摘要:陳3 -121井是部署在東臺坳陷高郵凹陷陳堡構(gòu)造陳3斷塊的注水井,井型為定向井。本井多處存在不整合面,三垛組有斷層,鉆井過程中存在垮塌和井漏的風(fēng)險,且處于油水邊界處,臨近注水井較多,鉆井過程中有出水和溢流的風(fēng)險,同時井身軌跡控制難度略大,防碰要求較高,與三口井防碰距離皆小于30m。本文主要介紹陳3-121井鉆井技術(shù),為今后陳3斷塊打注水井提供參考。
關(guān)鍵詞:陳3-121;垮塌;出水;溢流;防碰
引言
陳3-121井是部署在東臺坳陷高郵凹陷陳堡構(gòu)造陳3斷塊的注水井。該井設(shè)計井型為定向井。一開用中311. Imm鉆頭鉆至井深360. 13m,φ244. 5mm套管下深359. 06m,水泥漿返至地面。二開用φ215. 9mm鉆頭鉆至2305m,φ139. 7mm套管下深2296. 86m。陳3斷塊泰州組油藏1997年9月投入開,2003年6月實施分層系開發(fā),2009年由天然能量轉(zhuǎn)為注水開發(fā),為緣內(nèi)結(jié)合緣外的注水方式注水,截至2018年8月己累積注水170. 11×l04m3,累積注水307. 28×l04m3。設(shè)計井處于油水邊界處,臨近注水井較多,鉆井過程中注意地層可能的高壓。
1地層特點及井身結(jié)構(gòu)設(shè)計
1.1油藏及地質(zhì)特點
陳3斷塊位于吳1斷層上升盤,地層區(qū)域性東南傾,其上傾方向被吳1斷層所遮擋,形成長條形斷鼻圈閉。主要含油層系K2 t13油藏驅(qū)動類型為邊底水驅(qū)動,且具有統(tǒng)一的油水界面,原始油水界面在213 0m。含油面積1.2km2,地質(zhì)儲量414×l04t。為了及時有效的補充構(gòu)造東部的地層能量,提高波及系數(shù)及水洗倍數(shù);完善注采井網(wǎng),提高采收率,在構(gòu)造的東部設(shè)計該注水井。
鄰井鉆遇情況:陳3-20井鉆遇油層11層59. 5m,油水同層1層6. 8m,綜合解釋一類有效厚度58. 1m,二類有效厚度6.3m;陳3-89井鉆遇水淹層4層19. 2m,綜合解釋水淹層厚度15. 7m;陳3-119井鉆遇水淹層6層48. 8m。該地區(qū)鹽城組砂礫巖,鹽一段底部有不整合面(垂深1260m),垛一段底部有斷層(垂深1590m),戴南組、阜四段、阜三段、阜二段斷缺,鉆進時易漏。根據(jù)陳3塊前期鉆探情況分析,該區(qū)三垛組易造漿,且有一段強滲透性砂巖,極易縮徑。注水層位易發(fā)生溢流。
1.2井身結(jié)構(gòu)設(shè)計
(1) 一開用φ311. 1mm鉆頭鉆至井深360. 13m,φ244. 5mm套管下深359. 06m,水泥漿返至地面。
(2)二開用中215. 9mm鉆頭鉆至2305.00m,φ139. 7mm套管下深2296. 86m,固井注水泥75t,人工井底2286m,水泥返高lOOm。
2施工基本情況
2.1 一開鉆井施工
使用φ 311.1牙輪+630*410+φ165浮閥+φ178無磁鉆鋌+φ178螺旋鉆鋌+411*4A10+φ159螺旋鉆鋌*9+4A11*410+φ127加重鉆桿*21+φ127鉆桿*5+411*410(保護)+防濺接頭+165旋塞+133方鉆桿鉆具組合,輕壓吊打,防斜打直。進行一次單點測斜(井深:247. 45m,井斜角:0.14°,方位角:284. 93°)。開大排量及時沖刷巖屑。井深360. 13m,起鉆下入表層套管φ244. 5mm*8. 94mm*J55*359. 06m,固井順利,水泥返至地面。
