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      高位鉆場掘進(jìn)施工工藝改進(jìn)研究

      2019-09-10 08:02:07李景潤
      智能建筑與工程機(jī)械 2019年6期
      關(guān)鍵詞:掘進(jìn)施工工藝

      摘 ?要:煤礦高位鉆場傳統(tǒng)施工方式,存在掘進(jìn)工程量大,勞動強(qiáng)度大,支護(hù)困難等問題。童亭煤礦積極探索優(yōu)化高位鉆場掘進(jìn)施工工藝,提高高位鉆場施工效率,為類似煤礦工程的應(yīng)用具有一定借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:高位鉆場;施工工藝;掘進(jìn)

      中圖分類號:TD712.6???文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A????文章編號:2096-6903(2019)05-0000-00

      0 引言

      目前淮北礦區(qū)煤礦普遍存在采掘接替銜接緊張等問題,高位鉆場作為瓦斯治理的關(guān)鍵工程,掘進(jìn)施工時單進(jìn)水平低,嚴(yán)重制約掘進(jìn)準(zhǔn)備效率,影響災(zāi)害治理進(jìn)度。采用綜合技術(shù)措施優(yōu)化高位鉆場施工工藝,反復(fù)論證試驗,實現(xiàn)了鉆場快速掘進(jìn)施工,提高了掘進(jìn)效率。

      1 高位鉆場概況

      高位鉆場是通過在煤層頂板施工一定面積的鉆場,在此鉆場內(nèi)部開展一系列施工作業(yè),順著煤層的具體走向,進(jìn)行科學(xué)的施工鉆孔,采用高位鉆場鉆孔抽放瓦斯。高位鉆場采用放炮方式施工,由于鉆場位置在煤層頂板,撥門后要上坡進(jìn)入煤層頂板,鉆場大部分為巖巷施工,掘進(jìn)長度10 m左右,排矸方式為人工攉貨,職工勞動強(qiáng)度大,施工一個高位鉆場平均用時4天,施工效率低下。通過調(diào)研分析,優(yōu)化施工方案,保障高位鉆場高效快速施工。

      2 原施工方案存在的問題

      鉆場施工步驟:鉆場撥門后,以30~45°起坡施工鉆場斜坡4~8 m,斜坡小斷面尺寸:寬4.5 m、高3 m,以鉆場底板平臺進(jìn)入煤層頂板為準(zhǔn),然后變平坡繼續(xù)施工大斷面,尺寸:深5 m、寬5 m、高3 m。

      附屬工程:鉆場門口低洼處施工沉淀池1個,沉淀池尺寸:長2 m、寬1 m、深1 m,立模澆灌,鋪底及壁厚100 mm。鉆場平臺及斜坡打地坪60㎡,厚度不小于100 mm,地坪表面平整。斜坡右側(cè)施工人行臺階5 m。左側(cè)施工水溝與沉淀池連接。鉆場撥門前巷道距撥門點0.5 m及中頂補(bǔ)打2排錨索桁架,采用工字鋼桁架配合φ17.8-L6300mm錨索支護(hù),錨索間距1.6 m,桁架支護(hù)范圍:鉆場前后各不少于3 m。

      支護(hù)設(shè)計:鉆場設(shè)計近矩形、錨帶網(wǎng)索支護(hù),小斷面頂板掛6孔4.4 m長M4鋼帶,打6根GM22/2600高強(qiáng)錨桿,大斷面頂板掛4孔3.2 m長M4鋼帶配合2孔1.8 m長M4鋼帶拼接支護(hù),錨桿間排距0.8 m;兩幫掛4孔2.8 m長M4鋼帶,打4根GM22/2600高強(qiáng)錨桿,間排距0.8 m;頂板每兩排鋼帶之間補(bǔ)打2根φ17.8-L6300mm預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù),間距1.4 m,排距1.6 m,后鉆場噴漿封閉,噴厚100 mm。如圖1所示。

