胡順志,唐振華,姜 軍
(中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,吉林 長(zhǎng)春 130021)
珠江流域紅水河上某樞紐工程泄水低孔采用胸墻式泄水閘,閘孔凈寬9m,共24孔,采用寬頂堰,堰頂高程22.00m,孔高18m,上游設(shè)雙胸墻,胸墻最低點(diǎn)高程為40.00m;寬頂堰為了與消力池水流平順銜接,堰體與消力池護(hù)坦采用拋物線銜接。在泄水閘結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)胸墻體型經(jīng)過(guò)了多種方案的優(yōu)化比較,推薦泄水閘典型剖面圖,如圖1所示。
泄水閘的特征水位分別為汛限水位47.60m、正常蓄水位61.00m,設(shè)計(jì)洪水位61.00m、校核洪水位61.10m。在運(yùn)行調(diào)度過(guò)程中,泄水閘存在明、滿流交替的過(guò)程,要求快速調(diào)整其他閘門(mén)開(kāi)度,使泄水閘在盡量短的時(shí)間明滿流泄洪。
通過(guò)斷面試驗(yàn)對(duì)比單胸墻和雙胸墻的泄流情況,同時(shí)對(duì)不同體型單胸墻泄水閘的泄流能力進(jìn)行對(duì)比,在整體模型試驗(yàn)上進(jìn)一步驗(yàn)證了泄流能力,對(duì)胸墻在不同水位下脈動(dòng)壓力進(jìn)行觀測(cè),通過(guò)減壓試驗(yàn)研究了胸墻是否出現(xiàn)空化現(xiàn)象。
本工程在早期設(shè)計(jì)時(shí),主要研究采用單胸墻方案,共研究布置了4個(gè)方案,如圖2所示。
單胸墻布置方案,堰型和堰上水頭一定時(shí),影響泄水閘孔泄流能力和胸墻底緣負(fù)壓情況主要因素是胸墻厚度、壓坡布置和曲線型式。原設(shè)計(jì)方案提出胸墻底緣采用1/4橢圓胸墻布置型式,此方案泄流能力最大,但胸墻底緣曲線中偏后負(fù)壓較大,如圖3所示,最大負(fù)壓為-5.76m水柱,試驗(yàn)時(shí)也進(jìn)一步研究了加楔形摻氣坎,未能有效降低負(fù)壓,分析原因主要是設(shè)計(jì)胸墻曲線不能較好的與水流收縮曲線擬合,使胸墻下部水流脫離胸墻,造成局部負(fù)壓區(qū)。
修改方案1為1/4圓弧胸墻布置型式,經(jīng)分析,與更早布置方案相似,分析更早斷面試驗(yàn)成果,負(fù)壓可能會(huì)更大,因此未做進(jìn)行一步研究。
修改方案2主要參考《HYDROSYNAMIC FORCES Hydraulic Design Considerations》介紹的德國(guó)學(xué)者研究的胸墻體型進(jìn)行設(shè)計(jì),通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),胸墻底部負(fù)壓全部消除,但對(duì)泄流能力造成了較大影響,較原設(shè)計(jì)方案減小了4.5%。
修改方案3基于薄壁堰過(guò)流收縮曲線進(jìn)行設(shè)計(jì),考慮最大運(yùn)行水頭的95%確定水流收縮曲線,即橢圓曲線的一段,使設(shè)計(jì)胸墻曲線能在各級(jí)流量下較好的與水流收縮曲線相吻合。泄流能力較原設(shè)計(jì)方案減小1.9%,胸墻底部負(fù)壓較原設(shè)計(jì)方案均減小,負(fù)壓最大值為-1.49m水柱,此方案相對(duì)較優(yōu),推薦為前期單胸墻的布置方案。
在后期對(duì)泄水閘進(jìn)行重新設(shè)計(jì)時(shí),為了更好地解決泄流能力和胸墻底部負(fù)壓?jiǎn)栴},參考進(jìn)水口設(shè)計(jì)規(guī)范、重力壩設(shè)計(jì)規(guī)范相關(guān)內(nèi)容和水力設(shè)計(jì)手冊(cè)有壓短洞進(jìn)水口體型,雙胸墻布置方案如圖4所示。同時(shí)研究了單胸墻布置方案,如圖5所示,布置為圓弧段加壓坡直線段。
圖1 泄水閘剖面圖
圖2 單胸墻布置方案
圖3 單胸墻布置方案時(shí)均壓力分布
圖4 泄水閘雙胸墻布置方案
