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      PLC和變頻器在中央空調(diào)節(jié)能改造中的應(yīng)用

      2019-09-10 03:13:33黎民樂
      關(guān)鍵詞:節(jié)能改造中央空調(diào)控制系統(tǒng)

      黎民樂

      【摘?要】中央空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)過節(jié)能改造之后能有效減少電能的損耗。本文以中山醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的中央空調(diào)系統(tǒng)為例,通過分析傳統(tǒng)的中央空調(diào)系統(tǒng)運行方式,說明了在運行中會出現(xiàn)耗電能高、易損壞等的問題,給出了對中央空調(diào)系統(tǒng)用PLC或DDC來進行節(jié)能改造,建造了新的閉環(huán)控制系統(tǒng),在重新投入運行后,較以前有了很好的節(jié)能效果。

      【關(guān)鍵詞】中央空調(diào);PLC;控制系統(tǒng);節(jié)能改造

      1 引言

      隨著我國經(jīng)濟的不斷增長,許多大型建筑通常都會使用中央空調(diào)系統(tǒng)來調(diào)節(jié)建筑內(nèi)部的溫度。但是,傳統(tǒng)的中央空調(diào)系統(tǒng)在設(shè)計時規(guī)定了其在運行的時候不能按照四季的變化來調(diào)節(jié)自身的負荷,這樣就大大地增加了中央空調(diào)系統(tǒng)的耗電量。如何對其進行節(jié)能改造來達到節(jié)能減排的目的成為了人們需要解決的問題。下面結(jié)合某實例來進行討論分析。

      2 原中央空調(diào)系統(tǒng)概況

      2.1 系統(tǒng)組成

      中山醫(yī)附屬第一醫(yī)院中央空調(diào)機組系統(tǒng),主要由3部分組成:(1)冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、(2)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、(3)主機。其主要設(shè)備為200kW水冷冷水機組,單機制冷量400USRT、25kW冷凍水泵2臺、35kW冷卻泵2臺,電動機均采用星形-三角形減壓啟動。冷卻塔3座,每座配有風(fēng)機1臺,電動機額定功率為5.0kW,采用直接啟動。

      2.2 系統(tǒng)運行狀況

      該大樓冷卻泵和冷凍泵電動機全年均以恒速運行,冷卻水和冷凍水回出水溫差都約為2℃,采用繼電-接觸器控制。

      原系統(tǒng)的最大負載是按最不利狀況(即天氣最熱、負荷最大的條件)來確定的,并留有一定的余量,但實際上系統(tǒng)很少在這種極限條件下運行,1年中只有幾個月時間及每天只有白天的時間中央空調(diào)處于最大負荷。這樣中央空調(diào)系統(tǒng)大部分時間都是運行在部分負荷狀態(tài)下,也會增加系統(tǒng)的電能消耗。

      由于原系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的繼電-接觸器控制,水泵在啟動和停止時,會出現(xiàn)水錘現(xiàn)象,對管網(wǎng)產(chǎn)生較大的沖擊,容易對管道、閥門等造成破壞,額外增加了設(shè)備維修量和費用。

      3 PLC原理及應(yīng)用

      中央空調(diào)冷凍系統(tǒng)的控制有三種控制方式:早期的繼電器控制系統(tǒng)、直接數(shù)字式控制器DDC以及PLC(可編程序控制器)控制系統(tǒng)。繼電器控制系統(tǒng)由于故障率高,系統(tǒng)復(fù)雜,功耗高等明顯的缺點已逐漸被人們所淘汰,直接數(shù)字式控制器DDC雖然在智能化方面有了很大的發(fā)展。但由于DDC其本身的抗干擾能力問題和分級分步式結(jié)構(gòu)的局限性而限制了其應(yīng)用范圍。相反,PLC控制系統(tǒng)以其運行可靠、使用與維護均很方便,抗干擾能力強,適合新型高速網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)這些顯著的優(yōu)點使其逐步得到廣泛的應(yīng)用。

      PLC即可編程邏輯控制器,是以微處理器為核心,綜合現(xiàn)代自動化技術(shù)、計算機技術(shù)、傳統(tǒng)的繼電器控制技術(shù)和通信技術(shù)的一種新的技術(shù)形式,是一種新型的自動化控制裝置。對于傳統(tǒng)的繼電器電路來說,它難以實現(xiàn)復(fù)雜邏輯功能的和數(shù)字式控制,而且要實現(xiàn)一定規(guī)模的邏輯控制功能不僅設(shè)計繁瑣,難以實現(xiàn)升級,并易發(fā)故障,維修復(fù)雜,現(xiàn)在已被大中型設(shè)備的控制系統(tǒng)所拋棄。而PLC正被廣泛的應(yīng)用并且已逐步取代了繼電器電路的邏輯控制。