      2.1斜坡施工,頂板支護(hù)難度大

      鉆場撥門后以30~45°斜上坡施工,頂板為斜面,對頂板進(jìn)行支護(hù)時,鋼帶和錨桿托盤均難以緊貼頂板壁面,錨桿質(zhì)量要求托盤緊貼壁面,錨桿偏斜度不大于15°,否側(cè)為失效錨桿,達(dá)不到支護(hù)強(qiáng)度要求,這就要求施工人員操作錨桿機(jī)時盡量靠近端面,使錨桿機(jī)垂直頂板,人員靠近端面,存在片幫掉頂風(fēng)險,存在安全隱患。為保障安全施工,對端面和幫部臨時支護(hù)提出了更高的要求。

      2.2頂板為斜坡,質(zhì)量控制難度大

      由于鉆場起坡段頂板為斜坡,一個施工作業(yè)循環(huán)結(jié)束,對頂板永久支護(hù)完成后,再次放炮,崩落的的巖塊破壞力極大,對上次作業(yè)循環(huán)已施工的鋼帶、金屬網(wǎng)造成沖擊損壞,鋼帶發(fā)生變形,金屬網(wǎng)撕開破損,嚴(yán)重時需要再次對頂板進(jìn)行支護(hù),不能做到一次成巷。

      2.3人工排矸,勞動強(qiáng)度大

      鉆場撥門施工前6 m期間,由于不能滿足鋪設(shè)鏈板機(jī)條件,只能人工用手鎬、鐵锨向外撥矸石,鉆場掘進(jìn)深度越大,人工排矸距離越遠(yuǎn),需要多人接力排矸,人工排矸量200 m3左右,職工勞動強(qiáng)度大,鉆場施工后期安裝的40T鏈板機(jī)排矸量有限,鉆場施工結(jié)束后再次拆除、挪移鏈板機(jī),增加工作量。

      2.4 鉆場深度大,形成盲巷

      由于高位鉆場深度大于6 m,形成盲巷,掘進(jìn)施工期間需要安裝機(jī)械通風(fēng)裝置,鉆場施工結(jié)束后打鉆、工作面回采期間仍需要采用機(jī)械通風(fēng),直至采煤工作面回采推進(jìn)至鉆場,期間需要安排專人對通風(fēng)裝置進(jìn)行巡查維護(hù),增加了人力成本。

      3 施工方案優(yōu)化

      針對原施工方案存在的問題,如何縮小高位鉆場斜坡段施工長度,減少人工排矸量,是影響鉆場快速掘進(jìn)的關(guān)鍵因素,通過比對分析,優(yōu)化后施工方案如下:

      鉆場施工步驟:炮掘施工臨時硐室,將高位鉆場平臺下部煤體掏空,范圍寬5 m、高3 m、深6 m,后挑頂,挑頂從巷道距幫1 m處開始撥門,以45o起坡,施工鉆場斜坡尺寸:斜長×寬×高=2~3×4.5×3 m,然后再施工鉆場平臺斷面(巖石部分),鉆場平臺尺寸:深×寬×高=5×5×3 m。鉆場平臺及斜坡打地坪,厚度100 mm,地坪面積40㎡。

      鉆場支護(hù)設(shè)計:臨時硐室頂板采用GM22/2600高強(qiáng)錨桿配合¢6mm鋼筋網(wǎng)支護(hù),幫部采用φ22-L2600 mm玻璃鋼錨桿支護(hù),錨桿間排距0.8 m。鉆場平臺頂板掛4孔3.2 m長M4鋼帶配合2孔1.8 m長M4鋼帶拼接支護(hù),錨桿間排距0.8 m;頂板每兩排鋼帶之間補(bǔ)打2根φ17.8-L6300mm預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù),間距1.4 m,排距1.6 m。鉆孔施工一側(cè)幫部自頂板向下0.5 m處施工一排M4鋼帶,其余幫部2個壁面掛10#鐵絲編制的菱形金屬網(wǎng)配合GM22/2600高強(qiáng)錨桿支護(hù),錨桿間排距0.8 m,鉆孔施工一側(cè)噴漿封閉,范圍20㎡,噴厚100mm,如圖2所示。