圖5 泄水閘后期單胸墻布置方案
后期單胸墻布置方案在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)胸墻底部最大負(fù)壓達(dá)-6.0m水柱,水流脫空比較嚴(yán)重,需改進(jìn)單胸墻布置,參考前期試驗(yàn)成果,布置為橢圓曲線一段的胸墻,橢圓參數(shù)略有不同,為后期單胸墻修改方案,調(diào)整后最大負(fù)壓為-2.16m水柱。
雙胸墻布置方案,胸墻底緣未出現(xiàn)脫空和負(fù)壓值,胸墻底部時(shí)均壓力具有進(jìn)口最大,向下游逐漸減小,在橢圓曲線中點(diǎn)達(dá)到最小值,再向下逐漸增大的特點(diǎn),時(shí)均壓力均方根最小值為0.055×9.81kPa。
對(duì)比雙胸墻與后期單胸墻修改方案的泄流能力如圖6所示,二者在低水位基本相當(dāng),孔流時(shí)雙胸墻略大,且隨著庫(kù)水位升高逐漸增加的趨勢(shì)。
圖6 雙胸墻與后期單胸墻修改方案泄流能力對(duì)比
泄水閘布置胸墻的目的是在低水位泄流時(shí),泄水閘是堰流,泄流能力較大,同時(shí)要考慮閘門(mén)擋水推力過(guò)大,因此在某高程以上采用胸墻擋水。
判斷寬頂堰是堰流還是孔流,一般采用下式:
(1)
(2)
式中,e—孔口高度;H—堰上水頭。
雙胸墻模型共進(jìn)行了兩次斷面模型試驗(yàn),在幾何比尺1:65斷面模型上閘門(mén)開(kāi)度為0.68~0.69出現(xiàn)孔堰流過(guò)渡區(qū);在幾何比尺1∶30斷面模型上閘門(mén)開(kāi)度為0.68~0.72出現(xiàn)孔堰流過(guò)渡區(qū)。主要區(qū)別在1∶30模型上上游水位較低時(shí)出現(xiàn)明滿流交替,原因是模型比尺大小的影響,斷面試驗(yàn)?zāi)M的孔數(shù)影響;在觀察試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),剛出現(xiàn)明、滿流交替時(shí)主要是閘墩側(cè)收縮激起的水流撞向胸墻下緣造成的明、滿流交替,主流距離胸墻底緣還有一定空隙,斷面試驗(yàn)無(wú)法模擬真實(shí)的上游進(jìn)流條件,不同模型會(huì)存在一定差異;在試驗(yàn)時(shí),下游水位超過(guò)一定高度也影響明、滿流交替出現(xiàn)位置,下游水位越高,越早出現(xiàn)明滿流交替。在閘門(mén)流激震動(dòng)試驗(yàn)幾何比尺1∶25斷面模型上驗(yàn)證了閘門(mén)開(kāi)度在0.70、0.689兩個(gè)點(diǎn)是明滿流交替(未做連續(xù)觀測(cè))。
對(duì)寬頂堰堰流時(shí)一般采用下式計(jì)算泄流能力。
(3)
式中,m—堰流流量系數(shù);B0—閘孔總凈寬;Q—過(guò)閘流量;H0—計(jì)入行進(jìn)流速的堰上水深;g—重力加速度;ε—堰流側(cè)收縮系數(shù);σ—堰流淹沒(méi)系數(shù)。
本工程泄水低孔較多,在堰流計(jì)算泄流能力時(shí),下游水位較高,淹沒(méi)系數(shù)對(duì)堰流流量影響很大,設(shè)計(jì)工程時(shí)計(jì)算堰流泄流能力采用SL 265—2016《水閘設(shè)計(jì)規(guī)范》中的計(jì)算公式和參數(shù)。通過(guò)多個(gè)斷面模型試驗(yàn)和整體模型試驗(yàn)對(duì)比,模型試驗(yàn)值比計(jì)算值大;在斷面試驗(yàn)中,同樣條件下,在庫(kù)水位44.00m時(shí)試驗(yàn)值比計(jì)算值大2.6%,在庫(kù)水位47.00m時(shí)試驗(yàn)值比計(jì)算值大1.6%;在整體模型試驗(yàn)中,堰流的泄流曲線試驗(yàn)值比計(jì)算值大1.7%~3.0%。分析原因主要是下游水位和側(cè)收縮影響,本工程堰流泄流能力對(duì)下游水位的變化特別敏感,計(jì)算值和模型試驗(yàn)值存在差異,模型之間存在差異是正常情況,但整體趨勢(shì)是吻合的。