      4 變頻節(jié)能改造措施

      4.1 水泵變頻調(diào)速的節(jié)能原理

      由流體力學(xué)可知,水泵的流量Q與其轉(zhuǎn)速n成正比,揚程H(輸出壓力)與其轉(zhuǎn)速n的二次方成正比,輸出功率P與其轉(zhuǎn)速n的三次方成正比。由電機學(xué)可知,電動機的轉(zhuǎn)速與電源的頻率成正比,在不考慮機械傳動部分能量損耗的條件下,可以推出水泵的輸出功率P與電源頻率f的三次方成正比。因此,降低電源頻率,水泵的輸出功率將快速下降。如將水泵電動機的電源頻率由50Hz調(diào)為40Hz,理論上,頻率40Hz與頻率50Hz的輸出功率之比為(40/50)=0.512,則水泵的節(jié)電率為[1-(40/50)]×100%=48.8%。

      4.2 節(jié)能改造措施

      中央空調(diào)各循環(huán)水系統(tǒng)的回水與出水的溫度之差,反映了整個系統(tǒng)需要進行的熱交換量。因此,根據(jù)回水與出水的溫差來控制循環(huán)水的流量,從而控制熱交換的速度,是首選的節(jié)能控制方法。利用PLC、變頻器和溫度模塊組成溫差閉環(huán)的自動控制系統(tǒng),跟隨回水與出水溫差的變化,自動調(diào)節(jié)水泵的輸出流量,實現(xiàn)節(jié)能的目的。

      4.2.1 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的定溫差控制

      由于系統(tǒng)中冷卻泵功率為90kW,約占主機功率的40%,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)同時受室外環(huán)境溫度和室內(nèi)熱負荷兩個因素影響,循環(huán)水管道單側(cè)的水溫不能準確反映該系統(tǒng)的熱交換量。因此,以出水與回水之間的溫差作為控制室內(nèi)溫度是較為合理的節(jié)能方式。在外界環(huán)境溫度不變的情況下,溫差大,說明室內(nèi)熱負荷較大,應(yīng)提高冷卻泵的轉(zhuǎn)速,增加冷卻水循環(huán)的速度,反之,溫差小則減小冷卻泵轉(zhuǎn)速。

      4.2.2 冷凍泵水循環(huán)系統(tǒng)的控制

      冷凍水的出水溫度主要由主機的制冷效果決定的,通常比較穩(wěn)定,所以冷凍回水溫度可以準確地反映室內(nèi)的熱負荷情況。因此,對于冷凍水循環(huán)系統(tǒng)的節(jié)能改造,可以采用回水溫度作為控制指標,通過變頻器對冷凍泵流量的自動調(diào)節(jié)來實現(xiàn)對室內(nèi)溫度的控制。

      5 系統(tǒng)節(jié)能改造設(shè)計

      為了用戶直觀方便地使用,采用PLC、變頻器、觸摸屏組成的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。2臺冷卻泵M1、M2和2臺冷凍水泵M3、M4的轉(zhuǎn)速控制采用變頻節(jié)能改造方案。正常情況下,系統(tǒng)運行在變頻節(jié)能狀態(tài),其上限運行頻率為50Hz,下限運行頻率為40Hz;當(dāng)變頻節(jié)能系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可以啟動原水泵的控制回路使電動機投入工頻運行;在變頻節(jié)能狀態(tài)下可以自動調(diào)節(jié)頻率,也可以手動調(diào)節(jié)頻率,每次的調(diào)節(jié)量為0.5Hz。冷凍水泵(或冷卻泵)之間可以進行手動輪換。

      5.1 系統(tǒng)硬件設(shè)計方案

      根據(jù)冷卻泵M1主電路原理圖,接觸器KM2為M1的變頻接觸器,當(dāng)KM2接通后,M1進入變頻節(jié)能運行狀態(tài),接觸器KM1為M1的工頻接觸器,通過KM1可啟動原水泵的控制電路使其投入工頻運行;而冷卻泵M2主電路原理圖與M1相似,接觸器KM4、KM3依次為冷卻泵M2變頻接觸器、工頻接觸器,兩臺冷卻泵的變頻接觸器通過PLC控制,工頻接觸器通過繼電-接觸器系統(tǒng)控制,變頻接觸器和工頻接觸器之間采用電氣聯(lián)鎖保護。

      控制部分通過2個箔溫度傳感器(PT100)采集冷卻水的出水和回水溫度,然后通過與之連接的模擬量輸入模塊(溫度采集模塊)FX2N-4AD-PT,將采集的模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量傳送給PLC,經(jīng)過PLC運算后,將運算的結(jié)果通過模擬量輸出模塊FX2N-2DA,將數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量[0-10V(DC)]來控制變頻器的頻率,最終調(diào)節(jié)水泵的轉(zhuǎn)速。出水和回水的溫差大,則水泵的轉(zhuǎn)速就大;溫差小,則水泵的轉(zhuǎn)速就小,從而使溫差保持在一定的范圍內(nèi)(3.5-4℃),達到節(jié)能的目的。