3.2二開鉆井施工
使用φ215. 9PDC+φ172單彎螺桿(1.25度)+φ165浮閥+φ212穩(wěn)定器+定向直接頭+φ159無磁鉆鋌*2+φ159螺旋鉆鋌*3+4A11*410+φ127加重鉆桿*21+φ127鉆桿*169+411*410(保護)+165旋塞+防濺接頭+133方鉆桿鉆具組合,直井段做好防斜打直工作,使用MWD和螺桿配合進行軌跡控制工作,三根一測斜,動態(tài)監(jiān)測井眼軌跡,及時掌握井眼軌跡并據(jù)情況及時調(diào)整裝置角與鉆井參數(shù),確保井斜不超標。
3.3完井電測及固井施工
完鉆后下入牙輪鉆頭通井,下入鉆具組合中215.9牙輪+4 3 0*410+φ165浮閥+411*4A10+φ15 9螺旋鉆鋌*3+4A11*410+φ127加重鉆桿*20+φ165隨鉆震擊器+φ127鉆桿*215+411*410(保護)+防濺接頭+165旋塞+133方鉆桿,井下一切正常。電測一次成功,φ139. 7mm套管下深2296. 86m,固井注水泥75t,人工井底2286m,水泥返高lOOm。
3鉆井效率分析
該井在生產(chǎn)組織上,提前謀劃,做好各項工序的無縫銜接,生產(chǎn)時效為97. 71%,純鉆進時效為28. 20%,非生產(chǎn)時效為2. 29%,故障時效0%,復(fù)雜時效0%。通過共同努力,針對施工難點,采取了有效措施,保證了該井的施工速度。
該井設(shè)計周期20天,實際周期15. 81天,較計劃提前了4.19天,原因如下:
(1)為抓時效,井隊優(yōu)化鉆具組合及施工參數(shù),并且專門制定了考核辦法,調(diào)動大家勞動積極性,經(jīng)過班組員工的共同努力,二開最高班進尺374. 24m。
(2)根據(jù)地質(zhì)提示和地層特點,及時而有效地調(diào)控鉆井液性能,確保良好的攜砂性能、泥餅質(zhì)量以及易漏失層的封堵效果。
(3)優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場管理水平,確保了較高的施工效率。
4結(jié)論
(1)該井周圍注水井較多,鉆井過程中有出水和溢流的風(fēng)險,針對這一情況,應(yīng)在施工前對坐崗人員進行崗前培訓(xùn),強調(diào)坐崗要求,落實好坐崗制度。
(2)該井防碰要求較高,與三口井防碰距離皆小于30m,在防碰井段應(yīng)派專人看守巖屑返出情況,同時要與定向人員及時溝通,優(yōu)化井身軌跡,做好井身軌跡控制工作。
(3)該區(qū)塊地層多處存在不整合面,三垛組有斷層,鉆井過程中存在垮塌和井漏的風(fēng)險,需加強坐崗觀察,做好隨鉆防漏。下鉆的時候控制速度、進入易漏層前適當(dāng)加入隨鉆堵漏材料、下鉆到底緩慢開泵等措施能有效地避免惡性漏失的發(fā)生。建議以后該地區(qū)井的最高泥漿密度設(shè)計為1. 20g/cm3。
參考文獻
[1]石油鉆井工程技術(shù)分析[J].王艷潔,鐘元,陳浩.石化技術(shù).2015 (11)
[2]對石油鉆井工程技術(shù)的探討[J].何劍平.黑龍江科技信息.2012 (32)
[3]淺談石油鉆井工程技術(shù)[J].秦風(fēng)彪,化工管理.2018 (03)
作者簡介:
(曹?。?,性別;男,出生年(1988. 12),籍貫(江蘇高郵),民族(漢),職稱(工程師),學(xué)歷(本科),研究方向(鉆井技術(shù)).