,必須保證目前運(yùn)行的洗滌塔阻力不能增加。在投用前如果阻力升高需提前倒塔處理。

      7.2 粗苯洗油蒸餾再生要順行,否則洗苯投用后效果不明顯,仍然還會堵塔,增加阻力。

      7.3 煤氣中的氮?dú)夂恳廊惠^高,氮?dú)獾拇嬖趯状嫉暮铣珊兔簹饬坑绊懕容^大,現(xiàn)正在積極采取措施解決煉焦生產(chǎn)中存在的問題,以降低煤氣中氮?dú)夂俊?/p>

      總結(jié)

      綜上所言,用煤氣生產(chǎn)甲醇的方案不僅實(shí)現(xiàn)了煤氣的充分利用價值,減少了空氣的污染,而且有效地促進(jìn)了甲醇的生產(chǎn)過程的發(fā)展。然而,在利用煤氣生產(chǎn)甲醇時,煤氣質(zhì)量水平的高低直接影響著甲醇的生產(chǎn)效率,因此,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際問題采取相應(yīng)的措施,要積極改善煤氣質(zhì)量,提高煤氣的生產(chǎn)水平,利用科學(xué)的技術(shù)手段來完善生產(chǎn)設(shè)備,達(dá)到對煤氣純度的提高的目的,進(jìn)而保證了甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量,達(dá)到提高甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量和效率目的。

      參考文獻(xiàn)

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