      4 效果分析

      4.1 降低了頂板支護(hù)難度

      優(yōu)化后高位鉆場斜坡段施工長度2~3 m,相比較原方案減少1~3 m,減少了掘進(jìn)工程量的同時,提高了頂板支護(hù)錨桿合格率,滿足了支護(hù)強(qiáng)度要求,同時減少了人員靠近端面施工時間,提高了安全系數(shù)。

      4.2 提高了施工效率

      鉆場頂板斜坡段長度減小,降低了頂板支護(hù)錨桿施工難度。施工臨時硐室增加了爆破自由面,再次放炮崩落的的巖塊破壞力減小,基本消除了對上次作業(yè)循環(huán)已施工的鋼帶、金屬網(wǎng)造成損壞的現(xiàn)象,不需要再次對頂板進(jìn)行支護(hù)。

      4.3減少了勞動強(qiáng)度

      由于先施工臨時硐室,硐室為煤體掘進(jìn),人工出煤比出矸容易,后鉆場主體巖石部分放炮后,矸石落入下部臨時硐室內(nèi),利用臨時硐室儲存矸石,并形成鉆場大斷面的底板,人工排矸量僅50 m3左右,鉆場打地坪面積減少20㎡。

      4.4 減小了鉆場深度

      優(yōu)化后鉆場深度不大于6 m,沒有形成盲巷,有利于瓦斯防治管理,打鉆單位進(jìn)場施工時,進(jìn)出鉆機(jī)需人工拖拽,拖拽鉆機(jī)距離減少,同時掘進(jìn)、打鉆及回采期間不需要安裝機(jī)械通風(fēng)裝置,減少了人力成本,鉆場深度減小,支護(hù)成本相應(yīng)降低。

      4.5 高位鉆場與順煤層平鉆場一體化設(shè)計

      煤巷掘進(jìn)過程中,因地質(zhì)探查、防治水等災(zāi)害治理要求,幫部需施工各類平鉆場及硐室,為減少巷道工程量,高位鉆場與平鉆場、硐室實行一體化設(shè)計,即前期在巷幫煤體內(nèi)先施工平鉆場,鉆場打鉆結(jié)束后對順煤層鉆場進(jìn)行改造,挑頂刷擴(kuò)后作為高位鉆場使用,大幅度減少各類鉆場掘進(jìn)工程量。

      5 結(jié)語

      通過優(yōu)化施工工藝,高位鉆場掘進(jìn)施工時間由4天減少為3天,施工鉆場人員平均月效率由原來的1.2 m提高到1.8 m,提高了高位鉆場掘進(jìn)效率。按照安全技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化要求,高位鉆場施工方案的優(yōu)化和成功應(yīng)用,為高位鉆場與順煤層施工的平鉆場一體化設(shè)計施工提供了可靠的解決方案,加快了掘進(jìn)準(zhǔn)備與治災(zāi)進(jìn)度,有力緩解當(dāng)前采煤掘進(jìn)接替緊張的局面。

      參考文獻(xiàn)

      [1]姜曉東,秦金輝.高位鉆場在李雅莊煤礦的應(yīng)用效果分析[J].中州煤炭,2014(7):62-64.

      [2]郭軍斌,衛(wèi)紅光,盧紅奇,等.高位鉆場在綜采工作面瓦斯治理中的應(yīng)用與分析[J].煤礦現(xiàn)代化, 2013(6):43-45.

      收稿日期:2019-09-10

      作者簡介:李景潤(1988—),男,安徽淮北人,本科,工程師,主要從事煤礦掘進(jìn)等方面工作。

      Improvement of Construction Technology for High-level Drilling

      Research on Improvement of Construction Technology for High Position Drilling Site

      LI ?Jingrun

      (Huaibei Mining (Group) Co., Ltd. Tongting Coal Mine, ?Huaibei ?Anhui ?235137)

      Abstract:The traditional construction method of coal mine high-level drilling site has the problems of large amount of digging engineering, high labor intensity, and difficult support. Tongting Coal Mine actively explores and optimizes the construction technology of high-level drilling site and improves the efficiency of high-level drilling site construction.

      Keywords:High-level drilling field;construction technology;dig

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