對(duì)寬頂堰閘孔孔流時(shí)一般采用下式計(jì)算泄流能力。
(4)
式中,he—孔口高度;μ—孔流流量系數(shù);σ′—孔流淹沒(méi)系數(shù),其他同式(3)。
設(shè)計(jì)工程時(shí),計(jì)算孔流泄流能力采用SL 265—2016中的計(jì)算參數(shù),在斷面試驗(yàn)中,同樣參數(shù)條件下(考慮下游最高水位),模型試驗(yàn)值比計(jì)算值大;庫(kù)水位51.80m時(shí),試驗(yàn)值為2115m3/s,設(shè)計(jì)計(jì)算值為1896m3/s,大11.6%;庫(kù)水位56.72m時(shí),試驗(yàn)值為2426m3/s,設(shè)計(jì)計(jì)算值為2364m3/s,大2.6%;庫(kù)水位61.10m時(shí),試驗(yàn)值為2575m3/s,設(shè)計(jì)計(jì)算值為2571m3/s,基本相同。
在閘門(mén)流激震動(dòng)試驗(yàn)中,對(duì)庫(kù)水位61.10m、下游49.20m和庫(kù)水位61.0m、下游46.41m兩種運(yùn)行工況進(jìn)行了不同閘門(mén)開(kāi)度的泄流能力試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1—3。
通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)反計(jì)算出流量系數(shù)μ(含淹沒(méi)影響),μ隨閘門(mén)開(kāi)度先減小后增大,其變化趨勢(shì)接近為線性變化關(guān)系。在表1和表2中流量系數(shù)μ均值約0.76;在閘門(mén)全開(kāi)運(yùn)行時(shí),表1庫(kù)水位61.10m流量系數(shù)達(dá)1.08,是下泄水流將水躍推出閘室形成閘后水面降低,發(fā)生超泄;表2庫(kù)水位61.0m流量系數(shù)亦達(dá)0.98,水流下泄能力極強(qiáng)。在庫(kù)水位為61.0m時(shí),下游為臨界出流時(shí),工作閘門(mén)局部開(kāi)啟流量系數(shù)均值μ約為0.83。
表1 庫(kù)水位H上=61.10m、下游水位H下=49.20m工作門(mén)局部開(kāi)啟流量試驗(yàn)結(jié)果
表2 庫(kù)水位H上=61.00m、下游水位H下=46.41m工作門(mén)局部開(kāi)啟流量試驗(yàn)結(jié)果
表3 庫(kù)水位H上=61.00m、下游水位控制為臨界出流時(shí)工作門(mén)局部開(kāi)啟流量試驗(yàn)結(jié)果
在幾何比尺1∶30斷面模型上,不同運(yùn)行水位下,對(duì)胸墻底部壓強(qiáng)水頭進(jìn)行了觀測(cè),庫(kù)水位61.0m,下游水位46.41m時(shí)胸墻壓強(qiáng)特性如圖7所示。其他工況和運(yùn)行水位基本與此工況相同,只是壓強(qiáng)數(shù)值大小有所區(qū)別。
圖7 庫(kù)水位61.0m,下游水位46.41m時(shí)胸墻壓強(qiáng)特性圖
對(duì)雙胸墻布置方案也進(jìn)行了減壓試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)研究測(cè)定了胸墻的空化特性,在相似真空度下,庫(kù)水位由汛前限制水位47.60m升至校核水位61.10m時(shí),胸墻底部沒(méi)有出現(xiàn)空化現(xiàn)象。
由上述分析可知,選用帶胸墻布置的泄水閘,當(dāng)胸墻擋水較高時(shí),單胸墻難以避免胸墻底緣脫空和負(fù)壓存在,泄流能力對(duì)胸墻體型也比較敏感;雙胸墻對(duì)進(jìn)閘水流有較長(zhǎng)距離的導(dǎo)流作用,水流和胸墻底緣貼合較好,很好地解決了底緣脫空和負(fù)壓存在的問(wèn)題,泄流能力相對(duì)單胸墻略微增大,上游水頭越高增大越明顯。通過(guò)常壓模型試驗(yàn)和減壓試驗(yàn)驗(yàn)證了本工程胸墻底部不存在空化現(xiàn)象。