      5.2 控制系統(tǒng)的輸入/輸出分配及接線

      根據(jù)系統(tǒng)控制要求,PLC選用FX2N-32MR型,模擬量輸入模塊選用FX2N-4AD-PT,模擬量輸出模塊選用FX2N-2DA,人機界面選用昆侖通態(tài)TPC7062KS型觸摸屏,變頻器選用三菱FR-E740型。

      冷卻泵的PLC控制輸入/輸出接線圖如圖2所示。

      變頻器的參數(shù)設(shè)置:Pr.1=50Hz(上限頻率)、Pr.2=40Hz(下限頻率)、Pr.7=3s(加速時間)、Pr.8=5s(減速時間)、Pr.73=0(D/A模塊輸出電壓給變頻器端子2、5的輸入電壓為0-10V)、Pr.79=2(固定為外部運行模式)。

      5.3 人機界面畫面的制作與操作

      組態(tài)畫面各元件對應(yīng)的PLC地址,如表2所示。

      利用MCGS組態(tài)軟件,制作的人機界面歡迎畫面、操作畫面和監(jiān)視畫面如圖3所示。

      中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造以后,其運行控制是在觸摸屏上操作相應(yīng)畫面實現(xiàn)的,該控制系統(tǒng)的觸摸屏3個操作畫面如圖3所示。系統(tǒng)上電后觸摸屏上顯示的歡迎畫面如圖3(a),在該畫面上觸摸“操作畫面”按鈕,進入操作畫面如圖3(b),此時,通過觸摸切換開關(guān)“手動/自動”可選擇手動和自動運行方式。假如,當(dāng)前需進行手動操作,將切換開關(guān)打到手動位置(左邊),然后根據(jù)運行實際情況的需要在觸摸屏上觸摸相應(yīng)的按鈕即可實現(xiàn)操作,操作完成后,觸摸“切換到監(jiān)視”按鈕即進入運行監(jiān)視畫面如圖3(c),該畫面上會實時顯示當(dāng)前系統(tǒng)運行的相關(guān)數(shù)據(jù)。

      5.4 控制程序設(shè)計

      控制程序組成:冷卻水出回水溫度檢測及溫差計算程序、D/A轉(zhuǎn)換程序、手動調(diào)速程序、自動調(diào)速程序和變頻器、水泵啟停報警的控制程序。

      冷卻泵出回水溫度檢測及溫差計算程序可知,CH1通道為冷卻水回水溫度(D20),CH2通道為冷卻水出水溫度(D21),D25用于寄存冷卻水出回水溫差。

      D/A轉(zhuǎn)換程序。進行D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換的數(shù)字量存放在數(shù)據(jù)寄存器D1010中,它通過FX2N-2DA模塊將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量,由CH1通道輸出給變頻器,從而控制變頻器的轉(zhuǎn)速以達到調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速的目的。

      手動調(diào)速程序,M22為冷卻泵手動轉(zhuǎn)速上升,每按一次頻率上升0.5Hz,M23為冷卻泵手動轉(zhuǎn)速下降,每按一次頻率下降0.5Hz,冷卻泵的手動/自動頻率調(diào)整的上限都為50Hz,下限都為40Hz。

      自動調(diào)整程序。因冷卻水溫度變化緩慢,溫差采集周期4s比較符合實際情況。當(dāng)溫差大于4℃時,變頻器運行頻率開始上升,每次調(diào)整0.5Hz,直到溫差小于4℃或者頻率升到50Hz時才停止上升;當(dāng)溫差小于3.5℃時,變頻器運行頻率開始下降,每次調(diào)整0.5Hz,直到溫差大于3.5℃或者頻率下降到40Hz時才停止下降。這樣,保證了冷卻水出回水的恒溫差(3.5-4℃)運行,從而達到了最大限度的節(jié)能。

      變頻器、水泵啟停報警的程序,變頻器的啟、停、報警、復(fù)位,冷卻泵的輪換及變頻器頻率的設(shè)定、頻率和時間的顯示等均采用基本邏輯指令控制。

      6 結(jié)語

      由上可見,中山醫(yī)一院的中央空調(diào)系統(tǒng)通過變頻節(jié)能技術(shù)改造后,取用了?PLC作為主控設(shè)備,變頻器能夠自動調(diào)控管道中水的流量,最終達到了設(shè)計的節(jié)能效果。在重新投入使用后結(jié)果說明比原運行更加節(jié)約能源,為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟效益。

      參考文獻:

      [1] 孫明原.中央空調(diào)變頻節(jié)能改造技術(shù)的分析與研究[M].大連理工大學(xué),2012年.

      (作者單位:廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司)

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